譙榮(中國石化總公司巴陵分公司己內酰胺事業部,湖南 岳陽 414007)
甲苯肟凈化處理是TS-1分子篩催化環己酮氨肟化工藝重要的生產過程之一,原設計采用重力沉降技術和聚結分離技術串聯使用,去除甲苯肟中的含水和硅膠、催化劑等雜質。實際生產中甲苯肟經凈化處理之后,仍有很大一部分硅膠和催化劑顆粒隨物流一起被帶至后續精餾系統,導致精餾塔結焦而不能正常運行,造成生產消耗增加以及大幅度縮短精餾塔的開車周期。
事實上,重力沉降分離的原理是靠分散相自身的比重沉降,只有大顆粒分離介質才能有效地沉降,硅膠、鈦硅催化劑顆粒等細小介質無法沉降;聚結器主要對水滴有分離作用,而且存在催化劑等不潔凈物時易造成元件堵塞,降低分離效果。因此要從根本上解決精餾塔結焦的問題,必須對甲苯肟凈化系統進行改造,選擇其它的更有效的分離方法來解決甲苯肟的凈化問題。本文研究采用旋流分離技術來脫除甲苯肟溶液中的硅膠、鈦硅催化劑等雜質,和重力沉降技術、聚結分離技術組合構成甲苯肟溶液凈化新工藝。
旋流分離技術是一種新型、高效的分離技術,具有處理速度快、操作簡單的優點。旋流管內為強烈的旋轉湍流流動,旋流管相當于一個高效“混合分離器”。非均相混合液進入旋轉筒,靠旋轉離心力和重力作用達到介質分離的目的。旋流分離的離心因數是重力沉降的1000-2000倍,對于分散相粒徑大于10μm、兩相密度差大于0.05g/cm3的互不相溶或溶解度不高的液-液體系均具有良好的分離效果。
2.1 實驗流程
實驗流程見圖1。側線實驗建在70kt/a環己酮氨肟化裝置,首先,將甲苯肟溶液在混合器中與脫鹽水混合進行水洗,以完成水與原料的彌散混合,原料中鹽類和硅膠等雜質向水遷移、以及水中雜質富集,待甲苯肟溶液與水充分混合、雜質向水充分傳遞后,在重力沉降罐中進行第一步分離,除去部分鹽類和硅膠等雜質。其次,將經第一步分離的混合物注水后(注水控制在進料量的1-3%)送入旋流分離器中,進行第二步的旋流分離,分離出的水、雜質及有機相進入收集槽。側線實驗中旋流分離器和聚結分離器并聯。

圖1 、甲苯肟溶液分離凈化系統實驗流程
2.2 分析方法及儀器
水含量采用光譜法測定;硅膠含量分析步驟如下:硅膠溶于水,先用一定量的去離子水對甲苯肟溶液進行水洗,沉降出的水相硅膠含量采用原子吸收光度法分析,然后推導出甲苯肟溶液中的硅膠含量。
3.1 動力特性
3.1.1 進口流量與進口和溢流口壓力差的關系
對于脫水型旋流芯管,分流比通常是底流口流量與入口流量之比。分流比影響底流口和溢流口的流量,分流比越大,則底流口的流量越大,溢流口的流量越小。分流比是旋流芯管的重要操作參數,其理想值為分散相與分散相和連續相總體積之比。在實際工業應用中,為了達到較高的分離效果,分流比一般大于分散相和連續相總體積之比。
0%、6%、10%分流比條件下進口流量與進口和溢流口壓力差關系如圖2所示。當分流比一定時,進口流量Qi隨著進口和溢流口壓力差△pio的增大以對數趨勢增大;當分流比小于10%時,分流比的變化對進口流量與壓力差的關系影響不大。

圖2 進口流量與進口和溢流口壓力差的關系
3.1.2 進口流量與進口和底流口壓力差的關系
0%、6%、10%分流比條件下進口流量與進口和底流口壓力差的關系如圖3所示。當分流比一定時,進口流量Qi隨著進口和底流口壓力差△piu的增大而增大,在分流比為零時,底流口關死,進口和底流口壓力差表現為進口壓力,關系曲線與其他情況下的數值相差較大,這和圖2的曲線分布有顯著差別。

圖3 進口流量與進口和底流口壓力差的關系
3.2 分離性能
3.2.1 脫水效果
旋流分離器脫水試驗結果見表1。

表1 脫水測試數據表
由表1可見,在旋流分離器進口與有機相出口壓差在0.20-0.25MPa范圍內,注水量為1-3%,分離凈化后的有機相含水均穩定在0.5%左右,并且普遍低于同期聚結器出口的水含量。取分離凈化后的有機相經過1h靜置沉降,看不到明顯水珠沉淀,其中0.5%左右的含水大部分為溶于甲苯肟溶液的飽和水。
3.2.2 硅膠脫除效果
旋流分離器的硅膠脫除試驗結果見表2。

表2 脫除硅膠測試數據表
由表2可見,在旋流分離器進口與有機相出口壓差在0.20-0.25MPa范圍內,注水量為1-3%,旋流分離器進口硅膠含量不大于19μg/g情況下,分離凈化后的有機相硅膠含量基本小于7μg/g,并且普遍低于同期聚結器出口的硅膠含量。硅膠的脫除率比較高,是因為旋流管內為強烈的旋轉湍流流動,增強了硅膠從有機相向水相傳遞,強化了水洗硅膠的效果,能夠在同樣的脫水率情況下盡可能多的脫除硅膠。
4.1 工藝流程
工業應用中充分考慮到重力沉降罐、旋流分離器和聚結分離器的特點,在重力沉降罐與聚結分離器之間設置單級旋流分離器,將三者有效組合,提高分離凈化效果。具體工藝流程見圖4。

圖4 改造后甲苯肟分離凈化系統工藝簡圖
4.2 效果檢查
旋流分離技術在氨肟化裝置應用后,效果相當明顯,甲苯肟凈化分離后硅膠、鈦硅催化劑含量大大降低,有效地避免了精餾塔結焦。根據2005年和2006年統計得出聚結器出口甲苯肟中硅膠和水含量、電導、聚結器濾芯更換周期、精餾塔清洗周期數據對比表見表3。

表3 旋流分離技術使用前后數據對比
5.1 采用專用的旋流管,將含油污水旋流分離技術應用到甲苯肟溶液分離凈化工藝,在旋流器進口水含量不大于3%時,分離凈化后的甲苯/肟溶液中水含量不大于0.6%,非飽和水基本實現分離。
5.2 旋流管內為強烈的旋轉湍流流動,旋流管相當于一個高效“混合分離器”,增強了硅膠從有機相向水相傳遞,可以強化水洗硅膠的效果,能夠在同樣的脫水率情況下盡可能多的脫除硅膠。
5.3 在旋流分離器進口與有機相出口壓差在0.20-0.25MPa范圍內,注水量為1-3%,旋流分離器進口硅膠含量不大于19μg/g情況下,分離凈化后的有機相硅膠含量基本小于7μg/g,并且普遍低于同期聚結器出口的硅膠含量。
5.4 旋流分離器體積小、操作方便、分離效率高,自旋流分離系統投用后,效果非常明顯,有效避免了精餾塔結焦的問題,大大延長了精餾塔有效生產時間。
[1]譚天恩,麥本熙,丁惠華編著,化工原理(第二版)北京:化學工業出版社,1990.
[2]陳洪鈁,劉家祺,化工分離過程北京:化學工業出版社,1999.
[3]趙慶國,張明賢編著,水力旋流器分離技術北京:化學工業出版社,2003.