吳振山,詹俊東,方 鵬,汪家勤
(合肥豐德科技股份有限公司,安徽合肥 230051)
高溫LP收塵與SNCR脫硝組合應(yīng)用的研究
吳振山,詹俊東,方 鵬,汪家勤
(合肥豐德科技股份有限公司,安徽合肥 230051)
為驗證高溫陶瓷收塵裝備性能以及提高窯尾分解爐SNCR脫硝性能,課題組對裝在窯頭篦冷機出口的高溫收塵裝備進(jìn)行研究,在400-500℃下進(jìn)行測試,實現(xiàn)煙氣中粉塵近零排放。通過對窯尾分解爐SNCR脫硝系統(tǒng)的改造以實施,使氨逃逸率降低六成、煤耗增加量減少三成。
陶瓷收塵;SNCR;高溫除塵;脫硝改造;氨逃逸
2 500 t/d窯爐生產(chǎn)線主要污染物集中在窯頭尾氣中的粉塵,窯尾尾氣中的粉塵、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)。窯頭尾氣出篦冷機溫度達(dá)400-500℃,經(jīng)調(diào)溫后進(jìn)入布袋除塵設(shè)備,因溫度波動較大,常出現(xiàn)燒袋、粉塵不穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放事故;窯尾尾氣經(jīng)分解爐、預(yù)熱器、余熱鍋爐、布袋收塵器后排放到大氣,粉塵、SO2達(dá)標(biāo),NOx超標(biāo)嚴(yán)重。
針對上述情況,課題組在窯頭新上一套高溫陶瓷收塵工業(yè)試驗裝備(以下簡稱LP收塵器)、在窯尾SNCR脫硝中新增一套還原劑噴射溫度反饋系統(tǒng)及還原劑流量分程控制系統(tǒng)。通過兩年多的觀察研究,取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
項目所在地區(qū)共有12條生產(chǎn)線,單線產(chǎn)能從1500 t/d至6000 t/d不等,本LP收塵器安裝在2500 t/d生產(chǎn)線的窯頭篦冷機中部,煙氣溫度400-500℃,水含量≤0.3%wt,粉塵濃度20-40 g/m3,粉塵中位徑6.8μm,其中粒徑2.5μm及以下粉料占22%-25%vt。高溫?zé)煔鈴母G頭篦冷機中部經(jīng)風(fēng)機抽出直接除塵,經(jīng)LP收塵器、高溫風(fēng)機后排入大氣,在回轉(zhuǎn)窯運行期間可以連續(xù)運行。
1.1 系統(tǒng)設(shè)計
1.1.1 結(jié)構(gòu)組件及配置
本LP收塵器采取單元組合式模式,單元處理工況煙氣量10800m3/h。收塵器為箱式結(jié)構(gòu),單元內(nèi)裝有44根LP管,單元過濾面積44 m2,收塵器采取內(nèi)外保溫設(shè)計,出風(fēng)管外保溫加間歇熱交換技術(shù),殼體采用耐熱鋼,花板以及其它核心配件采用不銹鋼,LP管與花板的連接采用填料式機械密封。
裝備進(jìn)出口分別設(shè)計溫度探測、壓力采集、流量采集、粉塵濃度采集點各一組,內(nèi)部測溫點3組,壓縮氣體流量、壓力采集點各一組。收塵器清灰方法采用脈沖閥和脈沖控制儀自動清灰,清灰周期72-80 min,清灰控制可以實現(xiàn)定時、定阻等清灰方式;收塵器排灰采用機械輸送,自動排灰。
1.1.2 工作原理
高溫含塵氣體(400-500℃)由風(fēng)管進(jìn)入LP收塵器,在風(fēng)道的導(dǎo)向下,風(fēng)道截面擴(kuò)大風(fēng)速降低,部分粉塵在灰斗壁上沉降,細(xì)微粉塵則隨著氣流飛入LP管室,并均勻地分散到各個LP管表面,粉塵被阻留在LP管外側(cè),而穿過LP管的凈化氣體經(jīng)過LP管口進(jìn)入到上部凈氣箱體,最后通過出口排風(fēng)機排入大氣。積附在LP管外側(cè)的粉塵,一部分靠自重落入灰斗中,而另一部分繼續(xù)留在LP管外表面,并使得設(shè)備阻力逐漸升高。為保證設(shè)備阻力不超過2500Pa,每隔一定時間或達(dá)到預(yù)定阻力就需要清灰一次,將沉積在LP管外側(cè)的粉塵清除干凈。
