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綜采工作面尾采轉角回采實踐

2014-12-13 02:44:58鞏紅林
科技創新與應用 2014年35期

摘 要:通過對工作面轉角現場的分析研究,提出了工作面調斜、巷道擴修、頂板控制、設備管理等一系列過轉角針對性的安全技術措施,實現了綜采工作在不停產的情況下安全快速過11°轉角。實踐證明,此技術的應用有效緩解了生產接替,且解決了礦井產量問題,增加了經濟效益,為礦井在布置不規則工作面回采積累了寶貴經驗。

關鍵詞:轉角回采;運輸機防竄;防倒、防擠;超前量

1 概述

大興煤礦北二902工作面位于-600m水平,北二采區9煤層,工作面東側為未采動區;南側為采區保護煤柱;西側為北二903采空區(該面于2010年3月份回采完畢);北側為F15號井田邊界斷層,與大隆井田相鄰。工作面上鄰7-2煤層,已回采完畢,煤厚一般為6.68m,煤層間距一般為29.26m;下鄰10-1煤層,煤厚一般為0.37m,不可采,煤層間距一般為13.04m。該工作面直接頂為灰色粉砂巖,厚度為3.28m,巖性為水平層理及波狀層理,泥質膠結,硬度一般為4;老頂為灰白色粗砂巖,厚度為12.3m,巖性以石英為主,泥質膠結,松散,硬度為5;底板以粉砂巖為主,含炭質泥巖,泥質膠結,厚度為1.43m,硬度一般為4。

2 工作面及轉角處情況

2.1 工作面情況

北二902工作面斜長200m,煤層傾角3~11°,平均煤厚4.23m。運順標高-596m,回順標高-560m,兩順落差36m,工作面安裝118組ZY10000/27/56型液壓支架,使用MG750*1800WD型采煤機落煤,SGZ1000/2×855型刮板輸送機運煤。

2.2 轉角處情況

北二902工作面由于地質原因,運順采止線距邊切103m,回順采止線距邊切140m(見圖1),這樣回順要有大量煤炭只能作為煤柱保留不能采出。為能更多的利用煤炭資源,盡可能地多出效益,工作面在尾采時采取轉角開采技術。

3 轉角回采工藝設計

3.1 轉角準備工作

工作面推進到距運順采止線46.6m,距回順采止線88.4m時,開始調前角,增加偽斜角度,加大運順超前量,運順推進24m,回順推進7.2m,此時運順超前回順19米。根據兩順落差,工作面正?;夭蓵r運順超前回順一般控制在7~10m,當運輸機超前量超過穩定值時,隨運順超前量不斷加大,運輸機與運順夾角逐漸增大,運輸機及液壓支架開始向機尾竄動,為轉角做準備工作。

3.2 轉角方案

當運順推進距采止線22.6m,回順距采止線81.2m時,以運輸機機頭為中心,開始旋轉(如圖2),轉角回采運順推進5.6m,回順推進64m,工作面旋轉11°。兩順距采止線17m時轉角結束,工作面開始鋪網,機頭、機尾平行進尺。

a=tan-1(多推米數/200米)

=11°

4 影響轉角回采因素

4.1 運輸機向機頭竄動,造成出貨困難

工作面轉角結束,回順超前運順40m,造成運輸機與運順形成11°夾角(如圖3),鋪網、劈幫工作面平行推進17m,共推運輸機19遍。每推一遍運輸機,運輸機就會向機頭竄動一定的距離,經計算每遍移動0.154m,19遍共移動2.9m,運輸機下竄,造成機頭過長出貨困難,原有巷道寬度無法滿足生產。

