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T6925/1鏜銑床精加工產品刀紋不均勻故障分析

2015-02-20 04:59:31葫蘆島濱海水電大件制造有限責任公司遼寧125004張順廷
金屬加工(冷加工) 2015年15期
關鍵詞:故障產品

■葫蘆島濱海水電大件制造有限責任公司 (遼寧 125004) 張順廷

T6925/1鏜銑床精加工產品刀紋不均勻故障分析

■葫蘆島濱海水電大件制造有限責任公司 (遼寧 125004) 張順廷

摘要:T6925/1鏜銑床是一臺大型數顯機加設備,精加工產品后有時出現刀紋不均勻故障。通過故障現象、分析數據來判斷機床運行狀態,查找出影響精加工產品表面刀紋不均勻的故障原因,并進行逐一排除,滿足大型水電產品精度要求。

T6925/1鏜銑床是4軸數顯,由武漢重型機床廠制造,已經運行25年以上,每天24h運行。大型水電站產品表面精度要求高,表面粗糙度值Ra≤6.3μm。

鏜銑床加工產品表面,一般采用在φ250m m鏜桿上安裝φ400mm銑刀盤加工產品立面;滑枕安裝角銑頭(見附圖),再安裝φ400mm銑刀盤以便加工產品側立面、斜面以及上平面之用。精加工時加工深度一般在0.10mmm左右,如果加工深度較大,產品表面會出現亂花現象。

角銑頭

φ400mm銑刀盤共計安裝18片刀片,如果刀片刀尖損壞10片左右,也會造成刀紋不均勻故障,這屬于加工操作問題,更換損壞刀片即可。

產品表面刀紋要求上下、左右刀紋相似。刀紋不均勻現象有:①表面粗糙度值超過圖樣要求。②加工后產品表面出現多道小棱子、高低不平。③加工后產品表面出現多道淺溝。④表面有積屑流等。

積屑流現象:加工產品平面,如果銑刀盤安裝的刀片,刀尖因撞擊或磨損損壞10片以上時,加工后的平面就會有積屑流現象。用手摸,覺得有擋手的感覺。出現這樣現象,處理方案是重新加工或不嚴重也可以用砂紙磨掉。

由于設備老化等諸多因數,出現產品精加工后,刀紋不均勻故障在所難免,產生原因也是多種多樣,因此要求設備管理與維修人員對設備出現故障要認真分析。

1. 精加工向家壩電站4#機座連接環時出現刀紋不均勻

主軸箱上、下運行,加工連接環,用Ⅰ擋或Ⅱ擋加工后的連接環立面,出現刀紋不均勻。

通過主軸箱Ⅰ擋走刀量為78mm/min加工出的立面分析,Ⅰ擋是驅動電動機在最高轉速下加工,電動機轉矩恒定,電流穩定,說明電氣控制、驅動裝置沒有故障。通過產品表面不均勻現象分析原因,主軸箱Ⅱ擋運行時,上升電流較大,上升機械傳動沉重,主軸箱運行時有點顫動,因此故障應該出現在機械或液壓系統。

檢查立柱滑座及主軸箱絲杠、絲母潤滑油情況,立柱滑座靜壓、潤滑及主軸箱絲杠、絲母潤滑都是一臺2.2kW的Y112M-6型交流電動機帶動YB-16型葉片泵供油。液壓泵輸出油壓表顯示油壓為0.8MPa,油壓偏低。檢查中發現絲桿、絲母幾乎處于無潤滑油狀態,檢修、增加了絲桿、絲母潤滑油量,調整液壓泵輸出

油壓超1.5MPa后,故障排除。

2. 精加工向家壩電站下機架支臂時出現刀紋不均勻

用φ400mm銑刀盤垂直加工下機架立面,精加工時,出現加工刀紋不均勻,難以達到產品合格標準。電氣系統檢查,未發現故障根源。機械方面檢查時,發現鏜桿運行時有竄動量。用百分表檢測,發現至少有2mm,由于間隙大,造成加工時隨意性較大,因此判斷根源在鏜桿運動時,內部間隙造成的加工刀紋不均勻,必須對鏜桿傳動鏈進行一次維修。維修人員經過多天的努力,重新緊固鏜桿傳動鏈多套螺母,消除鏜桿運行間隙后,故障排除。

