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煙氣脫硫系統(tǒng)改造

2015-03-27 08:38:16原中秋袁平華
氮肥與合成氣 2015年2期
關鍵詞:煙氣

原中秋 袁平華

(山西陽煤豐喜肥業(yè)〔集團〕有限責任公司臨猗分公司山西臨猗044100)

煙氣脫硫系統(tǒng)改造

原中秋 袁平華

(山西陽煤豐喜肥業(yè)〔集團〕有限責任公司臨猗分公司山西臨猗044100)

山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司臨猗分公司(以下簡稱臨猗分公司)煙氣脫硫系統(tǒng)2013年有一段時間沒有硫酸銨產(chǎn)品產(chǎn)出,造成煙氣帶出物增多、出現(xiàn)煙塵含量超標的現(xiàn)象;尤其2013年12月底,脫硫塔出口氣中SO2質(zhì)量濃度602mg/m3、煙塵質(zhì)量濃度480mg/m3、氮氧化物質(zhì)量濃度226mg/m3,當?shù)丨h(huán)保部門下達了整改通知單。為此,請專家對脫硫工藝進行調(diào)整。至2014年1月,煙氣脫硫系統(tǒng)明顯好轉(zhuǎn),脫硫塔出口氣中SO2質(zhì)量濃度178.26mg/m3、煙塵質(zhì)量濃度35.15mg/m3、氮氧化物質(zhì)量濃度1.20mg/m3,煙氣已能達標排放。

1 影響硫酸銨結(jié)晶的因素

硫酸銨晶體為無色斜方結(jié)晶或白色顆粒,飽和水溶液pH為5.5,溶液溫度稍微變化對硫酸銨的溶解度影響并不大。影響硫酸銨結(jié)晶的因素有:①反應器的操作溫度;②母液的酸度,如pH;③母液中的雜質(zhì)易與硫酸銨飽和溶液形成穩(wěn)定的乳濁液,附著在晶體表面,阻礙了晶體生長,打破了固液平衡,使母液過飽和度升高,不僅使晶體強度降低,同時形成大量針狀晶核,迅速充滿溶液,破壞正常操作。

2 脫硫系統(tǒng)存在的問題

2.1 硫酸銨漿液pH過高

為了保證脫硫塔出口氣中SO2含量達標,增加氨水的加入量,使得硫酸銨漿液pH過高。由于硫酸銨水溶液呈酸性,在過高的pH條件下,硫酸銨更易溶解,使溶液的過飽和度升高,導致結(jié)晶困難、晶體難以成長,溶液中沒有形成硫酸銨晶體,出料困難;未能形成晶體的硫酸銨形成氣溶膠隨煙氣帶出,部分在煙囪煙道中析出,造成煙道中積存物過多,煙氣帶出物增多,煙氣抬升高度不夠。

2.2 氧化空氣量不足

每臺氧化風機風量設計為40m3/h(標態(tài)),按現(xiàn)實際運行情況,必須2臺氧化風機全開才能確保有硫酸銨晶體析出。由于溶液中灰塵的影響,降低了氧氣與亞硫酸銨接觸的機會;在出不了產(chǎn)品的前提時,氧化風機功率明顯降低,從風機電流就可明顯看出,風機跳閘次數(shù)增多。在風機檢修的情況下,漿液狀況惡化,因為硫酸銨晶體在氧化空氣量不足的情況下更難以成長,(NH4)2SO3,(NH4)2SO4及NH4HSO3形成氣溶膠隨煙氣被帶出,進而分解或沉積,結(jié)果是煙氣中SO2和灰塵含量超標。為此,增加氨水的加入量,造成了氨逃逸增多,進而硫酸銨漿液pH升高。

