王培偉 張 君(沈陽黎明航空發動機(集團)有限責任公司工裝制造廠,遼寧 沈陽 110043)
提高調節片類蠟模成型活塊的加工質量及效率
王培偉張君
(沈陽黎明航空發動機(集團)有限責任公司工裝制造廠,遼寧沈陽110043)
調節片蠟模是蠟模中比較常見的一種,模具結構上的特點主要表現為:成型零件上窄而深的筋槽比較多,而且活塊較多且比較小。在以往的加工中筋槽部位往往加工起來比較麻煩,加工周期長,活塊加工后與整體型面存在偏差,機構動作不靈活等問題。本文中作者以改進加工工藝為突破口,通過對模具的細致分析,并結合以前此類模具的加工特點,向讀者闡釋一些解決上述問題的方法,對于拓寬加工思路具有重要的實際意義。
調節片;蠟模;組合加工;效率;精度
調節片一般用于發動機收擴噴口部位,調節片蠟模就是用于壓制調節片蠟件的模具,隨著科技的進步和軍工產品要求的日益嚴格,調節片蠟模的結構越來越復雜,有些舊的加工方法已經不能滿足現在產品的需求了,不但加工周期長,而且不易保證質量。為此需要對一些舊的工藝做一些改進,并借鑒其它模具一些好的做法,彌補加工中的不足,多快好省地制造出高質量的調節片蠟模。
調節片一般都成板片狀且比較單薄,上面密布著許多小而窄的加強筋,另外還有一些異形的凸臺,如圖1所示。
調節片類蠟模在成型時,為了達到蠟件出模的目的,結構上往往會采取很多的活塊。
從以上兩個模型可以看出,調節片類蠟模的成型活塊一般比較多,而且活塊小而單薄,定位面較小,加工起來非常困難而且裝配后型面容易不一致。另外調節片蠟模的筋槽多而窄,加工起來相當困難。
小活塊上有一些型面在設計上是與主體型面圓滑轉接的,但裝配后型面有時會出現錯位的現象。經過分析,出現錯位情況,主要是以下兩個方面的原因:一種原因是活塊與主體分別加工完成,由于各自存在加工誤差造成裝配后型面錯位。另一種原因是活塊與主體之間是間隙配合,在組合加工過程中活塊出現松動造成型面錯位。
其次調節片蠟模上一般都有頂出機構,主要有圖2、圖3兩種形式:
這兩種方式為了出模方便,模具上都設有許多頂桿,由于頂桿多,頂出機構的動作有時不夠靈活,在頂出和復位時出現阻滯現象。尤其是模具壓完一個蠟件后,需要手工將一些鑲塊放入定位槽內,這時如果其下面頂桿復位不好,則鑲塊會放不到位。
2.1采取粗精加工分開的方法減小加工過程中的變形量
在下模主體上除了型面外,還有一些鑲塊槽和頂桿、復位桿的穿過孔,這些槽子的存在都使得模具變得單薄,為了將加工變形減少到最小,可以先荒加工留2mm~3mm每邊,然后再平磨歸方,再進行精加工,這樣可有效地減少加工的變形。
2.2活塊組合加工方法的改進
調節片蠟模上有許多活塊,這些活塊放到主體的定位槽內,通常它和槽子都是滑合狀態。這些活塊的定位段較短,而且沒有螺釘進行固定,以往在進行組合加工的時候,常出現由于活塊定位不穩而出現竄動喘氣的現象,影響了型面的加工質量。所以配活塊時要采取緊配合的方式,增加活塊在加工時的穩定性,待組合加工頂型后,將活塊取出,拋修結合面成滑合狀態,以利于出模時和蠟件一起脫出。
2.3頂出機構阻滯問題的解決方法
分析頂桿運動阻滯的原因,最后認為有三個方面的原因:(1)配合間隙偏小。(2)滑合面的光度不好。(3)模板上的頂桿孔位置與頂桿固定板上的孔位置存在偏差。
前兩個問題通過調整配合間隙(將配合間隙控制在0.03mm每邊左右)和拋光結合面很快就解決了,而解決第三個問題,可以采用兩種方法。
第一種方法:將模板和頂桿固定板疊放到一起,將模板上的頂桿孔與頂桿固定板上的孔一起線切割加工出,以保證孔位置的絕對一致。
第二種方法:模板和頂桿固定板上的孔采取分別單獨加工的方法,將頂桿固定板上的孔加大0.25mm每邊,給頂桿留出活動的空間以抵消加工中出現的位置偏差。
經過試驗,這兩種方法都能很好地解決頂桿運動阻滯的問題。
經過改進,調節片蠟模的加工質量有了很大的改進,具體表現在:(1)活塊的加工精度有了提高,以往由于活塊加工中喘氣造成的過切刀現象沒有了。(2)頂出機構變得順暢自由了。(3)加工效率提高了20%。
[1]鄭展.沖壓工藝與沖模設計手冊[M].北京:化學工業出版社,2013.
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