劉音,田惠,周振良
(中石油渤海鉆探工程技術研究院,天津塘沽300457)
高性能水溶性加重劑室內性能研究
劉音,田惠,周振良
(中石油渤海鉆探工程技術研究院,天津塘沽300457)
針對常規高密度鉆井液體系固相含量過高造成體系流變性變差、制約機械鉆速提高等問題,本文對合成的水溶性加重劑進行了研究,評價了產品加量與密度的關系、頁巖抑制性能、潤滑性能、與體系的配伍性能等。由室內評價結果可知,在20℃時,水溶性加重劑飽和水溶液密度達1.35 g/cm3,且潤滑性、頁巖抑制性能突出,另外,將水溶性加重劑加入本院牛東2井鉆井液體系配方中,發現它與體系其它助劑配伍性良好。從產品高溶解度、良好的頁巖抑制性、潤滑性、體系的配伍性來看,水溶性加重劑產品實現了一劑多用途。
水溶性加重劑;頁巖抑制性;潤滑性;高溶解度
近年來,隨著深井、超深井、高壓井數量的增多,對鉆井液技術的要求越來越高。油基鉆井液可較好地解決對油層的影響和對鉆具的腐蝕問題,但污染環境,且成本較高[1]。普通水基鉆井液雖然成本較低,但在解決技術性能及其穩定性、井壁穩定、對機械鉆速的影響、對油層的影響、對鉆具的腐蝕等問題上受到限制[2]。目前的研究工作主要是針對常規水基鉆井液聚合物、聚磺鉆井液進行改進,盡管取得了一定的進展,但其中主要問題還沒有根本解決。
為滿足深井、超深井、高壓井、復雜井鉆井工程需要,要求鉆井液密度合適,流變性好,濾失造壁性能好,抑制性強[3]。常規普通鉆井液在解決這些問題方面皆受到一定的限制,尤其是流變性問題。通常的處理方法是使用非水溶性惰性加重劑,這種方法可使鉆井液的密度達到要求(可滿足2.0 g/cm3密度以上的要求),但同時帶來鉆井液固相含量過高,塑性粘度(PV)明顯提高,如土的含量稍有增加,其動、靜切力(YP、G)就會大幅度提高,造成鉆井液流變性差,鉆速慢,且容易發生井下復雜情況,嚴重時鉆井液變成滴流甚至不能流動,使鉆井作業難以進行[4-5],為解決這一問題,通常采用加水稀釋鉆井液,加降濾失劑的方法,這樣又要重新加重,造成“鉆井液稠→加水稀釋→加降濾失劑→加加重劑→增稠→再加水稀釋→再加加重劑→增稠→……”的惡性循環。最后可能造成鉆井液過稠,難以流動,只能排放鉆井液,重新配漿。
綜上,現需要研究水溶性加重劑不但具有高溶解度、高密度,且抗鹽、頁巖抑制等性能突出,實現一劑多用途。
1.1實驗原料
主要原料:水溶性加重劑(渤海鉆探工程技術研究院)、鈣膨潤土、巖屑、氯化鈉、石膏、聚合醇、碳酸鈉等,試劑均為工業級。
1.2實驗儀器
主要儀器:測試頁巖膨脹儀器、EP-2型極限壓力潤滑儀、精密電子天平、恒溫磁力攪拌器、電熱鼓風干燥箱等。
1.3水溶性加重劑的制備
水溶性加重劑粉末由加重劑主劑和加重劑副劑兩個部分組成。加重劑主劑是鉀、鈉、胺等有機酸鹽、有機酸季銨鹽的混合物;加重劑副劑是鉀、鈉、胺的天然高分子改性后得到的產物。將兩個部分混合后,能形成密度較高的水溶液。
1.4頁巖膨脹性能測試
稱取105±3℃下烘干的鉆井液用鈣膨潤土10 g(稱準至0.01 g),裝入測筒內,并將塞桿插入測筒,在壓力4 MPa下保持5 min后,測量一定濃度溶液的8 h巖芯的線膨脹量,根據公式計算相對膨脹降低率。
1.5巖屑滾動回收率測試
所用巖屑為濱深某個井3 228 m~3 546 m井段的巖屑。取6~10目的巖屑40 g,產品加量為10%,30%和50%時熱滾120℃/16 h后,篩取40目巖屑,105± 3℃烘干后,根據公式計算巖屑滾動回收率。
2.1加量與密度的關系
將一定質量的高性能水溶性加重劑溶解于水中,得到一定質量濃度的水溶液,測其密度,得到質量濃度與密度的關系(見圖1)。當W/V水百分比值從10%增加到100%時,其水溶性加重劑的密度由1.05 g/cm3增加到1.35 g/cm3,飽和水溶性加重劑溶液的密度最大值為1.35 g/cm3。

