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精細(xì)化管理在玉門煉油廠節(jié)能降耗中的應(yīng)用

2015-10-31 05:30:16許海濱劉曉亞丁遵義中國石油玉門油田分公司煉油化工總廠
石油石化節(jié)能 2015年12期
關(guān)鍵詞:優(yōu)化管理

何 娟 許海濱 劉曉亞 丁遵義(中國石油玉門油田分公司煉油化工總廠)

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精細(xì)化管理在玉門煉油廠節(jié)能降耗中的應(yīng)用

何娟許海濱劉曉亞丁遵義(中國石油玉門油田分公司煉油化工總廠)

玉門油田煉油化工總廠結(jié)合“兩降一提”攻關(guān),扎實推進全員全方位精細(xì)化用能管理。精細(xì)管控用能的每一項環(huán)節(jié),涵蓋基礎(chǔ)管理、生產(chǎn)用能環(huán)節(jié)優(yōu)化、節(jié)能技改等多項重點工作。通過分階段實施和總結(jié),建立了精細(xì)化用能管理的長效機制,節(jié)能降耗工作取得了階段性成功,降本控費成效顯著,為企業(yè)挖潛增效奠定了基礎(chǔ)。

精細(xì)化管理用能優(yōu)化降本控費挖潛增效

引言

玉門油田煉油化工總廠(簡稱玉煉)有著70多年歷史,是我國第一個天然石油加工基地,2011年按照結(jié)構(gòu)調(diào)整要求關(guān)停了滑特油及瀝青裝置共11套,實現(xiàn)短流程燃料型煉廠轉(zhuǎn)型。玉煉轉(zhuǎn)型后,面臨裝置結(jié)構(gòu)不匹配、部分裝置工藝相對落后等問題,且“十二五”期間進廠原油迅速重質(zhì)、劣質(zhì)化,生產(chǎn)經(jīng)營出現(xiàn)了新的難題和瓶頸制約因素,主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)在煉化板塊排名相對落后。

為確保實現(xiàn)“三年減虧、五年盈利”的“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo),玉煉深入分析瓶頸制約因素,制定和優(yōu)化“兩降一提”攻關(guān)措施,在全廠范圍內(nèi)開展了以“深挖運行潛力、消除隱患瓶頸、增強減虧扭虧能力”為中心的全員全方位精細(xì)化管理活動,著重于“降本控費、增收創(chuàng)效”,深挖運行潛力,持續(xù)提升技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。

煉油是高耗能行業(yè),其動力消耗花費占加工成本的20%~30%,煉油能耗水平高低直接反映企業(yè)的管理狀況和裝置運行水平,因此,控制動力消耗對實現(xiàn)降本增效具有極為重要的意義。玉煉由于建廠時間早、加工規(guī)模小、加工裝置不配套等原因,能源利用效率較低,因此,如何優(yōu)化利用能源,降低能源消耗是企業(yè)挖潛增效的一個重要手段,也符合國家節(jié)能減排的環(huán)保要求(圖1)。

圖1 玉煉短流程轉(zhuǎn)型后面臨的主要問題和經(jīng)營任務(wù)

1 精細(xì)化管理管控運行成本

玉煉結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀,將節(jié)能降耗作為控制運行成本、提高管理水平的關(guān)鍵工作,按照為什么開展、如何開展的方式進行全方位推進,找準(zhǔn)關(guān)鍵問題、薄弱環(huán)節(jié),分階段實施和總結(jié),建立了精細(xì)化管理的長效機制,為企業(yè)挖潛增效奠定了基礎(chǔ)。

