雷帥 佟彪(中海油(青島)重質油加工工程技術研究中心有限公司, 山東 青島 266555)0)
常減壓裝置節能降耗探討
雷帥 佟彪(中海油(青島)重質油加工工程技術研究中心有限公司, 山東 青島 266555)0)
本文分析了常減壓裝置節能降耗的意義與目前存在的主要問題,并對同類裝置的節能技術改造,節能管理和優化工藝操作等節能的手段和途徑進行了探討。
常減壓蒸餾裝置;節能;降耗;技改
常減壓蒸餾裝置的節能具有以下重要意義:煉油廠加工所消耗的能量占原油加工量的4%~8%,而常減壓蒸餾裝置又是能耗最大的生產裝置,1989年國內煉油廠平均能耗為2.90GJ/t原油,其中常減壓蒸餾裝置能耗為0.536 GJ/t原油,占全廠能耗的18.5%。2001年中國石化常減壓蒸餾裝置平均能耗為0.496GJ/t(不包括不開減壓裝置),最低0.438GJ/t,最高0.686GJ/t。國外先進水平已達0.419GJ/t,與國外常減壓蒸餾裝置相比,我國常減壓蒸餾裝置的能耗依然偏高,具有較大的節能潛力。以年加工5.0Mt原油的常減壓蒸餾裝置為例,若降低能耗77MJ/t,達到國外先進水平,則相當于每年降低燃料油耗量約9150t。由此可見,常減壓蒸餾裝置的節能具有特殊的意義,它不僅給煉油廠帶來良好的經濟效益,而且為能源緊張的我國提供更多的燃料。
(1)換熱流程不佳 換熱終溫低,極大地增大了常壓爐的熱負荷,導致燃料消耗增加。裝置運行狀況與設計工況存在較大的差別,現有換熱網絡、加熱爐操作參數遠離設計值。設計換后終溫298℃,實際換后終溫為275℃,這和國內同類裝置相比存在很大差距。國內部分常減壓裝置換熱終溫為296~310℃。另外電脫鹽的脫鹽效果不佳導致脫鹽后原油含鹽含水量較大,換熱器老化,結垢嚴重,傳熱傳質效果差。常壓塔取熱氣液負荷分配不合理,塔頂負荷較大,一中二中負荷較小,這樣造成換熱系統難以在優化條件下運行。
(2)加熱爐熱效率低,燃料消耗大 由于設置的煙氣回收系統換熱面積過小,換熱流程短,導致加熱爐排煙溫度高,過剩空氣系數偏大;對流室吹灰系統設置不合理,吹灰效果不好;另外常壓爐、減壓爐表面局部溫度高,增大了爐體的散熱損失。
(3)電耗高 由于裝置為科研服務,而且裝置規模小,經常出現原油庫存不夠的情況,所以裝置加工量經常變化。而加工量的變化對電耗影響較大,當加工量不能滿負荷運轉時,電的單耗將隨加工量的下降而升高。
(4)裝置規模小 規模小的裝置加工能耗較高,其原因除了小設備小機泵效率較低外,主要是散熱損失大。粗略計算一個年處理能力為50萬噸的常減壓蒸餾裝置,其單位散熱面積一般為年處理能力為250萬噸同類裝置的2.4倍以上。因此規模小的裝置,其“固定能耗”占的比例比規模大的裝置大,這是小型煉油廠在技術經濟上的致命弱點。
(5)蒸汽消耗量較大 由于減壓系統采用的是蒸汽抽真空系統,蒸汽抽真空工作效率低,蒸汽抽真空能耗占裝置總能耗20%。
(6)高溫部位散熱損失大 檢修后的高溫部位保溫未及時恢復,或者一些地方的保溫設施被破壞未及時更換,導致高溫設備表面散熱損失(如爐體,塔體,高溫轉油線,閥門,機泵大蓋)大。
(1)進行技術改造
①換熱流程的改造:利用夾點技術分析換熱網絡,找出換熱網絡能量回收中的瓶頸因素,對閃底油換熱流程進行改造,通過深化部分物流換熱程度和調整現有物流的換熱次序,盡可能提高原油換熱終溫,最終使換熱終溫從275℃提高到295℃,可以極大地減少了燃料的消耗,并且降低了油品出裝置溫度,減少了循環水的使用量。
②蒸汽抽真空改為機械抽真空:蒸汽抽真空所需要的條件比較苛刻,比如蒸汽壓力,蒸汽溫度,蒸汽量,冷卻水的溫度和流量等都會影響真空度的穩定,否則會對裝置的正常生產產生影響。而羅茨水環抽真空機組最大的優點是能耗較低,約為蒸汽抽真空能耗的1/5左右,并且運行過程中所受的干擾較少,能較好的保證塔頂真空度的穩定。
③對部分負荷變化較大,主要靠調節閥或者出口閥來調節流量的機泵,改造成變頻調速技術調節流量。
