朱平火
(薌城區水利工程建設管理站,福建薌城 363000)
布坑水庫位于漳州市薌城區浦南鎮布坑村西北方向約1km處,水庫所在流域為九龍江北溪流域。壩址以上集雨面積0.75km2,庫外引水面積3.80km2,河道全長1.18km,河道平均坡降34.80‰。水庫總庫容154萬m3,是一座以灌溉為主、兼有供水、防洪等綜合效益的小(一)型水庫。
水庫設計洪水標準為30年一遇。設計洪水位51.04m,相應庫容150.2萬m3,校核洪水標準300年一遇,校核洪水位51.24m,相應庫容154萬m3,正常蓄水位48.2m,相應庫容110萬m3,死水位36.71m,相應庫容8萬m3。大壩為碾壓式均質土壩,壩頂高程52.5m,壩頂長度134m,壩頂寬度4m,最大壩高25.5m。
布坑水庫于1964年10月動工,1969年8月竣工投入運行,1977年組織壩身、壩肩紅土灌漿及紅土—水泥灌漿,壩后坡增設人字形砌石反濾排滲,至今已運行40多年,存在一些安全隱患,如:壩頂不均勻沉陷,最大高差達0.72m;迎水坡在高程42.8~47.0m之間干砌塊石護坡部分塌陷,塌陷面積約150m2;背水坡貼坡反濾層以上在高程29.0~34.0m坡段大面積滲水。
根據布坑水庫大壩工程地質勘察報告,現有大壩填土不均勻、壓實度不夠,大壩碾壓質量較差,壩體填筑土經現場標準貫入試驗及室內土工試驗,壩體填筑土的干密度ρd值為1.34~1.4g/cm3,平均值為1.39g/cm3,壩體填筑土的最大干密度ρdmax為1.62g/cm3,壩體填筑土的壓實度(ρd范圍值與 ρdmax比值)為 82.72% ~91.36%,ρd平均值與 ρdmax比值為85.80%,低于現行《碾壓式土石壩設計規范》(SL274—2001)規定。現場對壩體填筑土進行6段注水試驗,根據試驗成果,壩體填筑土平均滲透系數k=1.49×10-4cm/s,屬中等透水,壩體防滲性能差。
根據工程地質勘探,壩基主要為全風化花崗閃長巖,壩基上下游、迎水坡及背水坡填筑土層下部分布少量粉砂層,由于大壩填筑施工質量較差,水庫高水位運行時,易由該處薄弱帶與壩基上下游分布的粉砂形成滲漏通道,存在滲漏問題。壩基沿壩軸線設有黏土截水槽,為倒梯形結構,深3m,底寬3m,邊坡1∶1。壩基未進行帷幕灌漿,截水墻底部未按要求全部伸入相對不透水層內,未能有效地起到延長滲徑的作用。
大壩防滲采取全壩段布置,防滲墻總長154m,樁號0-010~144,防滲墻頂部高程51.3m,底部深入到相對不透水層內。防滲墻設計指標:滲透系數k≤1×10-6cm/s,滲透破壞比降大于90,28d抗壓強度2.0MPa。
方案一 振動沉模防滲墻+單管高壓旋噴防滲墻
振動沉模混凝土防滲墻是利用強力振動原理,將空腹鋼板沉入土中,向空腹內灌注混凝土,邊振動邊提升模板,漿液留在孔中形成單塊板墻,將單板連接起來,從而形成連續的防滲板墻帷幕,有效地保證防滲墻體連續、完整、均勻、質量可靠,防滲效果較好。
由于兩岸壩端岸坡較陡,施工場地窄小,振動沉模防滲墻無法施工,且不能打入壩基,所以大壩部分采用振動沉模防滲墻,兩岸壩端及壩基采用單管高壓旋噴防滲墻。
方案二 單管高壓旋噴防滲墻
單管高壓旋噴防滲墻技術是利用鉆機造孔,并用高壓泵將預制好的水泥漿經過高壓軟管輸送到噴頭,從噴嘴中噴射出來,沖擊和切割土體,使水泥漿和土體混合,同時以一定的轉速提升鉆桿,從而形成防滲構筑物(旋噴呈圓柱狀)。當上述個體的構筑物相鄰連接膠合時即組成一道地下連續防滲墻。
兩個防滲方案均能滿足本工程防滲要求。方案一施工設備體積較大,施工工藝較復雜,現有的上壩道路寬度不能滿足設備進場要求,需要擴寬道路,且大壩壩頂寬度4m,不能滿足施工要求,須開挖壩頂0.5m,待防滲墻施工完后再回填;方案二施工方便,無需修筑施工平臺,無需擴寬上壩道路,施工工藝較簡單。因此,推薦方案二,即大壩采用單管高壓旋噴防滲墻。
大壩采用單管高壓旋噴樁防滲,防滲墻布設在壩軸線上游0.5m處,單排布孔,孔距0.45m,樁徑0.6m,墻頂高程51.3m,墻底深入相對隔水層1m,防滲墻從左岸樁號0-0.10至右岸0+0.144總長154m,共布設342孔,最大孔深28.32m,鉆孔總進尺5979m。
樁徑600mm,樁距450mm,最大樁長27.15m,鉆桿垂直度小于0.5%,鉆孔偏斜率小于1%,漿液比重1.4g/cm3,輸漿壓力25~30MPa,輸漿率75 ~85L/min,提升速度14~16cm/min。
主要施工機械配置包括高壓泵、鉆機、鉆桿和水泥攪拌機等,主要施工機械配置見表1。

