
摘 要:從空壓機的根本能耗分析,搭建了空壓機節電王的動態優化控制模型,設計了實時采集系統氣壓、功率、轉速、加卸載時間等參數的主控制器。
關鍵詞:高效;節能;驅動系統
1 前言
空壓機作為一種廣泛應用于礦山、冶金等各種行業的重要機械,其工作原理是對氣體進行壓縮,使氣體的壓強增大,再經冷卻和緩沖以后向外輸送。其耗電量約占整個工業耗電量的15%左右,是名符其實的耗電大戶。本項目的主要原理在于根據空壓機的一系列變量的實時采樣,隨時計算出最優工作狀態,兼顧了氣體供應、能源消耗等方面,實現了最優節能。
2 項目原用能基本狀況
我礦地面壓風機房安裝SA220A-6K型螺桿式空氣壓縮機兩臺。額定電壓6000V,功率220KW,一用一備,每天運行24小時,每年運行時間330天。以滿足井下掘進頭正常供風。原用能狀況:一臺空壓機運行24h的電量為220x24x0.85=4500 Kwh。
3 方案設計
安裝空壓機節電王進行節能,提高壓縮效率,節約使用成本,并減少空壓機的故障概率,整體節電潛力不低于13%。空壓機節電王的主要原理在于不斷核算使用中的代價---耗電量,并且尋找到最節能的狀態,以便使空壓機總是在最節能的狀態下運行,在這種運行條件下,空壓機付出的動能總是最經濟的,產生的廢熱也是最低的,從而有效的阻斷了惡性循環。
項目實施內容具體為:
(1)安裝節電王設備與空壓機聯機,不影響正常的生產,節電王由監控驅動模塊、旁路電路、柜體構成。
(2)節電王串聯于空壓機供電線路中,內置旁路空切裝置,節電王出現故障不能影響空壓機正常運行。
(3)節電王需要采集空壓機壓力信號、加載信號及功率信號,但不影響空壓機的正常運行工況。設計框圖:
4 技術分析
(1)節能原理:是尋找最穩定、節能的工作狀況,并使空壓機運行于這種狀況下,它的設計思想是對空壓機的運行氣壓穩定性、設備穩定性、運行能耗等方面進行折中處理,在保證氣壓比較穩定條件下(但不是恒壓供氣),使得空壓機的出力處于高效、穩定的狀態,能夠提高空壓機的實際運行效率。同時它也能降低溫度、降低噪音、改善現場環境。它是空壓機的一個附屬設備,不影響空壓機的運行,也不改變空壓機的設定參數。
(2)節能特點:空壓機節電王內置智慧云終端,進行最優節電率的實時計算,具有很大的先進性。其主要特點在于,計算過程是按照最優控制進行的,得出的是最優解,因此現場的所有節能空間都將被充分利用。并且,在使用效果上,本產品具有以下不可比擬的優勢,概括為“一保”、“兩不”、“三降”。一保:具有自動旁路和手動旁路,萬一發生故障則自動恢復空壓機的原有工況,保證使用安全。兩不:不改變空壓機的任何設定值;不改變空壓機的任何操作模式,不增加任何額外操作。三降:降低空壓機的耗電量,平均16%,降低空壓機的油溫至少10℃,最多30℃,降低空壓機的故障率和維護成本。
(3)節電王與變頻器的區別:普通變頻是采用反饋控制,根據氣壓的變動不斷調節轉速,由于用氣量不斷變化,造成壓縮機轉速不斷變動,且呈現出自然振蕩,寬幅波動,對壓縮機很不利,運行時的噪聲聽起來也非常奇怪,讓人不能接受。壓縮機轉速不斷波動時效率也低,節能效果不理想。
5 節能空間的核算
本方案的主要原理在于根據空壓機的一系列變量的實時采樣,隨時計算出最優工作狀態;這個方案兼顧了氣體供應、能源消耗等方面,實現了最優節能。類似于一個不知疲倦的空壓機專家一直在對空壓機進行實時診斷,在調節的時候盡量做到最優,并盡量減少重復調節,使得空壓機的出力為最穩定狀態,達到設計最大效率運行,節能效果顯著。
6 效果
年節約電量112萬度,按平均電價0.7元/度,節約電費約78萬元/年,進一步提高了企業的能源利用水平,降低了企業成本。通過積極吸收國內外先進的節能技術、設備和先進的管理經驗,使公司實現了真正意義上的節能,進一步提高了企業的能源利用水平,降低了企業成本。
7 結語
本項目從空壓機的根本能耗分析,搭建了空壓機節電王的動態優化控制模型。設計了實時采集系統氣壓、功率、轉速、加卸載時間等參數的主控制器。通過主控制器實時計算,通過動態排序,尋找空壓機功耗最小的工作狀態。將此最優工作狀態傳遞給驅動器。驅動空壓機在最優工作狀態下運行,從而達到節約能耗的目的。本項目選擇的空壓機節電王具有節電率高;供氣量充足;控制系統簡單;抗干擾能力強;自動旁路、安全性高等優點。
作者簡介:郭長安(1979-),男,畢業于山東科技大學計算機科學與技術專業。