王井水
(巨化集團公司氟聚合物事業部,浙江 衢州324004)
機械密封正常運行是聚合生產穩定進行的基本保障,特別是在易燃易爆的反應介質下,機械密封的重要性尤顯突出。機械密封若無法正常運行,不僅嚴重影響聚合生產效率,還會造成反應原料報廢損失,且給檢修帶來巨大壓力。筆者長期觀察聚合釜運行,對每次機械密封的泄漏情況做了詳細記錄。針對某含氟聚合物聚合釜,分別從溫度、壓力、介質等方面介紹聚合釜機械密封及輔助系統的選型經驗;并結合聚合釜機械密封泄漏情況,分析原因、實施改造。
聚合釜為臥式帶夾套,螺帶式攪拌槳,容積7 m3;反應壓力4.5 MPa、溫度140℃,單批反應時間6 h。反應介質為某種含氟單體及助劑,酸性,并帶有顆粒物質,粘性較大,易燃易爆。
聚合釜工作溫度較高,機械密封腔內溫度、冷卻液(去離子水)溫度隨之升高,導致密封端面摩擦系數增大。當溫度達到水的沸點時,密封端面間的液膜汽化,形成摩擦副干摩擦,磨損逐漸增大,最終造成機械密封功能失效[1]。在高溫作用下,密封組件的疲勞強度降低,容易發生熱形變和熱裂的現象。形變就會造成松脫,相互之間的配合精度改變,同樣會造成密封失效。同時,聚合釜內反應呈酸性環境,密封組件的腐蝕和磨損將加劇,導致使用耐久性降低。
因此在聚合釜高溫條件下,應采取冷卻措施。配備外冷卻液循環系統:設置液封儲罐,在回水管段配置冷卻器,盡可能地降低冷卻液溫度,使密封端面溫度始終低于介質汽化溫度。另外,密封組合件選擇熱膨脹系數相近的材料,防止熱變形引起的配合失效[2]。
聚合釜在反應前,需進行多次置換以除盡釜內殘留氣體。為加快置換速率,利用真空泵進行抽氣。若是密封腔內形成真空,將會引起摩擦副干摩擦。此外,聚合反應的工作壓力約4.5 MPa。當密封腔內壓力超過3.0 MPa時,會使密封端面比壓過大,液膜難以形成。同時,高壓還會使密封組件變形,引起密封失效。
針對聚合釜真空和高壓這2個極端的壓力條件,應選用雙端面機械密封[3]。通過2道密封,防止密封腔內形成真空。同時,選擇載荷系數較小的平衡型機械密封,這樣在高壓的條件下,仍然可以保證密封端面受力均勻,防止密封端面傾斜甚至摩擦,降低密封失效幾率。
聚合反應的原料中存在氣體介質。機械密封通常只能密封液體介質,不能直接密封氣體介質。因為密封兩端面間不能形成液膜。另外,反應過程中會產生類似面糊的粘性膠狀物,遇冷后部分會變成較堅硬的顆粒物。這些物料進入密封腔內,會粘住補償機構內的彈性元件,引起失彈,還會破壞密封面的平衡和液膜的連續性,引起摩擦副干摩擦。
針對聚合釜有氣體、有粘性、顆粒狀的復雜介質條件,選型時應考慮:1)選用雙端面密封結構,達到間接密封的效果,防止氣體介質泄露;2)在機封底部安裝四氟擋料環,最大限度防止粘性物進入;3)采取沖刷措施,在液封儲罐下方,機械密封冷卻水進水管段設置循環增壓泵,在合適的壓力范圍內給冷卻水增壓,起到沖刷密封腔及循環管線,防止顆粒物沉淀的作用。
綜合以上3方面分析,選擇外裝式多彈簧平衡型雙端面機械密封,并配備外冷卻液循環輔助系統。輸入和輸出端各配置1套機械密封。如圖1和圖2所示。

圖1 機械密封及輔助系統配置Fig 1 Mechanical seal and auxiliary system configuration

圖2 改造前軸系結構形式及機械密封配置Fig 2 Shafting structure form and mechanical seal configuration before transformation
聚合釜投入生產后,第1年泄漏9次,第2年泄漏11次,平均1.2個月就需停車檢修。內漏和外漏2種情況都有發生,且無明顯規律。雙端面機械密封有2道密封腔,如果密封腔被破壞,內漏是密封液分別漏往釜內,外漏則是漏往機封外部的觀察孔。
通過對泄漏機械密封的拆檢發現,摩擦副破損的次數占絕大部分,少數幾次有動、靜環位置松動甚至散架的現象。其共同的特點是,端面無長期運行形成的漸進式輕微劃痕,厚度也未減少,動環座、輔助密封圈都有松動、跑位的現象。
分析原因可能有2種,一是檢修時裝配不到位或者螺栓預緊力不夠;二是聚合釜在運行時,攪拌軸系動平衡不穩定,徑向串量過大。這2者都會引起機械密封運行時密封面松動、跑偏,從而導致兩端面之間相對位置變化,相互摩擦甚至碰撞。但經過裝配試驗后,排除了第1種可能。
從軸系結構形式及機械密封配置方式分析,聚合釜槳葉呈螺旋狀分布,由于其形狀的復雜性,故徑向作用力很難相互抵消;加上焊接制造困難,常出現焊縫開裂、螺帶脫落的現象,從而加劇軸系運轉的不平衡。由于螺帶槳葉未裝配在攪拌軸上,而是焊接在加強筋上,故造成輸入段與輸出段的攪拌軸同軸度、直線度不夠,這也加劇了攪拌軸在運行中的失穩現象。由此判斷,軸系結構及機械密封配置不合理,引起的轉軸動平衡不穩、徑向串量大,從而引起機封震動,螺栓逐漸松動,各裝配間隙變化,最終引起機械密封損壞、泄漏。
根據上述分析結果,結合生產工藝因素,制定相應的聚合釜改造方案:
1)將攪拌槳由螺帶式改為槳葉式,一軸貫穿釜內,穩定軸系運轉;
2)輸入、輸出兩端雙機封改為輸入端單機封,在輸入端設置軸承支架,輸出端裝配軸套和盲法蘭,消除2端同軸度不匹配的問題,進一步穩定軸系運轉。改造后聚合釜軸系結構形式與機械密封配置方式,如圖3所示。

圖3 設備改造后軸系結構形式及機械密封配置Fig 3 Shafting structure form and mechanical seal configuration after transformation
設備改造后,經過生產試驗,聚合釜運行工藝參數符合生產指標,同時機械密封運行狀況也大為改善。正常投料頻率下運行1年,僅發生過1次泄漏現象。聚合釜配置的機械密封由2套降為1套,泄漏點減少;在機械密封及輔助系統正確地選型和配置前提下,軸系運轉的不穩定因素得到徹底消除。
機械密封泄漏問題的解決,減少了檢修次數,降低了檢修費用及備件壓力。同時,機械密封地可靠運行,也有效地保障了聚合釜高效運轉,提高了生產效率和經濟效益。
綜上所訴,要保證聚合釜機械密封長期有效地運行,科學選型及合理配置輔助系統是基礎,同時應兼顧軸系結構形式及機械密封配置方式地合理選擇。
[1]陳匡民,董宗玉,陳文梅.流體動密封[M].成都:科技大學出版社,1990:179-190.
[2]顧永泉.流體動密封[M].青島:石油大學出版社,1990:223-225.
[3]何玉杰.機械密封選用手冊[M].北京:機械工業出版社,2011:51-53.