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隔板塔精餾分離丙酮-乙酸乙酯-水-雜質體系的研究

2015-08-19 12:14:48劉啟東天津市普萊特科技發展有限公司天津300384
化工設計 2015年1期
關鍵詞:分配

劉啟東 天津市普萊特科技發展有限公司 天津 300384

王寶東 天津普萊化工技術有限公司 天津300384

王志英 李春利 河北工業大學 天津 300130

丙酮是一種低沸點、易揮發的極性溶劑,溶解能力強,與水混溶,是用途很廣的溶劑和化工原料[1]。乙酸乙酯是一種重要的有機溶劑,廣泛用于涂料、油漆、油墨、纖維素、人造香精、藥物和有機酸的生產中[2]。棒酸又叫克拉維酸,是由棒狀鏈霉菌發酵液中分離得到的新型β -內酰胺酶抑制劑,常與青霉素、頭孢等β-內酰胺類抗生素聯合應用,可提高這些抗生素的抗藥性[3]。棒酸生產過程產生的母液中含有丙酮、乙酸乙酯、少量的水和色素雜質,其質量組成通常是:丙酮約6% ~8%、乙酸乙酯約90% ~93%、水含量小于1%以及微量色素雜質。國內制藥廠對母液中溶媒的回收一般采用多塔串聯常規精餾的方法,但由于色素雜質的存在,要得到合格的丙酮和乙酸乙酯溶劑,精餾分離的能耗大。

隔板塔是一種完全熱耦合精餾塔,其特殊塔結構能夠使得多股物流同時在塔內進行傳質、傳熱,實現單塔多組分分離[4~7],既可以提高分離過程的熱力學效率,降低能耗,又可以減少設備投資[8,9]。

對于丙酮-乙酸乙酯-水-色素雜質體系的分離,常規多塔串聯精餾工藝操作簡單,但分離的能耗高,尤其是脫色塔。由于進料中重組分色素含量很少,絕大部分溶劑需從塔頂蒸出,塔的操作能耗很高。針對常規工藝的缺點,本文提出了隔板塔精餾新工藝:丙酮-乙酸乙酯-水-色素雜質體系首先經過隔板塔初步分離,即從隔板塔塔釜脫除重組分色素雜質;側線采出大部分合格的乙酸乙酯產品;塔頂采出丙酮-乙酸乙酯-水的混合物,然后依次進丙酮塔和脫水塔進行丙酮和乙酸乙酯的分離。參照內蒙古某制藥廠棒酸實際生產工藝,采用Aspen Plus 軟件對新工藝進行模擬,考察隔板塔的分離特性及節能效果,為工業設計提供依據。

1 隔板塔精餾工藝流程簡介

內蒙古某制藥廠在處理丙酮-乙酸乙酯-水-色素雜質時,原采用四塔工藝流程,見圖1。脫色塔塔釜脫除重組分雜質,乙酯塔塔底采出大部分合格乙酸乙酯產品,丙酮塔塔頂得到合格丙酮產品,脫水塔脫除剩余乙酸乙酯中的水分后,從塔底采出合格的乙酸乙酯產品。

隔板塔精餾新工藝見圖2。以隔板塔代替原工藝中的脫色塔和乙酯塔,在隔板塔塔底脫除重組分色素雜質,同時側線采出大部分乙酸乙酯成品,從塔頂采出丙酮-乙酯-水混合物,再依次進入丙酮塔、脫水塔處理得到丙酮產品和剩余乙酸乙酯產品。

圖1 常規四塔工藝流程

圖2 隔板塔精餾工藝流程

2 隔板塔精餾工藝模擬

新工藝以隔板塔代替脫色塔和乙酯塔,而丙酮塔和脫水塔與原設計相同,因此,本文主要對隔板塔進行模擬研究,利用Aspen Plus 軟件Multi-Frac 模塊中的全熱耦合精餾塔等價隔板塔。

模擬時,原料性質以實際生產數據為基礎,為簡化計算,丙酮-乙酯-水及雜質的進料質量分數分別設定為0.08、0.91、0.01,進料溫度為25℃。此外,物料中還含有少量的色素雜質,其沸點很高,且不與其它組分共沸,實際生產中很容易脫除,模擬研究時采用硅醚代替色素雜質。由于進料中丙酮含量很少,隔板塔塔頂很難得到合格的丙酮產品,因此,將丙酮-乙酯-水混合物作為輕組分從塔頂采出,再依次送入丙酮塔、脫水塔分離;大部分乙酯作為中間組分從側線采出;色素雜質從塔釜采出。

