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天然氣凈化廠LO-CAT 裝置參數(shù)優(yōu)化及調(diào)整

2014-12-24 03:35:46何黨聯(lián)白文華迪華寧
石油化工應(yīng)用 2014年9期
關(guān)鍵詞:工藝設(shè)計

何黨聯(lián),崔 虎 ,白文華,迪華寧

(1.西安石油大學(xué),陜西西安 710065;2.中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,寧夏銀川 750006)

天然氣凈化廠LO-CAT 裝置是美國MERICHEM公司的氣體產(chǎn)品技術(shù)公司(GTP)開發(fā)的一種專利技術(shù),LO-CAT 硫化氫氧化是一套液態(tài)氧化工藝,在鐵離子催化劑的協(xié)助下,將硫化氫轉(zhuǎn)化為硫元素,從而達(dá)到除去氣體中硫化氫的目的。

CNPC 的LO-CAT 裝置是一套自循環(huán)系統(tǒng),設(shè)計處理CNPC 胺裝置的酸性氣。在到達(dá)LO-CAT 裝置前,將酸性氣壓縮至大約69 kPa。LO-CAT 裝置的最大設(shè)計流量為3 400 m3/h,硫化氫含量為2.24 vol%,硫磺產(chǎn)量為2.61 MTPD。CNPC 的LO-CAT 裝置的設(shè)計操作下限為1 630 m3/h 酸性氣,含0.84 %硫化氫(470 kg)。CNPC 的LO-CAT 裝置的排放氣包含≤10 g/m3的硫化氫。

1 工藝流程

1.1 常規(guī)LO-CAT 工藝

常規(guī)LO-CAT 流程簡圖(見圖1)。吸收和氧化(再生)分別在兩個容器內(nèi)完成。在吸收塔中,酸氣中的H2S 被氧化為單質(zhì)硫,氧化劑Fe3+被還原為Fe2+;在氧化塔中,來自鼓風(fēng)機(jī)的空氣與溶液接觸再生,F(xiàn)e2+被氧化為Fe3+,氧化再生后的溶液進(jìn)入緩沖罐中,用循環(huán)泵打入吸收塔中完成溶液循環(huán)。含硫溶液經(jīng)過濾器得到硫餅。由于各種化學(xué)藥劑被硫濾餅不斷少量帶走,加之化學(xué)藥劑自身降解,為保持其在系統(tǒng)中濃度和pH 值,流程中設(shè)置數(shù)臺加藥泵。

圖1 LO-CAT 工藝的常規(guī)工藝流程

常規(guī)LO-CAT 工藝可用于壓力下直接處理含硫天然氣,但由于溶液中Fe3+/Fe2+濃度為(500~1 500)×10-6,硫濃度遠(yuǎn)低于胺法,故循環(huán)量大,電耗高,當(dāng)處理含硫氣的壓力超過3 MPa 時是不經(jīng)濟(jì)的。

1.2 自循環(huán)LO-CAT 工藝

與常規(guī)LO-CAT 工藝相比,吸收和氧化(再生)在一個容器內(nèi)完成,反應(yīng)器分5 個大腔室,酸氣和空氣不相混溶,分兩路進(jìn)入反應(yīng)器。酸氣進(jìn)入主反應(yīng)器的3 個吸收室底部,空氣由鼓風(fēng)機(jī)通入主反應(yīng)器的2 個氧化室底部。由于吸收室與氧化室溶解氣體量不同造成了不同的溶液密度,溶液靠密度差在反應(yīng)器內(nèi)部的擋板和堰板間自行循環(huán)運動,正因為如此,該系統(tǒng)稱為自循環(huán)LO-CAT 系統(tǒng)。

由于溶液在吸收/氧化器內(nèi)能夠自循環(huán),省去了高能耗的循環(huán)泵,使電耗大大降低。同時,可進(jìn)一步稀釋溶液,F(xiàn)e3+/Fe2+濃度可降為500×10-6,以滿足反應(yīng)動力學(xué)的需求,降低化學(xué)品消耗。

自循環(huán)工藝系在常壓下操作,凈化氣體與再生余氣混合后排至大氣,特別適用于低壓含硫氣的處理,常用來與醇胺法凈化裝置組合,代替Claus 硫回收和尾氣處理裝置。第三凈化廠引進(jìn)的酸氣處理工藝即為自循環(huán)LO-CAT 工藝,用于酸氣處理。

1.3 LO-CAT 工藝的溶劑組成

上述兩種流程的工業(yè)生產(chǎn)裝置,均需向系統(tǒng)添加6 種化學(xué)品,才能使生產(chǎn)長周期平穩(wěn)運行。幾種化學(xué)品其作用分述如下:

