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大型超超臨界機組汽動引風(fēng)機調(diào)試技術(shù)探討

2015-03-16 03:51:56黃偉俞犇王敦敦楊劍鋒
湖南電力 2015年1期
關(guān)鍵詞:調(diào)試

黃偉,俞犇,王敦敦,楊劍鋒

(國網(wǎng)湖南省電力公司電力科學(xué)研究院,湖南 長沙 410007)

大型超超臨界機組汽動引風(fēng)機調(diào)試技術(shù)探討

Discussion on commissioning technology of steam-driven induced-draft fan for large-scale ultra supercritical units

黃偉,俞犇,王敦敦,楊劍鋒

(國網(wǎng)湖南省電力公司電力科學(xué)研究院,湖南 長沙 410007)

介紹了大型超臨界機組汽動引風(fēng)機在國內(nèi)的應(yīng)用情況,針對調(diào)試過程中存在調(diào)試用油量、引風(fēng)機裕量不足、啟動爐供汽量、冷態(tài)試驗等一系列問題,提出了相應(yīng)的措施,并總結(jié)汽動引風(fēng)機調(diào)試經(jīng)驗和異常分析。

超臨界機組;汽動引風(fēng)機;調(diào)試;冷態(tài)試驗

國內(nèi)大型火電機組的引風(fēng)機主要為電動機驅(qū)動,電動引風(fēng)機的啟動電流大,運行過程中電耗高,在進行引 (風(fēng)機)增 (壓風(fēng)機)合一改造后更為明顯。目前,大型超臨界機組的引風(fēng)機多采用靜葉可調(diào)軸流式,在鍋爐低負荷時,引風(fēng)機節(jié)流大, 效率低〔1〕。

近年來,電動引風(fēng)機改造為蒸汽驅(qū)動引風(fēng)機成為發(fā)電行業(yè)的熱點,各發(fā)電集團均開展汽動引風(fēng)機改造,甚至有的電廠在基建階段直接設(shè)計為汽動引風(fēng)機。采用汽動引風(fēng)機可以徹底解決引風(fēng)機啟動反轉(zhuǎn)、啟動電流大,減少中間能量環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)化,提高熱能利用效率。由于汽動風(fēng)機轉(zhuǎn)速可調(diào)節(jié),在不同的負荷范圍內(nèi)均能實現(xiàn)高效運行〔2〕。本文對比總結(jié)典型的國內(nèi)改造后的汽動引風(fēng)機應(yīng)用情況,及調(diào)試過程中存在的問題和解決措施,為在建或改造火電廠項目、特別是為新建常德電廠引風(fēng)機調(diào)試提供借鑒。

1 國內(nèi)應(yīng)用概述

1.1 國電浙江北侖電廠

北侖電廠三期工程2×1 000 MW機組6,7號機組進行了引風(fēng)機和增壓風(fēng)機合并改造,將原有脫硫增壓風(fēng)機拆除與系統(tǒng)斷開。原設(shè)計為每臺鍋爐2臺引風(fēng)機電機額定功率7 200 kW,2臺增壓風(fēng)機電機額定功率5 000 kW,共計24 400 kW。改造后引風(fēng)機為某廠生產(chǎn)的AN+X37e6型靜葉可調(diào)軸流式風(fēng)機,TB工況下風(fēng)機入口全壓-6 287 Pa,全壓升7 567 Pa,風(fēng)機軸功率為 6 781 kW,風(fēng)機轉(zhuǎn)速為740 r/min。由于引風(fēng)機改為小汽輪機驅(qū)動,為了滿足機組啟動需求,每臺機組另外設(shè)置1臺啟動風(fēng)機 (電動驅(qū)動使用改造前的引風(fēng)機)。

