文國宇 邱妙文 王 行 黃履明 何振峰
(1.廣東煙草韶關市有限公司,廣東 韶關512023;2.廣東煙草南雄科學研究所,廣東 南雄512400)
煙葉烘烤是影響煙葉品質的關鍵環節,但是耗能高、二氧化碳和二氧化硫等有害氣體排放量大,對環境污染大[1],開展煙葉烘烤節能的技術研究,降低煙葉生產能耗與排放,是煙草行業節能工作的重要組成部分。國外在20世紀50年代開始密集烤房技術研究,到1990年左右,美國、加拿大、日本、巴西等國家基本上淘汰了普通烤房,使用自動化或半自動化密集烤房。我國最早在20世紀60年代開始研究密集烤房,到21世紀初開始全國大規模推廣普及。密集烤房具有提高烤房裝煙量、提升煙葉烘烤質量、節省燃料、降低勞動強度和技術復雜性的優點。近年來隨著煙葉烘烤設備和工藝技術取得突破,配套風機功率由3.0~4.5k W降低到1.1~2.2k W,耗電量由0.60~0.80k W·h/kg降低到0.30~0.50k W·h/kg,耗煤量從原來普通烤房的2.5kg標煤/kg干煙降到現在的1.5kg~2.0kg,其熱能利用率也有原來普通烤房的25%~30%提高到40%~45%[2-4]。可以看出我國密集烤房在熱能利用方面有所提高,但仍處于較低水平,與國外相比仍有較大差距。
目前,密集烤房群的規模多為5~10座為一個單位,所處位置較為分散,尤其是南方丘陵山地煙區,難以形成規模化,無法采用集中供熱或者整體配套的方式來提高能源利用率。煙葉烘烤過程中的耗熱可分為有效耗熱和無效耗熱,其中排煙熱損失可到達15%~25%[3]。因此,為了有效降低密集烤房排煙熱損失,增加熱能利用率,本文以單座密集烤房為研究對象,通過低成本改造加裝余熱采熱器,并與普通密集烤房進行對比試驗,以期為我國密集烤房節能技術的發展創新提供參考。
試驗在廣東省南雄煙區進行,供試品種為粵煙97,栽培管理按常規進行。供試烤房均為8×2.7m氣流下降式密集烤房,試驗烤房在烤房內散熱管與煙囪之間加裝余熱采熱器,對照烤房為普通密集式烤房。對加裝了余熱采熱器的密集烤房3烤次的耗煤量煙囪排煙口溫度變化情況進行跟蹤記錄,并與對照烤房進行對比,分析節能效果。由于每一烤次的裝煙量不同,因此采用單位重量干煙葉的耗煤量、耗電量作為衡量烘烤成本的指標。
如表1所示,加裝了余熱采熱器的試驗烤房耗煤量及成本有不同程度的降低,分別比對照烤房降低了3.18%、2.66%和9.50%,平均降低5.11%。爐膛燃煤所得的熱能,一部分經過散熱管轉換傳遞到烤房內的熱風循環中,剩余部分則隨著燃煤廢煙氣排至煙囪外。而加裝了余熱采熱器后,對散熱管未轉換的熱能進行二次采熱,比把獲得的熱能借助小型風機傳遞到烤房內的熱風循環,降低煙囪排煙熱損耗,提高燃煤熱能利用率,因此,余熱循環除濕設備降低煤耗效果較明顯。

表1 不同處理耗煤量及成本對比

表2 烤房煙囪排煙口溫度對比
隨著煙葉烘烤所需熱量的逐漸增加,烤房爐膛燃煤產生的熱量越來越多,煙囪排煙口的溫度也隨之越來越高,即是排煙損失的熱量越來越多。如表2所示,加裝了余熱采熱器之后,煙囪排煙口的溫度隨著烘烤進程,從對照的47.4~82.9℃降至32.1~52.5℃,降幅達到30%左右,溫度下降效果明顯。這也說明了加裝了余熱采熱器之后,燃煤熱能利用率提高,排煙損失的熱能減少

圖1 煙囪排煙口溫度與烤房內干球溫度差曲線變化圖
如圖1所示,隨著烘烤進程,對照烤房煙囪排煙口溫度始終高于烤房內干球溫度,說明燃煤熱能未充分轉換就隨著廢煙氣外排了,且兩者溫度差越來越大,說明排煙熱損失越來越多。而加裝了余熱采熱器的烤房反之,煙囪排煙口溫度始終低于烤房內干球溫度,說明燃煤熱能經過余熱采熱器二次吸熱轉換后,熱能利用率要高于對照烤房。
綜上所述,通過加裝余熱采熱器,低成本改造現有密集烤房,煙葉烘烤過程中煙囪排煙口的溫度明顯降低,從對照的47.4~82.9℃降至32.1~52.5℃,降幅達到30%左右,減少排煙熱損失。同時提高了燃煤熱能利用率,平均烘烤煤耗降低5.11%,節省了烘烤成本,增加煙農經濟效益。因此,加裝余熱采熱器是一種針對單座密集烤房群,實現節能的有效途徑。
[1]王國平,向鵬華.密集烤房群余熱利用對煙葉烘烤成本及烘烤質量影響的研究[J].作物研究,2010(4):348-350.
[2]宮長榮,等,編.密集式烘烤[M].北京:中國輕工業出版社,2007:8-10.
[3]宋朝鵬,賀帆,王戰義,宮長榮,邱坤,李先鋒.提高烤房熱能利用率的途徑初探[J].安徽農業科學雜志,2008(18):7743-7744,7751.
[4]李英俊,金珖龍.烤煙烘烤房干溫度控制方法的改進[J].延邊大學學報:自然科學版,2011(3):267-269.