張家港保稅區長源熱電有限公司,是張家港保稅區基礎配套項目之一,位于張家港保稅區東北側,全廠占地面積310畝。2010年11月,公司五期擴建工程前期2臺220t鍋爐配1臺35MW背壓機組正式投運(圖1);2011年10月,五期第2臺35MW背壓機組投運;2012年6月,五期第3臺220t/h循環流化床鍋爐投運。目前公司總裝機容量為94MW,總產汽能力達1000t/h;擁有3×130t/h循環流化床鍋爐配2×12MW背壓機組及3×220t/h循環流化床鍋爐配2×35MW背壓機組,具備800t/h的供汽能力。
公司現有供汽管網85km,供汽覆蓋面積80km2,為道康寧、杜邦、陶氏、中糧集團、康得新等數十家世界500強在內的160家中外企業提供4.9MPa、350℃及1.4MPa、210℃高低壓蒸汽。目前平均供汽量為400~500 t/h,熱電比達1000%,集中供汽效應明顯。
2002年,公司成為蘇州市第一家使用國家節能環保推廣產品——循環流化床鍋爐的熱電企業,并在全國熱電行業中首家使用布袋除塵器,目前該設備已成為熱電企業首選除塵設備。尤其是五期擴建工程裝備的35MW背壓式汽輪發電機組,是目前國內最大、技術最先進的,其供熱能力相當于300MW機組,供電標煤耗僅為228g/kWh,低于1000MW超超臨界機組。項目實施后,可實現年節約標煤28萬t。同時,公司于2010年12月1日主動關停了高能耗的一期工程1、2號機組(圖2)。裝備水平的不斷躍升帶來了技術指標的持續優化,公司發電標煤耗、供汽標煤耗、機組熱效率、熱電比等技術指標在江蘇省名列前茅。
公司在發展過程中非常重視節能技術改造工作,2009年成立了節能技術研發小組,對生產工藝各個環節的節能技術收資、分析,對節能效果顯著并切實可行的進行立項,向公司管理層匯報,批準后進行實施并對項目實際節能效果進行對比分析。
以公司南港供熱專線壓力匹配器代替減溫減壓器改造項目為例,該南港專線之前使用的是減溫減壓器供1.8Mpa、240℃蒸汽25t/h,新蒸汽參數為5.0MPa,475℃,造成從5.0MPa到1.8MPa的節流損失,經過收資論證,用壓力匹配器代替減溫減壓器可以獲得可觀的節能效益。
其工作原理(圖3)是:用少量5.0MPa,475℃新蒸汽作驅動蒸汽進入壓力匹配器,經超音速噴咀形成高速汽流,引射1.4MPa、310℃的背壓汽輪機排汽,升壓到1.8MPa后向外供汽。該裝置配有出口壓力、溫度自動控制裝置,在輸出蒸汽流量和驅動、吸入蒸汽參數變化時,都可以保持出口壓力、溫度穩定。用壓力匹配器代替減溫減壓器,可以減少新蒸汽的用量,增加通過背壓汽輪機的流量,增加熱化發電量,獲得節能效益。

圖1 五期35MW高效低耗背壓機組

圖2 關停一期高能耗抽凝機組

圖3 減溫減壓器與壓力匹配器供熱原理對比
經節能改造后,少用新蒸汽10.7t/h,增加背壓汽輪機流量11.8t/h。背壓汽輪機按額定汽耗13.48kg/kWh計算,增加熱化發電量875kW。該熱化發電量為凈利潤,按電價0.5元/kWh,年運行8000h計算,則年收益為:875×8000×0.5=350萬元。
自公司五期擴建工程實施及一期機組拆除以來,五期高效低耗背壓機組的優勢逐步顯現,2009~2012年單位產品累計節標煤33507tce,2010~2012年共耗用標煤1349636tce,綜合節能率2.5%。公司2010年的供電標煤耗為294g/kWh,2012年為155g/kWh,降低了47%,可見五期工程節能效果顯著。根據《中國電力減排研究2012》,全國火力發電供電標煤耗平均水平為326g/kWh,2012年我公司的供電標煤耗為155g/kWh,比行業平均水平降低了52%。
長源熱電始終以節能降耗、可持續發展為理念,全力支持國家和地方的大氣防治和節能減排行動,2006年起公司全力配合小鍋爐企業集中供汽工作,投資近2000萬元建設專用管網,至2007年共向15家小鍋爐企業實現集中供汽,革除小鍋爐總容量計100t/h。多年來,公司先后榮獲中國電力行業優秀企業、中國節能減排領軍企業、中國能效之星四星企業、江蘇省電力行業優秀企業、蘇州能效之星四星企業、蘇州市熱電企業節能降耗先進單位、張家港市節能降耗先進單位、張家港市資源節約型企業等多項榮譽稱號。