1.1.3 收塵器技術(shù)參數(shù)

1.2 調(diào)試及運行情況
自2012年9月至今,實驗組進(jìn)行了為期兩年多的工業(yè)化試驗,試驗分三個階段進(jìn)行。第一個階段為設(shè)備調(diào)試及設(shè)備改造,時間截止點2012年9月10日至2013年3月14日。試驗中,出現(xiàn)了一些問題,如花板變形、LP管與花板結(jié)合處漏灰、LP管不定向斷裂收塵器頂蓋變形漏風(fēng)、保溫脫落、殼體腐蝕等問題。經(jīng)過幾個月的摸索,于2013年3月完成了對設(shè)備的改造,成功解決了上述難題。
第二階段為設(shè)備連續(xù)運行階段,此階段時間點為2013年3月15日至今。裝備2013年3月調(diào)試完畢,經(jīng)過兩年多的運行,基本實現(xiàn)了上述設(shè)計要求,截止發(fā)稿日,共處理400-500℃溫度的含塵氣體5.5×107 m3(標(biāo)),耗電8.1萬kW· H、消耗壓縮空氣7 066 m3(標(biāo))。其它參數(shù)見表1,圖1。

圖1 LP濾芯情
由圖1可知,運行兩年后,LP管表面已有部分粉塵層,多數(shù)粉料層處于0.05-0.2 mm,局部粉料層達(dá)2-3 mm,粉塵層未剝落的面積約占LP管總面積的25%-35%。
1.3 效益評估
1.3.1 經(jīng)濟(jì)效益分析
試驗項目設(shè)備規(guī)模相對較小,僅以運行電耗、氣耗為例進(jìn)行分析。布袋除塵設(shè)備處理同等品質(zhì)煙氣需耗電12.8萬k W·H,消耗壓縮空氣5939 m3(標(biāo))。按照電費0.6元/kW·H,壓縮空氣0.12元/m3(標(biāo))計,處理5.5×107萬m3(標(biāo))高溫?zé)煔猓捎酶邷豅P收塵比采取布袋收塵節(jié)約2.8萬元的運行費用。
1.3.2 社會效益分析
布袋除塵粉塵平均排放濃度28.3 mg/m3(標(biāo)),高溫LP收塵粉塵平均排放濃度45μg/m3(標(biāo)),處理5.5×107萬m3(標(biāo))高溫?zé)煔獠捎酶邷豅P收塵比采取布袋收塵粉塵減排2 734 kg。
1.4 小結(jié)
高溫LP收塵裝備運行平穩(wěn),經(jīng)工業(yè)化驗證除塵性能良好,經(jīng)高溫LP收塵后的煙氣粉塵含量極低,實現(xiàn)了超空氣凈化,這也與其它機構(gòu)檢測結(jié)果相符[1];在處理一定量特殊煙塵時,高溫LP收塵與傳統(tǒng)布袋收塵相比,具有更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
2.1 項目介紹
2 500 t/d生產(chǎn)線窯尾原始一氧化氮(NO)含量480-550 mg/m3(標(biāo))(均值508.25 mg/m3(標(biāo))),2012年10月新上的一套SNCR脫硝系統(tǒng),脫硝系統(tǒng)投運后,NO排放濃度基本被控制到300 mg/m3(標(biāo))以內(nèi),偶爾會出現(xiàn)氮氧化物濃度不減反增現(xiàn)象以及嚴(yán)重氨逃逸事故。分析其原因在于脫硝系統(tǒng)設(shè)計過于簡化,僅在還原劑總管路上配備一只流量計和調(diào)節(jié)閥,各噴槍無分程控制能力,部分噴槍噴出的還原劑不能被充分氧化;脫硝系統(tǒng)投運時,氮氧化物出現(xiàn)反彈點幾乎與分解爐出現(xiàn)非理想操作溫度時刻相吻合。
高溫LP收塵試驗裝備調(diào)試結(jié)束后,對窯尾SNCR進(jìn)行適當(dāng)提質(zhì),并為每支配槍配備一套獨立流量手動控制閥、流量現(xiàn)場顯示儀表和以及一套測溫?zé)犭娕迹囟刃盘柗答佒罶NCR控制系統(tǒng)。
2.2 運行效果
