□李奎濤(遼寧省參窩水庫管理局)
葠窩水庫位于遼寧省遼陽市境內的太子河干流上,工程與1970年開工建設,1972年金屬結構投入運行,1974年全面竣工,控制流域面積6175 km2,庫容7.91億m3,是一座以防洪、灌溉、工業供水為主,并結合供水發電的大(2)型水利樞紐工程。樞紐主體工程由重力式混凝土擋水壩段、溢流壩段、電站壩段和底孔壩段四部分組成。最大壩高50.30m,壩頂長532m,溢流壩段全長274.20m位于主河床,共14各溢流表孔,設14扇12m×12m弧形鋼閘門。經過30多年的運行,閘門邊導板及底坎平整度極差,且銹蝕嚴重,水封老化龜裂,破損嚴重,存在邊導論啃軌現象。閘門底坎高低不平,最大高差11mm,邊導板最大銹蝕坑深度達3~5mm。閘門漏水嚴重,已經影響大壩的安全運行,急需處理。在處理時又不能影響水庫的正常運行,常規的邊導板處理方法不能滿足要求,經調研和技術研究,決定采用貝爾佐納金屬修復技術對邊導板及底坎修復。
經水利部水工金屬結構安全檢測中心檢測,葠窩水庫弧形閘門的邊導板及底坎的平整度極差,且銹蝕十分嚴重。邊導板表面已嚴重銹蝕或銹損,邊導板、底坎表面平面度、邊導板工作表面結合處錯位值均嚴重超差,底坎工作表面一端對另一端的高差值超差比例占抽樣的75%。閘門中心線與閘孔設計中心線不重合,偏差在1~4mm之間。造成一側水封壓縮量過大,另一側水封壓縮量不足,起不到有效的止水作用。
水工建筑物建成后,邊導板作為金屬預埋件長期工作在惡劣的環境下,長時間在水下浸泡,對其腐蝕,閘門在運行過程中,邊導板對其損傷,泄洪時水流形成的氣蝕等造成邊導板表面損傷嚴重,閘門漏水量增大,啟門摩擦力增大,形成惡性循環,危及大壩運行安全。
邊導板不平整導致水封閉不嚴,閘門漏水,漏水在冬季結冰,對閘門溢流面及閘墩混凝土形成凍融。檢測結果表明,溢流堰面普遍存在著混凝土層狀剝蝕脫落、砂石骨料外露、混凝土松散及局部鋼筋裸露、銹蝕等破壞現象,局部凍融深度達50 cm,造成溢流堰面極不完整,混凝土強度大大降低,嚴重影響了大壩的安全運行。邊導板不平整直接導致啟門力增大,對起升機械造成影響,嚴重時影響閘門正常啟閉。邊導板不平整導致閘門在啟閉時偏心,運行軌跡不規則,影響金結構件,造成金屬疲勞,長時間容易造成金屬結構損壞。
傳統的修補方法一是采用金屬補強板焊接、螺接或鉚接到損傷部位進行局部補強。這種修補方法的突出缺點是結構重量增加,并且由于在修補過程中需要對原結構開孔,會形成新的應力集中源,使損傷區域的受力情況進一步惡化。二是對更換新的邊導板,國內水利行業大都采用更換邊導板方式,更換邊導板需鑿除門槽二期混凝土,重新澆筑混凝土,安裝邊導板,在施工過程中需要對混凝土進行鑿除處理和混凝土澆筑,對施工環境要求較高。不僅施工工藝復雜,工期長,工程造價高,還影響水庫的正常運行和興利。
采用貝爾佐納高分子金屬修復技術對邊導板進行修復,只需對邊導板進行清污、除銹處理,把金屬修復劑涂刷在邊導板表面即可,施工工藝簡單,操作方便,工作環境要求不高,工期短。貝爾佐納金屬修補劑具有很強的耐磨蝕和腐蝕的特點,是在鼓風爐和電爐內,在超高溫下把鋼和硅霧化,然后立即冷卻至結晶點以下而形成極微小顆粒。它具有—以硅/鋼合金的硬芯,其外包裹著金屬化玻璃。這種新的微粒既有金屬的特點,十分堅硬和有韌性,又有優良的耐酸類腐蝕的性能。貝爾佐納金屬修補劑固化速度快,性能穩定,具有高抗壓、抗沖擊強度和一定的撓曲強度,并適應金屬的熱脹冷縮,固化時不塌落、不收縮,耐磨性能好、抗腐蝕等性能。經金屬修補劑處理的邊導板表面光潔,強度高,還具有永久防腐性能。