④設置常減壓爐的煙氣余熱回收系統,降低排煙溫度,提高入爐空氣的溫度,有效的利用煙氣余熱。設置吹灰效果好的吹灰器,定期吹灰,提高對流傳熱效果,降低壁溫,減少散熱損失。
(2)加強節能管理
①每個班組進行能耗核算制度,發現有超指標的項目,及時分析原因,采取措施補救并對之考核,不達標的與月度獎金掛鉤,引導班組對節能工作的重視。
②定期進行對流室的吹灰工作,設置先進的自動控制系統,加強加熱爐“三門一板”的調節。在降低加熱爐過??諝庀禂档耐瑫r,保證加熱爐燃料完全燃燒。根據煙氣氧含量情況調節加熱爐總供風量,盡量減少煙氣排放量,減少加熱爐排煙損失。
③及時對跑冒滴漏的蒸汽,風,水,物料進行堵漏或者加盲板處理,對檢修完的設備及時的加上保溫。比如某個機泵特別是高溫的機泵,在機修處理完畢后,機泵的大蓋長時間的裸露在外,一方面很不安全,容易被燙傷,另一方面散熱損失非常大,浪費嚴重,極不利于節能降耗。
④定期對裝置常減壓爐的外壁進行溫度檢測,以觀察外壁溫度是否符合相關的規定。該裝置邀請了工程研究室進行了檢測,結果如下:常減壓爐由熱成像儀檢測對流室外壁溫度數據顯示:對流室外壁平均溫度為81.51℃,雖然符合《一般煉油裝置用火焰加熱爐》SH/T3036-2012加熱爐外壁溫度≯82℃要求,但存在外壁溫度偏高現象。防爆門、看火窗、對流室彎頭箱等因結構原因,局部溫度超過82℃以上。根據檢測結果,對常減壓爐的外壁保溫進行了加固和更換了新的保溫材料,再次檢測外壁平均溫度大約在70℃,有效的減少了加熱爐的散熱損失,節能了寶貴的燃料。
(3)平穩及優化工藝操作
①搞好電脫鹽的操作,保證脫鹽后的原油含鹽含水符合要求,以減少換熱器的結垢結鹽,保證換熱器的傳熱效果,同時也可減少加熱爐的燃料消耗。要是原油帶水嚴重的話,給裝置的正常生產造成沖擊而不得不把產品改進不合格罐,會使得裝置的能耗極大地上升。②搞好平穩操作,提高整個換熱網絡效果。在保證產品質量的前提下,盡量降低塔頂冷回流的取熱比,提高中段回流取熱比,以加強原油的換熱,提高換熱終溫。③搞好物料平衡,保證塔底液位平穩,防止塔底流量大幅的波動,以保證與原油換熱的高溫熱源大致穩定,有利于加熱爐和換熱器的穩定操作和塔底泵的使用壽命。④提高閃蒸塔、常壓塔的拔出率,減少過氣化率,減少常渣中350℃以前的餾分含量,以減少常壓爐減壓爐的燃料消耗量。
①通過技術改造,公司的節能降耗工作取得明顯成效,比如通過對換熱網絡的優化項目實施,經過運行測算,達到了預計效果,換熱終溫提高后,節省天然氣約1.48Nm3/t。增加熱量回收20×104kcal/h,循環水平均溫升按10℃計,則節約循環冷卻水0.32t/t。天然氣價格按3.91元/m3,節省資金289萬元,循環水價格按0.4元/m3,節省資金6萬元,全年總計節省生產成本295萬元,為公司的節能降耗發揮了關鍵作用。
②蒸汽抽真空改為機械羅茨水環抽真空機組的經濟效益情況。
蒸汽抽真空消耗蒸汽:1.72×8000=13760噸。
機械抽真空消耗電:
(1.5+11+7.5+55) ×8000=600000kW·h
消耗新鮮水:3×8000=24000噸。
消耗循環水;60×8000=480000噸。
節省蒸汽資金1.72×8000×370=509.12萬元
電費消耗75×8000×0.8=48萬元
節約資金509.12-48=461.12萬元
本項目總投資120萬元。按一年開工8000小時計算,機械抽真空改造后,全年可節省蒸汽1.3760萬噸,抽真空單相噸油加工成本降低10.48元。投用后年節省資金509.12萬元,去除機械抽真空設備耗電費48萬元,全年節省461.12余萬元,3個月就已經收回成本。該項目實施后為公司降低成本,節能減排起到了重要的作用,并被上級公司評為節能減排優秀項目。
[1]唐夢海,胡兆靈.常減壓蒸餾裝置技術問答[J].中國石化出版社,2015,3.
[2]趙曉鈺.常減壓蒸餾裝置節能探討-以蘭州石化公司煉油廠為例[J].