孟將將,魏萬強(qiáng),譚小龍
(青海鹽湖股份有限公司化工分公司化肥廠尿素一車間,青海格爾木 816000)
尿素蒸發(fā)系統(tǒng)技改小結(jié)
孟將將,魏萬強(qiáng),譚小龍
(青海鹽湖股份有限公司化工分公司化肥廠尿素一車間,青海格爾木 816000)
主要介紹了我廠在長期運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)系統(tǒng)存在的一些不利因素,進(jìn)而做出的一些優(yōu)化技改項(xiàng)目,便于系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
蒸發(fā)系統(tǒng);優(yōu)化技改;運(yùn)行
我廠蒸發(fā)系統(tǒng)流程簡介:蒸發(fā)系統(tǒng)共分為兩段,在一段蒸發(fā)系統(tǒng),從尿素溶液貯槽來的尿液在一段蒸發(fā)器中蒸發(fā)、濃縮尿液。尿液從尿素溶液貯槽經(jīng)尿液泵送往一段蒸發(fā)器,在一段蒸發(fā)器中通過殼側(cè)低壓蒸汽和高壓調(diào)溫水加熱,尿液溫度從84℃升至130℃,在一段蒸發(fā)器的低壓蒸汽管線上的PV1133來維持在130℃。一段蒸發(fā)壓力約0.32 MPa。出一段蒸發(fā)器的尿液進(jìn)入一段蒸發(fā)分離器。在分離器中,氣體從尿液中分離出來。一段蒸發(fā)器上段殼側(cè)蒸汽冷凝液經(jīng)疏水器進(jìn)入蒸汽冷凝液系統(tǒng)。離開一段蒸發(fā)分離器之前,氣體流經(jīng)安裝在一個(gè)環(huán)上的一組螺旋葉片,當(dāng)經(jīng)過螺旋葉片時(shí),尿素與氣體分離并回到一段蒸發(fā)分離器。一段蒸發(fā)分離器的氣體與來自閃蒸槽的氣體一起進(jìn)入一段蒸發(fā)冷凝器殼側(cè),大部分氣體在中冷凝,冷凝熱由管程冷卻水帶走,冷凝后液體溫度約48℃,在重力作用下進(jìn)入氨水槽,未冷凝的氣體與動(dòng)力蒸汽經(jīng)一段噴射器一起進(jìn)入常壓吸收塔。
一段蒸發(fā)冷凝器壓力由PIC1112控制。離開一段蒸發(fā)分離器底部的尿液經(jīng)過平衡壓差的U型管進(jìn)入二段蒸發(fā)器的入口。
在二段蒸發(fā)器的殼程加入低壓蒸汽,尿液溫度由130℃升至140℃,出二段蒸發(fā)器的尿液進(jìn)入二段蒸發(fā)分離器。在分離器中,氣體從尿液中分離出來。二段蒸發(fā)器殼側(cè)蒸汽冷凝液經(jīng)疏水器進(jìn)入蒸汽冷凝液系統(tǒng)。
將一段分離器的氣體一同帶入二段蒸發(fā)器(第一)冷凝器殼程。在表冷器內(nèi),冷凝熱由管程冷卻水帶走,冷凝后工藝液體溫度約為42℃,在重力作用下工藝液體進(jìn)入氨水槽;未冷凝的氣體與動(dòng)力蒸汽經(jīng)二段蒸發(fā)第一噴射器一起進(jìn)入二段蒸發(fā)后冷器殼程。二段蒸發(fā)后冷器將未冷凝的氣體再次冷凝,這里大部分的氣體被冷凝下來。冷凝熱由管程冷卻水帶走,冷凝后液體溫度約48℃,在重力作用下進(jìn)入氨水槽,未冷凝的氣體與動(dòng)力蒸汽經(jīng)二段蒸發(fā)第二噴射器一起進(jìn)入常壓吸收塔。
離開二段蒸發(fā)分離器底部的尿液經(jīng)熔融尿素泵的入口管線進(jìn)入。熔融尿素由熔融泵送至造粒噴頭。
在蒸發(fā)工序主要作用是將來自循環(huán)工序來的水/尿素混合物進(jìn)一步濃縮。為降低水解和縮二脲生成,蒸發(fā)采用真空相對(duì)低溫的工藝條件操作,從而限制相應(yīng)的副反應(yīng)速率常數(shù)。