2.3 灰塵的影響

由于75t/h和130t/h鍋爐電除塵器年久失修,除塵效率大大降低,導致帶入到脫硫系統(tǒng)的灰塵過多(超過設計值300mg/m3)。灰塵是影響硫酸銨結(jié)晶的主要雜質(zhì),阻礙晶體生長,打破了硫酸銨溶液中的固液平衡,溶液的過飽和度提高,嚴重時會破壞正常操作工況。因為煙氣脫硫主要依靠的是溶液中的(NH4)2SO3來吸收煙氣中的SO2;當硫酸銨漿液中灰塵含量過高時,漿液從噴頭中噴出時灰塵肯定不吸收SO2,當漿液從上往下噴出時,煙氣逆流而上,接觸到灰塵的煙氣SO2肯定無法去除。若開2層噴淋,灰塵過多時出口煙氣中SO2含量超標,有時必須開3層噴淋,即開3臺循環(huán)泵才能使SO2含量達標排放。另外,在原料煤的煤質(zhì)變化時,從電除塵器出來的氣體中灰塵含量肯定會有變化,此變化過大時,會影響硫酸銨的生產(chǎn)操作,比如漿液的滴定量需要改變,出料時的固液比也需要視情況變化。這些需要在實際中進行摸索,因為硫酸銨結(jié)晶是在一個動態(tài)環(huán)境中完成的,氣相、液相和固相互相疊加。相對來說,煙氣的壓力和溫度變化的影響不大,主要是灰塵含量變化的影響。灰塵含量發(fā)生變化,要求操作調(diào)節(jié)也隨之變化,需要操作人員根據(jù)具體情況進行判斷,否則會造成溶液狀況的惡化。灰塵還會影響到硫酸銨產(chǎn)品的品質(zhì),使產(chǎn)品發(fā)黑發(fā)暗;由于結(jié)晶顆粒小、灰塵多,產(chǎn)品沒有光澤而呈灰色。

3 改進方法

3.1 加氨位置的改變

控制好氨水的加入量,保證漿液pH不影響硫酸銨結(jié)晶。原使用pH試紙來檢測漿液pH,存在很大的不確定性,即取液的時間和位置難以把握,有時剛加入氨水馬上用試紙測pH,且取液口就在加氨水的位置,造成檢測出的pH偏高。現(xiàn)將加氨水位置改至循環(huán)泵出口,因為氨水是噴射出來,形成的扇面噴射流可使?jié){液pH更均衡。

3.2 用硫酸的滴定量來控制加氨量

用硫酸滴定硫酸銨漿液的方法:取一定量硫酸和甲基紅,甲基紅的pH變色范圍4.4(紅)~6.2(黃)。用試管量取一定量硫酸銨漿液,加入幾滴甲基紅,用硫酸來滴定,硫酸裝在有刻度的試管中,控制加入硫酸的滴定量。要使甲基紅變紅需要多少滴,需要通過實際操作、總結(jié)經(jīng)驗取得,因為不同漿液會對應不同的硫酸滴定量。上述確定以后,如果外界條件沒有大的變化,不要輕易改變,否則會造成硫酸銨無法結(jié)晶或結(jié)晶不暢而使?jié){液狀況惡化,破壞正常操作。

3.3 增加氧化空氣

從目前情況看,氧化空氣量不足是關鍵問題。原設計氧化空氣加入點在塔內(nèi)5.0m高處,因為氧化效果不好,改為在塔內(nèi)3.5m高處,即用帶小孔噴嘴的玻璃鋼管來引入空氣。雖然更接近氧化層,但阻力也相應增大,羅茨風機電流明顯高于加入點設在5.0m處時,且風機檢修次數(shù)增多。建議從擾動泵出口,即原來加氨水的位置接1根空氣管,氣源來自于220t/h空氣壓縮機,其出口壓力達0.6MPa,擾動泵設計揚程為50m,相當于0.5MPa,空氣壓力大于擾動泵出口壓力。空氣壓縮機風壓高于羅茨風機(設計90kPa)風壓,可使氣液接觸更加充分,因為其更靠近氧化層,氧化效果會更好。按現(xiàn)有管口管徑為DN50mm、空氣流速10m/s計算,計算得出空氣流量為70m3/h,可以有效增加氧化空氣量,即補充空氣量為11m3/min。為防止液體倒流入空氣罐,管道上可加設2只止逆閥和1只截止閥,在風機沒有故障時,可關閉閥門;在風機檢修時,打開閥門,調(diào)節(jié)方便,有效保證脫硫系統(tǒng)的正常運行。

4 改造效果

控制好硫酸銨漿液的硫酸滴定量后,在外界條件沒有較大的變化情況下,出料較順利,每隔1d出料1次,因為灰塵較多,硫酸銨成品呈灰色。與改造前相比,氨水消耗量明顯減少,原每班消耗氨水10m3左右,現(xiàn)每班只需6~7m3。產(chǎn)品硫酸銨可用作生產(chǎn)復合肥的原料,能產(chǎn)生一定的經(jīng)濟效益。從煙囪排出的煙氣顏色比以前淡,抬升高度也可以,改善了操作環(huán)境,在創(chuàng)造環(huán)保效益的同時還產(chǎn)生經(jīng)濟效益。

2014-01-25)

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