模擬研究中,定義液相分配比RL為隔板上方的下降液體分配到預分餾段(隔板左側)的比例,氣相分配比RV為隔板下方的上升氣體分配到預分餾段的比例,預分餾段內乙酯的分割比β 為預分餾段頂部乙酯餾出凈流量與乙酯進料量之比[10]。模擬中假設隔板安裝在塔的中心,兩側堆放的填料條件相同,故近似取氣相分配比RV為0.5。

3 結果與討論

3.1 回流比R 對隔板塔分離效果的影響

圖3 反映了當RL為0.01、RV為0.5 時,回流比R 對隔板塔分離效果的影響。可以看出,隨著R的增大,塔頂采出液中丙酮的含量與側線采出乙酸乙酯的純度均逐漸增大,當R >4 后,其變化趨于平緩。由于回流比的增大會使再沸器熱負荷增加,故綜合考慮,回流比選擇4 即可。

圖3 回流比對產品純度的影響

3.2 液相分配比RL對隔板塔分離效果的影響

在隔板塔實際操作中,氣相分配比RV和液相分配比RL是兩個非常重要的優化調節參數,但氣相分配比在線調節比較困難,所以,模擬中將液相分配比作為隔板塔的主要調優參數。

在隔板塔內,丙酮-乙酸乙酯-水-色素雜質混合物首先在預分餾段內分離成丙酮-乙酯-水和乙酯-色級雜質兩部分,丙酮-水-乙酯混合物從隔板上段餾出,在公共精餾段及側線采出段上部進行丙酮-水與乙酯的分離;乙酯- 色素雜質混合物從隔板下段餾出,在公共提餾段進行乙酯與色素雜質的分離。當塔頂回流量一定時,進入隔板兩側的液體量多少對隔板塔的分離效果會產生很大影響。

圖4 是在R=4,RV=0.5 時,液相分配比RL對塔頂采出液中丙酮含量和側線采出產品乙酯的純度的影響。可以看出,隨著RL的增大,塔頂采出液中丙酮含量與側線采出產品乙酯的純度均減小,也就是說液相分配比RL越小,隔板塔的分離效果越好,當RL在0.1 以下時,乙酸乙酯的純度可達99.8%以上。雖然重組分色素雜質沸點較高,很容易分離,但為保證其不從隔板上部蒸出,液相分配比在0.05 ~0.1 范圍內為宜。

圖4 液相分配比對產品純度的影響

3.3 液相分配比RL 對隔板兩側液相濃度分布的影響

乙酸乙酯作為側線采出的產品及塔頂丙酮-水混合液和塔釜硅醚產品的主要雜質,其在主塔液相中的濃度分布也直接反映隔板塔的分離效果。當氣相分配比RV一定時,液相分配比RL的變化改變了預分餾段內乙酸乙酯的分割比β,從而影響主塔液相中乙酸乙酯的濃度分布。為深入研究液相分配比對隔板塔分離效果的影響,在R =4、RV=0.5 條件下,模擬了液相分配比RL對隔板兩側乙酸乙酯濃度分布和預分餾段內乙酸乙酯分割比β的影響,結果見圖5、圖6 和圖7。

圖5 側線采出段乙酯液相質量分率隨塔板數變化

由圖5 可以看出,RV=0.5 時,隨著RL的增大,側線采出段上部的乙酯濃度逐漸升高,側線采出段下部的乙酯濃度逐漸降低。公共精餾段與側線采出段上部主要完成丙酮與乙酯、水與乙酯的部分分離,R 與RV一定,RL較大時,從隔板上部進入側線采出段的液相量較少,側線采出段上部的液氣比減小,故乙酯濃度升高;當RL增大,預分餾段液相中丙酮量增加,乙酯含量降低,故從預分餾段下部餾出進入側線采出段的乙酯濃度亦隨之減少。

圖6 預分餾段乙酯液相質量分率隨塔板數變化

由圖6 可以看出,RV=0.5 時,隨著RL的增大,預分餾段液相中乙酯濃度逐漸降低。RL越小,預分餾段液相中乙酯濃度越高,從預分餾段下部餾出進入側線采出段的乙酯濃度越高,隔板塔分離效果越好。