L=0.8×sinα×19

=2.9

4.2 工作面延長,機尾割不透、缺支護

轉角導致工作面延長后,機尾縮短,造成機尾割不透,后三角點缺支架,頂板無支護,經計算機尾液壓支架距回順硬幫間距8.5m。

L=L1+L2+L3=4+2.9+1.6=8.5m

L1:工作面增加長度4m

L2:輸送機總竄量2.9m

L3:工作面與兩順垂直時機尾液壓支架距回順硬幫距離1.6m。

4.3 頂板破碎,片幫嚴重

旋轉中心附近無推進度或推進度很小,但為了液壓支架調向,必須原地反復升降液壓支架支撐頂板,很容易使旋轉中心附近的頂板破碎、垮落,片幫超寬造成空頂。

4.4 調架困難,易造成擠架、倒架事故

液壓支架受自重、坡度的影響,旋轉過慢,人工調架難以跟上工作面旋轉,會出現擠架、倒架現象,很難調整。

5 解決方案及采場管理

5.1 準備運輸機竄量空間

5.1.1 轉角回采前調前角增加偽斜比例,達到運輸機及液壓支架向機尾竄動的目的,給轉角回采預留運輸機前竄空間。

5.1.2 提前采取運順開軟幫措施來增加輸送機竄量空間,經過計算運順軟幫開幫長度為15米,寬度為1米,開幫位置在旋轉中心外側5米處。

5.1.3 增加偽斜比例回采過程中,在運輸機機頭側加兩塊375mm短板。轉角開始前,保證運輸機機頭縮至最短,采煤機剛能割透即可。

運輸機向機尾總竄量=運順軟幫開幫量+運輸機向后正常最大竄量+機頭側兩塊短板量

=1+1.2+0.75=2.95米

通過采取以上措施保證了運輸機向機尾總竄量為2.95米,等于在運順給運輸機留有2.95米下竄空間,滿足了鋪網、劈幫回采時運輸機的下竄量,實現了運輸機與轉載機正常搭接,保證了出貨順暢。

5.2 運輸機控制

5.2.1 為減緩轉角回采時運輸機前竄量,在回采工藝上采用雙向割煤單向推溜方式。采煤機向機尾割煤時移架推溜,向機頭割煤時只移架不推溜,待機頭煤幫割透后,采煤機掃貨向后牽引,推機頭后采煤機沿彎曲段斜切進入煤壁將機頭煤幫割透,機身后運輸機順彎曲段向后推溜。

5.2.2 運輸機下竄造成出貨困難時,逐漸將機頭兩塊375mm運輸機短板掐掉。

5.2.3 調整液壓支架形成一定扭矩,使液壓支架與運輸機成銳角,在推運輸機時阻止運輸機前竄量。

5.3 液壓支架調整

5.3.1 轉角開始前將支架頂梁與尾梁側護幫缸分閥控制,便于在移架過程中調整支架。

5.3.2 回采過程中采取單向移架方式,即由機尾向機頭進行,保證調架的最大量。

5.4 頂板控制

5.4.1 采用8:1調長角回采工藝,使旋轉中心有一定的推進度,以便在推進中調整處于不正常的支架,保持旋轉中心附近頂板的完整性。

5.4.2 旋轉中心出現煤壁片幫,當架前空頂超200mm,打一排頂錨桿,間距0.8~1.0m,錨桿規格Φ22×2200mm,頂板下沉壓力增大時,補打一排錨索,間距1.5m,錨索規格Φ22×5300mm,片幫超寬打1~2排幫錨桿,幫錨桿位置在底板向上1.5~2.0m區域,采用塑脂錨桿,規格Φ22×2200mm。

5.4.3 機尾三角點頂板管理

(1)在回順旋轉區域提請補打Φ28.6×5300mm錨索,加強頂板支護強度。(2)根據旋轉角度,計算出加液壓支架位置,提前在回順進行組裝,待工作面推進到位后,及時加液壓支架,累計加液壓支架3組。(3)機尾架穿工字鋼梁,在機尾架前頂板下吊工字鋼梁,移架后保證鋼梁一端搭在液壓支架頂梁上,另一端打單體腿,當機尾架與回順硬幫間距超2m時,在棚梁下掛一排鉸接。(4)將替棚支架靠攏并滯后2~3步,減小機尾三角點空頂面積。