利用精細(xì)化管理的方法從3個層面即廠級、車間級、班組級實現(xiàn)能耗精細(xì)化管控,并嚴(yán)格指標(biāo)分解和強化考核力度,將總廠級能耗指標(biāo)細(xì)化分解至各車間、裝置、班組,進而做到全員全方位參與,實現(xiàn)能耗管理廣度、深度的擴展。廠級層面主要依托于全年預(yù)算指標(biāo)分解和月度績效考核,整體把握能耗管理和節(jié)能節(jié)水進度,車間級、班組級層面主要依托于班組績效核算系統(tǒng)即可實現(xiàn)能源消耗每日核算管理,為經(jīng)濟性核算控制打下了基礎(chǔ)(圖2)。

2 建立能耗精細(xì)化管理制度

2.1分解細(xì)化指標(biāo)并考核兌現(xiàn)

對能耗指標(biāo)及實物消耗量進行層層分解,把總廠目標(biāo)分解到車間、裝置、班組,把年度指標(biāo)分解成季度、月度、每周、每日,化總為零進行細(xì)化管理。不斷建立完善考核體制,落實節(jié)能管理調(diào)度會周報告制度,設(shè)立曝光臺,從嚴(yán)處罰無序用能,月度嚴(yán)格考核兌現(xiàn),提高總廠的能源管理水平。

2.2全員參與并建立用能管理網(wǎng)絡(luò)

調(diào)動全員積極參與節(jié)能降耗工作,發(fā)揮各級節(jié)能網(wǎng)員的作用,明確“用能屬地化管理”的職責(zé),把節(jié)能節(jié)水工作落到實處。為了規(guī)范和引導(dǎo)員工節(jié)能行為,借助班組績效管理系統(tǒng)進行班組能耗核算,不斷提高全員節(jié)能意識,向精細(xì)化管理要效益。

2.3開展對比對標(biāo),找差距定措施

將對標(biāo)管理與精細(xì)管理相結(jié)合,促進各裝置學(xué)先進、找差距、定措施、爭達標(biāo)的積極性。通過對標(biāo)管理,尋找節(jié)能潛力及目標(biāo),有針對性地制訂措施,深入挖掘裝置節(jié)能節(jié)水潛力,從而提高能耗管理水平。以加熱爐管理為重點,通過開展紅旗爐評比活動及加熱爐節(jié)能技術(shù)改造,不斷提高加熱爐的運行水平,實現(xiàn)加熱爐全面達標(biāo)(圖3)。

圖3 精細(xì)化用能管理措施分解

圖2 精細(xì)化用能管理分級構(gòu)架

3 制定并落實能耗精細(xì)化管理措施

2012年,受電與蒸汽價格大幅上漲影響,動力成本控制壓力驟增,為有效管控動力費用,總廠結(jié)合“兩降一提”攻關(guān),全員全方位推進精細(xì)化用能管理,以不斷提高用能效率為重點,細(xì)化落實節(jié)能降耗措施,加大現(xiàn)場管理力度,努力降低動力費用。

3.1精細(xì)管理提高水資源使用效率

以重復(fù)利用、深化節(jié)約為根本,嚴(yán)把新鮮水的“管、用、節(jié)”3個關(guān)口,大力整治供水管網(wǎng)的“跑、冒、滴、漏”,提高水的使用效率。嚴(yán)格控制新鮮水進廠總量,將新鮮水的日進廠量控制在6000 t以內(nèi)。

3.1.1加強循環(huán)水管理,減少新鮮水消耗

將循環(huán)水濃縮倍數(shù)提升到4.0,嚴(yán)格控制各裝置循環(huán)水進出的溫差不小于8℃,提高循環(huán)水使用效率;壓減各裝置用于機泵噴淋的循環(huán)水量,減少循環(huán)水補水量;加強循環(huán)水系統(tǒng)的管理,學(xué)習(xí)并推廣循環(huán)水系統(tǒng)的在線查漏和整改技術(shù),盡早發(fā)現(xiàn)物料泄漏征兆,及時找出漏點并將泄漏冷卻器從系統(tǒng)中切除;壓減設(shè)備的冷卻水量,并做好回收利用,盡量避免直接排空,停用的機泵應(yīng)做到泵停水停。

