張營
摘 要:熔體泵作為聚酯裝置的關鍵設備,從開工以來,由于多種原因聚酯裝置使用的熔體泵在日常使用中,出現多次扭矩限制器脫落的情況,進而導致熔體大量排廢,在影響生產效率的同時,也帶來了資源浪費和經濟損失,車間采取了多種措施(如增加扭矩限制器設定值等) 對熔體泵的故障問題進行分析,但整體效果效果不好,也成為影響當前裝置平穩運行的最大隱患。該文將研究熔體泵控制的方案,找出導致扭曲限制器脫開的核心原因,進而提出對原有方案加以改進。通過對實際結果的評估,可以看出所采用的熔體泵控制方案的控制措施和方案是得當的。
關鍵詞:熔體泵 故障分析 故障應對
中圖分類號TQ0512l 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)06(b)-0061-02
熔體泵作為聚酯裝置的關鍵設備,從開工以來,由于多種原因聚酯裝置使用的熔體泵在日常使用中,出現多次扭矩限制器脫落的情況,進而導致熔體大量排廢,在影響生產效率的同時,也帶來了資源浪費和經濟損失。熔體泵問題對于車間的安全生產帶來了很大的隱患,針對這一問題,車間采取了多種措施(如增加扭矩限制器設定值等)對熔體泵的故障問題進行分析,但整體效果效果不好。該文將研究熔體泵控制的方案,找出導致扭曲限制器脫開的核心原因,進而提出對原有方案加以改進。
1 熔體泵原控制方案簡介
熔體泵屬于高溫齒輪泵,造價較高。除了具備常用的聯鎖功能外,在泵體和電機之間,安裝了扭矩限制器,名為AUTOG URD,如果該限制器出現過載的情況,會使電動機和泵體脫離,過載消除后,限制器復位運行。該泵控制原理如下。
圖1展示了熔體泵的控制原理,該回路在DCS內能夠實現。該泵的設計思路是對泵出口的壓力進行調節,使用變頻器對熔體泵的轉速甲乙調節,并實現泵體出口壓力的穩定。為了保持下游裝置熔體在壓力參數上的穩定,需要將最終出口PIC-11820的壓力作為主回路,而泵出口壓力PIC-11807作為副回路。對于出口壓力的檢測,采用雙重方式檢測,在DCS上通過II-11807開關可選擇采用哪一個檢測點。SI-11803負責檢測泵體的轉速狀況,而II-11836則是對電機的電流進行檢測。在泵的出口壓力超過設計值時,泵聯鎖停機;當泵負荷大時,也即面臨的作用力增加時,就引起限制器脫開,熔體泵停止轉動。
2 扭矩限制器脫開的原因分析
車間的兩臺熔體泵在投用之后,出現了多次的限制器脫落事件,導致脫離的原因具有內在的相似性。以發生在2014年7月28日的脫落為例,下表記錄了相應的參數,而圖2展示了在限制器脫離前后的運行趨勢圖。
通過表1可以看出,在熔體泵出現故障前后的狀況簡述如下:在13:00:25時,該泵仍然運行在正常狀況,經過5s時間,到13:00:30時,熔體泵的出口壓力開始從169.94kg/cm2下降至154.61kg/cm2,出現了15.33kg/cm2的降幅。由于控制方式此時為串級方式,為了保持壓力平穩,PIC-11807.OP增大(由78.57%上升至86.57%),使泵轉速SI-11803.PV升高(由32rpm升至36.81rpm),電機電流急劇增大(由224A升至249.15A)。經過事后的集中分析,導致出現泵體轉速和電流問題的原因可能是泵入口固體顆粒堵塞,控制回路持續增加輸出,在半分鐘之后,即13:01:00時,達到了最高值,最終導致限制器脫落。
由于泵體壓力變化很快,事件出現的過程很短,在很短的時間內(幾秒到十幾秒之間內),現場操作人員難以及時發現泵體的變化,即使能夠發現,也難以采取適當的措施對故障進行及時的處理。出現這種問題的原因主要是工藝流程方面的,但也對熔體泵的管理和控制提出了新的要求,說明在熔體泵的控制上,存在不完善、不到位的地方,沒有恰當的預防措施。基于上述理解,筆者對車間原有的熔體泵控制方案進行了改進和優化,主要是增加了聯鎖邏輯圖,如下圖所示,后續部分將對控制方案優化和改進進行詳細說明。
3 熔體泵控制方案改進
通過前述分析可以知道,導致限制器脫落的主要原因是泵體的出口壓力急劇降低時,為了保持壓力的平穩,熔體泵的轉速增加很快,出現泵體和電機聯軸器之間的作用力突然增大,最終導致扭矩限制器脫開。結合這一原因分析,筆者嘗試在控制方案中,增加自動切換控制方式的功能,在原有方案的基礎上,增加圖3所展示的聯鎖邏輯。
圖3所示的邏輯圖所完成的功能是:當出口壓力PIC-11807的測量值大于警戒值1時、泵電流大于設定值2時,DCS發出緊急聲光報警;程序將PIC11807回路控制方式由串級或自動立即切換到手動,避免泵轉速無限增大。在熔體泵運行時,PIC-11807輸出即泵轉速值進行限制,即使在最大負荷時,PIC-11807回路輸出也不超過75%。。通過這些調整和改進,在出現原有相似的泵體故障時,在操作人員沒有發現的情況下,這一邏輯也能夠對熔體泵的運行和限制器的脫落進行控制和保護。
在增加了這一聯鎖邏輯后,在緊急狀況下,可能會對下游生產裝置的運行造成一定影響,但能夠減少非計劃停工的次數,也能夠更好地維持泵的正常運轉。
4 效果分析
通過前后防方案的對比,該研究者對熔體泵的控制方案進行了調整和改進,新方案實施之后的幾個月內,沒有出現過限制器脫落的故障,熔體泵整體上運行正常,這與未改進之前連續八個月內出現近10起脫落事件相比,成效明顯,也實現了預期的改進目標。
參考文獻
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