陸瑞平
(云南紅河錦東化工有限責任公司云南紅河652302)
400t/d尿素裝置技改總結
陸瑞平
(云南紅河錦東化工有限責任公司云南紅河652302)
云南紅河錦東化工有限責任公司(以下簡稱錦東公司)現年生產合成氨90kt、尿素130kt、甲醇10kt及食品級二氧化碳等產品。尿素裝置原設計能力為60kt,經擴能改造后,日產尿素平均在310t左右,最高日產已達350t;但當日產量達350t尿素時,合成塔CO2轉化率由65%下降至62%,預蒸餾塔傳質、傳熱效果不佳,加熱器溫度提不起來,中壓分解壓力高達2.0MPa,一吸塔超負荷運行,蒸發過料不暢,產品質量很難保障,噸尿素氨耗均在590kg以上、蒸汽消耗在1.48t以上,產量也很難再提高。隨著合成氨裝置的擴能改造,有一部分合成氨需轉化為尿素。鑒于尿素裝置存在問題,不能消化合成氨裝置多產的氨,經多方考察后,委托寧波遠東化工科技有限公司在此裝置的基礎上,實施全方位技術改造,使尿素日產能達400t以上。
2.1 合成部分
錦東公司原有裝置設1臺尿素合成塔,容積為23m3,當日產尿素達350t時,CO2轉化率由65%下降至62%,中壓系統很難操作,消耗也高。尿素合成塔的生產強度以10~12t/(m3·d)為最佳,但隨著產量的提高,CO2轉化率隨之下降。影響CO2轉化率下降的原因:①尿素合成塔設計的生產強度在10t/(m3·d)時,尿素合成塔底部流速較快、塔頂流速較慢,隨著生產強度的提高,塔徑比又大,使返混現象加重,且傳統塔盤在返混區的布置又不合理,更難以解決返混問題;②尿素合成塔底部通入CO2氣體,體積大,塔頂生成尿素的密度加大,塔底的尿素密度為675kg/m3,而塔頂密度高達1100kg/m3,相差近1倍,重的物料往下沉,與尿素流向相反,大大加劇了返混;③尿液在尿素合成塔內流動,因塔壁阻力大,越靠近塔壁流速越慢,越在中心位置流速越快,此塔壁效應與前2項原因疊加會產生物料軸向的、從中心向塔壁流動的環流現象,使部分物料在塔內循環而損失有效容積,因而轉化率下降。
在尿素合成塔中,從下往上分為甲銨區和尿素生成區。甲銨區屬于快速反應區,僅占塔高的1/5左右,一般采用旋流板利用塔底進料及CO2氣體的作用使物料旋轉,促進其充分混合均勻;尿素生成區要求物料不返混,呈活塞狀流動,該區是影響轉化率的關鍵,原設計的多孔板塔板從結構及間距均不能解決返混的問題。此次改造錦東公司采用了寧波遠東化工科技有限公司的球帽型塔盤。該塔盤設計獨特,開孔孔徑從中心往邊緣逐漸加大,補償了流體往塔壁方向阻力加大的不利因素,抑制了環流現象,增加了有效空間。在塔盤的布置上,根據不同的塔型,采用不同的布置方案,提高了CO2轉化率。在操作上,針對不同的塔型和塔體,根據不同的停留時間,通過摸索,制定出了適合該塔的最佳操作工藝條件,對尿素合成塔的溫度進行控制,確保尿素合成塔有較高的CO2轉化率。
2.2 中壓分解吸收
2.2.1 增加1臺Φ1400mm預分離器
在尿素合成塔的出口增設1臺Φ1400mm預分離器,其目的是使50%以上的氨分離出來,減輕了預蒸餾塔和一分加熱器的負荷,從而降低了蒸汽消耗(噸尿素節約蒸汽約80kg)。但有些裝置增設該設備后出現液泛現象,大量尿素從預分離器被帶到一吸塔,給一吸塔操作帶來很大困難,致使預分離器氣相出口閥不能開大或者根本不能開啟,起不到該設備應有的作用。經調整設備布置和位差,并改進設備內部結構,充分發揮了預分離器的分離效果。
2.2.2 預蒸餾塔由泡罩塔板改為高效DL塔板
預蒸餾塔原設計為Φ1100mm泡罩塔,當生產負荷達日產尿素350t時,由于氣體流速加快,泡罩塔的缺點明顯表現出來,即一甲液中的尿素質量分數高達5%左右,一吸塔不易操作,且一分液中NH3質量分數高達10%~12%、CO2質量分數達3%~5%,甲銨分解及總氨蒸出效果不佳,給二段分解加重了負擔。而泡罩塔在負荷較低的情況下,操作比較平穩;在高負荷時,由于氣速高易造成液沫夾帶(即液泛現象),泡罩塔的穩定性較差,分解效果不好。鑒于上述情況,為了提高裝置的生產能力,決定將泡罩塔改為高效DL塔板塔。高效DL塔板是錦東公司根據尿素擴建改造的需要、自行研制開發的專利產品,具有通氣量大、吸收分解效果好等特點,在尿素生產中得到了廣泛應用。其氣體分解原理為分3次對液體進行分解:第1次分解是液體從中心管的小孔處下來與上升的氣體進行接觸,形成一種氣膜,從而完成第1次分解;第2次分解是上升氣體中夾帶的一部分液體上升至泡罩的頂部,然后折回被破碎,完成第2次分解;第3次分解是氣體從罩帽中水平噴出,與塔板上液體進行氣液接觸,傳質、傳熱后完成第3次分解。該塔板經很多企業使用后證明:Φ1000mm預蒸餾塔可通過日產350~400t尿素的物料量,Φ1100mm預蒸餾塔可通過日產400~450t尿素的物料量,Φ1200mm預蒸餾塔可通過日產550~600t尿素的物料量,Φ1400mm預蒸餾塔可通過日產700~800t尿素的物料量。
