閆照鋒, 王孝兵, 韓洪偉
(中航鋰電(洛陽)有限公司,河南 洛陽 470003)
隨著新能源市場的持續向好,鋰電行業迎來了空前的發展,但也面臨著同質化競爭、核心技術缺乏等問題。三元軟包電池以其體積小、重量輕、能量比高、安全性高、設計靈活等優點,獲得了較大的發展空間,目前配套設備存在問題較多,存在安全隱患。
圖1是封裝軟包電池采用的夾具升降機構示意圖,通過電機帶動轉軸轉動,帶動夾具升降。前期使用中,機架轉軸于安裝軸承位置突然發生斷裂,設備在室溫下工作,每天運轉20 h,正常工作2個月,電機轉速1000 r/min,潤滑狀況良好,無任何腐蝕環境,熱處理工藝為正火和回火。為查明轉軸斷裂原因,避免類似失效發生,對其取樣進行檢驗和分析。

圖1 夾具升降機構示意圖
45鋼價格便宜,來源方便,加工性能好,淬火、調質處理后,能獲得較高的強度和韌性等綜合力學性能[1],因此轉軸材料選擇45鋼。在轉軸斷口附近取樣進行化學成分分析,表1所示為樣品化學分析結果,可見鍛件的化學成分符合標準JB/T6397-2006《大型碳素結構鋼鍛件技術條件》[2]的規定。
工作原理:電機帶動轉軸轉動,兩端采用鏈條傳動,鏈條中部與軌道采用過渡板連接,過渡板與滑塊、機架連接,通過鏈條帶動其上下移動。從圖1可以看出,轉軸斷裂主要原因為:1)機架變形,夾具移動中卡死;2)鏈輪傳動精確度低,兩邊受力不同步;3)傳動機構不合理,受力不均勻。

表1 樣品化學成分質量分數分析
在轉軸1/2半徑處制取2根20 mm的縱向拉伸試樣,室溫(23℃)進行拉伸力學性能試驗,結果見表2,可見轉軸材料各項拉伸性能也均符合JB/T6908-2006對45鋼的技術要求[3]。

表2 轉軸拉伸測試
根據斷口的宏觀特征,斷面由平滑區和粗糙瞬斷區構成[4],平滑區域可觀察到波浪型的輝紋,局部出現二次裂紋,瞬斷區為突然性破壞,呈現出靜斷裂或沖擊斷裂外觀;裂紋源是從軸邊緣開始,然后向中心部擴展,最后于中心部位斷裂,斷口平整光亮,有金屬光澤,圖2中A、B、C分別表示裂紋源、擴展區和瞬斷區[5]。
從光滑區和粗糙區面積比例看,粗糙區約占50%左右,疲勞條帶較多,轉軸在扭轉、彎曲循環應力作用下,開裂過程中裂紋張合間隙大,說明軸受到較大應力作用;A區與B區呈現細長彎刀形,說明裂紋源與瞬斷區存在相對旋轉滑動,判斷其為旋轉彎曲疲勞斷裂[6-7],轉軸承受一定的彎曲應力,表明其在使用過程中同軸度不高,產生異常彎曲應力。疲勞擴展至一定深度后,有效承載面積不足,轉軸發生快速斷裂。

圖2 轉軸斷口宏觀形貌
轉軸整體對稱,如圖3所示,總長為770 mm,鍵槽寬度為5 mm,深度為3 mm,鍵槽將鏈輪與轉軸連接,傳遞轉矩,中間段軸徑為20 mm,兩端軸徑均為15 mm,長徑比大于38,為細長軸。
由于細長軸剛性很差,車削時受切削力、切削熱和振動等作用和影響,極易產生變形,出現直線度、圓柱度等加工誤差,對轉軸進行受力分析具有重要意義[8]。

圖3 轉軸結構尺寸
假如從動輪受到拉力F為1000 N,從圖4主動輪與從動輪位置關系,兩者存在10°夾角,可以得出:


聯合式(1)、式(3)、式(5)、式(6)得出:FAx=0 N,FBx=944 N,FCx=41 N。聯合式(2)、式(4)、式(7)、式(8)得出:FAy=7.5 N,FBy=0 N,FCx=7.5 N。
綜合分析可以得出:FA=7.5 N,FB=944 N,FC=41.7 N??梢钥闯鯞點受力占94%,會引起轉軸應力集中,進而造成斷裂。

圖5 轉軸X方向受力示意圖

圖6 轉軸Y方向受力示意圖
對轉軸支撐結構進行優化,增加支撐點D,假如從動輪受到拉力F為1000 N,由主動輪與從動輪位置關系圖4可以得出:

由受力關系圖7、圖8可以得出:

聯合式(9)、式(11)、式(13)、式(14)可以得出:FAx=FCx;FBx=FDx;FAx+FBx=492.5 N。
聯合式(10)、式(12)、式(15)、式(16)可以得出:FAy=FCy;FBy=FDy;FAy+FBy=7.5 N。

圖7 轉軸X方向受力示意圖

圖8 轉軸Y方向受力示意圖
通過結果可以看出:假設A點受力為0 N,B點受力為最大值493 N,占總受力的49%,結構優化后,B點受力小于總受力的49%,通過增加支撐點D,轉軸受力最大點明顯降低,整體受力相對穩定。
通過對比優化前后轉軸受力分析:1)優化前C點受力明顯大于A點,轉軸兩邊傳動不同步,會造成夾具卡死,是造成轉軸斷裂的影響因素;2)受力最大點B在優化后,減少接近45%,同時轉軸兩邊受力均等,較好保證轉軸正常運轉。
圖9為機架優化后的結構,通過對機架轉軸增加支撐點,將原支撐受力減少45%,保證轉軸整體受力均勻,目前設備穩定運行,無斷裂現象。

圖9 優化后機架結構
本文介紹了機架工作原理,對轉軸進行了化學分析和宏觀分析,以及優化前后受力分析對比,得出如下結論:1)通過宏觀分析發現,轉軸失效為使用過程中同軸度不高引起的旋轉彎曲疲勞斷裂;2)通過對轉軸優化前后受力分析對比,發現機架結構不合理是造成轉軸斷裂的主要因素;3)實踐證明:對機架轉軸增加支撐點,使得支撐點受力減少45%,保證其受力均勻性和穩定性,結構優化可行。
[1] 結構鋼低倍組織缺陷評定圖:GB/T1979-2001[S].
[2] 大型碳素結構鋼鍛件技術條件:JB/T6397-2006[S].
[3] 容積式壓縮機用鋼鍛件:JB/T6908-2006[S].
[4] 孫野,朱榮杰.45號鋼電機軸斷裂失效分析[J].防爆電機,2012,47(4):50-53.
[5] 陳俊健.45 鋼驅動軸斷裂原因分析[J].機械工程師,2013(5):5-7.
[6] 謝金鵬,鐘振前,馮冉,等.某壓縮機45鋼轉軸斷裂原因分析[J].理化檢驗(物理分冊),2014,50(12):919-921.
[7] 張博,白培謙.重型汽車后橋軸頭斷裂分析[J].理化檢驗(物理分冊),2004,40(10):527.
[8] 趙昌勝,楊峰,崔晴,等.45鋼軸類零件斷裂分析及預防[J].金屬加工熱處理,2012(5):45-47.