◎陳 夢,周 翔,王愛媛
(連云港市產品質量監督檢驗中心,江蘇 連云港 222006)
自GB 19298-2014《食品安全國家標準 包裝飲用水》于2015年5月24日實施以來,包裝飲用水的生產企業對該標準中新增的銅綠假單胞菌指標非常關心,經常送到檢驗部門進行檢測。日前,某企業送檢的桶裝飲用水檢出銅綠假單胞菌,且檢出濃度相對較高。該企業質量部門收到結果后立即行動,召回產品,查找分析原因。應企業要求前往現場調查其生產工藝,采集樣品,研究分析受污染原因并結合原因給出相應的處理措施。
銅綠假單胞菌(P. Aeruginosa)原稱綠膿桿菌是一種常見的條件致病菌,潮濕的環境是其存在的重要條件,屬于非發酵革蘭氏陰性桿菌。廣泛分布于自然界中,是土壤中最常見的細菌之一。各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等都有該細菌的存在,正常情況下一般不致病,當機體抵抗力低下時可致病,嚴重時還可引起病人死亡。除此以外因為該菌具有耐藥質粒可以形成耐藥性,因此,強化對該菌的控制是符合食品安全和公共安全需要的。
企業使用地下水為水源,共有3口水井供水。水處理和灌裝設備為國產反滲透機組,機組保護性納濾膜更換周期為3個月。灌裝間內空氣經層流凈化,懸掛有紫外燈,自然溫度。桶蓋經二氧化氯溶液浸泡,瀝干后直接使用,純凈水桶回收再次使用前用經反滲透膜過濾過后的廢水人工刷洗,后上流水線在洗瓶/灌裝/封蓋機一體機上經二氧化氯溶液及源水沖洗15秒后灌裝,具體生產流程見圖1。

圖1 生產工藝圖
了解了供水水源、生產工藝、加工環境及操作人員等基本情況之后,按照工序順序確定采集點。一類采集點:分別采取1號、2號、3號井中的原水作為測試水樣;二類采集點:經過反滲透膜過濾后的純水;三類采集點:灌裝線上消毒水;反沖洗水箱水:灌裝口共3個采集樣;四類采集點:周轉桶清洗用水(機器排出的廢水)。
檢測方法按照GB/T 8538-2008《飲用天然礦泉水檢驗方法》中4.54條款進行,經檢測一類采集點中除2號井未檢出銅綠假單胞菌之外1號和3號井均有檢出,且3號井檢出濃度很高;經過反滲透膜過濾后的純水中未檢出銅綠假單胞菌;三類采集點上的3個采集點的水樣中均有檢出;四類采集點的水中銅綠假單胞菌檢出的濃度最高。
從各采樣點的檢驗結果分析,水源1、3號井水已經受到污染,其中3號井的污染最為嚴重;灌裝線上的污染來自反沖洗源水,同時在清洗消毒液水箱中也檢出有綠膿桿菌。最為嚴重的是企業本著節水的目的在清洗回收桶時使用了設備排出的廢水,該水經檢測發現存在大量的綠膿桿菌。包裝材料的清洗消毒,是桶裝水生產過程中控制污染的關鍵環節。企業用廢水洗刷大桶及車間地面,導致了地面、包裝材料之間的交叉污染。雖然人工清洗后的桶需要使用消毒液沖洗,但因消毒劑濃度低,時間短,而銅綠假單胞菌對二氧化氯消毒劑具有較強適應性,無法將其完全殺滅,使污染不斷加劇。
首先從水源著手:1號井深65米,周圍是草坪。經過現場放水做滲漏測試發現草坪中的水會通過水管接縫處滲透到井中;3號井深55米,在住家戶院子里,正上方是生活用水的排污水口和小菜園。現場環境和檢驗結果預期吻合,存在污水滲入問題。建議3號井報廢,不作為水源水;將1號井周圍草坪挖開直到水管接縫處,將接縫處理好,周邊用水泥封住。往井中吊入漂白粉片消毒,之后將井中水排盡。因水源水受到污染,源水蓄水罐肯定也受到污染。使用5%的食品級雙氧水對罐內部進行濕法消毒。對設備的粗濾、精濾部分進行5%雙氧水循環消毒處理。
停止使用反滲透機組處理后的廢水作為周轉桶的洗滌用水,自動洗桶機、灌裝線、洗桶池、車間地面、瓶蓋消毒框等地方用噴霧器將5%的食品級雙氧水噴霧消毒。
將灌裝機反沖洗水源改成直排式,不再循環使用,采用純凈水為清洗水源,徹底杜絕交叉污染。
最后用5%食品級雙氧水消毒處理人工清洗的周轉桶后,再將桶放入灌裝線。使用的食品級雙氧水百分百可生物分解,分解后只有水和氧氣,不會造成二次污染的問題。
企業按照上述措施對水源、生產車間和包裝材料等地方進行了全面的清洗消毒。正常生產前先對1號井水源重新取樣檢測,結果未檢出銅綠假單胞菌。生產時對其他三類采樣點再采樣檢測,結果未檢出銅綠假單胞菌。