胡永亮
(中核陜西鈾濃縮有限公司機電檢修車間 陜西漢中)
中核陜西鈾濃縮有限公司的機電檢修車間的主檢工段,在2010年有41人,只需完成1個工程的設備檢修工作。隨著2011年上半年和2013年上半年2個新建工程相繼建成投運,在人員減少到35人的情況下,卻需要完成3個工程的故障檢修工作。每個檢修人員的工作量增加了3倍多,期間還要同時承擔繁重的工程安裝任務,如何在人員減少、任務繁重的情況下服務好日益龐大的系統,是該工段的一個實際問題,類似的問題也在其他車間出現過。公司在2011年以前實行的是設備計劃檢修制,根據計劃對設備進行定期的檢修,主檢工段1組人1天時間內通常可以完成1臺設備的檢修任務,而TPM設備精益化管理在檢修崗位采用的是定期點檢工作,其主要是通過定期的檢查來判斷設備是否需要進行檢修,不需要對每臺設備進行檢修工作,往往1天可以完成數臺設備的定期點檢工作。
通過近幾年推行的TPM設備精益化管理,實行設備點檢定修制后,不但設備增加、人員減少的問題得到了很好解決,設備檢修工作量也降低很多。
2011年公司剛開始推行TPM設備精益管理工作時,一些老師傅都不是很理解,他們認為公司目前進行的計劃檢修工作已經很好,已經沒有改進的空間,所以剛開始時,職工們顯得有些茫然,不知道TPM該如何開展。對于職工而言,以前的聽一聽、看一看、測測溫度或測測振動,是不能正確判斷出故障的真正原因的,必須要讓廣大職工能夠深刻理解開展TPM的意義,以及它在設備運行中的作用。
通過幾次系統的學習,知道了TPM是指全員生產維護,以全系統的預防維修為過程,全體人員參與為基礎的設備保養和維修管理體系。它要求設備操作人員也應當做為設備的一項要素。將那種“我只負責操作”、“我只負責維修”的理念徹底拋除。
公司在TPM開展前進行的是計劃檢修制度,相較于TPM,計劃檢修制度不能提早對設備的故障進行有效的預防,大部分時間是故障發生后才針對故障現象進行處理,導致部分故障擴大化,容易出現故障無法處理的現象。
案例一:2012年,在對1臺真空泵的點檢過程中發現,其電磁牽引閥聲音異常,通過這一現象判斷其截止閥已經脫落,根據判斷及時對其進行了處理,避免了故障發生,有效保障了系統的安全性。
案例二:公司某廠房有1臺進口泵組,平時只根據日常點檢和定期點檢情況進行必要的檢修。2012年,在一次定期點檢中發現設備運行聲音稍有異常,但主要技術指標均達到技術要求,按驗收標準是合格的設備。對定期點檢中發現的參數正常而聲音稍有異常的細微變化,經分析判斷認為,異常聲響可能是旋片阻滯造成,雖然運行參數合格,但有可能使故障進一步擴大,應解體檢查。隨后解體泵組并更換旋片,消除了泵組的異常聲響,避免了故障發生或故障擴大。證明了通過設備點檢,可以早期發現問題并消除,防止故障發生或故障擴大;同時也可避免過去計劃檢修模式下頻繁拆卸設備造成的浪費。
這種事例在平時工作中還有很多。設備點檢制是利用檢修人員的感官和簡單的儀器,按一定標準,一定周期對設備進行的檢查,以便早期找出設備的異常狀況,發現故障隱患,掌握設備狀態,及時采取措施加以修理或調整,使設備保持良好的運行狀態,延長設備使用壽命,避免設備事故和各種故障的發生。
除了檢修人員的定期點檢之外,TPM還包括了運行人員的日常點檢,不但能夠及時發現設備在運行過程中的異常現象,將故障扼殺在萌芽狀態,還可降低檢修成本。
上面所說的故障僅僅是一些小問題,但給職工帶來的感觸不小。以往的計劃檢修是不可能發現這些小問題的,任其發展,發生故障時再檢修就很困難了,而且檢修成本也會提高不少。如上文所提的電磁閥閥芯脫落問題,因及時的發現使得檢修成本幾乎為0,但如果發現不及時,后期檢修的費用就會達到幾萬,僅此一例就為公司節省成本數萬元。
隨著職工開始接受TPM設備精益管理工作,已經體會到TPM所帶來的妙處,如設備臨時故障率大幅度下降,職工的工作強度隨之下降。如2014年上半年臨時點檢故障率為40%左右,而到了2015年1季度,臨時點檢故障率下降到20%左右,故障率的下降就相當于創造了效益。
設備是不會說謊的,你對設備用心,設備就會以更好的狀態來回饋你。所以說,TPM的開展對科室、對公司都是一項非常必要的工作。
TPM對公司的發展起著很大的促進作用,尤其是在適應市場化、國際化的新形勢下,TPM的持續開展勢在必行。因此,認真細致的開展TPM對公司的現在以及將來都是百利而無一害,在公司未來的發展過程中,應當扎實細心并結合公司情況積極推進TPM的進程,使系統更好、更安全的運行,為公司建設具有國際競爭力的企業提供一個有力的砝碼。