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常減壓裝置節能降耗探討

2015-03-25 17:33:40雷帥佟彪中海油青島重質油加工工程技術研究中心有限公司山東青島266555
化工管理 2015年28期

雷帥 佟彪(中海油(青島)重質油加工工程技術研究中心有限公司, 山東 青島 266555)0)

常減壓裝置節能降耗探討

雷帥 佟彪(中海油(青島)重質油加工工程技術研究中心有限公司, 山東 青島 266555)0)

本文分析了常減壓裝置節能降耗的意義與目前存在的主要問題,并對同類裝置的節能技術改造,節能管理和優化工藝操作等節能的手段和途徑進行了探討。

常減壓蒸餾裝置;節能;降耗;技改

常減壓蒸餾裝置的節能具有以下重要意義:煉油廠加工所消耗的能量占原油加工量的4%~8%,而常減壓蒸餾裝置又是能耗最大的生產裝置,1989年國內煉油廠平均能耗為2.90GJ/t原油,其中常減壓蒸餾裝置能耗為0.536 GJ/t原油,占全廠能耗的18.5%。2001年中國石化常減壓蒸餾裝置平均能耗為0.496GJ/t(不包括不開減壓裝置),最低0.438GJ/t,最高0.686GJ/t。國外先進水平已達0.419GJ/t,與國外常減壓蒸餾裝置相比,我國常減壓蒸餾裝置的能耗依然偏高,具有較大的節能潛力。以年加工5.0Mt原油的常減壓蒸餾裝置為例,若降低能耗77MJ/t,達到國外先進水平,則相當于每年降低燃料油耗量約9150t。由此可見,常減壓蒸餾裝置的節能具有特殊的意義,它不僅給煉油廠帶來良好的經濟效益,而且為能源緊張的我國提供更多的燃料。

1 能耗分析

(1)換熱流程不佳 換熱終溫低,極大地增大了常壓爐的熱負荷,導致燃料消耗增加。裝置運行狀況與設計工況存在較大的差別,現有換熱網絡、加熱爐操作參數遠離設計值。設計換后終溫298℃,實際換后終溫為275℃,這和國內同類裝置相比存在很大差距。國內部分常減壓裝置換熱終溫為296~310℃。另外電脫鹽的脫鹽效果不佳導致脫鹽后原油含鹽含水量較大,換熱器老化,結垢嚴重,傳熱傳質效果差。常壓塔取熱氣液負荷分配不合理,塔頂負荷較大,一中二中負荷較小,這樣造成換熱系統難以在優化條件下運行。

(2)加熱爐熱效率低,燃料消耗大 由于設置的煙氣回收系統換熱面積過小,換熱流程短,導致加熱爐排煙溫度高,過剩空氣系數偏大;對流室吹灰系統設置不合理,吹灰效果不好;另外常壓爐、減壓爐表面局部溫度高,增大了爐體的散熱損失。

(3)電耗高 由于裝置為科研服務,而且裝置規模小,經常出現原油庫存不夠的情況,所以裝置加工量經常變化。而加工量的變化對電耗影響較大,當加工量不能滿負荷運轉時,電的單耗將隨加工量的下降而升高。

(4)裝置規模小 規模小的裝置加工能耗較高,其原因除了小設備小機泵效率較低外,主要是散熱損失大。粗略計算一個年處理能力為50萬噸的常減壓蒸餾裝置,其單位散熱面積一般為年處理能力為250萬噸同類裝置的2.4倍以上。因此規模小的裝置,其“固定能耗”占的比例比規模大的裝置大,這是小型煉油廠在技術經濟上的致命弱點。

(5)蒸汽消耗量較大 由于減壓系統采用的是蒸汽抽真空系統,蒸汽抽真空工作效率低,蒸汽抽真空能耗占裝置總能耗20%。

(6)高溫部位散熱損失大 檢修后的高溫部位保溫未及時恢復,或者一些地方的保溫設施被破壞未及時更換,導致高溫設備表面散熱損失(如爐體,塔體,高溫轉油線,閥門,機泵大蓋)大。

2 節能措施探討

(1)進行技術改造

①換熱流程的改造:利用夾點技術分析換熱網絡,找出換熱網絡能量回收中的瓶頸因素,對閃底油換熱流程進行改造,通過深化部分物流換熱程度和調整現有物流的換熱次序,盡可能提高原油換熱終溫,最終使換熱終溫從275℃提高到295℃,可以極大地減少了燃料的消耗,并且降低了油品出裝置溫度,減少了循環水的使用量。

②蒸汽抽真空改為機械抽真空:蒸汽抽真空所需要的條件比較苛刻,比如蒸汽壓力,蒸汽溫度,蒸汽量,冷卻水的溫度和流量等都會影響真空度的穩定,否則會對裝置的正常生產產生影響。而羅茨水環抽真空機組最大的優點是能耗較低,約為蒸汽抽真空能耗的1/5左右,并且運行過程中所受的干擾較少,能較好的保證塔頂真空度的穩定。

