劉小明,來興平,陶冰鑫,李立波,來紅祥
(1.西安科技大學 能源學院,陜西 西安710054;2.神華寧夏煤業集團有限責任公司,寧夏 銀川750010)
礦山地下開挖擾動區(Excavation disturbed zone,EDZ)斷層活化失穩與水患預測防治對煤礦安全綠色開采具有科學性、必要性和現實性[1-2]。我國西部地區正在建設的寧東、陜北、黃隴、神東和新疆大型煤炭基地內斷層分布廣泛,災害源隱蔽性強;水文地質與開采條件復雜,斷層動力學失穩誘發涌水潰沙等鏈式災害頻發。例如寧東礦區羊場灣礦是神華寧煤集團年產1 500 萬t 大型礦井,2009 年8 月11 日,12 采區回風巷揭露DF201正斷層(落差32.0 m)時出現大量涌水潰沙,最大涌水量100 m3/h,最大含沙量12.0%,約1 000 m巷道瞬間泥沙淤積,工作面被迫停掘。礦井深部賦存多個落差大于30.0 m 導水斷層。同類問題在西部礦區均有存在且嚴重制約安全生產與采掘接續。國內許多學者在此領域頗有建樹。孟召平等分析了正斷層附近煤巖物性變化及其對礦壓影響[3];卜萬奎等分析了傾角對斷層活化及底板突水的影響[4];曹建濤揭示了斷層采動活化誘發鏈式動力學災害機理[5]。蔡美峰等提出了安全穿越斷層破碎帶巷道穩定性和化學注漿加固技術等[6-7]。楊忠民等揭示了復雜特厚富水煤層大采高開采巖層運動局部化特征和采空區煤巖動力失穩機制[8]。另外,考慮“聲- 震- 波- 應力- 變形”等物理力學指標預測為揭示多源(元)致災及災害鏈發生機制提供了基礎。聲發射(Acoustic emission,AE)、地質雷達(Ground penetrating radar,GPR)和熱紅外(Infrared thermography,IRT)等為開采擾動區破碎巖體動態失穩演化和涌(透)水預測與工程加固調控提供了有效適用性手段[9-12]。
西部礦區煤巖體的物質性、賦存性和結構性是有別于東部礦區的本質性特征。礦區多處于干旱半干旱與高應力區,煤層以侏羅系沉積環境為主,構造環境復雜,煤巖體節理裂隙發育且易風化。本研究以神華寧煤集團寧東大型煤炭基地內羊場灣煤礦為典型工程背景,針對快速穿越開采擾動區導水斷層面臨的安全施工難題,進行水文地質與開采技術條件調查,運用理論分析和現場應用等方法,成功實施了DF9 斷層開采區域水患超前探測與防治,這對類似條件下和后續深部開采過程中快速穿越斷層破碎帶與安全開采提供了新的借鑒依據。
神華寧煤集團寧東礦區羊場灣井田南北長10 km,東西寬3.2 ~5.0 km,面積36.32 km2。斷層分布廣泛,已探明斷層有16 條,逆斷層7 條,正斷層9 條。12 采區3 條巷道存在9 處落差30.0 m 以上導水斷層,其中以DF201 和DF9 斷層最為典型(圖1)。

圖1 開采布局與斷層位置關系Fig.1 Mining layout concerning fault location
2009 年8 月11 日,12 采區回風巷初期預測位置提前110 m 揭露了DF201 正斷層,初期預計落差25.0 m,實際達32.0 m,斷面距為16.0 m,揭露后發生潰水潰沙(圖2(a)),初期涌水量達70 ~100 m3/h,涌水中含沙量達7.0% ~12.0%,掘進面發生冒落(圖2(b)),冒落巖層均為粉砂巖,約1 000 m 巷道瞬間泥沙淤堵,因主、輔運巷均要穿越DF201 斷層,造成工作面被迫停掘。

