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關于大容量機組磨煤機振動分析及運行參數建議

2015-05-30 07:12:15董紅江
科技創新與應用 2015年35期

董紅江

摘 要:文章對于大容量磨煤機振動提出相關的運行控制要點及解決方案,為其他工程提供借鑒。

關鍵詞:大容量機組;磨煤機;振動分析;運行參數

某大容量機組(單機容量1000MW)磨煤機選用的是北京電力設備總廠有限公司生產的ZGM123G-Ⅱ型中速磨煤機,每臺爐配備6臺,滿負荷運行時,5臺運行,1臺備用。

ZGM123G-Ⅱ型中速磨煤機輸出轉速為28.8r/min,屬于快速磨,轉速比基本型增大近30%(ZGM123G基本型轉速為23.2r/min)。ZGM123G-Ⅱ型中速磨煤機是北京電力設備總廠在600MW機組配套的磨煤機基礎上通過增加磨煤機轉速、加載力、風量以及改變其他相關尺寸研制升級的新磨型,目前采用此磨型屬于試運階段,并且已開始試運的1000MW機組較少,無運行業績,所以難以借鑒其他電廠的成熟運行經驗。

1 磨煤機運行狀況

在電廠鍋爐吹管期間,試運的磨煤機均存在啟動后振動較大大的問題,特別是在變頻動態分離器頻率大于10Hz以后運行時,多臺磨煤機均本體振動很大,磨輥與磨盤撞擊聲明顯,三個拉桿同時有較大幅度的上下擺動,磨煤機無法維持正常運行。由于磨煤機與給煤機是剛性連接,給煤機基礎也跟著一起振動,影響制粉系統的安全運行。

而根據磨煤機變頻分離器設計原則,磨煤機在正常運行時,對應變頻器調節的頻率應在20Hz-35Hz,方可滿足鍋爐燃燒對于煤粉細度的要求。

2 振動原因分析及處理

結合磨煤機運行及振動的實際情況,分析可能引起磨煤機振動的原因并進行處理:

(1)一般在煤量高時,磨煤機是不會振動的,煤量少,煤層厚度較小,煤在磨盤內分布不均勻或磨盤內煤層薄,磨輥與襯板碰撞,都會發生振動。針對此問題采用了以下處理方式:a.降低一次風量以增加磨煤機內部煤粉厚度;b.提高旋轉分離器轉速,以增加滯留在磨煤機內部的煤粉量,提高煤粉厚度;c.減小加載力,磨煤機設計加載力范圍為50bar/4mA~150bar/20mA,將磨煤機B、E的液壓變加載下限調整為:1.5MPa。磨煤機再次啟動,振動沒有減少的趨勢,且石子煤量非常大。

(2)磨煤機的三角壓架下無支承墊鐵,磨輥的重量完全壓在磨盤上,磨煤機啟動負載大,剛啟動時給煤量小,造成磨輥與磨盤直接接觸,容易產生振動。

處理:在磨煤機E三個壓架下加裝支承墊鐵,讓磨輥與磨盤之間留有微小間隙。開啟磨煤機振動仍大。

(3)磨煤機5個粉管內一次風不平衡,使磨煤機出口各粉管出力不一致,使磨煤機3個磨輥下的煤層厚度不一樣,3個磨輥不同步,導致磨煤機振動大。

(4)多次檢查磨煤機內部未發現大塊的石塊或鐵塊,且磨煤機振動是連續的,可以排除磨煤機振動大是由大塊的石塊或金屬塊引起的原因。

(5)磨煤機所用煤種可磨系數較高,在進入磨煤機以后很容易變成極細小的顆粒,無法建立正常的煤粉厚度,導致磨輥與磨盤之間發生頻繁性的接觸,導致磨煤機振動較大。但是本機組煤質可磨系數不高,排除此原因。

通過以上檢查、處理,均未發現造成磨煤機振動大的根本原因。再后來嘗試著將磨煤機旋轉分離器停運或降低其轉速,適當增大風量(煤量33T/h,風量110T/h)后,結果磨煤機振動正常,基本判斷為磨煤機振動大與動態分離器轉速、風煤比關系較大。

經分析,磨煤機振動大的原因可能是,煤量少時,磨內的粗煤、細煤摻雜分布在磨盤上,由于煤量少,細煤又托不住磨輥,這部分細煤在磨盤上基本得不到研磨,它們只會造成磨輥上下擺動,使磨煤機產生大幅振動。降低分離器轉速后,細粉被直接吹走了,落不到磨盤上,磨盤上分布的全是均勻分布的較粗的煤粒,所以磨煤機很少有振動,增加一次風后效果也是相同的。這樣帶來的不利因素就是煤粉變粗,煤粉細度不能滿足燃燒要求。隨著磨煤機給煤量的增加,上述影響磨煤機因素就可以忽略。

3 磨煤機低負載運行方式的建議

(1)首先要重新對給煤機給煤量及磨煤機入口風量進行標定,只有準確地標定風量、煤量,才能給磨煤機振動分析判斷工作提供依據,選擇合適的風煤比。

(2)對磨煤機出口粉管進行調平,確保粉管風速偏差在合適范圍內。

(3)磨煤機最小出力的確定:廠家建議磨煤機最低出力盡量不低于35t/h,但是考慮到啟動初期實際運行的情況,單臺磨煤機出力不可能太高,否則對后續磨煤機的啟動有很大影響,會減少調節裕度,導致燃料變化過于劇烈。后經過多方調整,可保證磨煤機出力在25t/h時磨煤機基本無振動。

(4)在每次磨煤機啟動之前,對磨煤機進行鋪煤以建立初始煤層厚度,根據經驗控制在40t/h給煤量鋪煤維持1min效果較好。

(5)磨煤機風煤比:建議磨煤機低出力(煤量在30-40T/h)時,風煤比維持在3:1范圍內,此后在增大煤量時慢慢減小風煤比,直至達到1.5:1范圍。磨煤機大出力時,風量遵照鍋爐燃燒要求和廠家提供的相關數據執行,低負荷時盡量不要超得太多,在調整過程中要確保煤粉管流速不得低于18m/s,以防止煤粉在煤粉管道中沉積,造成危險。

(6)磨煤機加載力:恢復到設計值32bar~130bar。并且在磨煤機低出力期間,保持最低加載力,同時觀察磨煤機進出口差壓的變化,若差壓明顯增長則可適當增加加載力以維持差壓穩定。

(7)分離器轉速:磨煤機啟動時分離器初轉速置于5-10Hz,在磨煤機不振動的情況下,緩慢增加分離器轉速,并同時監測煤粉細度,直到滿足鍋爐燃燒煤粉細度的要求,需要的實際最佳轉速以測得煤粉細度為準進行調節。

(8)其他運行參數可參照廠家提供的各計算和運行曲線。在后續啟動過程中,根據以上各項調節措施對制粉系統進行了調節。磨煤機基本上未再發生明顯振動,同時逐步摸索出風煤配比原則及出力變化階段磨的調整原則,做出動態分離器轉速與煤粉細度、電流之間的關系曲線,跟蹤石子煤量與風量、加載力關系,做好磨煤機的調試工作,保證了磨煤機能夠長期安全穩定運行。

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