王裕龍
(濟鋼國際工程技術有限公司 濟南)
目前干熄焦在投產(chǎn)1年后,鍋爐爐管爆裂、循環(huán)風機機殼磨漏、風機葉片磨損嚴重等情況時有發(fā)生。其中,干熄焦余熱鍋爐爆管對干熄焦本體、余熱鍋爐及發(fā)電生產(chǎn)影響較大,打亂了焦爐、干熄焦、發(fā)電系統(tǒng)的生產(chǎn)計劃,造成了大量蒸汽的放散,嚴重的會造成水封槽、爐蓋、裝入裝置、干熄爐及一次除塵耐火磚等設備的損壞,同時帶來了大量人力、物力、財力的消耗。這些現(xiàn)象和設計時的預期是有距離的,有必要對其中原因加以分析,提出改進措施。
近幾年的新建干熄焦工程大多數(shù)為側裝煤焦爐(搗固焦)配套,而且多數(shù)為高溫高壓余熱鍋爐,與頂裝煤的干熄焦相比,循環(huán)氣體中的粉塵量偏大,但二者都普遍存在鍋爐爐管爆裂、循環(huán)風機葉片及機殼磨損的現(xiàn)狀,尤其是鍋爐爆管對生產(chǎn)、設備影響最大。究其原因主要有:循環(huán)氣體中粉塵量大,爐管材料或焊接質量存在瑕疵,人為操作不當以及除塵效果欠佳。其中循環(huán)氣體中粉塵量大,影響最大也最為普遍,而它又取決于一次除塵效果,而影響一次除塵效果的主要因素中,一次除塵料位計是個很容易被忽略的重要因素。
目前在干熄焦E&I三電控制中,一次除塵排灰基本分為料位自動輸灰和時間自動輸灰2種。
在干熄焦一次除塵輸灰設計中,都設計了料位自動輸灰,,即一次除塵收集到的焦粉料位達到了高料位后,該處的料位計發(fā)出高料位信號,E&I三電控制系統(tǒng)開始自動輸灰。高料位信號消失后,系統(tǒng)停止輸灰。
在生產(chǎn)實踐中,多數(shù)接觸式料位計在使用一段時間后就損壞,為了應對備件不及時或不更換備件的情況,就在E&I三電控制中編寫了依靠時間間隔自動輸灰的程序,即人為設定一個的時間間隔,系統(tǒng)固定隔時自動輸灰。
依照工藝要求,一次除塵應實現(xiàn)料位自動輸灰,只有當一次除塵料位計損壞后,臨時使用時間輸灰。等料位計更換好,正常使用后,馬上切換到料位自動輸灰。但,在實際生產(chǎn)時間中,很多料位計在1年時間左右就損壞,工廠為了降低生產(chǎn)成本,就不再使用一次除塵料位計,直接使用時間自動輸灰。
由于干熄焦的裝焦量、排焦量、風量都是變化的,即使具有豐富經(jīng)驗的干熄焦操作工也無法及時準確把握輸灰的間隔時間、輸灰時間,以致出現(xiàn)一次除塵倉灰料位有時很高,有時很低至冷卻管排空的二種情況。
目前國內一次除塵所使用的料位計大多為接觸式高溫電容料位計,工作原理是,當物料進入2電容電極板中間,引起介質的變化,從而引起電容的變化,以此判斷料位是否到達這個高度(圖1)。

圖1 電容料位計原理圖
在實際應用過程中,由于使用了氮氣吹掃,很容易將焦粉吹到二個電容電極板中間,引起檢測電容的變化,造成料位計誤報。一旦發(fā)生這種情況,將會造成一次除塵器內焦粉放空,吸入空氣,引起一次除塵器叉形溜槽內焦粉的燃燒,可能燒壞一次除塵高溫電容料位計,燒塌一次除塵器叉形溜槽的內墻。還有可能使叉形溜槽的焦粉燒結,卡在水冷套管上部,造成一次除塵管道堵塞,無法正常輸灰。同時,由于需要對探頭24 h不間斷氮氣吹掃,氮氣壓力較高(>0.15 MPa)不可避免造成料位計附近的焦粉揚起。而不斷進入的氮氣使水冷套內與一次除塵器循環(huán)風道負壓形成壓差,造成了經(jīng)過一次除塵沉降的焦粉又被吸入鍋爐內(圖2),給系統(tǒng)帶來了隱患。同樣,當電容損壞,工廠不再使用一次除塵料位計,E&I將自動輸灰模式變?yōu)闀r間輸灰模式時,其結果是有時使一次除塵倉灰料位很高,大量的焦粉很容易被負壓吸入循環(huán)氣體中;有時料位又很低而出現(xiàn)冷卻管排空,同樣會產(chǎn)生一次除塵室的燃燒現(xiàn)象。

圖2 沉降的焦粉又被吸入鍋爐
循環(huán)氣體中的大量粉塵不斷沖刷鍋爐爐管,逐漸磨損鍋爐爐管的最外層保護套管、第二層保護套管、爐管。爐管壁逐漸變薄,達到一定程度,管壁承受不了管內水的高壓,造成爐管爆裂。
循環(huán)氣體內過多的焦粉,經(jīng)過二次除塵器后,由于二次除塵器除塵能力有限,沒有被二次除塵器除掉的焦粉存在循環(huán)氣體中,進一步形成對風機的沖刷,造成引風機葉片、機殼的磨損。
在前幾年生產(chǎn)操作中,先后作了一些嘗試。在一次除塵安裝壓力表、熱電偶、耐高溫陶瓷料位計,但結果都不盡如人意。GWJK-222型電磁波料位開關最早使用在2012年,其使用隔墻檢測的方法,不接觸被測介質,具有耐高溫、工作可靠、壽命長等突出優(yōu)點。
電磁波料位開關,采用了1個電磁波發(fā)射器,1個電磁波接收器,分別安裝在料倉對面,電磁波發(fā)射器穿過料倉墻壁,向電磁波接收器發(fā)送信號。電磁波接收器收到后,根據(jù)接收到的信號大小,判斷倉內是否有料(圖3)。現(xiàn)場實物安裝見圖4。

圖3 電磁波料位計測量原理圖

圖4 電磁波料位計安裝實物圖
電磁波料位開關已安裝使用2年多,由于料位計不接觸物料,避免了料位計探頭燒壞的可能,至今未出現(xiàn)電磁波料位開關損壞現(xiàn)象,同時可靠性也很高,從未出現(xiàn)誤報的情況。從根本上解決了一次除塵內焦粉沉降后又浮動的情況,也減少了對鍋爐爐管、循環(huán)風機的沖刷,減少了干熄焦余熱鍋爐爆管、風機磨損的情況,大大提高了干熄焦穩(wěn)定運行的能力。