






【摘 要】對某高速動車組廢排單元風機故障進行了分析研究,并提出了改進措施,為動車組廢排單元風機的維修和設(shè)計提供了經(jīng)驗。
【關(guān)鍵詞】高速動車組;廢排單元風機;故障
0.引言
高速動車組在鐵路客車裝備中占據(jù)著越來越重要的位置,高度集成了各方面的尖端技術(shù),涉及九大關(guān)鍵技術(shù)以及十大配套技術(shù)[1],空調(diào)系統(tǒng)作為高速動車組十大配套技術(shù)之一,具有保證旅客舒適安全、保障車輛正常運行的作用[2]。廢排單元是高速動車組空調(diào)系統(tǒng)中的一個重要部件,承載著車內(nèi)通風換氣以及車內(nèi)壓力波保護的功能,廢排單元若發(fā)生故障,衛(wèi)生間、廚房、電器柜等車內(nèi)的廢氣會造成車內(nèi)空氣污染或者導致車外的壓力波動傳到車內(nèi),大大降低了車內(nèi)舒適度,甚至會引起部分旅客不適。
某高速動車組自運營以來,廢排單元內(nèi)的風機連續(xù)出現(xiàn)異響、燒損等故障,影響了動車組的正常運營,本文對其故障原因進行了分析,并提出了改進措施,對后續(xù)的保養(yǎng)、維修提供了經(jīng)驗。
1.故障現(xiàn)象
根據(jù)故障統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析,2013年起,某高速動組共發(fā)生廢排風機故障6起,2014年7月份以來約發(fā)生14起,故障公里數(shù)在3級修及四級修之間,故障現(xiàn)象集中表現(xiàn)為風機異響,廢排氣流故障。
2.原因分析
2.1風機與軸承拆解
為找出廢排風機故障原因,對一列進廠四級修的動車組廢排風機及及其軸承進行現(xiàn)場拆解,該列車運營里程193萬公里。如圖1所示,對 16臺廢排風機進行拆解,并對其中12個上軸承和4個下軸承進行拆解,另外4個上軸承和1個下軸承由風機廠家送往軸承廠家進行進一步的檢測和分析,故未對其進行現(xiàn)場拆解。
從風機拆解情況來看,拆解下來的風機外觀情況不一,圖1為序列號為1012/15和1010的風機外觀狀況,前者風機殼體內(nèi)外腐蝕嚴重,初步判斷為水或其他化學物質(zhì)導致腐蝕,序列號為1010的風機腐蝕較輕。
廢排風機所選軸承為SKF品牌,具體牌號為:6204-2Z/C3WT,即深溝球軸承,使用的是含有稠度為NLGI級2-3級的聚脲類增稠劑的油脂,溫度范圍為攝氏-40℃至+160℃(普通填充量)。如圖2所示,在拆解的16個軸承中,幾乎全部軸承的潤滑脂均發(fā)生變質(zhì),即發(fā)紅、發(fā)黑,通過手動轉(zhuǎn)動軸承發(fā)現(xiàn)部分軸承存在塞滯現(xiàn)象,個別軸承出現(xiàn)輕微點蝕(一般所安裝電機腐蝕較嚴重)。
如下圖3所示,將拆解后的風機及軸承與全新軸承做對比,發(fā)現(xiàn)所有被拆解開的軸承潤滑脂均出現(xiàn)發(fā)黃、發(fā)紅甚至發(fā)黑現(xiàn)象,因該種類型軸承為非完全密封軸承,而廢排單元又位于車下設(shè)備艙內(nèi),工作環(huán)境比較惡劣,同時由于密封不良,在風機工作時可能使工作環(huán)境的雜質(zhì)、灰塵等侵入軸承,造成軸承潤滑脂逐漸變質(zhì)、并且使軸承滾動體和滾道產(chǎn)生磨粒磨損,導致軸承發(fā)生早期失效,故初步判斷是污染至潤滑脂變質(zhì)從而導致的軸承早期失效。
為進一步驗證初步分析的風機故障原因,對風機軸承中的油脂成分進行了紅外光譜和元素分析,同時對軸承的壽命及其升溫情況進行了理論校核。
2.2潤滑脂成分分析
2.2.1測試樣品
6204-2Z/C3WT中的油脂、冷卻膏DALOC 3561。
2.2.2測試方法
紅外光譜和元素分析分別基于標準ASTM E1252和ASTM7303。
2.2.3測試儀器
傅里葉轉(zhuǎn)換紅外光譜儀,布魯克(GMCS-CL-503)、電感耦合等離子體光譜儀,熱電公司(GMCS-CL-504)。
2.2.4結(jié)果與分析
廢排風機軸承中紅外光譜和元素分析結(jié)果分別見圖4和表1所示。
紫色-新鮮油脂GWB,藍色-軸承6204-2Z/C3WT中的油脂,紅色-冷卻膏DALOC 3561
從圖4可以看出,油脂GWB主要是由聚脲稠化劑(吸收峰3326、1633、1596、1566cm-1)和酯油(吸收峰1727、1235、1111、1020cm-1)組成。和新鮮油脂相比,6204-2Z/C3WT中的油脂在1020-1111cm-1出現(xiàn)寬的吸收峰,此吸收峰的出現(xiàn)可能是油脂受到冷卻膏DALOC3561的污染。
表1的元素分析結(jié)果顯示軸承6204-2Z/C3WT油脂中鐵、硅含量均有所增加。
2.3軸承壽命評估
輸入條件。
軸承工作條件見表2。
根據(jù)以上輸入條件,軸向載荷取450N,徑向載荷取70N,防塵蓋污染系數(shù)取0.4,建立軸承壽命計算模型,結(jié)果如下:
軸承理論計算疲勞L10壽命(h)大于100000h,潤滑脂L10壽命約為39400h。
由計算結(jié)果可以看出,軸承疲勞壽命大于100000h,潤滑脂壽命約為39400h,而所有故障的動車組基本均未到四級修修程(240萬公里),運行時間約為20000小時,遠少于軸承及潤滑脂的使用壽命。
3.結(jié)論及建議
從以上分析結(jié)果得知,廢排單元風機軸承在遠未到使用壽命時潤滑脂出現(xiàn)不同程度的變質(zhì)和污染,這是導致軸承失效及風機異響的主要原因,由此可以看出,軸承的密封結(jié)構(gòu)存在一定程度的的缺陷,或者此種軸承型號不適合在高速動車組的車下廢排單元風機中應用。
根據(jù)分析結(jié)果,考慮車下廢排單元惡劣的運行環(huán)境,建議廢排風機采用密封結(jié)構(gòu)良好的軸承,以防止?jié)櫥谶h未達到壽命時受到污染及變質(zhì)。對于在線運營的風機,建議進行篩查,根據(jù)風機是否有異響判斷潤滑脂是否受到污染,如若有異響,可適時進行更換,對于正常運營的風機,在三級修或四級修時,可統(tǒng)一將風機軸承進行更換。
【參考文獻】
[1]李秋梅.四種型式動車組輔助供電系統(tǒng)和空調(diào)系統(tǒng)的對比分析[J].機械與電氣,2011(11):38-39.
[2]頓小紅.我國4種型式鐵路高速動車組空調(diào)系統(tǒng)的比較研究[J].裝備制造技術(shù),2010(9):31-33.