梁健
摘 要:隨著亞洲投資銀行的成立和“一路一帶”國家戰略的實施,隨著國防現代化的深入,國內在超特厚鋼板的需求方面,質和量的要求必然會再上一個臺階,本文試圖通過船閘背拉桿的選材實例,展現令人擔憂的熱軋型超特厚低碳鋼板的供貨和質量現狀,從而希望喚起相關企業的高度重視,并能夠在這一領域苦練內功,縮小差距,趕超世界先進水平。船閘大型人字門的關鍵零部件——背拉桿螺栓,需要承受高強度的拉力(單根≦2808KN),兼具優秀的焊接性能和機加工性能,試圖把熱軋型超特厚Q345鋼板作為它的材料首選。
關鍵詞:人字門背拉桿 力學試驗 化學成分檢測 選材 超特厚板質量
1.人字門背拉桿螺栓介紹
高水頭船閘特大型人字門單扇重300多噸,高26米,寬14米,厚2.2米,門軸柱的遠端平行于門軸柱的斜接柱,在門的自重、門前壅水壓力和風壓力作用下會發生扭轉變形,為制止變形,增加人字門的抗扭剛度,在單扇人字門的上下半扇各布置一對交叉組合背拉桿,作用是增加閘門的整體剛度,特別是閘門的扭曲剛度。由于背拉桿緊固螺栓在人字門上所起到的獨特作用,決定了制作背拉桿螺栓零件的材料必須同時具有出色的抗拉性能、優秀的焊接性能和優秀的機加工性能,它有特大型高水頭人字門制作皇冠之上的明珠稱謂,上下四扇人字門需制作螺栓24支。
背拉桿螺栓單支重34.88Kg,總長1.80米,一頭為直徑120mm的T14梯形螺栓,長度為600mm,在螺栓的根部向后由光圓柱形漸漸變成立體紡錘形,大頭螺栓側寬200mm,紡錘形末端為半徑R30mm的圓弧收尾,紡錘體厚度為160mm,紡錘體中空開厚34mm長700mm的立體音叉形狀槽,音叉槽的軸線和螺栓的軸線不重合,叉口向上背拉桿有0.446度的斜夾角,叉口向下背拉桿有0.45度的斜夾角,肉眼分辨較難。由于音叉形內壁精度要求高,挖掉這塊金屬板子必須依靠高精度數控線切割機來完成,且需一次準確加工完成,沒留富裕數量的毛坯。該零件體量大、構造立面復雜、精度要求高、加工周期長是它的特點。
2.Q345超特厚170鋼板
早在2014年初,人字門制作廠家在制作合同一簽訂,就到處聯系購買型號為Q345的170mm超特厚熱軋碳素結構鋼板一塊做為制作的原材料,由于系超特厚板材,市場需求少,故此貨品比較稀缺,加上超特厚板質量控制比較難做,確實是一板難求,直到2015年3月份才實實在在看到一塊長5650mm寬1920mm鋼板靜靜地躺在工廠的切割車間里面。業主、監理、廠質檢和工藝相關人員到現場,看著老師傅采用高壓離子切割機,在已經放過樣的不影響零件加工位置,花了5分鐘就切下一塊100mm×300mm試板,送實驗室車制成直徑10MM的標準試棒做拉拔試驗。本來想走走程序就趕緊加工的,因為時間拖得比較久,出人意料的事情還是發生了,拉拔試驗沒通過,三根試棒的試驗拉應力只有267、265和269MPa,而規范對于超特厚板150~200mm的試件要求許用拉應力≧275MPa。消息傳到材料供應商,大家都愕然了,于是有人提出在厚板的另一頭再割一塊試板再做做試驗看看,如果結果出來都合格,可以認定是材質均勻性問題,也許有挽回的余地,可是做了二根試棒拉出來的結果為296、266MPa,單次合格50%,總試驗合格率為20%,大家于是乎對這塊單重達14.36噸的板子失去了信心,價值5萬多元的這塊鋼板就這樣掛了!記得以前在買國產護套線時,在標簽上標明是100米/卷,可如果你是有心人的話,把線拆開用卷尺丈量,往往只有99~97米,從來沒有一卷線達到或超過100米的,——我們的產品至今仍然存在缺斤少兩的現狀,問題是電線不太影響使用,人們不會太摳總是會多買一點余量的,可是鋼板就不行了,區區的10MPa,完全決定了這塊鋼板的命運,也就是說少了10MPa它就是廢鋼板了。
