薛猛(大慶油田有限責任公司第一采油廠第三油礦南五采油隊,黑龍江 大慶 163000)
抽油機井在生產過程中,由于一天24小時不停的運轉,皮帶松緊及四點一線要經常調整,在更換抽油機井皮帶時需要停機,拆卸電機螺絲、底座頂絲,調整四點一線及皮帶松緊,影響生產時率,同時操作時也存在安全隱患。
針對以上問題,我們改進了抽油機井電機底座,該裝置可以實現裝皮帶免拆卸螺絲、頂絲、免調整四點一線的操作;在緊抽油機皮帶免停機、免拆卸螺絲、頂絲、免調整四點一線,使用起來方便,省時、員工操作時安全。
2.1.1 抽油機井在生產過程中,四點一線要經常調整。
常規抽油機底座為兩條槽鋼利用四條螺栓連接電機與抽油機底座,基于四邊形的不穩定性,橫向縱向均為活動連接,容易出現四點一線的誤差,每次更換、調整皮帶時,需要重新調整。針對這個問題,我們對抽油機電機底座進行改進,將電機固定在外滑道上,在兩條菱形滑軌上實現縱向始終在一直線上進退。
2.1.2 在更換抽油機井皮帶時需要停機,拆卸電機底座螺絲、底座頂絲,調整四點一線。
針對這個問題,我們改進的抽油機電機底座,在兩條菱形滑軌上實現縱向始終在一直線上進退,采用絲杠螺旋原理通過旋轉帶動電機進退,在更換抽油機皮帶時就不用再拆卸電機底座螺絲、底座頂絲,調整四點一線了,員工操作時省時、省力、員工操作時非常安全。
2.1.3 在皮帶有些松時,調緊抽油機皮帶時,需要停機、緊底座頂絲、調整四點一線等一系列的操作。
針對這個問題,我們改進的電機底座,在不停機的狀態下,通過搖臂可以實現電機進退,調整皮帶松緊,并且我們在絲杠軸承座外部配有防退扣狗牙,防止由于抽油機震動造成退扣。
2.2.原理及技術指標

抽油機井電機底座結構示意圖(1、定位螺栓2、定位底板3、定位角鋼4、滑道5、滑套6、調節絲桿 7、調節絲母8、調節橫梁9、防反裝置)
該抽油機井電機底座,將電機固定在外滑道上,在兩條菱形滑軌上實現縱向始終在一直線上進退,采用絲杠螺旋原理通過旋轉帶動電機進退,絲杠軸承座外部配有防退扣狗牙,防止由于抽油機震動造成退扣;在不停機的狀態下,通過搖臂可以實現電機進退,調整皮帶松緊。
2010年10月,于大慶油田有限責任公司第一采油廠第三油礦中一隊安裝了2口井,應用改進的抽油機電機底座,每口井每年平均創效1.729萬元。
3.1 投入費用:制作一套抽油機井電機底座需要資金0.2萬元,共計2套,所需資金為0.4萬元。
3.2 產出效益
3.2.1 節約時間,多產原油,增加產值:1)原來換1組皮帶,每次2人需要30分鐘,現在應用抽油機電機底座,換皮帶僅需要一個人8分鐘,以前是一年換10次皮帶;現在一年換2次皮帶;2)緊皮帶時原來每次需要2人30分鐘,現在緊皮帶僅需要一人1分鐘且不停機,每年緊30次皮帶。3)每斷1組皮帶發現時間周期為5小時。2口井1年節約時間=(22分鐘×8次×2口井×2人+29分鐘×2人×30次×2口井)/60分鐘+8組×5小時×2口井=144小時。平均每口井產油按每天2.6噸計算,平均每小時產油0.11噸,那么2口井1年多產油144小時×0.11噸/時=15.84噸。按每噸原油獲經濟效益2019元計算(國際油價=46.31美元/桶×6.2278元/美元×7桶),可創經濟效益為15.84噸×2019元/噸=3.198萬元
3.2.2 節省皮帶費用:因應用該抽油機電機底座可隨時調整皮帶松緊,減少皮帶損耗每口井年平均單井節約皮帶8根,每根皮帶按300元計算。年節約費用為0.48萬元。
3.2.3 節省電能費用:因應用該抽油機電機底座可隨時調整皮帶松緊,減少皮帶損耗。每口井年平均單井節約皮帶8根,且單井平均受皮帶斷影響浪費電能5小時,空轉耗電為正常運轉的30%。則年節約費用為:8根×300千瓦/24×5小時×1.2元/千瓦×2口井×70%=0.084萬元。
3.2.4 節省人工費用:2口井1年節約人工時間=(22分鐘×8次×2口井×2人+29分鐘×2人×30次×2口井)/60分鐘=35小時。人工按1小時40元算,2口井1年節約人工0.14萬元。
3.3 單井總效益:產出—投入(3.198萬元+0.48萬元+0.14萬元+0.084萬元-0.4萬元)/2=1.729萬元。
該抽油機井電機底座的改進,設計合理,制作簡單,通過調整滑軌寬度適用于任何型號抽油機,可以在實際生產中推廣應用,必將產生巨大的經濟效益。
[1]李文華.采油工程[M].北京:中國石化出版社,2004.