朱太春,張偉
(神華國華永州發電有限責任公司,湖南 永州425000)
凝汽器是火力發電廠的重要輔機設備,其真空的好壞,對發電廠的安全、經濟、高效運行有著直接影響〔1〕。大容量凝汽式發電機組在凝汽器背壓高于設計值時,背壓每升高1 kPa,機組熱耗增加0.5%~1%不等。影響凝汽器真空因素較多,其中漏入凝汽器空氣未能及時抽走是主要因素之一。漏入凝汽器的空氣如果不能及時抽走,會在在凝汽器管束表面形成一層氣膜,嚴重降低傳熱性能,小到0.05%的空氣含量就可使蒸汽的凝結放熱系數降低80%以上。提升凝汽器抽氣能力及效率是維持凝汽器高真空的重要手段。
目前國內600 MW 以上火電機組真空泵基本上使用的是水環式真空泵。國內近期投產機組主要選擇性能較優異的雙級泵,雙級泵具有最低背壓低,抗汽蝕能力強、運行功耗低等特點。
通過對多臺機組水環真空泵進行狀況調查,存在的共性問題有:
1)夏季工況下抽氣能力普遍下降。其它季節相比,夏季工況時,真空達不到預期真空,直接影響到機組帶負荷能力。
2)真空泵噪音大。處于真空泵附近的噪音明顯超標,造成廠區工作噪聲不達標。
3)真空泵葉輪裂紋。對真空泵進行解體檢查,真空泵葉輪上有裂紋,需要對裂紋進行補焊處理,運行中裂紋存在降低了設備可靠性以及增加了運維成本。
水環泵是采用水作為工作介質〔5〕,葉輪偏心安裝,通過內部容積的改變來達到吸氣、排氣的效果。工作水由于受到壓縮、摩擦以及受到氣體所帶的蒸汽的冷凝熱而溫度上升。工作水需要通過循環水進行冷卻,當出現循環水溫過高、換熱器結垢或冷卻水量減少等異常工況時會導致工作水溫上升。水環泵的極限抽吸壓力受制于水溫,當抽吸壓力等于工作水的飽和蒸汽壓力時,部分工作水汽化而產生汽泡,汽泡破裂時產生噪聲并會沖擊葉輪而出現汽蝕現象。此時,汽化的汽體充滿內部的容積而不再有抽吸其它氣體的能力。
1.3.1 工作液體定期置換
夏季工況,為降低真空泵工作水溫度,需要定期對真空泵進行補排水來降低工作水的溫度,降低汽化發生。
1.3.2 技術改造
技術改造手段主要有2 種思路,一種改造思路是將空調水通入真空泵熱交換器來降低工作水溫度,另一種思路是在真空泵前一級加裝噴射裝置,達到提升抽吸能力,改善真空泵工作環境。
噴射器是完成能量轉換的一種裝置,它是由一定能量(壓力和流量)的工作流體,將靜壓能轉換為動能,經過噴嘴射出形成高速射流。由于射流和空氣之間產生卷吸作用和紊動擴散作用,把吸入室的氣體帶走,使該處產生局部真空狀態,在外界大氣壓力的作用下,使被吸流體進入泵室,隨同高壓高速流體被帶入喉管,與之混合,并進行能量交換,在喉管內,由于氣體分子的紊動作用,工作流體將一部分動能及熱能傳給被吸流體,使被吸流體的動能和熱能得以加強,工作流體的速度隨之減緩,而被吸流體速度逐步加快,在喉管末端,兩股流體速度逐漸趨于一致,混合進入擴散室,然后流速逐步降低,壓力上升。
噴射器原理圖如圖1,噴射器的主要部件有:工作噴嘴,接受室,混合室,擴散器。

圖1 噴射器簡圖
將噴射器應用到火電廠凝汽器抽真空系統是一種比較成熟做法。目前這種配置在歐洲國家使用比較普遍,國內如北侖2 號機阿爾斯通進口機組、華電蒙能包頭公司、國華舟山電廠4 號機組、在建的臺山核電1750 MW 機組等電廠真空系統也是采用這種配置。蒸汽抽汽器+水環真空泵組合原理圖見圖2。
蒸汽抽汽器原理利用蒸汽作為工作氣流,蒸汽和凝汽器抽吸來的引射氣流混合進入冷卻器,對水蒸汽進行冷凝。這種噴射器+真空泵組合特點有:

圖2 蒸汽噴射加水環真空泵
1)提高了真空泵入口背壓,有效防止水環真空泵汽蝕,提高設備運行的安全性。根據某廠改造前后對比,發現就地1 號機組(改造后)和2 號機組(沒有改造)相比,1 號機組真空泵運行汽蝕噪音明顯比2 號機組小。
2)降低真空泵組的極限背壓,理論上可以達到1 kPa 以下,有效的保證機組處于最佳背壓下運行,降低機組熱耗。
3)相對于大氣噴射器系統,此系統提高真空泵入口背壓的同時不增加干空氣量,真空泵選型可以較常規泵降低一個等級,降低機組廠用電率。機組正常運行僅需要運行1 臺34%容量真空泵即可以維持凝汽器所需最低真空。
某廠1 號機組汽輪機是由哈爾濱汽輪機廠設計制造的N600 -16.67/538/538 型汽輪機,該機組于2006年投產。改造前抽真空系統設置3 臺日本鶴見雙級真空泵EVMA200,電動機功率110 kW,正常運行時2 臺運行1 臺備用。因真空泵夏天時工作水溫高,工作液出現汽化現象,真空泵出力明顯不足。在2014年大修期間,將抽真空系統改造成3 臺50%容量真空泵+2 臺50%蒸汽抽汽器系統。改造后,正常1 臺50%真空泵+2 臺50%蒸汽抽汽器運行,真空泵電耗整體下降,真空也相應提高。