表1 高壓旋噴主要施工機械配置
a.場地平整:將施工場地加以平整,確保鉆機正常行走,同時挖好排漿溝。
b.測量放樣:按設計要求放出各樁的中心位置,并用石灰標出樁位。
c.鉆機就位鉆孔:按照測放的樁位,將鉆機移至樁位上,鉆頭對準樁位,調平機臺,以線垂調整機身垂直度,垂直誤差小于0.5%。
d.接注漿管:鉆孔達到設計孔深后,檢查各部位密封圈是否封閉,各管安裝是否正常,確保正常施工。
e.噴射:噴射注漿參數達到規定值后,即可開始旋噴,噴射的水泥漿與樁端土充分攪拌后,邊噴漿邊反向勻速旋轉提升注漿管,直到距樁頂1m時,放慢攪拌速度和提升速度,保證樁頂密實均勻,同時做好旋噴時間、用漿量、冒漿情況、壓力變化等的記錄。
f.沖洗:噴射施工完成后,將卸下的注漿管等機具用清水沖洗干凈,防止凝固堵塞。管內、機內不得殘留水泥漿,把漿液換成清水在地面上噴射,以便泥漿泵和噴射管內的漿液全部排除。
g.移機:成樁后,關閉送漿泵,移機至下一樁位進行施工。
主要施工工藝流程見下圖。

旋噴施工工藝流程圖
布坑水庫大壩防滲處理后,委托檢測中心對壩體進行鉆孔取芯及壓水試驗,現場壓水試驗共3孔,檢查12個試驗段,其滲透系數試驗值(3.09~6.66)×10-7cm/s,均滿足不大于1×10-6cm/s的設計要求。壓水試驗成果見表2。

表2 大壩高壓旋噴灌漿防滲墻墻體現場鉆孔壓水試驗成果
根據芯樣抗壓、抗滲試驗結果,高壓旋噴防滲墻第89~90號孔搭接處樁號0+39.8混凝土芯樣抗壓強度代表值 2.9MPa,滲透系數為 3.65×10-7cm/s;第162~163號孔搭接處樁號0+072.7混凝土芯樣抗壓強度代表值3.0MPa,滲透系數為5.44×10-7cm/s;第229~23號孔搭接處樁號0+102.8混凝土芯樣抗壓強度代表值2.9MPa,滲透系數為4.71×10-7cm/s,均滿足設計要求。
高壓旋噴防滲墻滲透系數采用K=1.0×10-6cm/s,計算斷面采用最大斷面進行滲流計算。
計算工況:
Ⅰ上游庫水位為正常蓄水位48.2m,下游無水。
Ⅱ上游庫水位為設計洪水位51.04m,下游無水。
Ⅲ上游庫水位為校核洪水位51.24m,下游無水。
Ⅳ上游庫水位為校核洪水位51.24m,降至死水位36.71m,下游無水。
經計算,大壩各工況滲流計算成果見表3。

表3 大壩加固前后各工況滲流分析
根據鉆探提供的地質勘察資料,壩身壓實土的臨界水力坡降[J破]=0.88,允許水力坡降[J允]=0.586,加固后大壩理論單寬流量和水力坡降均滿足規范要求,且比加固前小,說明單管高壓旋噴防滲墻效果明顯,防滲質量較好。
布坑水庫大壩高壓旋噴防滲墻總進尺5979m,防滲面積2912m2,經檢測大壩滲漏系數小于1×10-6cm/s。實踐證明:該技術有效解決了壩體、壩基滲漏問題,且具有施工簡易、防滲效果好等特點,是類似水庫大壩防滲加固有效的措施之一。■
[1] DL/T 5200—2004水利水電工程高壓噴射灌漿技術規范[S].
[2] 袁光裕,胡志根.《水利工程施工》[M].第5版.北京:中國水利水電出版社,2009.