圖7 乙酯分割比隨液相分配比的變化

由圖7 可以看出,RV=0.5 時,隨著RL的增大,預分餾段內乙酯的分割比β 逐漸減小。當RL較大時,乙酯分割比β 較小,較多的乙酯從預分餾段下部餾出,由于預分餾段內的液相負荷較大,氣相負荷相對不足,會有一部分丙酮隨乙酯從預分餾段下部餾出,繞過隔板下端進入側線采出段,影響側線乙酯產品的純度。當RL較小時,β 較大,較多的乙酯從預分餾段上部餾出,由于預分餾段內的液相負荷較小,氣相負荷相對充足,絕大部分丙酮隨乙酯從預分餾段上部餾出,再經過公共精餾段及側線采出段的傳質、傳熱,可使大量的丙酮從塔頂餾出,而側線采出段下部則可采出高純度的乙酯產品。可見,RL的確定對于隔板塔精餾工藝的分離效果是至關重要的。

3.4 隔板塔精餾工藝的經濟性分析

內蒙古某制藥廠在處理丙酮-乙酸乙酯-水-色素雜質混合物時,原采用傳統四塔工藝流程,后采用本文提出的隔板塔精餾工藝進行改造,分離任務與產品指標可全部實現。表1 比較了在完成相同分離任務的條件下,隔板塔精餾流程與四塔流程的能耗情況。可以看出,隔板塔精餾工藝與原四塔工藝相比,再沸器熱負荷減少28.09%,冷凝器熱負荷減少27.01%;同時,節省了一個精餾塔,一個冷凝器、一個再沸器及相關管路,大幅降低了設備投資。

表1 隔板塔精餾流程與常規四塔流程比較

4 結語

(1)對丙酮-乙酸乙酯-水-色素雜質混合物體系,可采用隔板塔精餾工藝進行分離,當回流比為4,氣相分配比RV為0.5 時,液相分配比RL在0.05 ~0.1 范圍內,隔板塔的分離效果較好,隔板塔塔釜可將色素雜質徹底脫除,側線可采出純度達99.8%的乙酸乙酯。

(2)在回流比和氣相分配比確定的條件下,液相分配比RL減小,預分餾段液相中乙酯濃度增大,側線采出段上部的乙酯濃度減小,側線采出段下部的乙酯濃度增大,預分餾段內乙酯的分割比增大,隔板塔的分離效果變好。

(3)改造結果表明,對于丙酮-乙酸乙酯-水-色素雜質混合物體系的分離,隔板塔精餾工藝節能效果顯著,與原四塔工藝流程相比,再沸器可節能28.09%,冷凝器可節能27.01%,且降低了設備投資。

1 程能林,胡聲聞. 溶劑手冊(上)[M]. 北京:化學工業出版社,1986:443 -446.

2 《實用精細化學品手冊》編寫組. 實用精細化學品手冊[M]. 北京:化學工業出版社,1996:1268 -1270.

3 Eric W Luster. Apparatus for Practionating Cracked Products[P]:US,1915681. 1933 -06 -27 .

4 Rong B G,Kraslawski A. Optimal design of distillation flow sheets with a lower number of thermal couplings for multicomponent Separations [J]. Ind. Eng. Chem. Res.,2002,41(21):5716 -5725.

5 Schultz Michael A. Reduce costs with dividing - wall columns[J]. Chemical Engineering Progress,2002,98 (5):64 -71.

6 Parkinson G. The divide in distillation [J]. Chem. Eng.,1999,106 (4):32 -35.

7 Parkinson G. Distillation:new wrinkles for an age-old technology[J]. Chemical Engineering Progress,2005,101 (7):10-12.

8 孫蘭義,李 軍,李青松. 隔壁塔技術進展[J]. 現代化工,2008,28 (9):38 -41.

9 Suphanit B,Bischert A,Narataruksa P. Energy loss analysis of heat transfer across the wall of the dividing-wall distillation column [J]. Energy,2007.

10 Ivar JHalvorsen,Sigurd Skogestad,Optional operation of Petlyuk distillation:steady-state behavior [J]. Journal of process Control,1999,9 (5):407 -424.

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