何顯初+宋子強
摘 要 35 kV小型發電廠為了節省成本,經常采用多支路共用一段主線線路的方式運行。在實際運行過程中,多支路線路停電操作繁瑣,停電時間長,成為了日益影響線路供電可靠性的一個重要原因,本文簡要探討在多支路小水電線路加裝總刀閘來提高線路安全運行的可行性。
關鍵詞 小水電;35 kV變電站;供電可靠性;操作時間
中圖分類號:TV742 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)22-0175-02
作為濱海城市的陽江,母親河“漠陽江”橫穿全市南北,水利資源十分豐富,所以小水電站繁多,已建成運行的小水電站有412座(35 kV及以上共有154座),35 kV水電專線線路較長,分支線較多,而且線路周邊樹木雜亂,雨水較多,導致小水電專線的故障操作頻繁。據2011-2012年統計,陽江35 kV小水電專線操作平均要75分鐘,而且操作量大,給調度員日常的調度工作帶來很大的工作量及耗費精力。
隨著陽江地區經濟的不斷發展,陽江小水電負荷的不斷增加,水電用戶對供電企業的服務質量特別是供電可靠性的要求越來越高。然而,當前陽江水電專線線路操作時間長,不僅會造成陽江市的供電可靠性下降,而且嚴重威脅到電網安全穩定運行和電力的可靠供應。因此,降低小水電專線操作時間,能夠大大提升電網的安全水平,更可提高小水電用戶供電的可
靠性。
1 名詞解釋
電氣開關運行狀態:開關及其各側刀閘在合閘位置,開關與電源相連通。
電氣設備檢修狀態:是指連接設備的各側均有明顯的斷開點或可判斷的斷開點,需要檢修的設備已接地的狀態,或該設備與系統徹底隔離,與斷開點設備沒有物理連接時的狀態。在該狀態下設備的保護和自動裝置、控制、合閘及信號電源等均應退出。
小水電專線停電操作時間是指:斷開變電站側開關及拉開兩側的刀閘,同時拉開專線上所有T接線路上的刀閘,最后在所有刀閘靠線路側接地,全部這些操作所用的時間(如圖1
所示)。
圖1 停電操作時間示意圖
2 陽江地區35 kV小水電線路運行現狀
隨著社會經濟的發展及電網規模的擴大,電網結構日趨復雜,對供電可靠性的要求也越來越高。提高供電可靠性可通過以下幾種方式:①采用環網供電,可以大大提高供電可靠性,但隨之而來的電磁環網問題和電氣環網對保護的影響又對電網的穩定性造成威脅。220 kV電壓及以上等級電網已逐步取代了110 kV電網線路的聯絡線功能。故在110 kV電網中已較少采用環網形式。②采用雙電源網絡供電,但會對繼電保護裝置的配置及保護的配合帶來一定的困難。所以目前對110 kV及以下電壓等級的系統,較廣泛采用環網設計、開環備用,即單電源供電輔以備自投裝置的方式,當主供電源出現故障時,通過備自投裝置自動切換至另一路備用電源供電。
陽江地區沿著漠陽江流域已經有了20座裝機容量較大的水電站,而這些電站的水電專線下面又會T接許多裝機更小的水電站,而且分布不均。我們選取其中一條典型35 kV鐵垌線,從35 kV鐵垌線線路發電設備參數統計表可以看出,一條專線就有27個35 kV水電站,分布在21條分支線上。若想讓35 kV鐵垌線線路由運行轉為檢修,則除了永寧變電站的35 kV鐵垌線開關與刀閘需拉開外并接地外,21條分支線都需把T接點的刀閘拉開并接地。這是一個十分耗時的工作。
根據《廣東省電力系統調度規程》中規定220 kV及以下線路由運行轉檢修的操作時間不應超過45分鐘。由于35 kV小水電專線不在要求范圍內。所以陽江地調根據小水電專線的操作情況,在《陽江市電力系統調度規程》中制定35 kV小水電線路由運行轉檢修的操作時間不應超過55分鐘。(如圖2所示)。
圖2 陽江地區35 kV電網運行方式圖
我們統計了2012年11月-2013年3月份,陽江地區20個35 kV小水電站專線的平均停電操作時間,統計結果如下表。
通過上面的分析,小水電分支刀閘較多是操作時間長的癥結所在,只要在小水電線路加裝一把總刀閘即可實現目標。但由于小水電專線都是用戶資產,在線路上加裝總刀閘還是需要用戶同意,并承擔工程費用才行。通過我們走訪用戶發現,許多用戶對在線路上加裝總刀閘的重要性普遍意識不高,而且都有多一事不如少一事的思想。
3 多支路小水電線路加裝總刀閘的建議
多支路小水電線路廣泛應用于電網系統中,其線路操作的時間性對供電可靠性產生至關重要的影響。應用中,應注意以下幾個方面。