表1 某廠2014年11月7日性能試驗數據
從表1 分析可以看出,蒸汽抽汽器投入前真空泵2 臺運行投入后1 臺真空泵運行,電流節約170 A 左右,高低壓真空分別提高0.41 kPa 和0.22 kPa,真空平均提高0.3 kPa 左右。按低壓缸排氣溫度對應飽和壓力計算,高低壓側分別提高0.19 kPa 和0.37 kPa,平均提高0.28 kPa。

表2 某廠2014年11月8日性能試驗數據
從表2 分析可以看出,蒸汽抽汽器投入前真空泵2 臺運行投入后1 臺真空泵運行,電流節約170 A 左右,高低壓真空分別提高0.3 kPa 和0.1 kPa,真空平均提高0.2 kPa 左右,按低壓缸排汽溫度對應飽和壓力計算,高低壓側分別提高0.23 kPa 和0.33 kPa,平均提高0.28 kPa。
從某廠2 次性能實驗數據可以看出,真空系統投入蒸汽噴射裝置后,機組真空都相應提高,真空泵電耗明顯下降。
1)配置蒸汽抽汽器后〔3〕,真空泵入口壓力提高到了約12 kPa 左右,使得真空泵工作在良好的工況區,不再出現汽蝕現象,不僅避免了葉輪裂紋斷裂問題,而且降低了真空泵運行的噪音,同時真空泵允許的工作水溫也可以更高。
2)蒸汽抽汽器為靜止設備,日常維護工作幾乎為零。
3)凝汽器背壓的降低,汽輪機末級葉片含濕量增加,存在葉片水沖刷風險。從大型汽輪機制造廠得知,葉片從設計和制造工藝上均進行了防水沖刷保護(末級葉片焊司太立合金),可以在較低背壓下運行,對汽輪機安全性也無影響。
4)因真空泵選型等級降低,當蒸汽抽汽器故障后真空泵抽干空氣能力將下降。為了保證機組的可靠性,可以選用3 臺34%容量真空泵,正常工況時維持1 臺運行,蒸汽噴射器故障時,3 臺真空泵同時運行。
配置蒸汽抽汽器后,真空泵入口背壓升高同時干空氣量不增加,按照機組年運行270 天,按照電機負載率80%計算,節約用電大約72.6 萬kWh,將可以使真空泵電機功率下降60%以上,電價按0.49 元/kWh 計算,年節約費用35.6 萬元。
因某廠性能實驗是11月份做的,而蒸汽抽汽器夏季運行時對真空提高更具優勢,但無相關數據,經濟收益暫按此次性能試驗數據計算。
根據某廠1 號機組改造后實驗數據可以看出,真空系統投入蒸汽噴射裝置后機組真空提高了0.28 kPa(性能試驗中真空平均提高值),機組真空每提高1 kPa 可以節約煤耗2 g/(kW·h)
按全年運行6 500 h,機組平均負荷70%,標煤單價700 元/t 計算:
機組測量真空提高帶來的節能收益:
(1046 × 70% × 103)× 6500 ×(0.28 × 2 ×10-6)×700 =186.6 萬元
高低壓側設置2 套蒸汽抽汽器,按蒸汽抽汽器汽源來至輔汽聯箱計算,凝結水消耗250 t,總蒸汽消耗0.9 t,根據哈汽廠熱平衡圖計算結果,采用四段抽汽作為供汽汽源可降低做功能力252 kW,按年運行6 500 h,電價價按0.49 元/kWh 計算,動力蒸汽成本為:252 ×6 500 ×0.49 =80.3 萬元。
35.6+186.6 -80.3 =141.9 萬元/年
1)真空系統選用兩級蒸汽抽汽器+3 ×34%容量真空泵,總投資約369 萬元,包含調試費用。
2)抽真空系統中不設置蒸汽抽汽器,系統需設置3 ×110 kW 納士雙級真空泵,按每臺65 萬元計算,約195 萬元。
3)如果真空系統選用(蒸汽抽汽器+ 3 ×34%容量真空),相當于增加總投資174 萬元,約一年6 個月即可收回投資成本。
凝汽器抽氣系統通過安裝蒸汽噴射器,既提高了真空系統運行的安全性,又提高了運行經濟性,約1年6 個月可回收投資成本,并且有具體運行實例,值得在火力發電廠運用及推廣。
〔1〕王微,張曉波,等. 凝汽器真空泵加裝大氣噴射器技術改造〔J〕. 內蒙古電力技術,2004,22(5):101-102.
〔2〕鄧榮才. 水環式真空泵對凝汽器真空的制約與改善〔J〕. 大眾科技,2011,143(7):134-135.
〔3〕羅少榮. 水環式真空泵加裝大氣噴射器的改造〔J〕. 機電信息,2010,(18):7-8.
〔4〕陳玉堂. 水環式真空泵汽蝕原因分析及改造方案〔J〕. 中小企業管理與科技. 2009,(21):250-252.
〔5〕王學義. 工業汽輪機技術〔M〕. 北京:中國石化出版社. 2011.