5.4.4 加強設備檢修,保證各系統及生產環節的暢通,杜絕各種因素的影響,加快工作面推度,保證頂板完整。

5.4.5 加強工程質量管理,使工作面始終保持“三直、兩平”,保證液壓支架支護狀態,并使達到初撐力,杜絕了各類頂板事故發生。

6 取得成果

(1)僅用9天時間完成轉角回采,增產煤炭量25080噸(采高按3.8m計算),增加了經濟效益。(2)解決了礦井產量問題,同時給礦井在布置不規則工作面回采積累了寶貴經驗。

作者簡介:鞏紅林(1976-),男,甘肅甘谷人,采煤工程師,現鐵煤能源公司大興煤礦生產科從事采煤技術工作。endprint

摘 要:通過對工作面轉角現場的分析研究,提出了工作面調斜、巷道擴修、頂板控制、設備管理等一系列過轉角針對性的安全技術措施,實現了綜采工作在不停產的情況下安全快速過11°轉角。實踐證明,此技術的應用有效緩解了生產接替,且解決了礦井產量問題,增加了經濟效益,為礦井在布置不規則工作面回采積累了寶貴經驗。

關鍵詞:轉角回采;運輸機防竄;防倒、防擠;超前量

1 概述

大興煤礦北二902工作面位于-600m水平,北二采區9煤層,工作面東側為未采動區;南側為采區保護煤柱;西側為北二903采空區(該面于2010年3月份回采完畢);北側為F15號井田邊界斷層,與大隆井田相鄰。工作面上鄰7-2煤層,已回采完畢,煤厚一般為6.68m,煤層間距一般為29.26m;下鄰10-1煤層,煤厚一般為0.37m,不可采,煤層間距一般為13.04m。該工作面直接頂為灰色粉砂巖,厚度為3.28m,巖性為水平層理及波狀層理,泥質膠結,硬度一般為4;老頂為灰白色粗砂巖,厚度為12.3m,巖性以石英為主,泥質膠結,松散,硬度為5;底板以粉砂巖為主,含炭質泥巖,泥質膠結,厚度為1.43m,硬度一般為4。

2 工作面及轉角處情況

2.1 工作面情況

北二902工作面斜長200m,煤層傾角3~11°,平均煤厚4.23m。運順標高-596m,回順標高-560m,兩順落差36m,工作面安裝118組ZY10000/27/56型液壓支架,使用MG750*1800WD型采煤機落煤,SGZ1000/2×855型刮板輸送機運煤。

2.2 轉角處情況

北二902工作面由于地質原因,運順采止線距邊切103m,回順采止線距邊切140m(見圖1),這樣回順要有大量煤炭只能作為煤柱保留不能采出。為能更多的利用煤炭資源,盡可能地多出效益,工作面在尾采時采取轉角開采技術。

3 轉角回采工藝設計

3.1 轉角準備工作

工作面推進到距運順采止線46.6m,距回順采止線88.4m時,開始調前角,增加偽斜角度,加大運順超前量,運順推進24m,回順推進7.2m,此時運順超前回順19米。根據兩順落差,工作面正?;夭蓵r運順超前回順一般控制在7~10m,當運輸機超前量超過穩定值時,隨運順超前量不斷加大,運輸機與運順夾角逐漸增大,運輸機及液壓支架開始向機尾竄動,為轉角做準備工作。

3.2 轉角方案

當運順推進距采止線22.6m,回順距采止線81.2m時,以運輸機機頭為中心,開始旋轉(如圖2),轉角回采運順推進5.6m,回順推進64m,工作面旋轉11°。兩順距采止線17m時轉角結束,工作面開始鋪網,機頭、機尾平行進尺。

a=tan-1(多推米數/200米)

