何承義
(江蘇金方圓數控機床有限公司,江蘇 揚州225009)
隨著數控激光切割機的快速發展,筆者公司開發的數控激光切割機的空運行速度達到了100 m/min以上。當機床高速切割時,橫梁的質量相對較重,為了達到較好的軌跡精度,要求橫梁的傳動剛性要好,其對機床高速加工的精度將產生直接影響。為此對橫梁傳動剛性的提升,進行了分析探討。

圖1 橫梁3D圖

圖2 傳動示意圖
如圖1所示,橫梁在激光切割機上,通過兩端的直線導軌支撐及導向,雙伺服電機分別帶動減速箱,通過齒輪齒條,沿X軸方向運動。由圖2傳動示意圖可知,伺服電機軸安裝于減速箱的空心軸內,外面安裝了鎖緊套。開口的鎖緊套通過螺釘脹緊電機軸,達到傳遞扭矩的目的。減速箱的輸出軸通過脹緊套與齒輪內孔脹緊,實現橫梁的傳動功能。
該橫梁的傳動方式在二氧化碳激光切割機上的應用較成熟。在開發光纖激光切割機時,沿用了該結構。在機床可靠性試驗時,進行如圖3所示的檢驗樣件切割,目測發現拐角后有短距離振蕩小波紋,不符合機床驗收標準。
造成振蕩小波紋的可能原因較多,逐項排查時間長,也較費力。參考試驗設計中介紹的B vs.C方法(C表示當前產品,B表示更好的產品),該橫梁傳動結構在二氧化碳激光切割機上應用較好,而應用到光纖激光切割機上卻發現異常。對比分析,由于二氧化碳激光器本身的特性,切割1 mm不銹鋼時,速度最大可達到20~24 m/min。而光纖激光器由于波長更短,焦斑更細,切割1 mm不銹鋼時,速度更快,已經達到60 m/min。切割不銹鋼時,提升切割速度有利于提高用戶加工效率及降低切割斷面的粗糙度。根據運動學公式:V2=2aS中的速度、加速度和位移的關系,為了在較短的距離內達到較高的速度,試驗時提升了加速度,以便提升動態性能。初步分析比較,振蕩波紋與加速度的提升有關聯。

圖3 樣件示意圖

圖4 傳動示意圖
借鑒強化應力試驗方法,逐級提升加速度進行試驗,可以快速發現失效原因。加速度分別以4~9 m/s2的整數值遞增,發現設定加速度大于6 m/s2后,波紋明顯惡化,機床其它部分未有異?,F象。說明伺服電機的扭矩大小足夠;振蕩波紋應該與X軸的傳動剛性有關,并且振蕩波紋呈現逐漸衰減現象,未出現其它非預期滑移位移,說明問題出現在減速箱的傳動剛性上。
圖2所示為軸輸出形式的減速箱結構,查閱資料,其扭轉剛度為:53Nm/(′)。對比法蘭輸出形式的減速箱,其扭轉剛度為:145Nm/(′),產品價格略有增加。改進設計的采用法蘭輸出的減速箱如圖4所示。
將法蘭減速箱裝到機床上驗證,同樣按照圖3所示檢測樣件,同理進行加速度強化試驗,加速度提升至12 m/s2時,檢測樣件振蕩波紋不明顯。經可靠性試驗驗證效果良好,符合機床檢驗要求。
該傳動結構的改進,提升了機床的動態性能,滿足了機床新的切割工藝需求。成本增加不多,性價比高。保證了新產品的正常試制,產品已通過省級新產品鑒定,現已批量生產,給公司帶來了一定的經濟效益。
工程技術人員在新產品開發中,可以在已有工程知識的基礎上利用試驗設計(DOE)介紹的多種方法,綜合運用,就能快速找到問題,通過對暴露的問題進行分析,即可快速解決問題。
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