曹 偉,王 睿,陳 劍,魏彥祥,金廣明,劉 鋒
(上海空間推進研究所,上海201112)
嫦娥三號著陸器推進系統正樣產品在整器測試過程中,軌控管路出現了一段時間的負壓現象。為了查找負壓現象出現的原因,推進系統按照故障樹方法開展了分析工作,并基于故障樹分析結論,進行了一系列試驗驗證工作,最終確認了負壓出現的機理,并針對飛行試驗進行了影響分析。
嫦娥三號推進系統正樣產品在出所前測試及北京交付前檢漏工作時(2012年5月26日)所有壓力傳感器常壓輸出均正常,且數據穩定。推進系統交付總體后,參加整器階段測試時,軌控管路壓力傳感器P7出現過一段時間(2012年8月31日~2012年10月17日)壓力偏低的現象(遙測由常壓輸出電壓值0.36 V下跳2~3個分層值到0.32~0.30 V),2012年10月17日,推進系統進行噴氣極性測試后,系統恢復為常壓狀態,此時P7壓力傳感器恢復到正常常壓輸出值。P7壓力傳感器安裝于推進系統燃料軌控路,其上游為軌控路自鎖閥,下游為7 500 N發動機斷流閥,參加整器階段測試時,測試介質為氦氣,上游的軌控路自鎖閥和下游的7 500 N發動機斷流閥均為關閉狀態。
基于故障樹分析結論,推進系統策劃了單機級、系統級的多項專項驗證試驗。通過各項驗證試驗來進一步分析P7壓力傳感器遙測輸出偏低現象的可能原因。
2.1.1 單機常壓范圍壓力標定
為了進一步驗證傳感器在常壓范圍內輸出的穩定性,采用裝器同批次的產品進行常壓范圍下的壓力標定試驗,常壓標定范圍為50~140 kPa,每隔10 kPa一個分層值進行壓力標定,正向、負向壓力各標定三次。……