


摘 要:本文介紹了一種基于PI控制的自動修磨裝置,借助西門子S7 300系列可編程控制器連續控制功能塊,通過整定比例、積分參數來實現對外加厚油管的飛邊毛刺自動修磨。
關鍵詞:在線去毛刺、PI控制器、連續控制;
前言
為滿足油田的使用要求,制管行業通常對Φ60.3-Φ114.3規格的油井管管端進行鐓粗加厚,目的是在不改變螺紋形狀的前提下,提高連接強度。最常見的鐓粗方法是外加厚,但由于模具的因素,合模線不可避免,導致鐓粗后的鋼管管端有兩條飛邊狀毛刺。
目前,國內大部分制管企業采用鋼管線下修磨的方法,需要人工尋找飛邊毛刺,再進行修磨。這種方法極大降低了生產效率,不利于規模化高效生產。因此,突破管坯去毛刺的瓶頸,對于提升加厚線生產效率具有重要意義。
本文介紹了一種在線自動修磨裝置,通過采集修磨壓力值,以PI控制為設計思想,達到自動修磨的目的。
1 在線自動修磨裝置的結構及工作原理
1.1 設備結構
在線自動修磨裝置以西重所500T液壓機為設計基礎,在加厚機出口位置水平安裝兩支修磨臂,修磨臂前端為砂輪,修磨臂內部安裝壓力變送器,用于反饋當前修磨壓力,修磨臂的進給量調節通過可行走電機減速機驅動。主體結構如圖1:
1.2 工作原理
鐓粗完成的鋼管自動后退,當到達飛邊毛刺出現的位置時(可通過設備上的伺服電機讀取位移量),修磨臂開始前進,此時鋼管低速后退,砂輪接觸管坯表面開始修磨,通過壓力變送器讀取壓力值到西門子S7-300模擬量模塊,使用連續控制功能塊FB41預先整定好的比例(P)、積分(I)參數,控制可調速行走電機進給量來維持穩定的修磨壓力,鋼管完全退出后(電子眼發訊),修磨臂退出。
2 修磨裝置自動控制的實現
2.1 給定壓力計算方法
如圖2所示,砂輪修磨到加厚端時會遇到“斜坡”,導致壓力增大,此時應及時微調修磨臂進給量。假設砂輪垂直修磨毛刺需要的壓力為P才能完全去除毛刺,則加厚過渡段的壓力Pj表達式為:
Pj=P·cos[arctan ]
2.2 修磨進給量的PI調節
對過渡段的修磨屬于典型的負反饋閉環控制系統。其控制系統如圖3所示:
Pj為給定修磨壓力;
P(t)為來自壓力變送器的壓力反饋量;
e(t)為偏差,即e(t)=Pj-p(t);
u(t)為位移輸出,其表達式為:
u(t) = Kp·e(t) +
2.3 HMI人機界面設計
在原有WINCC界面增加對壓力值監控頁面,可以觀察壓力變化趨勢,并設置P參數、I參數的輸入輸出域,根據走勢來整定PI參數。
2.4 PLC連續控制設計
調用西門子S7-300系列連續控制功能塊FB41,填寫對應管腳如圖4。SP_INT管腳為給定壓力,由HMI輸入;PV_IN管腳為變送器采集的壓力值;GAIN管腳為比例增益;TI為時間常數。
3 結束語
以500T液壓加厚機為基礎,在出口設計兩個水平修磨臂,對鐓粗完成的管端立即進行修磨處理,無需對飛邊毛刺的定位,可以實現在線修磨的功能。同時,使用比例積分(PI)控制器,通過整定P、I的參數,可以自動調整進給量,達到恒壓修磨的目的。該方法對于提升加厚線生產效率具有重大意義。
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作者姓名:陳瑞(1986.11-),男,陜西寶雞人,最高學歷:大學本科,目前職稱:助理工程師,主要研究方向:電氣工程及其自動化