摘 要:通過將煤礦主排水泵電機的冷卻方式由風冷升級改造為水冷方式,達到了適應頻繁啟動的需要,節省電能,高效運行,結構緊湊,過載能力強,使用壽命長,能量回饋和電制動好的效果。
關鍵詞:主排水泵;電機;效能優化
1 研究背景
礦井水害是制約煤礦發展的主要因素,采礦中發生的地質災害嚴重威脅著煤礦的安全生產,為了井下工作人員的安全和礦井的正常運行,優良的排水系統是非常關鍵的,因此,主排水泵在煤礦安全生產中占有非常重要的位置。于此同時,排水泵選擇不當,將導致泵在工作中的流量偏大或偏小,揚程偏低或偏高,這樣在使用上不僅不能滿足生產要求,而且效率較低,壽命較短,容易造成浪費和損失。如何保證水泵的工作能力保證在20小時內排出24小時的正常涌水量,并且保證工作和備用水泵的總能力在20小時內排出礦井的最大涌水量,這就需要我們在水泵的使用和選型上多下功夫。我礦主排水泵電機的冷卻方式為風冷,冷卻效果受環境的影響大,受灰塵的干擾程度大,冷卻效果不明顯,負載效率低,直接導致電機的超溫報警現象頻繁發生,且運行時間短,冷卻噪音大,燒壞電機經常發生。經過現場的實際勘查,決定將主排水泵電機升級改造為水冷方式。
2 改造方案
水冷電機的技術指導路線:理論分析→散熱管打壓試驗→散熱器與電機殼體密封技術→接線盒與電機殼體密封技術→電機轉子軸密封技術→機殼內防潮技術→整體裝置裝配現場試驗。
在改造過程中,我們在每個分項,分部工程開工以前,做好了充分的準備工作,分別進行了設計交底,圖紙會審,工程定位,措施檢查,要求所有材料/成品/設備必須有出廠合格證或檢驗報告并填寫《工程材料/構配件/設備報審表》, 對無縫鋼管管路安裝、配水閘閥、逆水閥、截止閥、氣水兩用噴射泵、水泵房照明電器安裝等重要部位施工過程中,相關人員全方位的監督、檢查、控制,使工程質量在事前、事中、事后得到有效地控制,保證了工程質量。
3 改造后的運行與維護
首先將-430泵房的1臺電機進行相應的改造。將1臺YKK500-4(1120KW)系列電機,改造為礦用一般型,由風冷方式改造為水冷方式,保持原電動機功率、能耗等各項性能不變,達到國標GB/T12173-2008《礦用一般型電氣設備》標準,電動機防護等級提升為IP55,保證電動機內腔空氣與電動機殼體外空氣隔離。經改造運行效果良好,隨后,對泵房的其他電機進行相應的改造。
(1)對散熱管系統進行清理及打壓試驗,對散熱管試驗不合格的進行更換,達到通風系統最佳通風量。
(2)將散熱器改裝加固與電動機殼體密封,增強觀測孔處和電動機殼體的密封。
(3)改裝更換對接線盒與電動機殼體及接線柱密封。
(4)對電機轉子軸旋轉部分,改裝增加機器密封結構和增加其他密封。
(5)要求每班運行人員對水倉,吸水井、水位、管路、電機及其他輔助設備依次進行檢查,記錄清楚電機的運行狀態。
(6)對每臺水泵的運行時間和連續運轉時間進行詳細的記錄。
(7)對各發熱部位的溫度是否超限進行技術的測定(滑動軸承不大于65℃,滾動軸承不大于75℃,電機溫度不大于規定溫度。
(8)每天進行檢查電機的運轉效果是否正常,各個部件是否有燒壞、磨損過限和發生火花的現象。確保運行、維護效果良好。
4 效果
經過改造,水冷電機因沒有外風葉,機械損耗較低。主機散熱較好,電機溫升低,有效的提高了電機的功率,成功的解決了電機超溫現象。而且節能效果較明顯,平均節約用電約10%。現場泵房配備排水泵電機3-9臺,早、中班不開泵,排水集中在夜班,開泵只需啟動一臺泵,可將現場電機拆除后進行改裝,無需增加初期投資。現場運輸環節便利,便于運輸安裝。水冷電機為無刷結構,負載特性優異,低速性能好,啟動轉矩大,啟動電流小,適應頻繁啟動的需要,節省電能,在整個速度范圍內,水冷電機均高效運行,結構緊湊,過載能力強,使用壽命長,能量回饋效果和電制動效果好。在同行業中能得到較普遍的應用和推廣,達到了預期的效果,同時大大減少了職工的工作量和勞動強度。
5 結語
該項目的改造,使冷卻水做到了重復利用,就地取材,杜絕了風冷電機帶來的各種弊端,有效的降低了噪音和環境污染,保證了生態環境的良性、健康發展。
作者簡介:李巖(1979-),男,畢業于山東科技大學自動化專業。