摘要:文章介紹了鍋爐富氧燃燒節能技術改造項目的主要內容和基本原理,對項目改造前后的能耗進行了實測;并依據節能量審核指南的方法,得到項目改造后單位產品油耗下降了12.34%,可實現年節能量2623.8噸標準煤,項目具有良好的節能和環保效應。
關鍵詞:鍋爐;富氧燃燒;節能改造;標準煤;節能環保 文獻標識碼:A
中圖分類號:TK227 文章編號:1009-2374(2015)31-0085-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.31.043
隨著社會的發展,鍋爐設備已廣泛應用于現代工業的各個部門,成為發展國民經濟的重要設備之一。從量大面廣的這個角度來看,除了電力行業以外的各行各業中運行著的主要是中小型低壓鍋爐。當今世界能源短缺,各類燃料價格大幅攀升,很多耗能大戶企業效益大大降低,嚴重束縛了企業的長遠發展,尤其是使用鍋爐的企業現象更為明顯,因此提高能源利用率、降低能源消耗成為提高企業效益的必經之路。
鍋爐作為工業企業的重點耗能設備,耗能量通常占全廠總能耗的70%~80%。“加強節能減排,推進重點領域節能,減少污染物排放,實現平衡發展”是我國“十二五”期間能源發展的七個重點之一。在實施過程中,管理節能是重點,節能技術是關鍵。通過研究鍋爐(窯爐)的實際運行狀況,采用先進的節能技術,實現降耗增效,提高市場競爭力。燃燒是燃料中氧分子與可燃分子之間發生高能碰撞而引起的,所以氧的供給情況決定了燃燒是否充分。用比空氣(含氧21%)含氧濃度高的富氧空氣進行燃燒,稱為富氧燃燒(Oxygen Enriched Combustion),簡稱OEC。富氧燃燒是一項高效節能的燃燒技術,在熱能工程、玻璃工業、冶金工業等領域均有廣泛的應用。
本項目基于技術節能的思路,對企業現有鍋爐進行富氧燃燒技術改造,提高燃料油的燃燒效率,進而達到降耗增效、減少有害氣體排放的目的。
1 鍋爐富氧燃燒節能技術改造
某企業鍋爐房有3臺有效在用燃油鍋爐(編號分別為1#、2#、3#),一臺35噸,兩臺25噸,兩用一備。鍋爐燃油系統采用普通壓縮空氣霧化,送風系統通過鼓、引風機抽取空氣送風助燃。改造前企業存在的主要問題為:(1)企業在硫化生產環節利用自制氮進行硫化,自制氮系統在制氮過程中吸附完氮氣后,產生的尾氣(含氮量40%~50%)直接排放;(2)鍋爐燃燒需要大量氧氣,為滿足鍋爐燃燒工況,鼓、引風機風門必須大開,鼓、引風機電流大,燃燒不充分,煙氣排放氮氧化物含量大,煙囪容易冒黑煙,浪費燃料。針對以上問題,企業對自制氮系統排出的含氮量較低的廢氣加以利用,一路進入鍋爐鼓風系統助燃,一路進入增壓機加壓后用作鍋爐重油霧化,提高燃料油的燃燒效率,達到節約能源的效果。具體改造內容及基本原理如下:
1.1 鍋爐送風系統改造
在自制氮排氣口引一路600×800的風管到1#、2#、3#鍋爐鼓風機吸氣口,同時在1#、2#、3#鍋爐鼓風吸風口前裝一個風門調節開關,從而將自制氮系統排出的廢氣引入鍋爐燃燒系統。
1.2 鍋爐燃油系統改造
在自制氮排氣口另引一路Φ159的風管到儲氣罐1#,在進入儲氣罐1#前裝一個DN150的閘閥。利用原有從1#罐引出的Φ108風管到增壓機,通過增壓機增壓到0.8MPa,然后進入2#高壓儲氣罐。從高壓儲氣罐2#引一路Φ57管到1#、2#、3#鍋爐燃燒機霧化器總管上,在并入總管前裝一個DN50閘閥,從而將廢氣用作鍋爐重油的霧化,提高燃料油的燃燒效率。
2 項目節能量監測
項目涉及的能源為重油和電力,電能在改造前、后基本不受項目改造的影響;以鍋爐產生的蒸汽作為產品的產量,此蒸汽為飽和蒸汽。項目改造前、后蒸汽的品質基本一致,蒸汽壓力穩定在1.7~1.8MPa,重力熱值為9400±100千卡/千克。
根據《綜合能耗計算通則》,燃料油折標系數為1.4286噸標準煤/噸;電力等價折標系數采用廣東省統計局2013年全省發電標準煤耗數據,為3.1618噸標準
煤/萬千瓦時。通過計算得到項目改造前,鍋爐房蒸汽產量為239717噸,重油用量折標量為22916.13噸標準煤,單位蒸汽產品油耗折標準煤量為0.0956噸標準煤/噸汽;項目改造后,鍋爐房蒸汽產量為186481噸,重油用量折標量為15630.83噸標準煤,單位蒸汽產品油耗折標準煤量為0.0838噸標準煤/噸汽。項目改造后單位產品油耗下降了12.34%。
項目年節能量=(項目改造前產品單耗-項目改造后產品單耗)×項目改造前1年基準產量=(0.0956-0.0838)噸標準煤/噸×239717噸=2828.7噸標準煤。
另外,項目改造后需開設一臺增壓機將收集的富氧廢氣加壓,供至鍋爐霧化重油。增壓機功率為75千瓦,全天24小時工作,全年約工作360天。增壓機增加的年耗電量為:增壓機年電耗=75千瓦×24時×360天=64.8萬千瓦時×3.1618噸標準煤/萬千瓦時=204.9噸標準煤。
綜上核算,項目年節能量=2828.7噸標準煤-204.9噸標準煤=2623.8噸標準煤。
3 綜合改造效果分析
3.1 節能效果分析
通過對企業鍋爐實施上述富氧燃燒節能技術改造,提高了鍋爐的噸油產汽量,單位蒸汽產品油耗折標準煤量提高了0.0956噸標準煤/噸汽-0.0838噸標準煤/噸汽=0.0118噸標準煤/噸汽,單位產品油耗下降了12.34%,實現了節約能源的效果。
3.2 經濟效益分析
按標煤500元/噸理論計算,年節能量2623.8噸標準煤的年效益達131.19萬元。
除此之外,鍋爐富氧燃燒技術改造還具有穩定鍋爐工況、減少大氣污染、延長鍋爐壽命等效果,綜合效益十分顯著。
4 結語
通過分析企業自制氮系統及鍋爐燃燒系統存在的問題,對自制氮系統吸附完氮氣后產生的尾氣(含氮量40%~50%)加以利用,同時對鍋爐燃燒系統和送風系統進行富氧燃燒節能技術改造。并依據節能量審核指南的方法對節能項目改造前、后的能耗及蒸汽產量進行了實測,得到項目改造后單位產品油耗下降了12.34%,可實現年節能量2623.8噸標準煤,年效益達131.19萬元。在提高生產效率的同時,創造了良好的節能效果、經濟效益和環保效應。
參考文獻
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作者簡介:郭艷艷(1986-),女,河南洛陽人,廣州能源檢測研究院助理工程師,碩士,研究方向:能源與計量。
(責任編輯:秦遜玉)endprint