1)當前水電專線線路操作需要用戶同時操作各個分支線刀閘,不僅要往返于各個地點而且操作設備數量較多;如加裝分支線總刀閘后,用戶僅需操作一個設備,工作量明顯大大減少。。
2)通過對比可以看出,豐水期安排用戶施工影響了用戶的發電收入,給用戶造成直接經濟損失。
3)經過整個工程預算方案的分析以及通過走訪少數小水電客戶,了解到如果只是幾個小水電站客戶承擔整個工程費用的話,他們對于自己所承擔的費用部分無法接受,表示費用偏高。
4)小水電用戶對申請流程不熟悉,要申請項目施工需要進行多方審批通過,小水電用戶去跑流程還是有困難。
5)根據陽江電網實際運行情況分析統計,陽江市近五年來未發生因刀閘設備故障而導致電網發生事故事件,刀閘故障率極低,因此,可以說加裝刀閘不會造成設備故障率的增加;反而,加裝刀閘能使調度員在事故發生的情況下快速隔離故障點,迅速恢復其他正常設備的運行,對簡化事故處理,提高電網穩定性都有明顯提升效果。
6)小水電運行人員不懂新設備的操作與維護,導致操作不規范,速度緩慢、出現故障時不能處理,直接影響小水電專線用戶的操作時間;因此,也是一個要因。
7)調度協議的簽訂具有法律效應,能夠很好的解決有爭議的管理權歸屬問題。
4 結論
隨著社會的發展,人民生活水平的不斷提高,其運行也愈加復雜,用戶對電力的依賴程度越來越大。為了進一步完善電網可靠性要求,多支路線路總刀閘的使用取得了顯著的經濟和社會效益,緩解了陽江地區電網薄弱,供電可靠性低的問題,同時還必須提高總刀閘裝置運行的安全性、可靠性。通過陽江地區近幾年電網的發展,不難看出加裝線路總刀閘是保證可持續供電的一種很有效的方式,能夠有效的降低了水電線路平均操作時間,既減輕了值班調度員的工作壓力,又縮短了用戶平均停電時間,提高了供電可靠性,保障了水電企業的正常發電,提高了企業的服務質量和社會滿意度,為企業在社會上樹立了良好形象。
參考文獻
[1]王德全.110 kV備自投與保護裝置配合問題的分析和探討[J].江蘇電機工程,2010(7):41-44.
[2]郭碧媛,張豐.110 kV擴大內橋接線備自投邏輯分析[J].電力系統保護與控制,2010,7(38):124-128.
[3]魯厚軒.110 kV變電站雙電源備自投跳閘分析[J].農林電氣化,2010(07):25-26.
[4]肖榮剛.解析110 kV霞洞變電站備自投方案[J].廣東科技,2010(7):101.endprint
摘 要 35 kV小型發電廠為了節省成本,經常采用多支路共用一段主線線路的方式運行。在實際運行過程中,多支路線路停電操作繁瑣,停電時間長,成為了日益影響線路供電可靠性的一個重要原因,本文簡要探討在多支路小水電線路加裝總刀閘來提高線路安全運行的可行性。
關鍵詞 小水電;35 kV變電站;供電可靠性;操作時間
中圖分類號:TV742 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)22-0175-02
作為濱海城市的陽江,母親河“漠陽江”橫穿全市南北,水利資源十分豐富,所以小水電站繁多,已建成運行的小水電站有412座(35 kV及以上共有154座),35 kV水電專線線路較長,分支線較多,而且線路周邊樹木雜亂,雨水較多,導致小水電專線的故障操作頻繁。據2011-2012年統計,陽江35 kV小水電專線操作平均要75分鐘,而且操作量大,給調度員日常的調度工作帶來很大的工作量及耗費精力。
隨著陽江地區經濟的不斷發展,陽江小水電負荷的不斷增加,水電用戶對供電企業的服務質量特別是供電可靠性的要求越來越高。然而,當前陽江水電專線線路操作時間長,不僅會造成陽江市的供電可靠性下降,而且嚴重威脅到電網安全穩定運行和電力的可靠供應。因此,降低小水電專線操作時間,能夠大大提升電網的安全水平,更可提高小水電用戶供電的可
靠性。
1 名詞解釋
電氣開關運行狀態:開關及其各側刀閘在合閘位置,開關與電源相連通。
電氣設備檢修狀態:是指連接設備的各側均有明顯的斷開點或可判斷的斷開點,需要檢修的設備已接地的狀態,或該設備與系統徹底隔離,與斷開點設備沒有物理連接時的狀態。在該狀態下設備的保護和自動裝置、控制、合閘及信號電源等均應退出。
小水電專線停電操作時間是指:斷開變電站側開關及拉開兩側的刀閘,同時拉開專線上所有T接線路上的刀閘,最后在所有刀閘靠線路側接地,全部這些操作所用的時間(如圖1
所示)。
圖1 停電操作時間示意圖