3.1.2做好水資源二次利用,提高重復(fù)利用率

優(yōu)化凝結(jié)水系統(tǒng)操作,提高凝結(jié)水回收利用率。2012年12月,焦化凝結(jié)水系統(tǒng)投用,截至2014年底,回收凝結(jié)水24.55×104t;提高酸性水凈化水利用率,用作電脫鹽注水,2011年起酸性水凈化污水回用20 t/h;調(diào)整污水深度處理裝置操作,實現(xiàn)凈化水綜合利用。2013年11月,污水深度處理回用裝置投用,截至2014年底,回用凈化污水51.01×104t,實現(xiàn)了水的重復(fù)綜合利用。

3.2優(yōu)化大型機組降低電力消耗,錯峰用電優(yōu)化電力成本

3.2.1優(yōu)化工藝控制,加強設(shè)備節(jié)電管理

加強催化煙機等大型機組的維護和保運工作,確保長周期平穩(wěn)運行;不斷優(yōu)化大功率耗電設(shè)備運行,降低電力驅(qū)動負(fù)荷;采取原料直輸,減少中間儲輸環(huán)節(jié),降低輸轉(zhuǎn)電力消耗;針對玉門冬季漫長和低溫特點,及時停用部分空冷,降低電力消耗;加強各裝置換熱設(shè)備的監(jiān)控,及時清理結(jié)垢嚴(yán)重、進出口溫差小的換熱器,提高循環(huán)水泵運行效率,適時調(diào)節(jié)循環(huán)水泵啟運臺數(shù);加強外來施工臨時用電的管理,加裝電表計量收費;根據(jù)季節(jié)變化,及時調(diào)整照明的開啟和關(guān)閉時間。

3.2.2錯峰用電、削峰填谷,優(yōu)化電力成本

充分利用高峰和低谷0.38元/kWh的電價差,實行錯峰用電、削峰填谷,最大幅度降低電費。將焦化切焦、南站輸轉(zhuǎn)原油、空分氧氣和氮氣的充裝等間歇操作避開用電高峰,安排在電費較低的平段或低谷,壓縮機、機泵等設(shè)備的切換時間也避開高峰期,努力做到“用同樣的電,花最少的錢”,最終達到優(yōu)化電力成本的目的。老焦化除焦安排在14:00-17:00的用電平段切焦,年節(jié)約電費18.85萬元。2014年12月,50×104t/a焦化開廠后,不斷優(yōu)化調(diào)整除焦周期,由設(shè)計的24 h逐步調(diào)整為36 h,仍將清焦時間調(diào)整到谷段和平段,降低用電成本。優(yōu)化原油輸轉(zhuǎn)時間,將原油輸轉(zhuǎn)時間盡可能安排在平段或低谷運行,若全部在平段運行,年減少電費57萬元。

3.3優(yōu)化蒸汽資源利用,提高使用效率

以提高蒸汽利用率、減少浪費為重點,從蒸汽的“生產(chǎn)、傳輸和使用”3個主要環(huán)節(jié)入手,進一步細(xì)化現(xiàn)場管理,杜絕跑冒滴漏,深度挖掘裝置的產(chǎn)汽和節(jié)汽潛力,不斷完善蒸汽梯級利用,提高全廠的蒸汽利用率。

3.3.1優(yōu)化產(chǎn)汽裝置操作,提高自產(chǎn)蒸汽產(chǎn)量和品質(zhì)

通過不斷優(yōu)化操作,提高自產(chǎn)蒸汽產(chǎn)量及品質(zhì),減少外購;優(yōu)化重整和催化的操作參數(shù),提高自產(chǎn)蒸汽產(chǎn)量和品質(zhì);控制鍋爐的連續(xù)排污量,減少排空浪費,提高自產(chǎn)蒸汽量。2013年,檢修后重整自產(chǎn)蒸汽品質(zhì)提高,自產(chǎn)1.0 MPa蒸汽7 t/h滿足裝置壓縮機自用。