(1)鐵催化劑溶液(ARI-340):黑紅色液體,作用是把H2S 氧化為單質(zhì)硫。溶液中濃度需控制在500×10-6左右,需連續(xù)添加。

市政府于2010年年底出臺《關(guān)于加快推進(jìn)郊區(qū)集約化供水的實施意見》,將郊區(qū)集約化供水列入市政府實事項目和重大工程重點推進(jìn)。截至2013年11月底,上海市陸域部分的集約化供水工作已完成,共關(guān)閉郊區(qū)中小型水廠150座,取消內(nèi)河取水口94個,注銷深井取水許可證161個,達(dá)到了集中保護(hù)水源、優(yōu)化水廠布局、壓縮地下水開采量、提高供水水質(zhì)和管理服務(wù)水平、改善郊區(qū)發(fā)展環(huán)境等預(yù)期效應(yīng),受到廣大郊區(qū)市民的歡迎。

(2)螯合劑(ARI-350):亮黃色液體,作用是使鐵離子在溶液中穩(wěn)定存在,提高鐵離子在溶液中的溶解度,系統(tǒng)需根據(jù)鐵離子濃度連續(xù)添加。

(3)細(xì)菌抑制劑(ARI-400):淺棕色液體,由于LO-CAT 工藝是在常溫常壓下操作,隨空氣或水帶入的細(xì)菌在溶液中會滋生繁殖,甚至影響到溶液的物理化學(xué)性質(zhì),因此可間斷、少量向系統(tǒng)加入以抑制菌類生長。

(4)表面活性劑(ARI-600):亮色液體,由于硫顆粒表面有時附著有氣泡和碳?xì)浠衔铮瑸榱舜龠M(jìn)硫的沉降,需要加入表面活性劑,作用是降低表面張力,全面潤濕硫磺顆粒,使硫磺顆粒易于聚集和沉降,需連續(xù)添加。

(5)45 %KOH 溶液:作用是維持溶液的pH 值保持在8~9,以利于反應(yīng)的順利進(jìn)行,需連續(xù)添加。

(6)消泡劑(NalcoEC-9076A):系統(tǒng)工藝來氣含有有害雜志或ARI-600 添加過多以及溶液降解等均可能導(dǎo)致溶液發(fā)泡,此時需添加消泡劑。

2 LO-CAT 裝置運行評價

2.1 裝置的主要操作參數(shù)及試運行效果分析

2.1.1 裝置工藝參數(shù)方面 第三凈化廠2012 年8~12月LO-CAT 硫回收裝置運行平穩(wěn),其相關(guān)工藝參數(shù)(見表1)。

由表1 可以看出在試運行期間主要工藝參數(shù)運行均在設(shè)計值范圍內(nèi),溶液循環(huán)量高于設(shè)計值,主要原因8~9 月設(shè)備試運行,溶液循環(huán)泵進(jìn)出口閥門全開,溶液循環(huán)量在177 m3/h 左右,10~12 月溶液循環(huán)量以接近設(shè)計值調(diào)整,因此實際運行平均值高于設(shè)計值。

2.1.2 尾氣H2S 含量分析

圖2 尾氣H2S 含量分析

表1 LO-CAT 硫回收裝置2012 年8~12 月主要工藝參數(shù)統(tǒng)計表(平均值)

2.1.3 硫漿液含量及固體硫磺濃度分析 本裝置要求硫磺餅含量大于65 %,硫漿液含量大于5 wt%時啟運真空帶式過濾機(jī)組生產(chǎn)硫磺,現(xiàn)場通過調(diào)節(jié)進(jìn)料閥開度及帶濾機(jī)轉(zhuǎn)速控制硫磺餅含水量在20 %以內(nèi),滿足工藝設(shè)計要求。

圖3 硫漿液含量及固體硫磺濃度分析

2.2 結(jié)論

LO-CAT 硫回收工藝在第三凈化廠硫磺回收裝置試運行過程中效果較好,尾氣H2S 含量設(shè)計小于10 g/m3,實際效果為小于5 g/m3,完全滿足國家環(huán)保要求,低污染排放;酸氣中硫轉(zhuǎn)化率達(dá)99.99 %,產(chǎn)品硫磺設(shè)計含水量為35 %,實際小于20 %,硫磺產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到GB2449-92《工業(yè)硫磺及其試驗方法》中規(guī)定的優(yōu)等品的標(biāo)準(zhǔn);各項化驗參數(shù)均達(dá)到設(shè)計要求;且該工藝流程簡單,員工操作方便,裝置運行平穩(wěn)。

3 LO-CAT 裝置運行存在的問題及參數(shù)優(yōu)化及調(diào)整

第三凈化廠LO-CAT 裝置自2012 年8 月正式投運后,截止2013 年底,在裝置的運行期間,出現(xiàn)了產(chǎn)品硫磺含水率高、產(chǎn)品硫磺顏色發(fā)黑、反應(yīng)器錐體及硫漿泵易堵塞、硫漿液中硫磺懸浮,不易沉降等異常現(xiàn)象。