圖2 現場掘進面描述Fig.2 Caving at advance face
另外,礦井深部還有多個落差大于30.0 m 導水斷層,12 采區邊界回風巷也是開拓13 采區的主要大巷,巷道停掘嚴重影響采區生產接續。所以對于DF9 斷層區域開采擾動疊加誘發突水的預測與評價,提出合理有效的綜合防治方案是亟待解決的問題。
羊場灣井田內斷層區域巖體破碎,裂隙發育,破碎帶范圍較大,裂隙多為砂質、泥質充填,鉆進過程中出現嚴重漏水現象。DF13 正斷層破碎帶抽水試驗表明,斷層導水性好。水2 鉆布置于DF1逆斷層位置,斷裂帶巖性較為疏松,破碎帶范圍大,導水性好。12 采區邊界回風巷位于第Ⅲ含水層下部,受采動以及黑疙瘩背斜影響,局部區域頂板有淋水現象。DF201 正斷層落差大,為張性導水斷層,富水性強,斷層破碎帶圍巖松散,與一層煤頂板直羅組粗粒砂巖含水層導通,裂隙水涌入掘進面,涌水量達80.0 ~100.0 m3/h,伴隨涌沙現象。
+980 m 回風巷平均埋深490.5 m,初期采用錨網噴與錨索聯合支護工藝方法,半圓拱斷面,巷道寬5.9 m,中高4.9 m,施工凈斷面積25.4 m2.截止2012 年5 月31 日,+980 m 回風大巷掘至412 m 時揭露DF9 正斷層(54°,NE60°),其落差范圍8.0 ~23.0 m,導水性強,涌水量約20.0 m3/h. 二號煤層均厚8.2 m,距煤層直接底板0.6 m 處含0.3 m 夾矸。12 采區邊界回風巷構造應力集中,受DF9 斷層影響,巷道頂板壓力大,煤層節理發育(f=3.5),易風化,易發生片幫和漏頂。實驗室測得頂底板巖性特征參數見表1.

表1 頂底板巖石力學參數Tab.1 Parameters on rock mechanics characteristics of roof and floor
為解除+980 回風大巷掘進面水患威脅,基于紅外熱像的固-液耦合模型實驗,參考實驗模擬開采擾動區富水斷層裂隙發育情況及裂隙水在巖體內運移規律,結合現場實際開采條件等綜合因素提出鉆探設計方案及優化相關參數。現場設計4 個鉆場(圖3),相關參數見表2.鉆孔所穿巖層分別為二號煤層、泥巖、粉砂巖、中砂巖、一號煤層和粗砂巖。斷層裂隙水壓小于1.0 MPa,掘進距離40.0 m,留設10.0 m 鉆孔超前距離。

圖3 現場超前探測布局Fig.3 Layout of the pre-probing water
斷層水疏放泄壓對掘進工作面頂板穩定性與安全調控至關重要。為解除巷道穿越斷層期間斷層水壓動力學運動對頂板穩定性影響,設計提出了采用泄壓疏水孔疏放斷層水。基于斷層水動力學特性的三維數值計算等綜合分析,優化確定了疏水孔最大孔深20.0 m,終孔位置超過斷層面3.0 m.采用坑道鉆機施工,孔徑φ75 mm. 工作面掘至距斷層約10.0 m 處,在頂板施工3 個疏水孔(圖4(a)),終孔位置距頂板約20.0 m,疏水孔(深)鉆入斷層帶5.0 m.現場疏水持續16 d,疏放總量約1 098 m3(圖4(b))。

表2 現場探放鉆孔參數Tab.2 Parameters of probing boreholes

圖4 現場疏水降壓方案Fig.4 Project of field drainage and hydraulic pressure relief
超前注入馬麗散和博特威等化學漿體材料,固-液介質耦合效應顯著增強,可有效降低砂質與泥質顆粒向裂隙充填幾率,提高裂隙的粘結力和內摩擦角,減少涌沙潰水發生。根據圍巖體破碎程度、漿液擴散半徑注漿孔內壓力和注漿孔半徑等,定量分析確定單孔注漿量等參數。工作面掘至距DF9 斷層約4.0 m 處沿巷道輪廓線超前施工注漿鉆孔,邊注邊掘。預注孔采用“5 -3 長短孔交叉模式”施工(圖5(a)),每次注漿5.0 m,向前掘進3.0 m 后進行下一循環注漿,每個循環布置9個孔(孔徑φ32.0 mm,孔深6.0 m,頂孔仰角15°,幫孔外擺15°,孔間距1.4 m)?,F場采用先支后注工序(圖5(b))。
采用鋪多孔聚酯薄膜和雙層金屬網、架設U型鋼棚和噴射混凝土聯合支護,距斷層面10.0 m時由外向里架設U 型鋼棚,每架設3 架棚后噴射混凝土支護到掘進頭。根據斷層段圍巖硬度采用炮掘和綜掘施工,循環進度為0.5 ~0.8 m,掘進一個循環后及時架設U 型鋼棚。