小汽輪機由小機本體、變速箱、油站、軸封系統(tǒng)組成。小機型號為HNG40/32/20,為單缸、單流、反動式、背壓式汽輪機,額定功率5 000 kW,額定轉(zhuǎn)速5 145 r/min。小機額定進汽壓力為5.5 MPa,額定進汽溫度為490℃,額定流量為57 t/h,排汽壓力為1.3 MPa,排汽溫度為313.5℃。機組進汽由鍋爐低壓再熱管引出 (負荷50%~100%),在低負荷 (負荷<50%)時將冷段再熱蒸汽投入,防止引風(fēng)機小汽輪機排汽溫度超標。做功后的背壓蒸汽從小機的排汽室向下經(jīng)排汽逆止閥及出口電動閥進入對應(yīng)的排汽管系,正常工況通過三期輔助蒸汽系統(tǒng)供熱網(wǎng)用,也可以排到除氧器作為熱源。

1.2 華能廣東海門電廠

海門電廠3號機組為1 036 MW超超臨界燃煤機組,是國內(nèi)首臺采用小汽輪機帶動引風(fēng)機的百萬機組,其綜合廠用電率降低至3.1%,其引風(fēng)機在低負荷區(qū)域仍能保持88%的高效運作,節(jié)電效果明顯。引風(fēng)機用小汽輪機為凝汽式。

1.3 常德電廠

引風(fēng)機小汽機形式為單缸、單流、沖動、背壓式。設(shè)計功率為4.5 MW,額定轉(zhuǎn)速為5 195 r/min,調(diào)速范圍為3 000~5 528 r/min。小機額定進汽壓力為5.05 MPa,溫度為 505℃;額定排汽壓力為1.396 MPa,溫度為 351.1℃, 額定流量為49.21 t/h。表1為低溫省煤器不投運時,各工況點對應(yīng)小汽機運行參數(shù)。

表1 主要參數(shù)表 (低溫省煤器不投運)

引風(fēng)機小汽機設(shè)計蒸汽來源為鍋爐低再出口,小汽機排汽去向為除氧器或輔助蒸汽系統(tǒng)。未設(shè)計其他蒸汽來源,也就是啟動鍋爐 (輔汽聯(lián)箱)蒸汽不能作為引風(fēng)機小汽機汽源,鍋爐屏過出口蒸汽也不能作為直接引風(fēng)機小汽機汽源。

每臺鍋爐配備2臺50%容量汽動引風(fēng)機。背壓機最大輸出功率為 5 387 kW,風(fēng)機最大軸功率6 025 kW,在BMCR工況下,背壓機與風(fēng)機功率匹配。

2 調(diào)試常見問題探討

2.1 引風(fēng)機調(diào)試時間

北侖電廠7號機組從2011年3月進行汽動引風(fēng)機改造,4月25日開始調(diào)試,5月23日完成包括汽動引風(fēng)機調(diào)試在內(nèi)的機組整套啟動工作,用時29天。6號機組從2012年1月開始進行汽動引風(fēng)機改造,2月6日開始調(diào)試,2月19日順利完成包括汽動引風(fēng)機調(diào)試在內(nèi)的機組整套啟動工作,用時14天。上述調(diào)試時間是在有老廠供汽情況、且機組經(jīng)過考驗處于穩(wěn)定狀態(tài)下進行的,如是新廠新機的情況,按照經(jīng)驗推算,新廠首臺機組引風(fēng)機調(diào)試時間約為15天,第2臺機組引風(fēng)機調(diào)試時間約為10天。

2.2 調(diào)試用油量

北侖電廠、海門電廠等引風(fēng)機均為投產(chǎn)后由電動風(fēng)機改為汽動風(fēng)機,不存在啟動鍋爐調(diào)試用油和供汽。首批新廠采用汽動引風(fēng)機的鍋爐尚未調(diào)試,無啟動鍋爐調(diào)試用油數(shù)據(jù)和相關(guān)經(jīng)驗。