2 陽江地區35 kV小水電線路運行現狀
隨著社會經濟的發展及電網規模的擴大,電網結構日趨復雜,對供電可靠性的要求也越來越高。提高供電可靠性可通過以下幾種方式:①采用環網供電,可以大大提高供電可靠性,但隨之而來的電磁環網問題和電氣環網對保護的影響又對電網的穩定性造成威脅。220 kV電壓及以上等級電網已逐步取代了110 kV電網線路的聯絡線功能。故在110 kV電網中已較少采用環網形式。②采用雙電源網絡供電,但會對繼電保護裝置的配置及保護的配合帶來一定的困難。所以目前對110 kV及以下電壓等級的系統,較廣泛采用環網設計、開環備用,即單電源供電輔以備自投裝置的方式,當主供電源出現故障時,通過備自投裝置自動切換至另一路備用電源供電。
陽江地區沿著漠陽江流域已經有了20座裝機容量較大的水電站,而這些電站的水電專線下面又會T接許多裝機更小的水電站,而且分布不均。我們選取其中一條典型35 kV鐵垌線,從35 kV鐵垌線線路發電設備參數統計表可以看出,一條專線就有27個35 kV水電站,分布在21條分支線上。若想讓35 kV鐵垌線線路由運行轉為檢修,則除了永寧變電站的35 kV鐵垌線開關與刀閘需拉開外并接地外,21條分支線都需把T接點的刀閘拉開并接地。這是一個十分耗時的工作。
根據《廣東省電力系統調度規程》中規定220 kV及以下線路由運行轉檢修的操作時間不應超過45分鐘。由于35 kV小水電專線不在要求范圍內。所以陽江地調根據小水電專線的操作情況,在《陽江市電力系統調度規程》中制定35 kV小水電線路由運行轉檢修的操作時間不應超過55分鐘。(如圖2所示)。
圖2 陽江地區35 kV電網運行方式圖
我們統計了2012年11月-2013年3月份,陽江地區20個35 kV小水電站專線的平均停電操作時間,統計結果如下表。
通過上面的分析,小水電分支刀閘較多是操作時間長的癥結所在,只要在小水電線路加裝一把總刀閘即可實現目標。但由于小水電專線都是用戶資產,在線路上加裝總刀閘還是需要用戶同意,并承擔工程費用才行。通過我們走訪用戶發現,許多用戶對在線路上加裝總刀閘的重要性普遍意識不高,而且都有多一事不如少一事的思想。
3 多支路小水電線路加裝總刀閘的建議
多支路小水電線路廣泛應用于電網系統中,其線路操作的時間性對供電可靠性產生至關重要的影響。應用中,應注意以下幾個方面。
1)當前水電專線線路操作需要用戶同時操作各個分支線刀閘,不僅要往返于各個地點而且操作設備數量較多;如加裝分支線總刀閘后,用戶僅需操作一個設備,工作量明顯大大減少。。
2)通過對比可以看出,豐水期安排用戶施工影響了用戶的發電收入,給用戶造成直接經濟損失。
3)經過整個工程預算方案的分析以及通過走訪少數小水電客戶,了解到如果只是幾個小水電站客戶承擔整個工程費用的話,他們對于自己所承擔的費用部分無法接受,表示費用偏高。
4)小水電用戶對申請流程不熟悉,要申請項目施工需要進行多方審批通過,小水電用戶去跑流程還是有困難。
5)根據陽江電網實際運行情況分析統計,陽江市近五年來未發生因刀閘設備故障而導致電網發生事故事件,刀閘故障率極低,因此,可以說加裝刀閘不會造成設備故障率的增加;反而,加裝刀閘能使調度員在事故發生的情況下快速隔離故障點,迅速恢復其他正常設備的運行,對簡化事故處理,提高電網穩定性都有明顯提升效果。
6)小水電運行人員不懂新設備的操作與維護,導致操作不規范,速度緩慢、出現故障時不能處理,直接影響小水電專線用戶的操作時間;因此,也是一個要因。
7)調度協議的簽訂具有法律效應,能夠很好的解決有爭議的管理權歸屬問題。
4 結論
隨著社會的發展,人民生活水平的不斷提高,其運行也愈加復雜,用戶對電力的依賴程度越來越大。為了進一步完善電網可靠性要求,多支路線路總刀閘的使用取得了顯著的經濟和社會效益,緩解了陽江地區電網薄弱,供電可靠性低的問題,同時還必須提高總刀閘裝置運行的安全性、可靠性。通過陽江地區近幾年電網的發展,不難看出加裝線路總刀閘是保證可持續供電的一種很有效的方式,能夠有效的降低了水電線路平均操作時間,既減輕了值班調度員的工作壓力,又縮短了用戶平均停電時間,提高了供電可靠性,保障了水電企業的正常發電,提高了企業的服務質量和社會滿意度,為企業在社會上樹立了良好形象。
參考文獻
[1]王德全.110 kV備自投與保護裝置配合問題的分析和探討[J].江蘇電機工程,2010(7):41-44.