③對部分負荷變化較大,主要靠調節閥或者出口閥來調節流量的機泵,改造成變頻調速技術調節流量。

④設置常減壓爐的煙氣余熱回收系統,降低排煙溫度,提高入爐空氣的溫度,有效的利用煙氣余熱。設置吹灰效果好的吹灰器,定期吹灰,提高對流傳熱效果,降低壁溫,減少散熱損失。

(2)加強節能管理

①每個班組進行能耗核算制度,發現有超指標的項目,及時分析原因,采取措施補救并對之考核,不達標的與月度獎金掛鉤,引導班組對節能工作的重視。

②定期進行對流室的吹灰工作,設置先進的自動控制系統,加強加熱爐“三門一板”的調節。在降低加熱爐過??諝庀禂档耐瑫r,保證加熱爐燃料完全燃燒。根據煙氣氧含量情況調節加熱爐總供風量,盡量減少煙氣排放量,減少加熱爐排煙損失。

③及時對跑冒滴漏的蒸汽,風,水,物料進行堵漏或者加盲板處理,對檢修完的設備及時的加上保溫。比如某個機泵特別是高溫的機泵,在機修處理完畢后,機泵的大蓋長時間的裸露在外,一方面很不安全,容易被燙傷,另一方面散熱損失非常大,浪費嚴重,極不利于節能降耗。

④定期對裝置常減壓爐的外壁進行溫度檢測,以觀察外壁溫度是否符合相關的規定。該裝置邀請了工程研究室進行了檢測,結果如下:常減壓爐由熱成像儀檢測對流室外壁溫度數據顯示:對流室外壁平均溫度為81.51℃,雖然符合《一般煉油裝置用火焰加熱爐》SH/T3036-2012加熱爐外壁溫度≯82℃要求,但存在外壁溫度偏高現象。防爆門、看火窗、對流室彎頭箱等因結構原因,局部溫度超過82℃以上。根據檢測結果,對常減壓爐的外壁保溫進行了加固和更換了新的保溫材料,再次檢測外壁平均溫度大約在70℃,有效的減少了加熱爐的散熱損失,節能了寶貴的燃料。

(3)平穩及優化工藝操作

①搞好電脫鹽的操作,保證脫鹽后的原油含鹽含水符合要求,以減少換熱器的結垢結鹽,保證換熱器的傳熱效果,同時也可減少加熱爐的燃料消耗。要是原油帶水嚴重的話,給裝置的正常生產造成沖擊而不得不把產品改進不合格罐,會使得裝置的能耗極大地上升。②搞好平穩操作,提高整個換熱網絡效果。在保證產品質量的前提下,盡量降低塔頂冷回流的取熱比,提高中段回流取熱比,以加強原油的換熱,提高換熱終溫。③搞好物料平衡,保證塔底液位平穩,防止塔底流量大幅的波動,以保證與原油換熱的高溫熱源大致穩定,有利于加熱爐和換熱器的穩定操作和塔底泵的使用壽命。④提高閃蒸塔、常壓塔的拔出率,減少過氣化率,減少常渣中350℃以前的餾分含量,以減少常壓爐減壓爐的燃料消耗量。

3 結語

①通過技術改造,公司的節能降耗工作取得明顯成效,比如通過對換熱網絡的優化項目實施,經過運行測算,達到了預計效果,換熱終溫提高后,節省天然氣約1.48Nm3/t。增加熱量回收20×104kcal/h,循環水平均溫升按10℃計,則節約循環冷卻水0.32t/t。天然氣價格按3.91元/m3,節省資金289萬元,循環水價格按0.4元/m3,節省資金6萬元,全年總計節省生產成本295萬元,為公司的節能降耗發揮了關鍵作用。

②蒸汽抽真空改為機械羅茨水環抽真空機組的經濟效益情況。

蒸汽抽真空消耗蒸汽:1.72×8000=13760噸。

機械抽真空消耗電:

(1.5+11+7.5+55) ×8000=600000kW·h

消耗新鮮水:3×8000=24000噸。

消耗循環水;60×8000=480000噸。

節省蒸汽資金1.72×8000×370=509.12萬元

電費消耗75×8000×0.8=48萬元

節約資金509.12-48=461.12萬元

本項目總投資120萬元。按一年開工8000小時計算,機械抽真空改造后,全年可節省蒸汽1.3760萬噸,抽真空單相噸油加工成本降低10.48元。投用后年節省資金509.12萬元,去除機械抽真空設備耗電費48萬元,全年節省461.12余萬元,3個月就已經收回成本。該項目實施后為公司降低成本,節能減排起到了重要的作用,并被上級公司評為節能減排優秀項目。

[1]唐夢海,胡兆靈.常減壓蒸餾裝置技術問答[J].中國石化出版社,2015,3.

[2]趙曉鈺.常減壓蒸餾裝置節能探討-以蘭州石化公司煉油廠為例[J].

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