3. 精加工長甸電站2#機座時出現刀紋不均勻

鏜銑床安裝0.5t角銑頭,精加工長甸電站2#機座時出現刀紋不均勻,從鏜銑床電氣、液壓和機械系統進行檢查,未發現故障點。

檢查0.5t角銑頭,在角銑頭主軸尾部用百分表測量,用重物撞擊銑刀盤或人為拉動一下銑刀盤,發現角銑頭內部有較大間隙,大約0.50mm,因此判斷故障點出現在角銑頭內部。當時在角銑頭主軸尾部上蓋處增加一片薄的墊圈,緊固上端壓蓋,消除了間隙。但角銑頭運轉不到1天時間,發現角銑頭內部又出現同樣間隙。通過反復研究角銑頭機械結構、工作原理,找到間隙故障點,因磨損傳動部件產生了間隙。因此在角銑頭主軸上增加一個0.60mm厚度的分半墊片,緊固傳動鏈后,刀紋不均勻故障排除。

4. 精加工向家壩電站4#下機架支臂立面時出現刀紋不均勻

主軸箱在Ⅱ擋上、下精加工向家壩電站4#下機架支臂立面,出現刀紋不均勻故障。主軸箱齒輪箱內伴有“咯噠噠、咯噠噠”的振蕩及齒輪金屬撞擊聲音。主軸箱下降不均勻,觀察主軸箱電流表,擺動很大。通過檢查機械、液壓系統正常,電氣控制回路沒有發現故障,因此懷疑故障點應該出現主軸箱18.5k W電動機驅動裝置6RA27內,重新對裝置進行了優化處理。首先,對6RA27裝置在主軸箱Ⅱ擋電流環(P51=2)進行優化,用木方將主軸箱頂住,電動機處在靜止狀態;其次對主軸箱Ⅱ擋勵磁環(P51=5)進行優化。由于齒輪箱內齒輪間隙較大,造成速度環(P51=3)不易進行優化。當主軸箱Ⅱ擋電流環、速度環和勵磁環重新優化后,故障排除。

5. 角銑頭內部軸承損壞出現刀紋不均勻

由于角銑頭累計已經使用了較長時間,內部共有6套軸承,型號分別是:3182132K、3182128、51130X和7226。檢查時發現軸承內部有磨損現象,產生了間隙,造成整個傳動鏈有硄量存在,因此鏜銑床用角銑頭加工產品出現刀紋不均勻。更換了哈爾濱軸承廠生產的6套同型號的軸承,又在傳動鏈旋轉部件添加了美孚牌鋰基脂潤滑脂后,故障排除。

6. 主軸箱前鑲條無間隙引起的加工刀紋不均勻

一次加工產品時發現刀紋不均勻,主軸箱上升電流忽大忽小,造成了直流電動機運行速度不均勻。檢查電氣方面未發現故障點,檢查主軸箱前端下鑲條,發現鑲條板與立柱側面配合無間隙,造成電動機運行不穩定。重新調整主軸箱鑲條間隙后,故障排除。

7. 主軸箱掉刀造成加工刀紋不均勻

主軸箱不定時下掉,電氣無報警。首先檢查絲杠上、下對合絲母,絲母材質是:錫鋅青銅合金。調整絲桿運行間隙,通過檢查、調整發現,因磨損已經造成上、下對合絲母與絲桿配合間隙過大,無法控制。

分析原因:鏜銑床長期運行,主軸箱絲杠又裸露在外,因粉塵或運行中上、下對合絲母與絲杠磨損,超過一定范圍。當調節到一定程度后,無法消除絲杠與絲母運行間隙,就會出現主軸箱向下掉刀故障,處理方案就是更換一套備用的上、下對合絲母。

8. 結語

鏜銑床加工水電產品出現刀紋不均勻原因是較為復雜的,故障涉及電氣、機械及液壓等諸多方面,判斷、查找故障點不容易。作為設備管理與維修人員,要做到善于總結實際工作經驗,精益求精。縝密研究機床電氣、機械及液壓系統工作原理,挖掘故障點,相信沒有攻不破的難關。

收稿日期:(20150405)

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