根據(jù)硫磺回收裝置存在的問題,結(jié)合目前裝置運行的參數(shù),可以發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)產(chǎn)品硫磺含水率高等異常現(xiàn)象的原因是由于加藥參數(shù)未及時調(diào)整導(dǎo)致的。裝置在初步運行時,加藥參數(shù)按照LO-CAT 裝置設(shè)計加藥量進(jìn)行添加,通過一段時間的加藥發(fā)現(xiàn)裝置運行時,硫漿液易發(fā)泡,尾氣水封罐內(nèi)高報頻繁報警,硫磺成粉末狀。根據(jù)現(xiàn)場數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),未進(jìn)入冬季之前,第三凈化廠酸氣量為1 800 m3/h~2 000 m3/h,硫化氫含量為15 000 mg/m3~20 000 mg/m3,而加藥量按照設(shè)計值加藥時,部分藥品添加量大導(dǎo)致了裝置運行不穩(wěn)定,如溶液pH 較高或表面活性劑(ARI-600)添加過量會導(dǎo)致吸收/氧化反應(yīng)器內(nèi)溶液發(fā)泡。

表2 第三凈化廠硫磺回收裝置藥品添加速率對照表

結(jié)合目前裝置存在的問題,根據(jù)MERICHEM 公司給予的操作手冊,第三凈化廠制定出結(jié)合本廠實際的藥品添加量(見表2)。

根據(jù)表2 可以看出,硫磺回收裝置在不同的酸氣量和不同的酸氣中H2S 含量的情況下,藥品的添加速率也就不同,根據(jù)表2,可以初步得出藥品添加速率。但是,由于裝置酸氣中的H2S 含量是在不斷變化的(見表3)。

表3 硫磺回收酸氣相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表

由于酸氣中的H2S 含量不斷發(fā)生變化,初步的加藥只能滿足基本的條件,而具體的調(diào)整要根據(jù)裝置現(xiàn)場運行時的情況進(jìn)行調(diào)整。

3.1 尾氣H2S 超標(biāo)

若酸氣量及H2S 含量在設(shè)計范圍內(nèi),尾氣H2S 含量超過設(shè)計值(大于10 g/m3),應(yīng)將KOH、ARI-340(鐵離子催化劑)、ARI-350(螯合劑)的添加量按照目前的添加量上浮10 %,保證反應(yīng)器內(nèi)催化劑充足、氧化還原反應(yīng)完全,溶液不會發(fā)泡。

3.2 產(chǎn)品硫磺含水量高

產(chǎn)品硫磺含水量高主要原因在于真空帶式過濾機(jī)是否正常運轉(zhuǎn),次要原因在于藥品添加,應(yīng)將ARI-350(螯合劑)的添加量按照目前的添加量下降20 %,將ARI-600(表面活性劑)的添加量按照目前添加量上浮10 %,即保證產(chǎn)品硫磺含水量達(dá)到設(shè)計值,還要確認(rèn)溶液不會發(fā)泡。

3.3 硫磺漂浮于吸收/氧化室反應(yīng)液上

硫磺漂浮于吸收/氧化室反應(yīng)液上會導(dǎo)致吸收/氧化室內(nèi)硫磺沉積,從而使得吸收/氧化室椎體堵塞,硫磺回收裝置無法運行。要判斷吸收/氧化室內(nèi)的硫磺是否懸浮,需要從吸收/氧化室人孔旁取樣進(jìn)行分析,觀察硫漿液形態(tài),若硫磺懸浮、沉降困難,應(yīng)將將ARI-600(表面活性劑)的添加量按照目前添加量上浮30 %,保證反應(yīng)器中生成的硫磺及時沉降。

3.4 產(chǎn)品硫磺顏色不正常

正常產(chǎn)品硫磺顏色是亮黃色,氧化還原電勢過低會生出過量的硫化亞鐵,原因是由于空氣量不足,導(dǎo)致溶液氧化效果不好,其次是由于藥品添加不足。若產(chǎn)品硫磺顏色發(fā)黑,則需要增加反映鼓風(fēng)機(jī)的流量,其次將ARI-340(鐵離子催化劑)、ARI-350(螯合劑)的添加量按照目前的添加量上浮50 %,待顏色正常后,將加藥量恢復(fù)到正常。

4 結(jié)論

LO-CAT 裝置具有操作彈性好、脫硫效率高、自動化程度高、催化劑安全性高,最主要的是處理后尾氣含硫量低,能滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求,適用于靖邊氣田凈化廠酸氣處理的需求。針對LO-CAT 裝置存在的問題,現(xiàn)場經(jīng)過對裝置參數(shù)的優(yōu)化及調(diào)整,不僅使得裝置正常運行,而且在降低成本方面做出了貢獻(xiàn)。

[1] 美國Merichem 公司LO-CAT 硫磺回收裝置開車操作手冊.

[2] 全明,陳昕.LO-CAT 硫回收工藝及其評價[J].石油化工環(huán)境保護(hù),2000,(1):29-33.

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