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氮氣密封應用

2015-11-15 07:53:16孫川川安陽化學工業集團有限責任公司河南安陽455133
化工管理 2015年30期
關鍵詞:施工設計

孫川川(安陽化學工業集團有限責任公司,河南安陽 455133)

氮氣密封應用

孫川川(安陽化學工業集團有限責任公司,河南安陽 455133)

我公司將1臺11663m3甲醇儲槽(碳鋼材質),通過增加氮氣密封系統,改造為儲存DMF。

DMF;氮氣密封;自調閥;呼吸閥

1 概況

我公司現有2套DMF生產裝置,年產15萬噸,而罐區儲存量為4300噸,且公司新建一套DMAC裝置,因用地緊張,需占用DMF罐區1臺1000m3、1臺200m3用來存貯DMAC產品,造成DMF罐區緩沖能力偏小,無法滿足正常生產需要,故需新增1臺大型儲罐來滿足DMF生產需要。

根據產銷平衡測算,新增一臺儲罐儲存容量需要滿足DMF10天的生產負荷,經計算,需增1臺5000 m3以上的儲罐。

我公司現有1套甲醇生產裝置,年產量6萬噸,并配套建設有2臺10000m3甲醇儲槽,材質為碳鋼,且甲醇儲槽僅有1臺在使用。該儲槽主要材質為16MnR,直徑30米,總高19.8米,設計壓力2.5Kpa,設計溫度50℃,為浮頂式儲罐,頂部設有通氣孔。

2 新增儲罐方案

2.1 方案一:新建一臺5000 m3DMF儲罐

根據圓柱體體積公式進行計算,新建儲罐尺寸為φ20000× 16000。

按照《石油化工企業設計防火規范》規定,DMF火災危險性屬于乙B類,必須為其儲罐配套建設罐區相關設備設施,即新增防火堤、環形消防通道、消防設施等等,按照《石油化工企業設計防火規范》中6.2規定進行計算,該儲罐需占地約50米×50米,共計2500m2。

該儲罐設計壓力為常壓,設計溫度為常溫,需按照《立式圓筒形鋼制焊接油罐設計規范》進行設計,經初步設計核算約需鋼材160t。為保證DMF儲存品質,一般常壓DMF儲罐設計材質均為304不銹鋼,初步核算儲罐建造成本為400萬元左右(僅為儲罐制造成本,未含土建、消防等配套設施)。

因該方案需要新增用地面積,且投資成本高,并考慮公司用地緊張,予以否決,未采納。

2.2 方案二:將現有1臺10000m3甲醇儲槽改造為DMF儲槽

DMF學名:二甲基甲酰胺,常溫下為無色、有微弱的特殊臭味液體,分子式C3-H7-N-O。分子量73.10。相對密度0.9445(25℃)。熔點-61℃。沸點152.8℃。閃點57.78℃。蒸氣密度2.51。蒸氣壓0.49KPa(3.7mmHg25℃)。自燃點445℃。折射率1.42817,溶解度參數δ=12.1。

DMF對碳鋼的腐蝕機理:其本身對金屬不產生腐蝕,但碳鋼材質易氧化生成氧化鐵,并溶于DMF中,造成總鐵、電導、色澤等質量指標不合格,影響產品質量,故DMF儲槽、管道材質一般采用304不銹鋼。

2.3 改造方案

方案一:噴砂除銹,并進行酸洗鈍化,采用氮氣密封保護。

工作原理:利用DMF對金屬不產生腐蝕,只是溶解金屬氧化物的特性,將儲罐內壁除銹還原為金屬本色,并采用惰性氣體氮氣進行保護,保證碳鋼不氧化生成氧化物,從而保證DMF產品品質合格。

工作方案:選用鹽酸為主清洗劑,氫氟酸為輔助清洗劑,wnd-301中性清洗劑作為漂洗、螯合劑,同時選用高效緩蝕劑Lan-826,表面活性劑作為濕潤劑。化學清洗程序:系統水力沖洗──除油脫脂──水洗──酸洗──水洗──漂洗──鈍化──清理──檢查驗收──氮氣密封保壓0.02-0.05KPa。