由于尿液濃度極高,容易發(fā)生結(jié)晶堵塞;所以操作的關(guān)鍵是避免結(jié)晶堵塞。即使操作小心但也有許多突發(fā)狀況導(dǎo)致真空度降,尿素粒子水含量超標(biāo),更有甚者引起蒸發(fā)停車,結(jié)晶堵塞。
1)在運(yùn)行中,尿液泵和熔融泵都是一開一備。我們廠泵的進(jìn)出口閥改造前都采用球閥,閥體采取伴熱保溫。經(jīng)常出現(xiàn)的情況是:在倒泵過程中,發(fā)現(xiàn)備用泵的進(jìn)出口閥被尿液結(jié)晶堵死。不能夠及時(shí)的倒泵。
2)在一次系統(tǒng)運(yùn)行過程中,出現(xiàn)斷電,尿液泵,熔融泵,蒸汽冷凝液泵跳,面臨的就是上塔管線堵,我們采取的措施是打開熔融泵進(jìn)口導(dǎo)淋,將上塔管線內(nèi)的尿液倒回來,然后再通入0.88 MPA蒸汽,由于進(jìn)口導(dǎo)淋太小,沒能將管線內(nèi)的導(dǎo)淋徹底處理干凈,導(dǎo)致上塔管線堵,處理上塔管線困難度較大,沒有備用的管線,導(dǎo)致全系統(tǒng)必須停車。
3)目前我裝置,已經(jīng)完全具備設(shè)計(jì)能力的1 000 t/d,并且具備超負(fù)荷運(yùn)行。高壓低壓系統(tǒng)都能夠穩(wěn)定運(yùn)行,唯獨(dú)蒸發(fā)經(jīng)常出現(xiàn)的現(xiàn)象是真空度下掉,表冷器內(nèi)出現(xiàn)結(jié)晶堵塞現(xiàn)象。
4)我裝置的破真空管線采用的是儀表空氣(壓力0.7 MPA),管徑為DN25,出現(xiàn)的現(xiàn)象是需要破真空時(shí),破真空速率太慢,導(dǎo)致蒸發(fā)結(jié)晶。另外,我廠有一次停車后對(duì)蒸發(fā)熱煮,按照操作法將真空度表停掉,設(shè)備高點(diǎn)放空打開連通大氣,待蒸發(fā)上滿水之后,(由于監(jiān)控的壓力表只剩一塊現(xiàn)場壓力表,該表壞)不曾想到儀表空氣破真空閥內(nèi)漏,蒸發(fā)系統(tǒng)超壓,升壓器拉伸嚴(yán)重變形,導(dǎo)致很大的經(jīng)濟(jì)損失。
5)在運(yùn)行生產(chǎn)期間,產(chǎn)品的優(yōu)級(jí)品率達(dá)不到100%,主要指標(biāo)為縮二脲,縮二脲含量不夠穩(wěn)定,不能全部保證低于0.9,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)0.9以上。
6)在系統(tǒng)短停后開車,合成塔剛出料時(shí)組分不正常,氣體效率低會(huì)導(dǎo)致低壓超壓,進(jìn)而給蒸發(fā)系統(tǒng)形成背壓,導(dǎo)致蒸發(fā)提真空難,蒸發(fā)運(yùn)行不穩(wěn)定。
7)我廠原來用的吹掃噴頭蒸汽為0.44 MPA蒸汽,由于蒸汽壓力低,含水量大,導(dǎo)致每次預(yù)熱噴頭不充分,造粒時(shí)出現(xiàn)粒子結(jié)塊現(xiàn)象。
1)將泵的進(jìn)出口閥由球閥改為帶夾套的截止閥;
2)在泵的出口閥后增加一條倒料管線,并配上吹掃蒸汽管線;
3)在一、二段的表冷器中下部配沖洗水管線;
4)將破真空管線改為連通大氣破真空。并且將管線加粗到DN100;
5)新增一條上塔管線,管徑變小改為DN50;
6)將一二段噴射器新增管線去放空管線,并配有閥門,以備低壓或解吸背壓時(shí),蒸發(fā)系統(tǒng)能夠穩(wěn)定運(yùn)行。
具體技改如下圖1所示:

圖1 技改流程圖
對(duì)圖中的幾個(gè)注解進(jìn)行詳細(xì)說明:
1)我廠原來用的為沖洗水為工藝?yán)淠海蟾臑檎羝淠海?/p>
2)中將原有的0.44 MPA吹掃噴頭蒸汽改為0.88 MPA蒸汽;