由于常德電廠大鍋爐本體取消了大油槍,因此調(diào)試期間所有燃油消耗均為啟動鍋爐消耗,啟動鍋爐設(shè)計參數(shù)為:蒸汽壓力1.3 MPa、蒸汽溫度350℃、蒸汽流量35 t/h,油槍出力2.7 t/h,調(diào)試用油分析見表2。從表2中可以看出,按照之前調(diào)試的經(jīng)驗推算,建議常德電廠首臺采用汽動引風(fēng)機的660 MW機組調(diào)試用油量約為1 133 t,火電廠不要片面追求燃油用量的指標,因為一方面會減少調(diào)試時間,從而使調(diào)試安全、機組質(zhì)量得不到保障,另一方面如加快啟動時間,有可能會導(dǎo)致尾部再燃燒、升溫升壓速率過快、受熱面超溫爆管、T91/ P91等材料生成氧化皮等一系列問題,從長遠的角度來說危害更大。在首臺機組運行的前提下,第2臺機組的調(diào)試用油量為600 t。

表2 近年來新廠首臺機組調(diào)試用油統(tǒng)計表 (單臺機組)t

2.3 冷態(tài)通風(fēng)檢查試驗問題

常德電廠啟動鍋爐設(shè)計用戶為軸封、除氧器加熱和空預(yù)器吹灰,設(shè)計上啟動鍋爐并未考慮汽動引風(fēng)機用汽,也未設(shè)計相關(guān)連接管道。因此在機組未帶負荷階段,只能通過電動引風(fēng)機進行調(diào)試。根據(jù)小機設(shè)計蒸汽參數(shù)從 (表1可知),單臺汽動引風(fēng)機的小機在40%THA工況下,進汽參數(shù)為2 MPa,511℃,用汽量為19.55 t/h。啟動鍋爐蒸汽參數(shù)蒸汽壓力1.3 MPa、蒸汽溫度350℃,35 t/h,啟動鍋爐蒸汽參數(shù)低,無法滿足小機設(shè)計進汽要求,也就是汽動引風(fēng)機的小機進汽不能使用啟動鍋爐蒸汽。即使啟動鍋爐供汽全部用于汽動引風(fēng)機的小機,也無法滿足單臺汽動引風(fēng)機40%THA負荷要求,只能滿足汽動引風(fēng)機的小機空負荷試轉(zhuǎn)。

通過上述分析,冷態(tài)通風(fēng)檢查試驗過程中只能采用電動引風(fēng)機。電動引風(fēng)機容量為40%負荷,因此試驗過程中,可通過分磨、分層進行一次風(fēng)標定調(diào)平、風(fēng)量標定和風(fēng)門擋板特性試驗,可完成冷態(tài)通風(fēng)檢查試驗,但會增加試驗時間,估計冷態(tài)通風(fēng)檢查試驗時間約為5—7天。

2.4 吹管方式

吹管方式如果采用降壓吹管,則單臺電動啟動引風(fēng)機出力即能滿足要求。如采用穩(wěn)壓、降壓相結(jié)合的吹管方法,則單臺啟動風(fēng)機出力難以達到要求,因此吹管方式應(yīng)選擇穩(wěn)壓和降壓吹管相結(jié)合、以降壓吹管為主的吹管方式。

3 汽動引風(fēng)機改造后存在的主要問題

3.1 汽動引風(fēng)機裕量不足

北侖電廠在進行汽動引風(fēng)機改造后,出現(xiàn)了在機組正常運行工況下,2臺汽動引風(fēng)機難以滿足機組滿負荷的需要,影響機組負荷50~100 MW,夏季工況時尤為明顯。汽動引風(fēng)機設(shè)計額定工況為:背壓機進汽壓力為5.5 MPa,進汽溫度為490℃下能維持機組1 000 MW的負荷的需要。但實際運行表明,機組在900 MW負荷下,2臺汽動引風(fēng)機背壓機的調(diào)門開度已經(jīng)達到80%,進汽量達60 t/h,已經(jīng)超過額定進汽量56.5 t/h,而此時閥門也沒有調(diào)節(jié)的裕量。特別是機組在AGC調(diào)度模式下,機組升負荷幅度達到100 MW時,隨著給煤量、送風(fēng)量的增加,引風(fēng)機自動調(diào)節(jié)也會過調(diào)來維持爐膛負壓。機組從800 MW由AGC升負荷指令至900 MW時,背壓機的調(diào)門開度瞬間達到100%,隨后慢慢減小達到穩(wěn)定狀態(tài),背壓機出力不足的現(xiàn)象十分明顯。