=11°

4 影響轉角回采因素

4.1 運輸機向機頭竄動,造成出貨困難

工作面轉角結束,回順超前運順40m,造成運輸機與運順形成11°夾角(如圖3),鋪網、劈幫工作面平行推進17m,共推運輸機19遍。每推一遍運輸機,運輸機就會向機頭竄動一定的距離,經計算每遍移動0.154m,19遍共移動2.9m,運輸機下竄,造成機頭過長出貨困難,原有巷道寬度無法滿足生產。

L=0.8×sinα×19

=2.9

4.2 工作面延長,機尾割不透、缺支護

轉角導致工作面延長后,機尾縮短,造成機尾割不透,后三角點缺支架,頂板無支護,經計算機尾液壓支架距回順硬幫間距8.5m。

L=L1+L2+L3=4+2.9+1.6=8.5m

L1:工作面增加長度4m

L2:輸送機總竄量2.9m

L3:工作面與兩順垂直時機尾液壓支架距回順硬幫距離1.6m。

4.3 頂板破碎,片幫嚴重

旋轉中心附近無推進度或推進度很小,但為了液壓支架調向,必須原地反復升降液壓支架支撐頂板,很容易使旋轉中心附近的頂板破碎、垮落,片幫超寬造成空頂。

4.4 調架困難,易造成擠架、倒架事故

液壓支架受自重、坡度的影響,旋轉過慢,人工調架難以跟上工作面旋轉,會出現擠架、倒架現象,很難調整。

5 解決方案及采場管理

5.1 準備運輸機竄量空間

5.1.1 轉角回采前調前角增加偽斜比例,達到運輸機及液壓支架向機尾竄動的目的,給轉角回采預留運輸機前竄空間。

5.1.2 提前采取運順開軟幫措施來增加輸送機竄量空間,經過計算運順軟幫開幫長度為15米,寬度為1米,開幫位置在旋轉中心外側5米處。

5.1.3 增加偽斜比例回采過程中,在運輸機機頭側加兩塊375mm短板。轉角開始前,保證運輸機機頭縮至最短,采煤機剛能割透即可。

運輸機向機尾總竄量=運順軟幫開幫量+運輸機向后正常最大竄量+機頭側兩塊短板量

=1+1.2+0.75=2.95米

通過采取以上措施保證了運輸機向機尾總竄量為2.95米,等于在運順給運輸機留有2.95米下竄空間,滿足了鋪網、劈幫回采時運輸機的下竄量,實現了運輸機與轉載機正常搭接,保證了出貨順暢。

5.2 運輸機控制

5.2.1 為減緩轉角回采時運輸機前竄量,在回采工藝上采用雙向割煤單向推溜方式。采煤機向機尾割煤時移架推溜,向機頭割煤時只移架不推溜,待機頭煤幫割透后,采煤機掃貨向后牽引,推機頭后采煤機沿彎曲段斜切進入煤壁將機頭煤幫割透,機身后運輸機順彎曲段向后推溜。

5.2.2 運輸機下竄造成出貨困難時,逐漸將機頭兩塊375mm運輸機短板掐掉。

5.2.3 調整液壓支架形成一定扭矩,使液壓支架與運輸機成銳角,在推運輸機時阻止運輸機前竄量。

5.3 液壓支架調整

5.3.1 轉角開始前將支架頂梁與尾梁側護幫缸分閥控制,便于在移架過程中調整支架。

5.3.2 回采過程中采取單向移架方式,即由機尾向機頭進行,保證調架的最大量。

5.4 頂板控制

5.4.1 采用8:1調長角回采工藝,使旋轉中心有一定的推進度,以便在推進中調整處于不正常的支架,保持旋轉中心附近頂板的完整性。

5.4.2 旋轉中心出現煤壁片幫,當架前空頂超200mm,打一排頂錨桿,間距0.8~1.0m,錨桿規格Φ22×2200mm,頂板下沉壓力增大時,補打一排錨索,間距1.5m,錨索規格Φ22×5300mm,片幫超寬打1~2排幫錨桿,幫錨桿位置在底板向上1.5~2.0m區域,采用塑脂錨桿,規格Φ22×2200mm。