第一,拆除閘門所有舊水封及閘門邊導論,校對兩側鋼絲繩長度,保證閘門在鎖定孔位置兩側高程一致,以免鋼絲繩松緊程度不同,造成閘門偏心。
第二,首先更換閘門底坎水封,對底坎進行噴砂除銹,使用Belzona9111(清洗劑)清除表面灰塵和油污,并施敷貝爾佐納金屬修復劑。底坎修復高差控制在2mm以內。
第三,底坎修補結束后落下閘門,并在閘門正面搭設腳手架,確定修補數據。在閘門關閉狀態下,在閘門面板水封螺栓附近用水準儀標記出一條垂線,并隔0.50m設一個點,測量垂線至閘門墩導軌間的距離,誤差<2mm,計算垂線至邊導板設計距離。水封壓縮量≥3mm,設計距離與實際測量距離的差值就是控制修補的厚度值。
第四,當實際距離小于設計距離時,需要打磨,打磨厚度不超過導軌總厚度的1/2,此厚度用超聲波測厚儀進行保證;反之,用貝爾佐納金屬修補劑填補。涂抹貝爾佐納金屬修補劑分兩段進行,先將導板按寬度分成3份,先修補兩邊部位,再以此控制,修補中間與水封接觸部位。最后整體涂抹二遍,涂層厚度在0.25~0.38mm之間,第一層涂完,30min后再涂刷第二層,整個修補過程利用經緯儀控制。
邊導板偏心、傾斜調整控制指標,根據檢查數據,弧形閘門剛度滿足設計要求,雖然經過多年運行,幾何變形很小,考慮調整閘門本體尺寸的難度較大,決定以閘門為基準調整邊導板,使其滿足弧形閘門安裝的質量要求,即邊導板在工作范圍內對孔口中心線的公差為±2.00mm(工作范圍內)河+4.00/-2.00mm(工作范圍外)。
邊導板秀坑、凸凹不平處理控制指標,先將邊導板金屬表面鐵銹、氧化層、油污、焊渣等附著物清除干凈。采用噴砂除銹,所有磨料表面應清潔干凈,噴射用的壓縮空氣應經過過濾出去油、水。除銹后,表面粗糙度數值應達到75μm以上。局部凸出部分,用手持角磨機打磨,最大打磨厚度不得大于邊導板厚度的1/3。對表面>2mm的銹坑或凹陷部位,利用金屬修復劑填補,最后對邊導板整體施以金屬修復劑涂層保護。待涂刷的金屬修補劑達到一定機械強度后,按照每延長米不準有兩點超1mm,垂直度±2mm誤差修補。高出點位進行精細研磨,對低點進行二次補涂金屬修補劑,直到達到要求為止。
增加了邊導板表面的光潔度,涂抹金屬修復劑后的邊導板光滑、密實,經測試,與橡膠水封的摩擦系數是普通鋼板的1/2,能夠降低閘門的啟門力10%。修復前,由于起升機構部件老化,啟門力降低,邊導板不光滑,摩擦阻力增大,出現啟門力不足的問題;葠窩水庫設計啟門力為160 t,修復前在設計水位下檢測,最大啟門力為175 t,超設計值9.50%,通過金屬修復技術修補邊導板,減小了摩擦力,使啟門力達到了設計要求。同時也減少了橡膠水封的磨損,延長了水封的使用年限。
處于水位變化區的邊導板,銹蝕破壞是主要問題,如果是非中性水質,銹蝕更加嚴重。金屬修復劑具有很好的防腐蝕效果,且具有永久防腐功能,延長了邊導板的使用壽命。
金屬修復劑對邊導板矯正、修補,在葠窩水庫的應用表明,修補效果十分理想,很好地解決了邊導板修復對水庫正常運行帶來的影響,即完成了邊導板修復工程,又不影響大壩的興利運行,減少工程造價。金屬修復劑修補邊導板技術,工藝簡單,容易操作,不需要專用設備和工具,施工工期短,應用前景廣闊。