3.2 單臺風(fēng)機難以維持50%負荷

北侖電廠設(shè)計單臺汽動引風(fēng)機帶機組50%負荷,實際上低負荷階段低再出口的蒸汽參數(shù)降低,且低再出口的蒸汽參數(shù)降低并不是成比例下降,單臺汽動引風(fēng)機不能維持機組50%負荷。在機組50%負荷穩(wěn)定工況下,背壓機進汽壓力2.99 MPa,排氣壓力0.99 MPa。假設(shè)背壓機的汽輪機為節(jié)流元件,流量系數(shù)不變,根據(jù)流量計算公式 (1),可以計算出50%負荷下汽輪機進汽流量為38.99 t/h。

背壓機在快速變工況中,排汽壓力和進汽壓力變化不同步,導(dǎo)致機組低負荷和快速減負荷階段,背壓機進汽和排汽間的焓降降低,單位質(zhì)量的蒸汽有效做功能力下降,使得背壓機調(diào)節(jié)能力短時間內(nèi)不能滿足機組運行的需要,背壓機設(shè)計裕量不足,調(diào)節(jié)能力欠佳,風(fēng)機調(diào)節(jié)特性滯后。因此,北侖電廠根據(jù)機組安全需要,已重新恢復(fù)安裝增壓風(fēng)機,在第1,2臺汽動引風(fēng)機并風(fēng)機過程中,增壓風(fēng)機運行。常德電廠已完全取消增壓風(fēng)機設(shè)計,在并引風(fēng)機時,不能參考已有經(jīng)驗進行,故應(yīng)關(guān)注引風(fēng)機背壓機裕量問題。

3.3 3臺引風(fēng)機同時帶負荷可行性

在機組的啟動階段,1臺電動引風(fēng)機、2臺汽動引風(fēng)機同時帶負荷運行,電動引風(fēng)機是定速風(fēng)機,汽動引風(fēng)機是調(diào)速風(fēng)機,一旦兩者的出力偏差過大,調(diào)速風(fēng)機容易因為負載瞬間減小而引起轉(zhuǎn)速飛升,造成調(diào)速風(fēng)機跳閘,影響機組安全性。在熱工控制策略中,僅考慮2臺汽動引風(fēng)機運行而不考慮電動引風(fēng)機運行的自動控制策略;若3臺引風(fēng)機同時運行,負壓自動調(diào)節(jié)特性不理想,易引起鍋爐MFT動作。另一方面,3臺引風(fēng)機同時帶負荷運行,從經(jīng)濟上來說不合算,也違背改造初衷。

3.4 汽動引風(fēng)機失速跳閘問題

北侖電廠7,6號鍋爐汽動引風(fēng)機自2011年4月、2012年2月改造投產(chǎn)以來,多次出現(xiàn)因汽動引風(fēng)機運行異常引起的停機,其主要原因為引風(fēng)機失速。失速主要發(fā)生在第1臺汽動并機過程中背壓機超速和高負荷下第2臺背壓機并入時。并列運行的軸流式風(fēng)機在轉(zhuǎn)速偏差超過一定量后很難維持負載的平衡。在機組的啟動階段,電動引風(fēng)機與背壓機同時運行,電動引風(fēng)機是定速風(fēng)機,背壓機是調(diào)速風(fēng)機,一旦兩者的出力偏差過大,調(diào)速風(fēng)機容易因為負載瞬間減小而引起轉(zhuǎn)速飛升,造成調(diào)速風(fēng)機跳閘而引起鍋爐MFT。北侖電廠采取的應(yīng)對措施是增壓風(fēng)機運行和優(yōu)化背壓機,在并風(fēng)機過程中,將調(diào)速風(fēng)機當作定速風(fēng)機來操作,盡量在負載較小的工況下完成將第2臺背壓機并入系統(tǒng)。