5.4.3 機尾三角點頂板管理

(1)在回順旋轉區域提請補打Φ28.6×5300mm錨索,加強頂板支護強度。(2)根據旋轉角度,計算出加液壓支架位置,提前在回順進行組裝,待工作面推進到位后,及時加液壓支架,累計加液壓支架3組。(3)機尾架穿工字鋼梁,在機尾架前頂板下吊工字鋼梁,移架后保證鋼梁一端搭在液壓支架頂梁上,另一端打單體腿,當機尾架與回順硬幫間距超2m時,在棚梁下掛一排鉸接。(4)將替棚支架靠攏并滯后2~3步,減小機尾三角點空頂面積。

5.4.4 加強設備檢修,保證各系統及生產環節的暢通,杜絕各種因素的影響,加快工作面推度,保證頂板完整。

5.4.5 加強工程質量管理,使工作面始終保持“三直、兩平”,保證液壓支架支護狀態,并使達到初撐力,杜絕了各類頂板事故發生。

6 取得成果

(1)僅用9天時間完成轉角回采,增產煤炭量25080噸(采高按3.8m計算),增加了經濟效益。(2)解決了礦井產量問題,同時給礦井在布置不規則工作面回采積累了寶貴經驗。

作者簡介:鞏紅林(1976-),男,甘肅甘谷人,采煤工程師,現鐵煤能源公司大興煤礦生產科從事采煤技術工作。endprint

摘 要:通過對工作面轉角現場的分析研究,提出了工作面調斜、巷道擴修、頂板控制、設備管理等一系列過轉角針對性的安全技術措施,實現了綜采工作在不停產的情況下安全快速過11°轉角。實踐證明,此技術的應用有效緩解了生產接替,且解決了礦井產量問題,增加了經濟效益,為礦井在布置不規則工作面回采積累了寶貴經驗。

關鍵詞:轉角回采;運輸機防竄;防倒、防擠;超前量

1 概述

大興煤礦北二902工作面位于-600m水平,北二采區9煤層,工作面東側為未采動區;南側為采區保護煤柱;西側為北二903采空區(該面于2010年3月份回采完畢);北側為F15號井田邊界斷層,與大隆井田相鄰。工作面上鄰7-2煤層,已回采完畢,煤厚一般為6.68m,煤層間距一般為29.26m;下鄰10-1煤層,煤厚一般為0.37m,不可采,煤層間距一般為13.04m。該工作面直接頂為灰色粉砂巖,厚度為3.28m,巖性為水平層理及波狀層理,泥質膠結,硬度一般為4;老頂為灰白色粗砂巖,厚度為12.3m,巖性以石英為主,泥質膠結,松散,硬度為5;底板以粉砂巖為主,含炭質泥巖,泥質膠結,厚度為1.43m,硬度一般為4。

2 工作面及轉角處情況

2.1 工作面情況

北二902工作面斜長200m,煤層傾角3~11°,平均煤厚4.23m。運順標高-596m,回順標高-560m,兩順落差36m,工作面安裝118組ZY10000/27/56型液壓支架,使用MG750*1800WD型采煤機落煤,SGZ1000/2×855型刮板輸送機運煤。

2.2 轉角處情況

北二902工作面由于地質原因,運順采止線距邊切103m,回順采止線距邊切140m(見圖1),這樣回順要有大量煤炭只能作為煤柱保留不能采出。為能更多的利用煤炭資源,盡可能地多出效益,工作面在尾采時采取轉角開采技術。

3 轉角回采工藝設計

3.1 轉角準備工作

工作面推進到距運順采止線46.6m,距回順采止線88.4m時,開始調前角,增加偽斜角度,加大運順超前量,運順推進24m,回順推進7.2m,此時運順超前回順19米。根據兩順落差,工作面正常回采時運順超前回順一般控制在7~10m,當運輸機超前量超過穩定值時,隨運順超前量不斷加大,運輸機與運順夾角逐漸增大,運輸機及液壓支架開始向機尾竄動,為轉角做準備工作。

