梁春育 武金林 王忠軍
(新疆獨山子石化公司煉油廠 新疆獨山子)
煉油廠無鹽水裝置有兩臺HY80-315立式離心泵,運行期間經常出現堵轉現象,即啟動數分鐘后,泵軸立即停止旋轉。斷開聯軸器,檢查電機,滾動軸承,兩者均完好,松開壓蓋,去掉盤根填料后,用管鉗可將泵軸轉動,但扭矩大。后將泵體吊出,檢查葉輪處無異物及卡死現象。
懷疑四氟軸承與軸配合間隙過小。根據檢修規程標準,四氟軸承與軸配合間隙為0.3~0.4 mm,查閱該泵出廠資料,原設計間隙0~0.07 mm,極限間隙0.1 mm。因此可以判斷,故障點是幾個支撐泵軸的四氟軸承卡死,且兩臺泵出現同一故障,應為軸和四氟軸承配合過緊所致。將所有四氟軸承拆下,發現在四氟軸承和軸之間有顆粒狀化合物(直徑0.1~0.3 mm,是無鹽水裝置所添加的調和劑),導致四氟軸承變形,將軸卡住。根據無鹽水裝置的特點,將四氟軸承與軸配合間隙調到0.3~0.4 mm后重新安裝,泵恢復正常運行。
由此故障可知,泵設計和制造時,泵軸與四氟軸承的配合間隙選擇要合理。首先應考慮四氟軸承是靠水進行潤滑的,水和化合物應能進入軸和四氟軸承的間隙,并綜合考慮支撐管、泵軸直線度和系統加工、裝配誤差等。若配合間隙過小,四氟軸承潤滑不充分,即會引起堵轉現象。若軸和軸承間隙過大,軸和軸承不同心,中心距較大,易出現軸抖動現象。如持續時間過長,將會使四氟軸承燒毀。因此,對于立式長軸泵,軸與四氟軸承的配合間隙一般選0.3~0.4 mm為宜。