3.5 單臺背壓機在風(fēng)機類RB工況下難以維持爐膛壓力

風(fēng)機類RB觸發(fā)后,傳統(tǒng)做法是機組保留 “1臺送風(fēng)機1臺引風(fēng)機”運行,運行的送風(fēng)機和引風(fēng)機各自保持最大出力,靠送、引風(fēng)機各自的出力上限之間的匹配關(guān)系來維持爐膛壓力平衡。汽動引風(fēng)機RB后,小機進汽壓力下降較快,背壓降低緩慢,單位質(zhì)量蒸汽焓降減小,做功能力減弱,單臺背壓機在風(fēng)機類RB工況下難以維持爐膛壓力平衡。采取的措施是降負荷、或加大引風(fēng)機 (轉(zhuǎn)速)裕量、或優(yōu)化背壓機運行。

4 結(jié)論

1)根據(jù)汽動引風(fēng)機在其他電廠的改造應(yīng)用情況和調(diào)試經(jīng)驗,建議常德電廠1號機調(diào)試用油量至少1000 t、2號機調(diào)試用量至少600 t;1,2機組汽動引風(fēng)機調(diào)試時間分別約為15,10天;調(diào)試過程中采用電動引風(fēng)機可以滿足冷態(tài)通風(fēng)檢查試驗的要求;調(diào)試過程中吹管方式宜采用穩(wěn)壓和降壓吹管相結(jié)合,以降壓吹管為主。

2)汽動引風(fēng)機改造后,部分大型超臨界機組出現(xiàn)了滿負荷下引風(fēng)機裕量不足,單臺風(fēng)機難以維持50%負荷的情況,建議常德電廠在汽動引風(fēng)機設(shè)計選型時應(yīng)充分考慮汽動引風(fēng)機裕量,仔細核算汽動引風(fēng)機參數(shù),確保汽動引風(fēng)機留有足夠的裕量。同時,應(yīng)排除1臺電動引風(fēng)機、2臺汽動引風(fēng)機方式運行,因該方式既不經(jīng)濟,也不安全。

3)汽動引風(fēng)機容易發(fā)生失速引起機組跳閘,建議汽動引風(fēng)機廠家在設(shè)計時,應(yīng)予注意,工作曲線距失速線應(yīng)留20%以上裕量。為防止發(fā)生汽動引風(fēng)機失速,在調(diào)試過程中應(yīng)做好相應(yīng)的預(yù)防措施和預(yù)案。

〔1〕童家麟,葉學(xué)民,王忠平.基于等效焓降法的汽動軸流引風(fēng)機經(jīng)濟性分析 〔J〕.汽輪機技術(shù),2012,54(4):300-302.

〔2〕孫葉柱,孫偉鵬,江永.1036 MW機組汽動引風(fēng)機控制策略優(yōu)化及其深度節(jié)能研究〔J〕.中國電機工程學(xué)報,2011,31(1): 217-221.

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〔6〕侯凡軍,耿莉,王家新.并列運行軸流風(fēng)機失速原因分析與處理 〔J〕.熱力發(fā)電,2008,37(1):85-88.

10.3969/j.issn.1008-0198.2015.01.015

TK229.2

B

1008-0198(2015)01-0056-04

黃偉(1964),男,漢族,本科,高級工程師,主要從事潔凈煤燃燒理論與技術(shù)的試驗研究、鍋爐事故分析、鍋爐調(diào)試技術(shù)研究、節(jié)能技術(shù)改造等工作。

2014-09-17

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