[2]郭碧媛,張豐.110 kV擴大內橋接線備自投邏輯分析[J].電力系統保護與控制,2010,7(38):124-128.
[3]魯厚軒.110 kV變電站雙電源備自投跳閘分析[J].農林電氣化,2010(07):25-26.
[4]肖榮剛.解析110 kV霞洞變電站備自投方案[J].廣東科技,2010(7):101.endprint
摘 要 35 kV小型發電廠為了節省成本,經常采用多支路共用一段主線線路的方式運行。在實際運行過程中,多支路線路停電操作繁瑣,停電時間長,成為了日益影響線路供電可靠性的一個重要原因,本文簡要探討在多支路小水電線路加裝總刀閘來提高線路安全運行的可行性。
關鍵詞 小水電;35 kV變電站;供電可靠性;操作時間
中圖分類號:TV742 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)22-0175-02
作為濱海城市的陽江,母親河“漠陽江”橫穿全市南北,水利資源十分豐富,所以小水電站繁多,已建成運行的小水電站有412座(35 kV及以上共有154座),35 kV水電專線線路較長,分支線較多,而且線路周邊樹木雜亂,雨水較多,導致小水電專線的故障操作頻繁。據2011-2012年統計,陽江35 kV小水電專線操作平均要75分鐘,而且操作量大,給調度員日常的調度工作帶來很大的工作量及耗費精力。
隨著陽江地區經濟的不斷發展,陽江小水電負荷的不斷增加,水電用戶對供電企業的服務質量特別是供電可靠性的要求越來越高。然而,當前陽江水電專線線路操作時間長,不僅會造成陽江市的供電可靠性下降,而且嚴重威脅到電網安全穩定運行和電力的可靠供應。因此,降低小水電專線操作時間,能夠大大提升電網的安全水平,更可提高小水電用戶供電的可
靠性。
1 名詞解釋
電氣開關運行狀態:開關及其各側刀閘在合閘位置,開關與電源相連通。
電氣設備檢修狀態:是指連接設備的各側均有明顯的斷開點或可判斷的斷開點,需要檢修的設備已接地的狀態,或該設備與系統徹底隔離,與斷開點設備沒有物理連接時的狀態。在該狀態下設備的保護和自動裝置、控制、合閘及信號電源等均應退出。
小水電專線停電操作時間是指:斷開變電站側開關及拉開兩側的刀閘,同時拉開專線上所有T接線路上的刀閘,最后在所有刀閘靠線路側接地,全部這些操作所用的時間(如圖1
所示)。
圖1 停電操作時間示意圖
2 陽江地區35 kV小水電線路運行現狀
隨著社會經濟的發展及電網規模的擴大,電網結構日趨復雜,對供電可靠性的要求也越來越高。提高供電可靠性可通過以下幾種方式:①采用環網供電,可以大大提高供電可靠性,但隨之而來的電磁環網問題和電氣環網對保護的影響又對電網的穩定性造成威脅。220 kV電壓及以上等級電網已逐步取代了110 kV電網線路的聯絡線功能。故在110 kV電網中已較少采用環網形式。②采用雙電源網絡供電,但會對繼電保護裝置的配置及保護的配合帶來一定的困難。所以目前對110 kV及以下電壓等級的系統,較廣泛采用環網設計、開環備用,即單電源供電輔以備自投裝置的方式,當主供電源出現故障時,通過備自投裝置自動切換至另一路備用電源供電。
陽江地區沿著漠陽江流域已經有了20座裝機容量較大的水電站,而這些電站的水電專線下面又會T接許多裝機更小的水電站,而且分布不均。我們選取其中一條典型35 kV鐵垌線,從35 kV鐵垌線線路發電設備參數統計表可以看出,一條專線就有27個35 kV水電站,分布在21條分支線上。若想讓35 kV鐵垌線線路由運行轉為檢修,則除了永寧變電站的35 kV鐵垌線開關與刀閘需拉開外并接地外,21條分支線都需把T接點的刀閘拉開并接地。這是一個十分耗時的工作。