項目調(diào)試結(jié)束后,脫硝系統(tǒng)能根據(jù)分解爐溫度場情況自動控制還原劑輸送總管的開與閉,并能根據(jù)各噴槍所在位置手動調(diào)節(jié)各噴槍內(nèi)還原劑流量;常態(tài)下氨逃逸率由18.45×10-6下降到8.57×10-6,綜合氨逃逸量降低58.97%,幾乎杜絕了嚴(yán)重氨逃逸事故的發(fā)生,企業(yè)每月可節(jié)約30-32 t的還原劑采購量,減排4.2 t氨;NO超標(biāo)狀態(tài)下的超標(biāo)倍率略有降低,NO綜合超標(biāo)時間及超標(biāo)次數(shù)顯著增加,提質(zhì)前后事故排放的NO總量基本持平;提質(zhì)后煤耗增加量降低34.4%,有一定的節(jié)能效益。提質(zhì)前后運行情況見表2。

表2 SNCR提質(zhì)前后運行情況匯總表
2.3 小結(jié)
上述對SNCR的提質(zhì)方案有一定的效果,但是未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo),需進(jìn)行二次提質(zhì)。建議在原噴槍橫斷截面下游再增加2-4套噴槍,同時為每支噴槍配備一套自動流量調(diào)節(jié)裝備。
工業(yè)化驗證,高溫LP收塵設(shè)備能在400-500℃的溫度下長期高效穩(wěn)定運行,除塵后粉塵近零排放,為日后處理高溫含煙塵提供一種有效的可選方案。
SNCR脫硝噴氨系統(tǒng)根據(jù)噴射點溫度控制還原劑的開與關(guān),以及采取適當(dāng)?shù)牧髁糠殖炭刂颇苡行Ы档蚐NCR脫硝過程中的氨逃逸,減少系統(tǒng)能耗,如果設(shè)計不太合理也可能加劇其它問題的暴露程度。
[1]東北大學(xué)濾料檢測中心.中環(huán)協(xié)認(rèn)檢(2011)07號.計量認(rèn)證:2012060151K.
High Temperature LP collecting and SNCR denitration composite applications
Wu Zhen-Shan,Zhan Jun-dong,Fang Peng,Wang Jia-qin
(Hefei Feng de Polytron Technologies Inc,Hefei Anhui 230051 China)
In order to verify the performance of high-temperature ceramic dust collection equipment and improve kiln decomposing furnace SNCR denitration performance,the research group for installation in the kiln cooler outlet temperature dust collection equipment research,tested at 400-500℃,to achieve smoke gas dust near-zero emissions.By kiln decomposing furnace SNCR de-NOx systems to implement the transformation,so that ammonia slip rate decreased Liucheng,reduce coal consumption to increase the amount of three percent.
Ceramic collecting;SNCR;high temperature dust;denitrification transformation;ammonia slip
TQ113.29
B
1003-6490(2015)04-0056-03
2015-07-28
吳振山(1985-),男,安徽省太和縣,本科、化學(xué)工程與工藝,研發(fā)部部長,工程師,研究方向:石油化工技術(shù),化工環(huán)保,節(jié)能減排技術(shù),郵箱:wuzhenshan@qq.com。