郝書岳(大慶油田有限責任公司第七采油廠)
大慶油田第七采油廠現有注配間39 座,注配間內的注水流量控制閥是手動閥門,需根據注水量變化經常手動調節閥門。特別是實施前線大班組管理、取消護井員后,注配間無人值守,巡檢人員需到各個注配間經常手動調節流量控制閥,實注水量小于配水水量會導致欠注井的發生,因而增加無效水循環,頻繁調節閥門增加了員工的勞動強度。針對這種情況,在茂801 地區應用了注水井流量智能測控裝置。
茂801 地區位于肇源縣古恰鄉,受第四油礦管轄,距廠區45 km,距第四油礦礦部13 km。該地區共有14 口注水井,采用低壓供水—柱塞泵增壓—注水井分散的注水方式,由變頻器根據實注水量調節柱塞泵的運行。其中,茂801 老注配間8 口注水井采用固定注水方式;另6 口注水井采用活動式注水方式,2013年改造為固定式注水方式,列入新建的茂801新注配間。茂801地區注配間現狀見表1。
在手動調節閥門時,根據每口井的配注水量,當水表顯示的瞬時水量與配注水量不一致時手動調節流量控制閥門,每2 h 巡檢一次(表2)。
經跟蹤觀察,現場員工每隔2 h 巡檢時實注水量與配注水量的誤差范圍為-2.4%~9.5%。約有0.52 m3/h 的水量需經過高壓回流管打回流,產生無效循環,造成注水量達不到配注水量的要求,影響驅油效果,且約4%的電量被浪費。

表1 茂801 地區注配間現狀

表2 現場巡檢時實注量統計
測控裝置主要由流量測量部分、流量調節部分、流量控制器、電動執行機構和手輪組成(圖1)。被測介質首先進入流量測量部分,經測量后再通過流量控制器。流量測量部分采用速度式流量計的一次表部分,它將流體介質通過的體積流量轉換為流量電信號,并經整形和放大處理由信號線送入儀表頭,進行數據的運算、存儲等處理,最后由顯示屏顯示出各種測量數值。智能控制器將流量設定值與流量計檢測到的流量值進行比較;當檢測到的流量值跟設定值不一致時,智能控制器開啟,自動調節流量到設定值。配套采用變頻器接柱塞泵閉環控制,保證柱塞泵出口壓力滿足注水要求的壓力[1]。

圖1 測控裝置結構示意圖
測控裝置有自動和手動兩種調節方式,便于現場操作,并可以將瞬時流量等數據遠傳到后線的接收端,實現遠程操控。
公稱口徑:25 mm
公稱壓力:25 MPa
控制精度:2%
流量范圍:0.3~3 m3/h
環境溫度:-30~60 ℃
介質溫度:<90 ℃
為了驗證測控裝置的誤差范圍是否能夠控制在2%的目標,裝置調試完畢后進行了現場試驗。對茂801 地區2 個注配間14 口井進行了連續2 天的跟蹤觀察,并對瞬時流量的變化做了統計分析(表3)。
經跟蹤觀察,14 口井的注水瞬時流量波動均≤±2%,即測控裝置能夠達到控制精度為2%的目標。

表3 控制精度試驗情況統計
為了降低工人勞動強度、確定最佳巡檢周期,根據裝置的自動調節控制效果進行了摸索試驗。設定巡檢間隔時間分別為2h、4h 和6h,巡檢時檢查裝置的瞬時水量與配注水量的差值是否保持在2%以內,并記錄調節次數。
該裝置能夠實現根據水量的變化進行自動調節控制、控制精度為2%的目標。只需上午和下午各巡檢一次,監測裝置的調節效果及注配間內柱塞泵等設備的運行情況。當出現停井或管漏等特殊情況時,應及時關閉故障井的調節裝置,并增加巡檢頻次,保證運行穩定。
使用該裝置后能減少欠注井造成的無效回流循環50%左右,年可節約電量1.7×104kWh;并提高注水量2%以上,提高驅油效果,年可增油112 t。如果在全廠各注配間進行推廣應用,節能增效的效果將更明顯。
[1]方健.注水井智能流量測控儀[J].石油工業技術監督,2011(5):58.