李波波朱 偉
( 沂南中聯(lián)水泥有限公司,山東省 臨沂市 276315 )
用頁巖高嶺土代替粉煤灰配料生產(chǎn)優(yōu)質水泥熟料的實踐
李波波1朱 偉2
( 沂南中聯(lián)水泥有限公司,山東省 臨沂市 276315 )
沂南中聯(lián)水泥有限公司(以下簡稱:我公司)位于山東省臨沂市馬牧池鄉(xiāng),是一條5000t/d的新型干法水泥生產(chǎn)線。配有國內最大的1.6×2.0m輥壓機以及國內最先進的第四代篦冷機 。隨著水泥生產(chǎn)規(guī)模的擴大和產(chǎn)能的不斷增加,粉煤灰資源顯得日益緊張,價格也越來越高,導致熟料成本上漲,壓力加劇。
然而,沂南地處山區(qū),附近有著豐富的砂巖、頁巖資源以及大量的高嶺土礦。為實現(xiàn)節(jié)能降耗,我公司決定用價格低廉的高嶺土和頁巖尾礦搭配使用,來替代粉煤灰作為鋁質校正原料配料生產(chǎn)優(yōu)質水泥熟料。2013年6月~2013年12月在Ф4.8×72m的回轉窯上組織工業(yè)試生產(chǎn),通過調整取得了較好的效果。先將生產(chǎn)經(jīng)驗與業(yè)內同行探討并分享。
2.1 配料組分及其化學成分
我公司原設計使用石灰石、砂巖尾礦、鐵石尾礦和粉煤灰四組分配料。為降低成本,就地取材,我們通過試驗論證,使用高嶺土和頁巖搭配來替代粉煤灰配料,其配料組分及化學成分見下表1所示。

表1 :原材料種類及化學成分(%)
從表1可以看出:頁巖中堿含量比粉煤灰高,為保證熟料中的堿含量,我公司采取了以下技術措施:
1)嚴格控制進廠頁巖堿含量,對進廠頁巖堿含量大于6.0%的一律拒收,做到從源頭控制堿含量;
2)對進廠頁巖與高嶺土選擇合適的比例進行搭配使用,以降低生料中的堿含量,并能夠起到鋁質校正原料調整的效果。經(jīng)過實驗最終確定按頁巖與高嶺土=1:2比例搭配后入調配庫。
2.2 出磨生料及出窯熟料質量特點對比

表2:出磨生料質量特點
表3:熟料質量特點

類別燒失量SiO2Al2O3Fe2O3CaO MgO R2O SO3f-CaO∑替換后0.25 21.61 4.85 3.40 64.78 3.77 0.62 0.47 1.10 99.61替換前0.19 21.50 4.87 3.35 64.46 3.85 0.51 0.31 1.02 99.14
表4:熟料礦物組成及三率值

表4 熟料礦物組成(%)及三率值
表5:熟料強度

表5 熟料強度分析
從表2和表3可以看出:使用頁巖和高嶺土搭配后,出磨生料和出窯熟料的堿含量得到有效控制,與使用粉煤灰配料出磨生料和出窯熟料中的堿含量相差甚小;由表4可以看出:替代后燒制的熟料中C3S含量稍有增加,說明替代后有利于C3S的形成;從表5可以看出:使用頁巖和高嶺土配料燒制出的熟料,強度均符合公司內控指標,超出了國家標準要求。而且使用高嶺土和頁巖混合料替代粉煤灰配料后,熟料標煤耗繼續(xù)維持在100~104Kg/t的范圍之內,這說明熟料燒成熱耗同比沒有增加。
3.1 存在的問題:
1)高嶺土和頁巖搭配使用過程中,在用裝載機按2:1比例搭配后進入破碎機,后經(jīng)皮帶直接輸送到調配站,沒有經(jīng)過預均化堆場。導致兩者搭配不均勻,造成出磨生料成分波動較大;
2)進廠頁巖粒度較大,在破碎過程中電耗增加;
3.2 改進措施:
1)高嶺土和頁巖搭配破碎后,先由皮帶輸送至預均化堆場,經(jīng)過布料機均化后,經(jīng)取料機及皮帶輸送到調配站使用。有效的減小了出磨生料成分的波動;
2)將進廠頁巖粒度控制在30cm以內,降低破碎工序電耗。
1)使用高嶺土和頁巖混合料作為鋁質校正原料,對熟料以及水泥的物理性能均未產(chǎn)生不良影響,其各項技術指標均符合國家標準有關技術要求,技術措施可行。
2)高嶺土和頁巖的價格極為便宜,按我公司年產(chǎn)熟料150萬噸,配比按6%核算,每年為公司節(jié)約資金約300萬元,經(jīng)濟效益顯著;
高嶺土和頁巖就地取材,且使用其礦體尾料,價格低廉,符合國家資源綜合利用的有關政策。
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1007-6344(2015)04-0006-01