鞏養才


摘要:對永磁調速器(PMD)的工作原理、結構組成及應用效果進行了闡述。PMD不僅具有調速作用和節能效果,且結構簡單,安裝方便,投入少,節能減排效益高。
關鍵詞:永磁調速器原理;調速;泵和風機;節能
1概述
#1、#2爐底除渣系統原設計采用刮板撈渣機連續排渣,實際應用中暴露出了系統水循環不合理、能耗偏高等問題。原來配置的2臺75KW的沖洗水泵,電機型號:Y280S-4W 額定功率:75KW,額定電壓380VAC,輸出轉速1480轉/分;泵的揚程90米 ,流量120m3/h容量太大、能耗高。靠調節沖洗水泵的出口調節門,調節沖洗水泵的出口壓力,造成節流較大的節流損失。
2永磁調速原理
由電機轉速公式 n = 60 * f / p * (1 – S)知道,S 電機滑差百分比%(轉差調速的應用)。原動機帶動杯形導體轉子旋轉,鑲嵌有永久磁體的負載端轉子與導體轉子間有氣隙,兩轉子間相對運動,杯形導體轉子切割磁力線產生電渦流,由于渦流電流作用產生電磁力帶動永久磁體轉子旋轉,從而實現了電機與負載之間的扭矩傳輸。通過調整永久磁體轉子導體轉子,可以改變兩轉子電磁交鏈面積,調節傳動力矩,進而達到調整負載輸出轉子速度。輸出速度(負載端)達不到輸入速度(電機端),存在“滑差”, 滑差大小決定傳遞扭矩的大小也達成了速度控制的目的。永磁調速系統組成圖1。
3泵和風機的節能,離心式水泵符合流體機械相似定律
(1)Q1/Q2 = n1/n2 (流量變化與轉速變化成正比)
(2)H1/H2 = (n1/n2)2 (壓力變化與轉速變化的平方成正比)
(3)P1/P2 = (n1/n2)3 (負載功率變化與轉速變化的立方成正比)
采用調速調節時,可按需要調整電機轉速,改變設備的性能曲線,圖中n1到n2,其工作點A調至C點,使其參數滿足工藝要求,其功率為OQ2CH2所圍成的面積,同時其效率曲線也隨之平移,依然工作在高效區。節能量P=(H2'-H2)×Q2(n:水泵性能曲線R:管網特性曲線)見圖2。
4改造完成后,實現節能減排
改造前,#1沖洗水泵出口壓力是通過調整泵的出口門的大小,進而調節出口流量的,節流損失較大。針對#1沖洗水泵在其出門閥不同開度情況下的電機耗電量進行了測量,增加PMD電磁調速裝置以后,控制系統自動采集的參數。
增加PMD調速裝置后,在閥門全開工況下,通過PMD調速,能夠滿足現場運行的情況,在出口壓力控制在0.4MPa附近進行試驗,功耗:34.06KW,平均節電率達到41.1%,達到節能降耗的目的。
計算公式:P=1.732×(380×I×COSΦ) COSΦ=0.85
針對#1沖洗水泵改造前,在其出門閥在開度25%,出口壓力為0.4MPa情況下的電機耗電量進行了測量,其功耗:57.86KW
通過對比:在滿足生產運行的條件下,出口壓力為:0.4MPa的工況下:
節約電耗:57.86KW-34.06 KW=23.8 57.86KW
節電率=23.8 KW ÷ 57.86KW=41.1%
由于沖洗水泵在公用系統中配置,每年停運的時間很少,按8000小時計算。
節約電能:8000×23.8=190400 KWh
5總結
通過永磁調速在周口隆達#1沖洗水泵上的應用,對提高系統的運行安全性、降低節流損失,達到了節能降耗的目的。通過該項目的成功實施,對推廣應用PMD調速技術,進行節能改造具有深遠的意義。在利用永磁調速改造過程中,著重對PMD調速性能進行測試,同時檢驗了主要部件的安全可靠性,為進行開發應用大功率的應用技術,提供了成功的范例。
參考文獻:
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