3)新增一條DN50的上塔管線;
4)新增一條DN80的倒料管線;
5)將蒸發(fā)一段原來的儀表空氣破真空管線,改為連通大氣,且將管線加粗到DN100;
6)將蒸發(fā)二段原來的儀表空氣破真空管線,改為連通大氣,且將管線加粗到DN100;
7)將蒸發(fā)二段第二噴射器后的管線連通到工藝排氣煙囪;
8)將蒸發(fā)一段噴射器后的管線連通到工藝排氣煙囪。
通過上述技改,效果頗為顯著。①尿液泵和熔融泵的備用泵可以很好地備用。②在遇到緊急狀況時(shí),斷電等可以用倒料管線將上塔管線內(nèi)的尿液處理干凈,防止結(jié)晶堵塞。③開車階段或者低壓系統(tǒng)有背壓時(shí)可以利用連接煙囪的管線保證蒸發(fā)正常運(yùn)行。④遇到需要破真空時(shí)可以很快及時(shí)的破真空,同時(shí)也避免了蒸發(fā)在停車后熱煮時(shí),再也不用擔(dān)心由儀表空氣發(fā)內(nèi)漏導(dǎo)致蒸發(fā)系統(tǒng)超壓損壞設(shè)備。⑤增加了一條管徑較小的上塔管線,使尿液在上塔過程中流速加快,縮短停留時(shí)間,優(yōu)級(jí)品率提高;⑥同時(shí)原有的管線也可以作為備用管線。將工藝?yán)淠焊臑檎羝淠汉鬀_洗更徹底,保證真空度指標(biāo)。0.44 MPA蒸汽改為0.88 MPA蒸汽很好地預(yù)熱噴頭,再并不會(huì)出現(xiàn)由于預(yù)熱不充分出現(xiàn)結(jié)塊現(xiàn)象。

表1 為兩年的對(duì)比數(shù)據(jù)
目前我廠已打破瓶頸,完全具備長、滿、穩(wěn)的運(yùn)行條件,且優(yōu)級(jí)品率可以保證99%。
[1]姚淑香,裴建存.水噴射器在尿素蒸發(fā)系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].化工設(shè)計(jì)通訊,2007,33(1):18-20.
[2]崔文科.高效水力噴射抽真空在尿素蒸發(fā)系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].化工設(shè)計(jì)通訊,2011,37(6):52-53.
Technical innovation of urea evaporation system
Meng Jiang-jiang,Wei Wan-qiang,Tan Xiao-long
(Qinghai Saline Lake Limited by Share Ltd chemical fertilizer plant urea plant,Golmud Qinghai 816000 China)
This paper mainly introduces the plant I found some unfavorable factors of evaporation system exists in the long run,and then make some optimization of technological transformation projects,for the stable operation of the system.
Evaporation system;Optimization of technological transformation;Stable operation
TQ051.4
A
1003-6490(2015)04-007-03
2015-04-08
孟將將(1983-),男,漢族,山西太原人,學(xué)士,2007年畢業(yè)于蘭州理工大學(xué),助理工程師,主要從事尿素生產(chǎn)技術(shù)工作。Email:dong987@126.com