2.2.3 一吸塔改造
因塔徑偏小,裝置原Φ1100mm一吸塔線速度太高,不能適應生產的需要,容易造成汽液上竄和一吸塔液位波動,必須對塔的下部進行變徑。將鼓泡段由Φ1100mm變徑為Φ1400mm,進口管管徑和下液管口也要作適當變動,并增加鼓泡段分布器,塔內增加4層DL-1型塔板,確保一吸塔能夠滿足生產的需要。
2.2.4 改變脫鹽水流程
改變脫鹽水流程,使所有脫鹽水的流量首先進入第1外冷器,然后進入第2外冷器,并將1臺板式脫鹽水冷卻器和1臺列管式脫鹽水冷卻器分別與2臺外冷器配套使用。由于出預蒸餾塔氣體和二甲液混合產生的甲銨熱和溶解熱,基本上分3處移走:①一段蒸發器的熱利用段;②一吸外冷器;③鼓泡段和回流氨;正常生產時,熱量分配比例為2∶6∶2。從上述熱平衡分配看,重點在一吸外冷器,而且在尿素裝置開車初期,蒸發系統未開車或蒸發系統短停時,其熱負荷需全部后移,主要由一吸外冷器承擔,因此,一吸外冷器除了要承擔正常生產的熱負荷外,還得有適應非正常生產時負荷的波動和生產的加載能力。為了充分發揮一吸外冷器的作用、最大可能降低進入第1外冷器水溫(不得低于70℃);控制第2外冷器的水溫用于調節進一吸塔氣液混合物的溫度。操作方法為循環水采用大流量、小溫差,以便更穩定地控制一吸塔底部溫度。換熱器的冷卻水可采用二循一冷冷卻后的水循環使用,以節約循環水用量;降低進入一吸外冷器的水溫,調節入一吸塔氣液混合物的溫度,換熱后的熱水再送往外工段。如外工段不需要熱水,則可進行系統內閉路循環,確保進一吸塔氣液混合物的溫度,從而控制好一吸塔的出氣溫度和一甲液的溫度。
2.2.5 增加1臺熱水循環水泵
增加1臺200m3/h的熱水循環水泵,使一吸塔系統的脫鹽水實現閉路循環使用;外工段需要熱水時,既可外送,也可本系統內循環,使一吸塔操作比較穩定。
2.2.6 加大中壓系統中的部分管道和增加二甲液預熱器
加大中壓系統中的部分管道,降低中壓系統內的阻力。中壓分解壓力在1.7MPa時,甲銨分解率應>89%,總氨蒸出率應>90%,即一段分解塔出口尿液中NH3和CO2質量分數分別為7.5%和3.0%。據理論計算,當分解溫度在同一個相等的值時,中壓分解壓力每上升0.1MPa,分解效率將下降5%,一、二段分解蒸汽消耗將上升50~70kg。技改前,中壓分解壓力在2.00MPa;技改后,下降至1.75MPa,蒸汽消耗大幅下降。
增加二甲液預熱器,充分回收系統內的熱量,用于加熱尿液,從而降低蒸汽消耗。
2.3 低壓分解、吸收
(1)原有1臺Φ800mm/Φ600mm二分塔,加熱器面積只有56m2,不能滿足日產400t的生產需要。此次技改將二段分解加熱器面積擴大至84m2;分離段加長1m,并裝填填料,填料層高度為2000mm,填料上面采用槽盤式分布器與翅式分布器相結合形式,滿足了生產的需要。
(2)原有1臺220m2二循一冷,隨產量的提高,二循一冷的能力明顯不夠。此次技改將系統內退役下來的設備通過改造后設置在二循一冷之前,以降低進入二循一冷氣液混合物的溫度,作為二循一冷預冷器使用,使用效果很好。
(3)原有1臺50m2二循二冷,將原退役下來的換熱面積為56m2的二分加熱器經過改造后加裝在二循二冷器之前,作為二循二冷預冷器,使用效果很好。
2.4 閃蒸與蒸發
(1)加大熱能回收段,解決一段分解系統壓力偏高的問題,并充分回收系統內的熱量;將一段蒸發加熱器更換為F=30m2,以滿足日產400t的需要。
(2)裝置原有的閃蒸分離器偏小,為了確保產品質量,充分回收熱量,增加閃蒸分離器、閃蒸加熱器及閃蒸熱能回收段、閃蒸冷凝器,并適當調整各設備之間的位差,充分利用回收系統內熱量,用于加熱尿液,達到節約蒸汽的目的。
(3)二段蒸發分離器改造為分體式結構,解決分離效果不好的問題,二段蒸發加熱器換熱管材質由316L改為TA2,延長其使用壽命。
(4)加大蒸發系統的部分管道,滿足日產400t尿素的需要。
此次尿素裝置技改投資(包括設備、閥門、管道、儀表、土建、安裝等)共計350萬元。改造工作于2006年9月開始,10月上旬一次開車成功,經過了幾個月的運行,改造效益比較明顯。改造前,日產尿素一般為310t左右,噸尿素氨耗在590kg以上、汽耗1.48t以上;改造后,最高日產尿素430t,一般維持在410~420t,噸尿素氨耗585kg、汽耗1.10t。按增產尿素100t/d、尿素利潤200元/d、年生產天數330d計,則年增產尿素效益約660萬元;噸尿素氨耗下降5kg、汽耗下降380kg,按年生產130kt尿素、液氨2000元/t、蒸汽70元/t計,年節省費用475萬元。技改后,年增加效益為1135萬元,不到半年即可收回全部投資,經濟效益顯著。
2014-04-04)