胡曉亮
摘 要:鍋爐爐膛出口氧量參數是鍋爐運行中的重要參數。不僅對鍋爐效率有著重要的影響,而且還將引起其他運行參數的變化,進而影響機組的供電煤耗率。大唐信陽發電有限責任公司自#3機組投產以來,空預器出口氧量一直顯示偏小,機組停運期間通過對#3爐A1氧量計移位改造,解決了這一難題,由此說明氧量計安裝位置對正確測量有著至關重要的影響。為了驗證改造后A1氧量計的準確性,進行了氧量測點安裝位置對正確測量的影響分析試驗,進而為火電廠優化氧量測量提供參考。
關鍵詞:660MW 煙氣含氧量 氧量分析儀
中圖分類號:TM62 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)11(c)-0046-01
大唐信陽發電有限責任公司#3鍋爐系東方鍋爐廠生產的型號為DG2000/26,15-Ⅱ2型超超臨界煤粉鍋爐。
針對#3爐出現氧量偏小的現象,大唐信陽發電有限責任公司在檢修中,更換了A1氧量計的位置,為驗證A1氧量計的準確性及移動后的位置是否合適,且尋找合適的煙道氧量代表點,對#3爐A1氧量計進行校核及氧量代表標定試驗。
1 主要設備技術規范
#3鍋爐為東方鍋爐股份有限公司生產的DG2000/26,15-II2型一次中間再熱、超超臨界參數的直流變壓運行鍋爐。單爐膛、尾部雙煙道結構、采用煙氣擋板調節再熱汽溫、固態排渣、全鋼構架、全懸吊結構、平衡通風、露天布置、前后墻對沖燃燒方式。
氧量計采用的是深圳朗弘科技有限公司OXT1000系列氧量計。
2 試驗內容
(1)#3機組450 MW負荷下,總風量2000 t/h時A1氧量計校核及氧量代表點標定試驗;
(2)#3機組530 MW負荷下,總風量2240 t/h時A1氧量計校核及氧量代表點標定試驗;
(3)#3機組640 MW負荷下,總風量2700 t/h時A1氧量計校核及氧量代表點標定試驗。
3 測點布置與測量方法
3.1 測點位置布置
每塊氧量計煙氣取樣管處都設計有標定專用旁路管道,使用此旁路管道首先校核A1氧量計。氧量代表點標定測點布置空預器入口的兩側豎直煙道上,從左向右依次為1、2、…、11共11個點。
3.2 測試方法
3.2.1 A1氧量計校核
從氧量計煙氣取樣管的旁路管道抽取煙氣樣品,之后再將煙氣樣品引至煙氣預處理裝置清潔、除濕、冷卻后接入煙氣分析儀,其示意圖見附圖1。測試時,為防止煙氣分析儀抽取煙氣時影響氧化鋯,先記錄十分鐘煙氣分析儀顯示的數據,十分鐘后斷開煙氣分析儀,再開始記錄氧量計顯示的數據,如此交替進行。
3.2.2 氧量代表點標定
在空預器進口截面A煙道試驗測孔上先單孔測量氧量,再將各孔煙氣混合后測量截面的混合氧量,進而確定截面的氧量代表點。
3.2.3 鍋爐運行參數記錄
自校驗開始每20分鐘記錄一次鍋爐運行參數直至結束,主要記錄內容有:鍋爐煙風系統參數和鍋爐主要輔機運行參數等。
3.3 試驗主要儀器
空盒壓力表(型號:GL3-88G057)1臺,表煙氣分析儀(型號:GL1-09G013)2臺,煙氣預處理器(型號:GL2-10Q035、037)2臺。
4 條件及工況
試驗前完成鍋爐本體及空預器吹灰工作。試驗采用電廠鍋爐習慣運行方式,試驗前調至目標總風量,待運行參數穩定后,開始測量爐膛出口煙氣氧量,收集鍋爐相關運行參數。
試驗期間,不進行吹灰、打焦、啟停制粉系統等影響試驗工況的工作,并保持鍋爐運行參數穩定。
5 數據處理與計算
試驗測試數據及表盤采集數據均采用算術平均值方法處理。
6 試驗結果與分析
6.1 測試數據及分析
(1)#3爐A1氧量計校核。
三個工況下,煙氣分析儀實測氧量值與氧量計氧量顯示值對比結果見表1。
由表1可知,工況一時,氧化鋯測量值與煙氣分析儀測量值顯示偏差較大,工況二、工況三時偏差逐漸縮小。出現這種情況的原因是:工況一結束后,根據煙氣分析儀的測量結果對氧化鋯進行了偏置修正,工況二結束后,再次進行了修正,兩次修正后,工況三氧化鋯測量偏差明顯減小。現場試驗還發現,氧化鋯測量的數值波動較大。
(2)氧量代表點標定試驗。
三個工況下,A側煙道單點測量氧量值結果。
由上表可以看出,測點5與測點8在三個工況下與平均值都較為接近,因此可以將這兩個點作為A側煙道的代表點。目前A1氧量計移動后的位置,剛好在測點5的正上方。
7 結論
(1)結果表明,#3爐A側煙道代表點為測孔的第5點和第8點,A1氧量計目前的位置合適。
(2)結果表明,氧量計安裝位置對正確測量有著至關重要的影響,必須通過試驗才能確定其合理的安裝位置。
參考文獻
[1] 信陽發電有限責任公司,二期660MW機組鍋爐運行規程,2010(10).
[2] 深圳朗弘氧量計OXT1000系列操作說明書.endprint