3.3.2加強蒸汽傳輸環(huán)節(jié)的監(jiān)控,減少蒸汽的損耗

優(yōu)化蒸汽管網(wǎng)運行,消除盲端,修復(fù)完善保溫,減少蒸汽管網(wǎng)散熱損失,保障輸送蒸汽品質(zhì);2012年1月,徹底停用2#外購蒸汽管線,2012年5月,停用3.5 MPa蒸汽外購線,實現(xiàn)自給自足;根據(jù)氣溫變化,盡早停用電廠供南站的蒸汽管線,改用廠內(nèi)轉(zhuǎn)供減少管網(wǎng)損耗。

3.3.3嚴(yán)格控制蒸汽的使用環(huán)節(jié),從根本上降低全廠的蒸汽消耗總量

蒸汽的使用環(huán)節(jié)是控制蒸汽消耗的重要環(huán)節(jié),也是降低全廠蒸汽總量的關(guān)鍵。優(yōu)化汽提塔的操作,在滿足裝置生產(chǎn)要求的情況下,汽提塔卡邊操作,降低蒸汽消耗;加強全廠乏汽的綜合利用,將乏汽廣泛應(yīng)用于儲運和輔助系統(tǒng)等蒸汽要求較低的環(huán)節(jié);碳三裝置乏汽改入液壓油裝置作采暖;酸性水裝置實施乏汽梯級利用改造,降低蒸汽損耗量;抓好裝置低溫余熱利用和裝置熱聯(lián)合,提高能量利用率。通過布局優(yōu)化,蒸汽基本達到了3級梯級利用,實現(xiàn)了高能高用、低質(zhì)低用的梯級利用,3年來蒸汽外購量減少近60×104t。

3.4消滅火炬,富余瓦斯外輸創(chuàng)效

圖4 精細(xì)化用能管理經(jīng)驗總結(jié)

對加熱爐管理提出更細(xì)、更高、更嚴(yán)的要求,全面提高全廠加熱爐的管理水平和運行水平;同時,加大對加熱爐的監(jiān)測頻次和獎懲力度,不斷提高裝置加熱爐熱效率。通過檢修,先后對熱效率較低的重整圓筒爐等進行節(jié)能改造。2011—2013年,全廠加熱爐熱效率提高了1.28百分點;完善火炬自動點火控制系統(tǒng),最大限度回收瓦斯,實現(xiàn)富余瓦斯全部外輸水電廠(圖4)。

4 精細(xì)化管理取得的成效

2011年,實現(xiàn)短流程燃料型煉廠轉(zhuǎn)型以來,通過持續(xù)推進精細(xì)化用能管理,克服電力、蒸汽及除鹽水多次漲價等不利因素,2011—2013年3年動力費用下降3800萬元,降本控費效果明顯(圖5)。其中:新鮮水外購總量下降82.03×104t,減少費用133.86萬元;因自產(chǎn)蒸汽量增加,除鹽水用量增加7.66×104t,增加費用179萬元;降低電力消耗5715×104kWh,減少費用1731萬元;蒸汽消耗下降58.5×104t,減少費用2115萬元。2011年,瓦斯綜合利用項目投用,截至2014年底,實現(xiàn)外輸瓦斯8.95×104t。2013年四季度至2014年,陸續(xù)新開50×104t/a汽油加氫、硫磺造粒、污水深度處理、催化煙氣脫硫、70×104t/a柴油加氫、2×104m3(0℃,101.325 kPa)制氫、50×104t/a焦化的裝置,共計7套。2014年,能耗指標(biāo)回升,除蒸汽外各項外購動力同比均有所增加,蒸汽外購?fù)葴p少0.79×104t。

