董漢偉,趙洪波,于 丹,宋利鋒
(三一重型裝備有限公司,遼寧 沈陽 110027)
正交試驗法優化精細等離子引入引出參數研究
董漢偉,趙洪波,于丹,宋利鋒
(三一重型裝備有限公司,遼寧 沈陽 110027)
摘要:針對精細等離子切割內孔時的引入引出點缺陷問題,以引入引出參數設置為切入點,設計正交試驗并進行對比分析。確定引入圓弧半徑為9 mm、引入角度為70°、引出圓弧半徑為5 mm、引出角度為70°、間隙值為2 mm是優化參數組合,結果顯示其可以明顯改善引入引出點切割質量,將凹坑深度控制在<0.5 mm,解決了精細等離子切割引入引出點缺陷問題。
關鍵詞:精細等離子;引入引出缺陷;正交試驗;參數優化
精細等離子切割內孔時,容易發生引入引出位置運動方向的改變[1],導致切割缺陷,產生凹坑,從而影響產品外觀質量及性能[2]。分析認為,通過調整引入引出參數設置[3],對目前所使用的引入引出參數進行優化,可以達到改善引入引出點切割質量的目的[4]。引入引出參數包括引入圓弧半徑、引入角度、引出圓弧半徑、引出角度和間隙值等[5]。
如果對每組參數的組合都通過切割試驗來優化引入引出參數,則工作量較大,耗費大量人力物力,而采用正交試驗法可以用較少的試驗次數選出各因素的最優組合。本文以正交試驗法為指導思路,通過設計正交試驗并進行對比分析,尋找引入引出參數的最佳組合,以改善精細等離子引入引出位置的切割質量。
1試驗準備
1.1正交試驗設計
使用五因素四水平正交試驗表L16(45)進行試驗,共進行16次切割試驗,試驗參數見表1。其他試驗參數相同并確定條件如下:切割材料為Q345B鋼板,板厚為16 mm;切割電流為200 A;切割速度為1 800 mm/min,內孔直徑為40 mm。

表1 試驗參數表
1.2確定考核指標
一般引入引出位置的缺陷表現為凹坑,如圖1所示。為了客觀表征切割缺陷,以凹坑深度H為引入引出質量考核指標。

圖1 引入引出缺陷
凹坑深度為理論圓弧邊界與凹坑缺陷邊界之間的距離,如圖2所示。每組參數的凹坑深度取5次測量的平均值。

圖2 凹坑深度示意圖
2試驗過程與分析
按表2參數進行16組切割試驗。表2中H值為凹坑深度數據。
2.1綜合影響值
計算各因素對凹坑深度的綜合影響值Kij:
K11=1.16+0.64+0.85+1.11=3.76
K21=0.47+0.99+0.83+0.66=2.95
K31=0.84+0.69+0.87+0.66=3.06
K41=0.44+0.54+0.58+0.94=2.50
依次計算:K12~K42,K13~K43,K14~K44,K15~K45,并將計算結果填入表2。
2.2分析計算結果
找出各因素對凹坑深度影響的主次順序,采用極差分析法,首先計算各因素對凹坑深度影響的極差Rj:
R1=3.76-2.50=1.26
R2=3.37-2.86=0.51
R3=3.96-2.35=1.61
R4=3.52-2.61=0.91
R5=3.25-2.94=0.31
將計算得到的Rj值填入表2的相應欄內,比較Rj值的大小可以看出各因素對凹坑深度影響的主次順序為:C>A>D>B>E,即引出圓弧半徑和引入圓弧半徑對凹坑缺陷的影響較大,而間隙值的影響較小。

表2 試驗參數及凹坑深度值
續表2

序號ABCDEH16441320.94K1j3.762.913.963.193.09—K2j2.952.862.352.613.25—K3j3.063.132.892.952.94—K4j2.503.373.073.522.99—Rj1.260.511.610.910.31—
2.3確定各因素的較優位級組合
從表2中各因素對凹坑深度的綜合影響值可以看出,引入圓弧半徑為9 mm時,切割工件的凹坑深度最小,即引入圓弧半徑的最優值為A4(9 mm);同理,可以得出各因素最優組合為A4B2C2D2E3,即引入圓弧半徑為9 mm,引入角度為70°,引出圓弧半徑為5 mm,引出角度為70°,間隙值為2 mm。
2.4實施驗證

圖3 改進參數切割試樣
以最佳組合A4B2C2D2E3為引入引出參數進行驗證試驗,切割工件如圖3所示,測得凹坑深度為0.4 mm,缺陷程度較小,優化效果顯著。
3結語
通過引入正交試驗法,對精細等離子切割引入引出參數進行了試驗與評定,確定引入圓弧半徑為9 mm、引入角度為70°、引出圓弧半徑為5 mm、引出角度為70°、間隙值為2 mm為優化參數組合,其可以明顯改善引入引出點切割質量,使凹坑深度控制在<0.5 mm,滿足公司零件切割質量要求,解決了精細等離子切割引入引出點缺陷問題。
參考文獻
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[2] 陳潔,鄭鵬.數控等離子切割技術及應用[J].新技術新工藝,2009(2):80-83.
[3] 孫凌翔,李勁松.數控等離子弧切割多參數的選擇與優化控制[J].電焊機,2011,41(2):79-83.
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責任編輯李思文
Optimization of Cut-in Parameter for Precision Plasma by Orthogonal Experiment
DONG Hanwei, ZHAO Hongbo, YU Dan, SONG Lifeng
(Sany Heavy Equipment Co., Ltd, Shenyang 110027, China)
Abstract:Aimed at the cut-in defects of inner holes from precision plasma, orthogonal experiment about cut-in parameter was designed following with comprehensive analysis. The optimized cut-in parameters with cut-in radius of 9 mm, cut-in angle of 70°, cut-off radius of 5 mm, cut-off angle of 70° and gap distance of 2 mm were obtained, which brings significant improvement on cutting quality. The defects depths can be controlled under 0.5 mm, along with the solution of cut-in defects from precision plasma.
Key words:precision plasma, cut-in defects, orthogonal experiment, parameter optimization
收稿日期:2014-04-29
作者簡介:董漢偉(1983-),男,碩士,工藝工程師,主要從事焊接成型等方面的研究
中圖分類號:TG 483
文獻標志碼:A