趙越
(陜西建設機械股份有限公司,西安710032)
柴油發動機應用廣泛,發動機冷卻性能的好壞對其工作的可靠性具有決定性的意義,通過現場對發動機工作問題的了解,結合發動機實際運行情況及現場問題,對發動機冷卻系統工作原理及現場出現的問題做以下分析。
發動機工作時,氣缸內燃燒氣體溫度可達1900~2500℃左右。燃燒產生的熱量只有20%~40%轉化為機械功,使發動機運轉;另外一部分熱量被排出的廢氣帶走;還有一部分熱量經各種傳熱方式傳給發動機各組件,特別是直接與燃燒氣體接觸的缸蓋、活塞、缸套和氣門等零件,強烈受熱,若不加以冷卻,隨著溫度急劇上升,各自膨脹變形,配合間隙遭到破壞;且高溫使潤滑油失效和燒損,會造成活塞環在環槽內卡死,活塞環刮傷缸壁,活塞與缸壁發生黏連,活塞卡死在缸套內,連桿軸承和曲軸軸承燒蝕,缸套受高溫變形,缸蓋翹曲等惡果,使發動機嚴重損害甚至報廢。因此,發動機必須加以冷卻,否則不能正常工作。
但是冷卻過強,發動機冷卻系統帶走過多熱量,轉變為有用功的熱量減少,散熱損失和冷卻系統消耗功率增高;同時機油黏度增大,機械運轉阻力增加,機械損失增高;氣缸內溫度過低,柴油霧化較差,燃燒不好,工作粗暴,這些都造成柴油機耗油量增加,輸出功率下降。同時,已蒸發的柴油、廢氣中的水蒸氣和硫化物等因溫度過低,在缸壁上重新凝結成亞硫酸等酸性物質,不僅稀釋了機油,使磨損加劇,而且使零件受到腐蝕。因此發動機冷卻系統過強或不足對發動機性能都有顯著影響。
因此,為保證發動機正常運轉和使用壽命,發動機的溫度狀態必須適當,冷卻系統的功用為保證發動機在最適宜的溫度狀態下工作(通常氣缸中冷卻水的溫度保持在80~90℃為宜)。起動時,應能使發動機盡快加熱到正常工作溫度,并能在隨后工作中保持這一溫度。
柴油機的冷卻系統分為空氣冷卻與水冷卻系統,水冷卻系統冷卻均勻可靠,冷卻效率高;機體采用整體結構,布置緊湊,剛度好;水冷卻柴油機工作較平靜,噪聲較低;同時,冷卻強度便于調節。目前,工程機械柴油機大多
采用水冷卻系統。
柴油機水冷卻系統大多采用水泵強制循環方式,柴油機汽缸蓋和缸體中都鑄有貯水的連通夾層水套。水泵將冷卻水加壓后經過進水管泵入缸體水套內,冷卻水流動過程中吸收汽缸壁熱量,溫度升高。繼而流到缸蓋水套,再次吸熱升溫,然后沿汽缸蓋出水管經節溫器流入冷卻器內冷卻。與此同時,冷卻風扇旋轉抽吸空氣,空氣從冷卻器吹過,使流經冷卻器內的熱水降低溫度,使熱量不斷散到大氣中去。冷卻后的水流到冷卻器底部后,又被水泵經進水管吸入汽缸體內,如此不斷循環,柴油機不斷地得到冷卻。當柴油機轉速升高,水泵和風扇轉速也隨之升高,水循環加快,扇風量增大,換熱能力增強。冷卻系統組成圖如圖1所示。

圖1 冷卻系統
在發動機冷卻系統通常會增加一些補水管路、排氣管路和溢水管路,陜西建設機械股份有限公司生產的CM2000型路面銑刨機就采用此種結構,在現場試車過程中CM2000型路面銑刨機發生過回水管崩開的情況,當時發動機周圍無工作人員,并未發生燙傷事故,但此種情況存在有一定安全隱患。通過分析故障原因初步認為,此種情況可能有以下幾種可能:1)發動機機體內空氣未能及時排凈,造成回水時壓力過高;2)連接管路卡箍質量問題,造成管路連接不牢靠;3)發動機內部有堵塞問題。
因發動機為新出廠產品,且陜建廠裝配過程中無任何異物進入發動機冷卻系統內部,經過初步分析排除發動機內部堵塞問題;具體解決步驟:1)更換卡箍,選擇質量較好聯接可靠的卡箍重新卡緊水管,并補充防凍液,使液位達到正常水位;2)拆開發動機回水管路處的排氣管,使發動機回水管處排氣接頭直接與大氣相通;3)啟動發動機,怠速運行0.5h左右后無水管崩開現象,此時加大發動機油門繼續運行,無水管崩開現象;4)停機等發動機水溫降低,然后重新聯接發動機回水管路處的排氣管,繼續啟動發動機運行一定時間無崩開現象。
發動機冷卻系統是柴油機必不可少的系統,它始終保持發動機在最適宜的溫度范圍內工作,冷卻系統工作的好壞對發動機的動力性、經濟性、可靠性和耐久性都有很大的影響。通過上述問題的解決,進一步體現冷卻系統的重要性。