3.25號中碳鋼
過了一段時間,從抗拉強度和容易選材方面考慮,生產廠家提出采用25號中碳鋼來加工背拉桿,結果遭到設計的否決,盡管與低碳鋼比較,由于含碳量高,強度也高,但是25號鋼不具備優秀的焊接性能,無法與Q345鋼帶進行有效焊接。主要有以下二點:(1)熱影響區容易產生低塑性的淬硬組織。板厚越大,這種淬硬傾向也越大。焊件剛度較大和焊條選用不當時,容易產生冷裂紋。(2)由于在一般情況下,焊條電弧焊焊縫的熔合比為30%~40%左右,所以焊縫的含碳量比較高,其結果是容易產生熱裂紋。
4.Q345鍛鋼件
又過了一段時間,在2015年5月份,生產廠家經過多方調研,提出采用Q345鍛鋼來加工背拉桿,總算得到多方的認可,在訂貨一段時間之后,鍛造廠家送來24根Φ170mm左右的毛胚和一根試棒,說是同爐的,這邊監理提出異議,要求在試棒做拉拔試驗的同時做化學成分試驗,再任選一毛胚,現場從它上面切一小塊盔狀金屬也做化學成分試驗,如果二者的化學成分相同,則試棒的力學拉拔數據等同于毛胚,否則直接要拿毛胚做拉拔試驗。意想不到的事情又發生了,鍛鋼試棒拉拔數據相當好,為335MPa通過了,但是化學成分C:0.143%、S:<0.003%、Si:0.226%、Mn:1.19%、P:0.010%,相比較毛坯盔的化學成分C:0.173%、S:0.0 05%、Si:0. 32 2 %、M n:1.37%、P:0.013%,顯然是有比較大的出入的,因此試棒和毛坯,想要通過化學成份建立起來的聯系鏈還是斷掉了,直接導致需要抽查毛坯來進行拉拔試驗??蓡栴}又出來了,貝拉桿數量為24根,毛坯數量也是24根且尺寸上面也沒有太大的寬裕,僅僅預留出了點機加工余量。根據制作流程,在材料各項試驗沒通過的前提之下,是不能進入到下一道加工工序的,一籌莫展的制作廠家打電話給鍛鋼生產廠家,對方卻胸脯拍的山響,說是絕對沒問題,加工做就是了,如果不對,則一切損失算在他們頭上好了,在做軍工的高精度線切割機上切下一塊紡錘形的厚25mm鋼板來做為試板,送到50公里外的標準實驗室,通過辨認材料需要的受力方向,來進行鋸切成方料,然后上車床加工成為兩頭粗中間直徑10mm的標準試棒進行拉拔,人們在復雜和忐忑中,在擔心這批鍛件不要又變成廢品,還要搭上加工費用的心情之中,觀看一邊試棒在試驗臺拉鉗拉力的作用之下,漸漸由縮頸直到最后斷裂;另一邊,監控計算機顯示屏中一根斜線向上直走、小齒狀平走、在向上拋物線、再突然下來,我們大家心中念念著不要不夠,直到檢測員在報告上寫下288MPa,方才感覺有一個詞從天踏踏實實而降——材料過了!化學成分報告出來為C:0.177%、S:0.003%、Si:0.267%、Mn:1.32%、P:0.005%,和毛坯盔的化學成分相當的吻合。歷時一年半的富春江船閘人字門背拉桿螺栓選材,在人們的忐忑不安中,通過了試驗,得以進入正常制作中。
5.結語
對于超特厚件需要焊接的背拉桿零件加工制作來說,優選材料應該是Q345熱軋型鋼,而鍛鋼屬于再加工強化鋼,勢必消耗較多的能量,且熱鍛打過程噪音非常之大,萬般無奈而用之。如果我們的鋼鐵制造廠家,能夠在超特厚鋼板制作的質量控制方面更進一步,達到和超過規范所要求的力學指標,那么我們的鋼鐵冶煉行業就會為下游的制作廠家節約相當的成本,減少對環境的負面影響。隨著亞洲投資銀行的成立和“一路一帶”國家戰略的實施,隨著國防現代化的深入,在超特厚鋼板的需求方面,質和量的要求必然會再上一個臺階,國內的冶煉企業也要隨大勢而動,加大相應的技改投入,在超特厚熱軋鋼領域趕超世界先進水平。
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