陳 殿 張 霖 胡東明
(西南油氣田江油輕烴廠)
江油輕烴廠45×104m3/d輕烴回收裝置主要用于回收中壩氣田須二氣藏不含硫天然氣中的C3H8、C4H10及C5H12等以上輕烴組分。該裝置主要采用分子篩吸附脫水方法,原料氣經過分子篩床層的過程中,氣體中含有的氣相飽和水被分子篩吸附,滿足原料氣的水露點達到進入低溫系統的要求[1]。當分子篩吸附劑處于飽和狀態時,利用再生氣釋放出分子篩中所吸收的水分,即可使其重新恢復活性。
江油輕烴廠脫水系統主要由吸附塔、干燥塔、再生氣加熱爐、再生氣冷卻器及再生氣分離器等組成。其脫水工藝包括吸附和再生兩部分,采用雙塔(吸附塔、干燥塔)流程(圖1):首先高壓原料氣進入分離器以除去氣體中帶來的游離液體及雜質等,然后進入分子篩干燥器以除去其所含的飽和水分,最后經過濾器后進入冷箱。

圖1 輕烴廠脫水工藝流程簡圖
2.1吸附溫度
吸附塔在操作時對溫度變化很敏感,主要是由于吸附劑的濕容量會隨床層溫度的升高而下降,導致吸附效果變差。
2.2吸附周期和再生時間
吸附劑的濕容量和裝填量、原料氣的含水量、床層的高徑比、空塔氣速以及再生氣能耗等因素,均能夠決定吸附周期和再生時間的長短[2]。
2.3再生溫度
床層的再生溫度越高,分子篩的濕容量越大,脫水效果就越好,但溫度過高會影響其壽命。該分子篩要求再生溫度為200~300℃。如圖2所示為4月26日再生進口溫度變化曲線,可以看出床層溫度由55℃上升到290℃左右需要3h。

圖2 4月26日再生進口溫度曲線
2.4再生氣和冷卻氣流量
再生氣與冷卻氣的流量一般相同,主要取決于再生溫度和時間。
3.1脫水裝置質量估算
3.1.1塔體質量估算
分子篩脫水裝置主體結構為立式圓筒型雙塔結構,其結構尺寸為:DN=1200mm,H=10640mm,δ=18mm。主要包括塔體圓筒質量、封頭質量、附件質量和裙座質量4部分。
塔體圓筒質量估算,根據資料查閱結果,得出分子篩塔圓筒結構的有效高度h1=6860mm,則塔體圓筒質量為:

封頭質量估算,可以近似將封頭看作兩個半球形狀,采用積分法進行估算:

附件質量估算,包括梯子平臺預焊件、對焊鋼法蘭、加厚接管、垂直吊蓋、對焊法蘭人孔、不銹鋼絲、絲網、柵板、支持圈及支持板等,查閱相關資料得出附件質量總和為:
mc=555kg
裙座質量估算,塔體的裙座可以看作一段圓筒結構,其有效高度h2=1400mm,則塔體裙座質量為:

則塔體結構總質量估算結果為:
m1=ma+mb+mc+md=5475.20kg
3.1.2分子篩和瓷球質量估算
查閱資料得出,脫水裝置分子篩的有效堆積高度為5 260mm,堆密度ρ2=700kg/m3,則分子篩的質量為:

塔的床層上層鋪φ200mm瓷球,下層鋪φ300mm瓷球,瓷球堆密度ρ3=2000kg/m3,則瓷球的質量為:

3.2再生氣熱負荷計算
在再生過程中,進口終了溫度取4月24~30日一周的平均溫度293.12℃,出口終了溫度為223.52℃。再生過程中的熱負荷主要來自于塔體熱負荷、分子篩熱負荷、瓷球熱負荷和吸附水的脫附熱4個方面。
考慮再生氣溫度對分子篩脫水效果的影響,故將4月26日再生氣出口溫度與對應時間進行統計,如圖3所示,再生出口溫度約從55℃經過一個跌落階段后,逐步升高到223.52℃,大約需要6h時間,其中出口溫度維持在200℃以上的時間為2h。