氮氣密封工藝流程如下所示:

氮氣進口——控制閥——自力式微壓調節閥——儲罐;儲罐——呼吸閥——氮氣放空

氮氣密封的工作原理:當儲罐內壓力低于設定值時,自力式微壓調節閥打開,充入氮氣;當儲罐內壓力達到設定值時,自力式壓力調節閥關閉;當儲罐內壓力超過設定值時,呼吸閥打開,泄壓;泄壓完成后,呼吸閥自動關閉。

氮氣密封在DMF碳鋼儲槽中的應用實例,目前全國僅有3家,分別為:

內蒙古遠興江山化工有限公司2臺5000M3碳鋼DMF儲槽

浙江江山化工有限公司(常州罐區)2000M3碳鋼DMF儲槽

浙江江山化工有限公司5臺1000-2000M3碳鋼DMF儲槽

工程造價及施工周期:該方案預估總造價為150萬元,施工周期30天。

方案二:噴砂除銹,并噴涂無機硅酸鋅漆。

工作原理:除銹,并涂覆無機硅酸鋅漆,將DMF與碳鋼隔絕,從而保證DMF產品品質合格。

該方案在DMF碳鋼儲槽中的應用實例暫無,且公司對SIG?MAGUARD750(無機硅酸鋅漆)產品進行了測試,在DMF分離器180℃下浸泡4天,未發現溶解現象。但其膨脹系數與碳鋼不同,在熱脹冷縮情況下易造成涂層開裂。

工程造價及施工周期:該方案預估總造價為130萬元,施工周期30天。

方案三:噴砂除銹,并噴涂金屬鋅(鋁)

工作原理:除銹,并涂覆金屬鋅(鋁),將DMF與碳鋼隔絕,從而保證DMF產品品質合格。

該方案在DMF碳鋼儲槽中的應用實例暫無,且公司對金屬鋅(鋁)產品進行了測試,在DMF分離器180℃下浸泡4天,發現輕微溶解現象。

工程造價及施工周期:該方案預估總造價為300萬元,施工周期40天。

方案四:噴砂除銹,并噴涂不銹鋼漆

工作原理:除銹,并涂覆不銹鋼漆,將DMF與碳鋼隔絕,從而保證DMF產品品質合格。

工程造價及施工周期:該方案預估總造價為250萬元,施工周期40天。

2.4 方案比較及選擇

方案一優點:

投資成本低,施工周期短

有成熟的實用例子,并且經過了公司派員實地進行考察,確認使用效果良好,完全滿足產品要求

公司有富裕氮氣可供利用

方案一缺點:

儲罐使用中消耗氮氣,產生使用成本

方案二優點:

投資成本低,施工周期短,無使用成本

方案二缺點:

涂覆材料膨脹系數與碳鋼不同,在熱脹冷縮情況下易造成涂層開裂,影響產品品質

無實際實用實例可供參考

方案三優點

無使用成本

方案三缺點

投資成本高,施工周期長

儲罐內介質DMF對涂覆材料有輕微溶解現象,影響產品品質

無實際實用實例可供參考

方案四優點

無使用成本

方案四缺點

投資成本高,施工周期長

涂覆材料膨脹系數與碳鋼不同,在熱脹冷縮情況下易造成涂層開裂,影響產品品質

無實際實用實例可供參考

經過公司內部多次開會討論,并派員實地進行考察,確定采用方案一,即噴砂除銹,并進行酸洗鈍化,采用氮氣密封保護。理由主要為必須在保證產品品質穩定,不受影響的前提下,再考慮施工成本和施工周期。因為儲罐產品現在售價在5000-8000元/噸,而滿負荷時儲罐儲DMF量為10000噸左右,總價值約5000-8000萬元,如果所選方案出現問題,導致產品品質出現問題,將會為公司帶來巨大的直接損失和間接損失,這是公司無法承受的,且所有方案的施工周期和施工成本與此比較,均不值一提。而所有方案中只有方案一有成功例子可供參考,故為了慎重期間,公司參會人員一致同意采用方案一。