圖1 質量濃度與密度之間的關系
2.2抑制性能評價-巖芯線性膨脹
稱取105±3℃下烘干的鉆井液用鈣膨潤土10 g(稱準至0.01 g),裝入測筒內,并將塞桿插入測筒,在壓力4 MPa下保持5 min后,測30%溶液的8 h巖芯的線性膨脹量(見圖2)。

圖2 30%水溶性加重劑溶液隨時間變化的巖芯線性膨脹曲線
由圖2可知,5 h以后巖芯的線性膨脹量變化不大,數值為11 mm左右。比較8 h清水和30%濃度水溶性加重劑的線性膨脹數值,通過公式計算,相對膨脹降低率值為22.36%。
2.3抑制性能評價-巖屑滾動回收率
所用巖屑為濱深某井3 228 m~3 546 m井段的巖屑。取6~10目的巖屑40 g,產品加量為10%,30%和50%時熱滾120℃/16 h后,篩取40目巖屑,105±3℃烘干后,計算巖屑滾動回收率(見表1)。
由表1所示,水溶性加重劑產品加量為10%,30%和50%時熱滾120℃/16 h后的巖屑滾動回收率值依次增加,說明抑制作用依次增強。
2.4潤滑性能評價
將水溶性加重劑加入到本院鉆井液體系配方中,用極限壓力潤滑儀測其潤滑性能(見表2)。

表1 巖屑滾動回收率數值

表2 水溶性加重劑潤滑性能數據

表3 牛東2井鉆井液體系數據
由表2可知,熱滾前,不同密度的兩個體系的流變和濾失性能相當,但120℃/16 h熱滾后,密度和pH值保持不變,加入水溶性加重劑的失水量減少,極壓潤滑系數為0.008左右,說明該產品具有良好的潤滑性。
2.5體系性能評價
將水溶性加重劑加入到本院牛東2井鉆井液體系配方中,對產品在體系中的性能進行評價(見表3)。
水溶性加重劑在鉆井液體系中與其他助劑配伍性良好,由表3可知,樣品1和2在120℃/16 h熱滾后,密度和pH值保持不變,失水量減少,HTHP熱滾16 h后值為20左右,表現了產品良好的性能。
(1)通過開展高性能水溶性加重劑的研制,并對其頁巖抑制性、潤滑性、體系配伍等性能進行評價,得出在20℃時,水溶性加重劑飽和水溶液密度達1.35 g/cm3,且潤滑性、頁巖抑制性能突出。而將水溶性加重劑加入本院牛東2井鉆井液體系配方中,發現它與體系其它助劑配伍性良好。
(2)水溶性加重劑的抗鹽性、抗污染性能等正在評價中。
[1]王中華.國內外油基鉆井液研究與應用進展[J].斷塊油氣田,2011,18(4):533-537.
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[3]匡韶華,蒲曉林,柳艷麗.超高密度水基鉆井液濾失造壁性控制原理[J].鉆井液與完井液,2010,27(5):8-11.
[4]黃維安,等.高密度鉆井液加重劑的研究[J].國外油田工程,2010,26(8):37-40.
[5]王琳,林永學,楊小華,等.不同加重劑對超高密度鉆井液性能的影響[J].石油鉆探技術,2012,40(3):48-53.
10.3969/j.issn.1673-5285.2015.04.027
TE254.4
A
1673-5285(2015)04-0098-03
2015-01-19