圖3 4月26日再生出口溫度曲線
再生進口終了溫度為293.12 ℃,分子篩床層吸附后溫度29.12 ℃(即床層溫升5 ℃),再生出口終了溫度為223.52 ℃,因此在對再生氣熱負荷的估算過程中,可以將床層平均再生溫度參數設為T1:
T1=0.5×(293.12+223.52)=258.32℃
塔體熱負荷計算,在258.32 ℃時,鋼材比熱為0.50kJ/(kg·℃),則塔體的熱負荷為:
Q1=m1CpΔt=5475.20×0.5×(258.32-29.12)
=627457.92kJ
分子篩熱負荷計算,在258.32 ℃時,分子篩比熱為0.96 kJ/(kg·℃),則分子篩的熱負荷為:
Q2=m2CpΔt=3916.15×0.96×(258.32-29.12)
=861678.32kJ
瓷球熱負荷計算,在258.32 ℃時,瓷球比熱為0.88 kJ/(kg·℃),則瓷球的熱負荷為:
Q3=m3CpΔt=1063.59×0.88×(258.32-29.12)
=214521.85kJ
吸附水分的脫附熱,查閱資料得到吸附水的脫附熱比為4 186.8kJ/kg,則吸附水的脫附熱為:
Q4=4186.8·m水=4186.8×5.46=22859.93kJ
由于在再生氣加熱過程中,存在10%的熱量損失,則再生氣的總熱負荷為:
Q=1.1×(Q1+Q2+Q3+Q4)=1899169.82kJ
3.3再生時間估算
根據再生氣的熱負荷以及再生氣在該條件下的比熱值,計算出再生時間。在此,由于再生氣為透平膨脹機增壓端的干氣,其甲、乙烷含量達到98%以上,為計算方便忽略其他組分[3]。
再生出口的平均溫度:
tm=0.5×(223.52+29.12)=126.32℃
單位質量再生氣的熱負荷:
Δt=293.12-0.5×(223.52+29.12)=166.80℃
qH=CpΔt=1.35×(293.12-126.32)=225.18kJ/kg
完成再生所需的再生氣質量:

完成分子篩再生所需要的時間:

3.4冷吹氣熱負荷計算
同理,根據圖3可以得出冷吹的終了溫度為55℃,冷吹氣的熱負荷主要來自于3個方面:塔體結構熱負荷、分子篩熱負荷和瓷球熱負荷。
塔體結構熱負荷計算,在258.32 ℃時,鋼材比熱0.50kJ/(kg·℃),則塔體結構的熱負荷為:
Q1=m1CpΔt=5475.20×0.5×(258.32-55)
=556608.83kJ
分子篩熱負荷計算,在258.32 ℃時,分子篩比熱0.96 kJ/(kg·℃),則分子篩的熱負荷為:
Q2=m2CpΔt=3916.15×0.96×(258.32-55)
=764382.35kJ
瓷球負荷計算,在258.32 ℃時,瓷球比熱為0.88 kJ/(kg·℃),則瓷球的熱負荷為:
Q3=m3CpΔt=1063.59×0.88×(258.32-55)
=190299.23kJ
由于冷卻時存在10%的能量損失,冷卻氣需要帶走的總熱負荷為:
Q=1.1×(Q1+Q2+Q3)=1662419.45kJ
3.5冷吹時間估算
根據冷吹氣需要帶走的熱量以及該條件下單位質量冷吹氣焓降值,得出裝置的冷吹時間。
干燥器在冷卻階段的平均溫度ti為:
ti=0.5×(258.32+55)=156.66℃
冷吹氣的溫度ta=33.65℃, 床層溫度自258.32℃降到55℃,干氣在溫度為156.66℃,壓力為1.72Pa下的熱焓為-3 986.71kJ/kg;干氣在溫度為33.65℃,壓力為1.72MPa下的熱焓為-4 218.36 kJ/kg,則單位質量冷吹氣的焓降值為:
qH=(h|156.66-h|33.65)=-3986.71-(-4218.36)
=231.65kJ/kg
完成冷卻所需冷吹氣的質量為:

完成冷吹所需要的時間為:

3.6計算結果分析
現階段江油輕烴廠分子篩脫水裝置再生時間每組控制在6h左右,平均每天再生氣加熱爐的耗氣量為1 040m3。根據理論計算得出:完成一組分子篩再生所需的再生氣質量為8 434.01kg,需要4.34h便可完全脫去分子篩所吸附的飽和水。
但在以上的理論計算中忽略了兩點:被分子篩吸附的烴類,未脫附前所吸收的熱量以及脫附熱;分子篩吸附水在未脫附前的吸收熱。根據《天然氣工程手冊》的計算原理,實際再生時間須在4.34h的基礎上增加5%~10%的時間裕量。因此,修正后的再生時間此時為4.77h,理論上完全可以使脫水裝置出口原料氣中的水含量達到生產要求[4]。根據以上計算結果對比現場實際情況,則可以達到減小燃料氣消耗量,進一步降低裝置能耗的目的,其理論依據如下。
現階段再生氣加熱爐平均每小時耗氣量為:

若將分子篩的再生時間按理論計算結果,則每天節約耗氣量為:
V1=V燃料氣-q·t1=(520-86.67×4.77)×2=213.17m3
若將每月時間計為30天,則月耗氣量的節省量為:
V2=30V1=30×213.17=6395.05m3
以上計算是以現場裝置實際運行參數為基礎,對分子篩脫水裝置再生時間進行理論計算并加以分析。主要是為了保證裝置在正常運行的條件下,可以減小燃料氣消耗量,進一步降低裝置能耗。
4.1調整雙塔切換周期
切換周期的長短不僅會影響分子篩所吸附飽和水的總量,而且對于裝置整體能耗也有重要影響[5]。通過近幾年的觀察,按照脫水塔12h切換的經驗操作法至少能滿足54×104m3/d處理量的要求。根據資源變化情況,該裝置目前處理量約為33×104~37×104m3/d,結合脫水塔4A分子篩自身特點,通過延長每組吸附塔的吸附時間,讓水平衡段變長,使分子篩吸附水后趨向飽和,減少分子篩的吸附總容量。建議將目前的12h切換期延長至18~20h,以減少分子篩再生次數,延長分子篩使用壽命,降低裝置能耗和勞動強度。通過現場試驗將切換周期變更為18h,并采用在線水含量分析儀監測原料氣含水量,監測結果完全滿足生產要求。
4.2控制再生時間
再生時間是保證脫水裝置運行效果的一個重要因素,而控制再生時間必須以再生質量為前提,適當地縮短現裝置再生時間,既能夠保證經脫水處理后的原料氣中水露點完全滿足規定標準,又能夠減少燃料氣消耗量,降低裝置能耗[6]。
現江油輕烴廠分子篩塔再生時的操作壓力為1.60~1.75MPa,根據《飽和水蒸氣表》得出在該壓力范圍內,其對應的沸點溫度為200~210℃。因此可推斷,如要分子篩在吸附后得到充分的再生,則再生溫度不應該低于200℃。根據理論計算結果得出江油輕烴廠脫水裝置再生時間應為4.77h,故應當適當縮短再生時間,使其控制在4.8~5.0h以內,初步估算每日能減少約2.46 h的加熱時間,則每天可節約燃料213.17m3,一月按照30天計算可節約6 395.05m3燃料氣,預期效果相當可觀。
[1] 王遇冬,王璐.我國天然氣凝液回收工藝的近況與探討[J].石油與天然氣化工,2005,34(1):11~13.
[2] 胡曉敏,陸永康,曾亮泉.分子篩脫水工藝簡述[J].天然氣與石油,2008,26(1):39~41.
[3] 王金星.深冷裝置分子篩脫水效果研究[D]. 大慶:大慶石油學院,2008.
[4] 褚林.天然氣加工工程[M].北京:石油工業出版社,1996:23~26.
[5] 劉曉輝,周永賢,金偉.4A球形分子篩干燥器的優化[J].天然氣工業, 2010,30(3):91~94.
[6] 李明,魏志強,張磊,等.分子篩脫水裝置節能探討[J].石油與天然氣化工,2012,41(2):156~120.