孫占濤, 趙松, 緱彥軍
(信陽鋼鐵公司建安公司 機修廠,河南 信陽 464194)
信鋼公司煉鋼廠鐵水包車是煉鋼廠內部轉運鐵水的專用車輛,原有車輛整車長8.693 m、寬4.7 m、高1.7 m,最大載荷140t(如圖1)。該鐵水包車采用電驅動鐵軌運輸,鐵軌運輸是目前冶金企業普遍采用的一種運輸方式,其安全可靠,生產操作、鐵水調度均簡單易行。

圖1 改造前鐵水包車
長期以來,信鋼鐵水包車一直是外部采購,加工周期長,而且價格昂貴。隨著煉鋼生產規模的不斷擴大,現有車輛已不能滿足運輸需求,尤其在煉鋼3#轉爐即將投產之際,煉鋼廠急需新車備件。信鋼公司設備部基于成本及工期壓力,安排信鋼建安公司機修工序改造設計鐵水包車一臺。此次改造自2010年初設計起至2011年6月整車組裝出廠止,歷時18個月,改造車輛目前已在線使用。
鐵水罐容量:65t;電源電壓(交流):380 V;運行速度:20~30 m/min;軌道中心距:4000 mm;鋼軌型號:QU100;車輪直徑:950 mm;最大載荷:140t;運行距離:20 m;制動方式:能耗制動。
現有鐵水包車結構(如圖1)由車體、傳動裝置、保護蓋板、鐵包座和清軌裝置等組成。鐵水包車體由2道縱梁和4道橫梁拼焊組成,縱梁和橫梁斷面均為Ⅱ型箱形結構,保證車架具有較高的強度和剛度。車體縱梁被橫梁分割成3個回字形結構;中間結構容納鐵水包體,兩側橫梁上部焊接鐵包座,用于鐵水包耳軸的支撐;車體兩端兩個橫梁之間焊接傳動裝置底座,傳動裝置固定于傳動裝置底座上,橫梁上部由保護蓋板蓋住,并在蓋板上鋪設巖棉及耐火磚,防止作業時鐵水流入燒壞電機、減速機等設備,并減少熱輻射對電器元件的影響。
缺點:車輪跨距較寬,整車占用場地較大;起吊作業時,龍門鉤起吊高度很高導致鐵水包重心高度大,作業安全系數低;傳動裝置采用的聯軸器價格昂貴,備件采購周期長,維修更換時間長。

圖2 改造后鐵水包車
1)車體結構改進。改造后車體(如圖2),道軌中心距由4000 mm改為3200 mm,鐵包車寬由4700 mm縮短為3900 mm,減少了場地占用空間。鐵包車縱梁改為U形彎梁結構,不僅節省了材料,降低了制造成本,而且車體左右空間開放,便于鐵水罐翻包機構更換和維護,另外由于降低了鐵水罐起吊轉運作業高度,從而提高了鐵水罐的使用安全系數。
傳動裝置改進。a.電機采用了YZR型冶金起重用繞線轉子電機,具有較高過載能力、堵轉轉矩及較小的堵轉電流,能夠適應頻繁起動、制動、準確定位及正反轉的工作狀態。每套傳動裝置包括兩套車輪組,一車輪組與減速機輸出軸直接聯接,另一組通過浮動軸聯接;b.減速機采用三環減速機,具有承載和超載能力強、結構緊湊、傳動比大、體積小質量輕維修方便的特點。c.電機與減速機、減速機與車輪組間均采用具有承載能力強、工作可靠的雙齒聯軸器聯接,用于補償兩聯接軸由于軌道變形情況引起的相對偏移。d.車輪組軸承座的外側端蓋設置了注油孔,用于定期向軸承座內注入潤滑脂。為防止塵土、雜質進入軸承內,用螺塞將其密封。

圖3 鐵包座改進
3)新增安全裝置。如圖3,在鐵包座內安裝緩沖彈簧,通過4個支撐軸作用于鐵水罐托座上,減小車體行走時鐵水罐體的慣性力和車體突發故障時的沖擊載荷,保持鐵水液面平緩起伏,以減少鐵水外溢。
為增強車體強度,鐵水包車橫梁及縱梁均采用低合金Q345材質鋼板焊接。車體焊接工藝為數控火焰切割機下料,縱梁、橫梁Ⅰ和橫梁Ⅱ分別拼焊為6個部件,時效退火后再組焊成鐵水包車架。
140t鐵水包車自2012年上線運行至今,各項指標均符合使用單位的要求,節約了公司外購備件成本,取得了較好的經濟效益。