根據《廣東省電力系統調度規程》中規定220 kV及以下線路由運行轉檢修的操作時間不應超過45分鐘。由于35 kV小水電專線不在要求范圍內。所以陽江地調根據小水電專線的操作情況,在《陽江市電力系統調度規程》中制定35 kV小水電線路由運行轉檢修的操作時間不應超過55分鐘。(如圖2所示)。
圖2 陽江地區35 kV電網運行方式圖
我們統計了2012年11月-2013年3月份,陽江地區20個35 kV小水電站專線的平均停電操作時間,統計結果如下表。
通過上面的分析,小水電分支刀閘較多是操作時間長的癥結所在,只要在小水電線路加裝一把總刀閘即可實現目標。但由于小水電專線都是用戶資產,在線路上加裝總刀閘還是需要用戶同意,并承擔工程費用才行。通過我們走訪用戶發現,許多用戶對在線路上加裝總刀閘的重要性普遍意識不高,而且都有多一事不如少一事的思想。
3 多支路小水電線路加裝總刀閘的建議
多支路小水電線路廣泛應用于電網系統中,其線路操作的時間性對供電可靠性產生至關重要的影響。應用中,應注意以下幾個方面。
1)當前水電專線線路操作需要用戶同時操作各個分支線刀閘,不僅要往返于各個地點而且操作設備數量較多;如加裝分支線總刀閘后,用戶僅需操作一個設備,工作量明顯大大減少。。
2)通過對比可以看出,豐水期安排用戶施工影響了用戶的發電收入,給用戶造成直接經濟損失。
3)經過整個工程預算方案的分析以及通過走訪少數小水電客戶,了解到如果只是幾個小水電站客戶承擔整個工程費用的話,他們對于自己所承擔的費用部分無法接受,表示費用偏高。
4)小水電用戶對申請流程不熟悉,要申請項目施工需要進行多方審批通過,小水電用戶去跑流程還是有困難。
5)根據陽江電網實際運行情況分析統計,陽江市近五年來未發生因刀閘設備故障而導致電網發生事故事件,刀閘故障率極低,因此,可以說加裝刀閘不會造成設備故障率的增加;反而,加裝刀閘能使調度員在事故發生的情況下快速隔離故障點,迅速恢復其他正常設備的運行,對簡化事故處理,提高電網穩定性都有明顯提升效果。
6)小水電運行人員不懂新設備的操作與維護,導致操作不規范,速度緩慢、出現故障時不能處理,直接影響小水電專線用戶的操作時間;因此,也是一個要因。
7)調度協議的簽訂具有法律效應,能夠很好的解決有爭議的管理權歸屬問題。
4 結論
隨著社會的發展,人民生活水平的不斷提高,其運行也愈加復雜,用戶對電力的依賴程度越來越大。為了進一步完善電網可靠性要求,多支路線路總刀閘的使用取得了顯著的經濟和社會效益,緩解了陽江地區電網薄弱,供電可靠性低的問題,同時還必須提高總刀閘裝置運行的安全性、可靠性。通過陽江地區近幾年電網的發展,不難看出加裝線路總刀閘是保證可持續供電的一種很有效的方式,能夠有效的降低了水電線路平均操作時間,既減輕了值班調度員的工作壓力,又縮短了用戶平均停電時間,提高了供電可靠性,保障了水電企業的正常發電,提高了企業的服務質量和社會滿意度,為企業在社會上樹立了良好形象。
參考文獻
[1]王德全.110 kV備自投與保護裝置配合問題的分析和探討[J].江蘇電機工程,2010(7):41-44.
[2]郭碧媛,張豐.110 kV擴大內橋接線備自投邏輯分析[J].電力系統保護與控制,2010,7(38):124-128.
[3]魯厚軒.110 kV變電站雙電源備自投跳閘分析[J].農林電氣化,2010(07):25-26.
[4]肖榮剛.解析110 kV霞洞變電站備自投方案[J].廣東科技,2010(7):101.endprint