3 運行效果及評價

3.1 運行效果

該改造項目自2012年11月開工,2013年2月投入使用,運行至今效果良好,完全滿足生產要求,徹底解決了產銷存矛盾,并略有富裕,儲罐儲存容積基本維持在30%-70%。產品品質經多次檢測,入罐前與入罐后無差別,完全滿足銷售需求。

氮氣密封系統中自力式微壓調節閥使用效果偏差,經常處于關閉狀態,需要將旁路手動閥打開(開到最小)。主要原因為設計管徑偏大,設計管徑為DN100,根據實際情況,管徑僅需與DMF進出口管徑保持一致就可以滿足要求,即DN50;且自力式微壓調節閥調節壓力過低,為0.5—1.5Kpa,處于其工作范圍極限附近,導致其運行效果差。

3.2 評價

通過對現有設備設進行改造,使其獲得新生的同時,并產生更大的利用價值,解決了產銷存矛盾。為公司創造巨大價值的同時,節約了大量的施工時間和施工成本。

雖然公司自產氮氣富裕,且氮氣消耗量少,但使用中消耗部分氮氣還是產生了浪費。目前公司正在考慮將該部分氮氣進行回收。

[1]王榮貴、劉道芬《常壓、低壓儲罐呼吸量的確定及呼吸閥的選用》,化肥設計,2007,45(2).

[2]《石油庫節能設計導則》SH/T3002-2000.

[3]《常壓及低壓儲罐通風的推薦作法》SY/T6673-2006.

[4]《石油化工企業設計防火規范》GB50160-2008.

[5]《立式圓筒形鋼制焊接油罐設計規范》GB50341-2003.

3.4 在軟水定期排放工藝管線加裝控制閥,實現手動與自調同時控制排放;(見改造后的工藝圖)

3.5 將換熱管泄漏的對稱用不銹鋼堵頭楔入焊接;

3.6 將裂紋打磨磨光后,氬弧打底探傷合格后手工堆焊;

3.7 定期連續監控取樣化驗分析水質指標,優化調節確保軟水質量,Cl-控制在10ppm以下。

4 技改后的效果

4.1 技改后,工藝操作具有彈性,工藝運行穩定,自產外送蒸汽達到設計指標;

4.2 脫鹽水進水量穩定在4.5m3/h,液位建立在45%-52%;定期排放的手動、自調雙向控制在0.1m3/h左右,pH值嚴格控制在7.5左右,廢鍋工藝氣出口的自調閥打開,溫度平穩的控制在380℃左右,并且廢鍋自產蒸汽壓力大于2.96MPa;

4.3 在設備運行兩年后,檢查管板、換熱管情況較好,沒有產生裂紋、泄漏、腐蝕的情況。

5 結語和優化的方向

5.1 將廢鍋設備的換熱管管芯進行備件化、可及時更換;

5.2 將定期排放的軟水進行回收接至工藝管網,降低能耗;

5.3 設備制造時選材使用Cr、Mo合金元素的材料,制造時嚴格按國標進行,已消除焊接制造應力

結束語:上述技改后,轉化廢鍋工藝運行狀況良好,達到設計產能,滿足轉化生產裝置的滿負荷生產運行。

參考文獻:

[1]林玉娟,楊達,馮永利.應用SolidWorks進行U型管式換熱器管板的應力分析.科學技術與工程,2010(3).

[2]劉敏珊,李亞楠,董其伍,王素珍,劉彤.新型廢熱鍋爐高低溫管板應力數值分析.期刊論文-壓力容器,2007(11).

作者簡介:申國威(1968-),男,新疆中泰化學股份有限公司技術中心、副主任工程師,研究方向:科技研發。

孫川川,男,籍貫:河南省武陟縣,1982年10月,單位:安陽化學工業集團有限責任公司,職稱:助理工程師,研究方向,化工設計。

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