圖5 2011—2013年能源消耗變化

5 精細(xì)化管理的持續(xù)改進

隨著產(chǎn)品升級配套裝置的配套完善,煉化加工格局發(fā)生了新的變化,在當(dāng)前加工規(guī)模及加工流程下,積極適應(yīng)原油重質(zhì)化、劣質(zhì)化趨勢,不斷優(yōu)化加工方案,確保裝置長周期平穩(wěn)運行。做好全廠整體能量優(yōu)化,充分考慮新建項目與公用工程及主體生產(chǎn)系統(tǒng)的匹配優(yōu)化。提高設(shè)備可靠性和運行效率是提升節(jié)能降耗水平的重要保證,也是各企業(yè)、各部門在節(jié)能工作中努力的方向。

5.1對全廠能量系統(tǒng)進行優(yōu)化設(shè)計

聘請專業(yè)用能公司進行全廠整體用能優(yōu)化方案設(shè)計,包括裝置熱聯(lián)合、換熱網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化、公用系統(tǒng)的合理匹配等,以提出更為合理的裝置熱聯(lián)合項目和裝置內(nèi)部用能優(yōu)化利用項目。

5.2實施減壓深拔技術(shù)并優(yōu)化換熱流程

對常減壓蒸餾裝置進行減壓深拔技術(shù)和換熱流程優(yōu)化改造,實施常減壓裝置的整體優(yōu)化。通過改造,預(yù)計減渣收率降低3~4百分點,原油終溫由262℃提高到300℃,降低煉油能耗(標(biāo)油)2 kg/t。

5.3做好低溫?zé)岬幕厥绽眉澳Y(jié)水閉式回收

健全熱水循環(huán)系統(tǒng),做好全廠低溫?zé)岬幕厥绽茫瑫r全面做好凝結(jié)水和乏汽的閉式回收。目前,凝結(jié)水回收方式為開式回收,未實現(xiàn)裝置凝結(jié)水的全面回收。本著“按質(zhì)使用、凈污分流”的原則,建設(shè)含油凝結(jié)水管網(wǎng)和干凈凝結(jié)水管網(wǎng),對凝結(jié)水實行閉式回收。在各用汽裝置建立高溫凝結(jié)水閉式回收站,送入相應(yīng)主凝結(jié)水管線加以綜合利用,整個系統(tǒng)適應(yīng)閉式回收工況,最后閉式進入凝結(jié)水除油、除鐵處理裝置。

5.4繼續(xù)完善計量儀表器具,精準(zhǔn)計量

逐步完善裝置能源計量器具的配備,實現(xiàn)對裝置和主要工序能源消耗實物量的準(zhǔn)確計量,為完善裝置能耗定額管理打好基礎(chǔ)。

6 結(jié)束語

精細(xì)化管理是1種以最大限度地減少管理所占用的資源和降低管理成本為主要目標(biāo)的管理方式。通過在玉門油田煉化總廠4年來的實踐和推進,有效解決了短流程轉(zhuǎn)型后面臨的諸多問題,尤其在管控能耗、控制動力費用方面取得階段性成功,創(chuàng)效能力不斷增強,生產(chǎn)經(jīng)營形勢全面好轉(zhuǎn)。其中:2012年10月,實現(xiàn)13年來第1次內(nèi)部盈利;2013年12月,再次內(nèi)部盈利;2014年3月、5月、6月、7月4次實現(xiàn)單月內(nèi)部盈利,尤其5月首次實現(xiàn)15年來煉化板塊單月盈利;2014年同比減虧2.9億元。短流程實施以來,累計減虧逾14億元,為“十二五”實現(xiàn)“三年減虧、五年盈利”目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。

10.3969/j.issn.2095-1493.2015.12.013

2015-09-02)

何娟,工程師,1997年畢業(yè)于上海石油化工高專,從事企業(yè)生產(chǎn)計劃統(tǒng)計及節(jié)能節(jié)水管理工作,E-mail:ymhjuan@petrochina.com.cn,地址:甘肅省玉門市老市區(qū)煉油化工總廠生產(chǎn)計劃科,735200。

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