圖5 現場注漿描述Fig.5 Field grouting
通過錨網支護使圍巖及時形成穩定的支護承載圈,實現主動承載,并保證支護圍巖體的穩定性和整體性;通過U 型鋼支護對外圍的錨網支護體再次支護、加固,調整外圍錨網支護的應力重新分布,使U 型鋼支護體上的受力均勻分布,阻礙圍巖進一步變形,用噴漿支護封閉圍巖增強U 型鋼整體性、連接性、穩定性,從而提高U 型鋼的受力強度。該支護手段可以有效地控制圍巖變形和煤層脫落及冒頂事故的發生。
巷道在掘進過程中受采動活化作用,導致圍巖松動,圍巖體強度降低,出現明顯的裂隙發育碎裂塑性區。采用注漿錨桿實現錨注合一對巷道破碎圍巖進行主動加固與支護。碎裂塑性區經過錨注加固后,碎裂結構的圍巖被膠結成拱形連續體加固圈。與此同時,注漿錨桿又起到懸吊、擠壓等作用,使巷道圍巖沿徑向擠壓的力轉化成切向壓力,有效減小圍巖松動范圍,從而使巷道徑向應力減小到僅用較小的支護阻力就能使圍巖長期處于穩定狀態。因此,錨注支護是采用錨桿與注漿相結合,以達到加固圍巖、增強圍巖體力學性能、控制圍巖變形效果,有效延長巷道使用年限,保證采區的正常生產接續。
工作面穿過斷層后,巷道布置10 排錨桿(直徑φ42.0 mm,長5.0 m),錨孔排距2.0 m,間距1.0 m,共布置17 個(圖6),其中頂孔和幫孔各11個,底孔6 個,間距1.0 m;巷道頂部布置10 排錨索(直徑φ17.8 mm,長8.3 m)排距2.0 m,錨索布置于2 排注漿孔之間,對斷層破碎帶約20.0 m 范圍內進行了全斷面注漿加固。

圖6 錨索錨桿布置Fig.6 In-situ bolting-anchor layout

圖7 漿后效果Fig.7 Grouted effectiveness
斷層影響區內煤巖體雖具有一定殘余強度,其抵抗大變形的能力顯著降低。裂隙充填物擴大了導水通道,加劇斷層水下滲與突水致災幾率。研究應用了柔性金屬網、錨桿和U 型鋼棚等多單元組合加固工藝技術,遏制了工作面冒頂和涌水潰沙,快速安全通過了12 采區9 處落差30.0 m 以上的導水斷層?,F場應用高精度孔內電視系統探查了注漿后巖體加固效果,結果表明:破碎圍巖膠接密實性增加,裂隙明顯減少,松散巖層聚合性顯著增強,有效控制和降低工作面潰沙潰水發生(圖7)。通過超前疏水泄壓、超前加固、架設U 型鋼棚和噴漿等綜合控制方法,安全穿越了斷層碎裂帶。2012 年羊場灣煤礦安全快速通過各類斷層15 個。通過注膠加固每處節約巷道維護費用約20 萬元,共計節約費用達300 萬元;斷層綜合防治水技術有效提高了巷道掘進效率,每處多掘巷道約100 m,多掘1 m 巷道節約成本約為50 元,間接降低成本約7.5 萬元;與此同時開采擾動區斷層水患防治技術有效提高了通過破碎斷層的可靠性,有效保證過斷層時的操作和支護安全性;提高了通過破碎斷層的可靠性,有效保證過斷層時的操作和支護安全性;為巷道穿越構造帶和采煤工作面通過相似條件斷層提供借鑒依據。
1)西部大型礦區水文地質與開采技術條件復雜,斷層分布廣泛,地質災害源隱蔽性強,斷層落差大,開采擾動作用下易誘發工作面涌水潰沙動力學鏈式災害。
2)采用了斷層水患綜合防治技術,成功安全快速穿越了寧東礦區羊場灣煤礦12 采區斷層開采區域,保障了采掘接續和安全生產。
3)這為后期深部斷層區開采誘發水患及災害鏈防控提供了可靠適用方法。
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