習 杰,王彥懷,王亞飛,甄毅
(1. 新興河北工程技術有限公司,河北邯鄲 056107; 2. 新興鑄管股份有限公司,河北邯鄲 056107)
離心球墨鑄鐵管精整設備的設計
習 杰1,王彥懷1,王亞飛1,甄毅2
(1. 新興河北工程技術有限公司,河北邯鄲 056107; 2. 新興鑄管股份有限公司,河北邯鄲 056107)
為提高鑄管生產線整體高質量、持久平穩的運行使用效果,在設計時,一定要保證機、電、液各專業的融會貫通,一體化的整體設計思路。主要介紹了大口徑鑄管整凃生產線上典型設備,在工藝設計時,從機械到自動化控制系統的相互融合的設計關系,從而為相關領域的工程設計帶來一定的啟示作用。
球墨鑄鐵管;整凃生產線;控制系統;自動化
根據近期鑄造協會的統計數據,已建成的國內大口徑(公稱直徑≥1 400 mm)鑄管生產線將近13條,但是平均年生產水平僅為5萬噸左右,遠遠低于理論計算生產線的產能水平。究其原因,市場需求的主導因素占了很大比例,由于需求量不高(不考慮出口因素,據不完全統計,2010-2011年間國內大口徑鑄管年需求量僅為20~30萬噸),該規格區域生產線的裝備及自動化程度均不高,基本上均是半機械化、勞動密集型的生產線。但是近年來,隨著人力成本的逐年增加,其在生產成本中逐步占據了較大比例。與此同時,2013-2014年南水北調工程的全面鋪設,帶來了巨大的市場需求。在這樣的背景驅動下,企業展開了生產線的智能化升級改造刻不容緩。

圖1 大口徑鑄管整凃線工藝流程圖
在此工程項目中,將整涂生產線上原人工操作或半自動操作的工序,全部改為機械自動化操作,從而提高了整個生產線的生產效率。整凃線主要工藝流程圖如圖1所示。
下面我們選擇典型設備設計案例進行簡明介紹。
2.1運輸設備的自動化定位設計
大口徑鑄管因其管件質量、直徑大(1 400~2 600 mm),在運輸過程中由于慣性大,其運輸穩定性及精確性都難控制,因此在生產線上的運輸一般是采用起重設備進行吊裝運輸,這樣在生產線上起重機的配置數量比較多,不僅生產成本較高,且效率較低,操作人員較多。
新型的生產線從根本上解決了上述問題,我們采用了液壓剪力撐式運管車(圖2、圖3),用于精整線各工位間鑄管自動運輸銜接。運管車在程序控制下達到精確定位,且在各工序間運轉實現自動連鎖自動啟停。
(1)鑄管到位判斷

圖2 多臺運管車運行的生產廠景

圖3 運管車運輸到相應工位后的工況
整凃線各工位安裝光電開關,可檢測當前工位是否有鑄管,在生產線全自動生產時為向下一工位自動傳輸提供判斷條件。部分工位因有干擾反饋信號的因素,采用安裝稱重傳感器來替代光電開關的進行判斷。
(2)工序間的自動運輸
運管車在工位間運送鑄管在程序上包含以下動作:“舉升—行走—減速—停車—降落”,每臺運管車舉升裝置都安裝有限位開關用以檢測舉升裝置降落位置,運管車主傳動軸上安裝有編碼器可實現運管車運送鑄管過程中的精確定位。
當生產線上一工位鑄管處理完成后,給相應運管平車發送命令,通過PLC程序可將鑄管自動運送至下一工位(圖3)。

圖3 運管車運送范圍及聯鎖條件
2.2人工操作設備的全自動化設計
典型設計案例為:(承)插口外倒角機。
該設備因鑄管產品的差異性較大,在倒角作用力及磨削時間上存在個體差異性,因此比較難以統一控制。基于此原因,在原有生產線上一般依靠人力自行掌握,磨削質量不理想,且工人勞動強度較大(圖4)。
此次設計的全自動外倒角機設備,根據合理的受力分析和計算,將磨削受力點改為砂輪的上端面,磨削力依靠氣缸的柔性力來調整,完全實現了設備的自動操作(圖5)。從倒角機的入位,砂輪壓緊力度的調節,磨削時間的控制均采用程序的自動控制和檢測,從而在磨削外觀質量上達到了整齊一致,對產品整體質量的提高起到一定的作用。

圖4 手工操作的外倒角機設備

圖5 全自動外倒角機設備
2.3半自動化設備的高效全自動設計
典型設計案例為:水泥內磨機(內襯水磨處理設備)。
該設備因特殊的工作環境(泥漿多、振動大),導致設備調整和維護非常困難。新型設備與當前行業水平比較,主要有以下幾個方面的改進,見表1。

圖6 全自動倒角機設備

表1 主要改進對比
在鑄管生產線上進行的精確控制技術的探索研發,不僅能夠創造豐厚的經濟效益,在節能減支上具有深遠的社會意義。這項工程技術的應用成功,具有設備自動化程度高、控制精度準確、產品外觀質量優良等特點,不僅為傳統生產線的改造積累了豐富的經驗,而且從根本上解決了影響鑄管質量的制約因素。

圖7 全自動水泥內磨機

圖8 半自動水泥內磨機

圖9 水泥內磨機設備原理圖
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The Centrifugal casting Pipe Finishing Machine Intelligent Control Design
XI Jie1, WANG YanHuai1,WANG YaFei1,ZHEN Yi2
(1. Xinxing Hebei Engineering & Research Incorporation Limited,Handan 056107,Hebei,China;2. Xinxing Pipes Co.,LTD.,Handan 056107,Hebei,China)
In order to improve the high quality and stable running of the whole production line, integrated design idea of mechanism,electric and hydraulic should be taken. This article mainly introduces typical equipment of the production line precision,the relationship between mechanical design and automation control design when taking technical design. For related engineering design in the field of leading role.
Centrifugal Casting-pipe;Finishing line;Control system; Automation
TG249.4;
A;
1006-9658(2015)06-0066-03
10.3969/j.issn.1006-9658.2015.06.019
2015-05-21
稿件編號:1505-945
習杰(1973—),女,高級工程師,長期從事離心球墨鑄鐵管裝備的設計與研究,新裝備研發,鑄鐵管及管件標準化.