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VOD精煉爐故障診斷與處理

2014-12-25 01:48:38時慧斌
設備管理與維修 2014年3期
關鍵詞:故障系統

時慧斌

(山西太鋼不銹鋼股份有限公司煉鋼二廠 太原)

一、前言

太鋼煉鋼二廠南區VOD精煉爐由 DANIELI Centro-Met(達涅利)公司設計,于2002年建成投產,設計處理鋼水量75t,鋼包為橢圓形,鋼包理論空間1250mm,真空泵抽氣能力270kg。2004年對真空泵系統進行了改造,主要是更換了一套由西重所設計的抽氣能力為300kg的真空泵。2007年VOD設備擴容改造,主要改造內容為:鋼包容量由75t擴容為90t,橢圓包改為圓形包,并同時對相應的罐車、罐蓋進行了更換。2009年針對VOD擴容改造后存在的問題,對罐車、罐蓋提升進行了設備改進,增大了鋼車真空罐凈空間。2010年對VOD布袋除塵系統 ,新增一套布袋除塵系統。改造后的VOD真空脫氣裝置的真空系統采用五級蒸汽噴射系統,其系統原理圖如圖1所示。

真空泵設計為5級蒸汽噴射系統(圖2),帶有3臺中間冷凝器(C1,C2,C3),和一套真空壓力調節裝置。為提高低真空段的抽氣能力和縮短抽氣時間,在末兩級噴射泵并聯兩臺輔助噴射泵(4b,5b),輔助噴射泵前各裝有一個逆止閥,以避免真空短路。在SE1前還有旋風除塵器、氣體冷卻器和布袋除塵器。

按照從5級到1級順序開啟輔助泵,噴射泵和增壓泵,具有一定壓強的工作水蒸汽通過拉瓦爾噴嘴減壓增速(蒸汽的勢能轉化成為動能),以超音速噴入吸入室,使吸入室產生一個負壓區,爐氣由吸入口進入吸入室,蒸汽與爐氣成為混合氣體進入擴壓器后減速增壓并進入冷凝器內,在冷卻水的噴淋冷卻作用下,高溫狀態的水蒸汽與冷卻水進行熱交換,水蒸汽被冷卻水冷凝成為冷凝水,并隨冷卻水一起由冷凝器底部的下水口流至水封池內,部分廢氣由冷凝器上方的出口排至下一級噴射泵,最后由排氣管排到廠房外。在此過程中VOD真空中產生真空,利用鋼液的底吹攪拌作用以達到合金成分均勻化,同時對鋼液成分進行調整。

圖1 VOD真空泵系統原理圖

圖2 VOD設備系統流程圖

二、故障描述

從2009年開始,VOD真空泵系統不斷出現效率降低的問題,抽真空時間長,有時洗泵后第二天出現真空度反彈現象,尤其是在2011年1、2月,累計出現3次真空度反彈現象。2011年4月,VOD連續3次發生檢修后真空度嚴重反彈的現象,且故障程度一次比一次嚴重,對不銹鋼的生產造成嚴重干擾。

三、影響因素

通過運用6σ分析工具,如因果分析圖、魚刺圖,分析真空度劣化可能存在的因素:真空測量裝置是否故障或失效;生產系統是否正常,包括罐蓋系統泄漏,系統產生過量廢氣,工藝設備性能下降等;真空泵本身是否有故障,包括蒸汽切斷閥、逆止閥內泄,泵系統泄漏,噴嘴堵塞或損壞,擴壓管的收縮段及彎頭積垢,冷凝器積垢堵塞等。工作蒸汽是否正常,包括壓力、溫度、干燥度、疏水、波動等情況;濁環水是否正常,包括水溫、水壓、流量等指標。

四、原因分析

根據VOD檢修后調試空抽情況,以及前期生產情況,排除了真空測量裝置故障的因素。調試及生產處理鋼水過程中,對罐蓋系統、加料系統進行檢漏,泄漏情況良好。通過真空主閥的切換,選擇帶1#布袋除塵器、2#布袋除塵器或不帶布袋除塵器,真空泵反映的情況相同,排除了布袋除塵器的影響。對于工作蒸汽,雖有波動,但溫度、壓力的波動程度在許可范圍內,且蒸汽只會影響到真空泵的能力,不會造成大幅反彈,也排除了工作蒸汽的影響。根據對真空系統的數據和真空度反彈的規律進行分析,判斷真空度差是由于泄漏或冷凝效果不佳引起的,主要包括:

(1)各噴射泵的拉瓦爾噴嘴的穩定段的磨損。這種磨損以前也曾經發生過。拉瓦爾噴嘴的穩定段磨穿后,進入噴射泵的一部分蒸汽未能經過噴嘴喉口加速就直接進入了廢氣,增加了廢氣量,同時經過喉口加速的蒸汽減少,使超音速蒸汽減少,影響了真空度的上升。

(2)各噴射泵的蒸汽切斷閥泄漏(未到位或密封磨損)。這種可能會使多余的蒸汽在該閥關閉時進入系統,這樣導致蒸汽進入廢氣,增加了廢氣量,使真空泵的負荷增加,延長了抽氣的時間。

(3)SE 4b或SE 5b前的逆止閥損壞(閥蓋脫落,偏移、泄漏等)。這種情況以前也發生過,當SE3、開啟時,SE 4b、SE5b這兩只輔助噴射泵關閉,其逆止閥同時相應關閉,但逆止閥存在泄漏的話,在內部SE 4a,SE 4b之間,以及SE 5a,SE 5b之間形成真空短路,混合氣體存在兩個內部循環,致使部分氣體不能及時抽走,使抽氣時間大大增加,但泄漏量還是略小于抽氣量,所以經過較長時間,真空度還是可以抽到0.05kPa(0.5mbar)。

(4)C1冷凝器影響,C1冷凝器泄漏或C1冷凝器濁環水流量小,造成蒸汽和冷凝水冷凝作用不充分,或由于冷凝器的冷凝水噴淋裝置腐蝕磨損,導致噴淋不均勻,冷凝作用不能充分,冷凝器中的煙氣含量大,造成真空度低下。

(5)隔音層內管道和各冷凝器本體的磨損問題。為了隔音,真空管道外側都包了厚厚的隔音材料,當本體磨穿時,有空氣進入真空系統,但由于有隔音材料覆蓋,極限真空度可以在最后達到50Pa。

五、故障排查

在各噴嘴中,4a、4b、5a、4b在 3月份剛剛進行了更換,所以這種可能可以排除。為了檢驗各蒸汽切斷閥是否泄漏,關閉切斷閥、手動閥,打開切斷閥閥后法蘭,打開蒸汽總閥,逐個打開手動門,觀察蒸汽是否有泄漏。除SE2蒸汽切斷閥內泄外,其余均正常,但SE2蒸汽切斷閥的內泄與此次故障無關,排除了蒸汽切斷閥的影響。

組織檢修人員將4b或5b前的逆止閥拆下來,檢查在關閉狀態下閥門的密封性及開關是否良好,排除了逆止閥的影響。拆除C1冷凝器、SE2、SE3的外部保溫,進行泄漏檢查,未發現有漏點。

檢查冷凝器濁環水流量,發現其最近兩天流量偏小,水流量由以前的690t/h減小到480t/h。遂檢查濁環水分配器,發現C1冷凝器的濁環水給水蝶閥故障,驅動系統與閥門脫開,蝶閥門柄不動作。更換蝶閥后,水流量恢復正常,將濁環水流量緩慢調整到710t/h左右。

六、調試情況

對VOD真空系統進行調整后,進行試抽真空,空試時3min內極限真空度可抽到50Pa。VOD正常處理鋼水,抽真空時間與極限真空度均滿足工藝要求。

從VOD真空度的劣化情況來看,真空泵系統的冷凝器濁環水的流量對真空泵的影響極大,水流量過大,增加了煙氣阻力,水流量過小,蒸汽冷凝不足,

增加了真空泵的負荷。由此次故障可以看出,VOD系統的冷凝器濁環水流量在690t/h的值上是一個分水嶺,濁環水流量<690t/h真空管泵效率降低,<500t/h系統效率急劇惡化。因此考慮到濁環水系統的波動,濁環水流量應控制在710~750t/h。

七、結束語

對VOD真空系統真空度劣化原因運用6σ分析工具,使用排除法進行篩選,找出最可能的原因C1冷凝器的問題,圍繞C1冷凝器進行檢查,最終確診并解決了設備故障,VOD真空泵效率得以恢復,滿足了生產工藝要求。

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