3.2 轉角方案

當運順推進距采止線22.6m,回順距采止線81.2m時,以運輸機機頭為中心,開始旋轉(如圖2),轉角回采運順推進5.6m,回順推進64m,工作面旋轉11°。兩順距采止線17m時轉角結束,工作面開始鋪網,機頭、機尾平行進尺。

a=tan-1(多推米數/200米)

=11°

4 影響轉角回采因素

4.1 運輸機向機頭竄動,造成出貨困難

工作面轉角結束,回順超前運順40m,造成運輸機與運順形成11°夾角(如圖3),鋪網、劈幫工作面平行推進17m,共推運輸機19遍。每推一遍運輸機,運輸機就會向機頭竄動一定的距離,經計算每遍移動0.154m,19遍共移動2.9m,運輸機下竄,造成機頭過長出貨困難,原有巷道寬度無法滿足生產。

L=0.8×sinα×19

=2.9

4.2 工作面延長,機尾割不透、缺支護

轉角導致工作面延長后,機尾縮短,造成機尾割不透,后三角點缺支架,頂板無支護,經計算機尾液壓支架距回順硬幫間距8.5m。

L=L1+L2+L3=4+2.9+1.6=8.5m

L1:工作面增加長度4m

L2:輸送機總竄量2.9m

L3:工作面與兩順垂直時機尾液壓支架距回順硬幫距離1.6m。

4.3 頂板破碎,片幫嚴重

旋轉中心附近無推進度或推進度很小,但為了液壓支架調向,必須原地反復升降液壓支架支撐頂板,很容易使旋轉中心附近的頂板破碎、垮落,片幫超寬造成空頂。

4.4 調架困難,易造成擠架、倒架事故

液壓支架受自重、坡度的影響,旋轉過慢,人工調架難以跟上工作面旋轉,會出現擠架、倒架現象,很難調整。

5 解決方案及采場管理

5.1 準備運輸機竄量空間

5.1.1 轉角回采前調前角增加偽斜比例,達到運輸機及液壓支架向機尾竄動的目的,給轉角回采預留運輸機前竄空間。

5.1.2 提前采取運順開軟幫措施來增加輸送機竄量空間,經過計算運順軟幫開幫長度為15米,寬度為1米,開幫位置在旋轉中心外側5米處。

5.1.3 增加偽斜比例回采過程中,在運輸機機頭側加兩塊375mm短板。轉角開始前,保證運輸機機頭縮至最短,采煤機剛能割透即可。

運輸機向機尾總竄量=運順軟幫開幫量+運輸機向后正常最大竄量+機頭側兩塊短板量

=1+1.2+0.75=2.95米

通過采取以上措施保證了運輸機向機尾總竄量為2.95米,等于在運順給運輸機留有2.95米下竄空間,滿足了鋪網、劈幫回采時運輸機的下竄量,實現了運輸機與轉載機正常搭接,保證了出貨順暢。

5.2 運輸機控制

5.2.1 為減緩轉角回采時運輸機前竄量,在回采工藝上采用雙向割煤單向推溜方式。采煤機向機尾割煤時移架推溜,向機頭割煤時只移架不推溜,待機頭煤幫割透后,采煤機掃貨向后牽引,推機頭后采煤機沿彎曲段斜切進入煤壁將機頭煤幫割透,機身后運輸機順彎曲段向后推溜。

5.2.2 運輸機下竄造成出貨困難時,逐漸將機頭兩塊375mm運輸機短板掐掉。

5.2.3 調整液壓支架形成一定扭矩,使液壓支架與運輸機成銳角,在推運輸機時阻止運輸機前竄量。

5.3 液壓支架調整

5.3.1 轉角開始前將支架頂梁與尾梁側護幫缸分閥控制,便于在移架過程中調整支架。

5.3.2 回采過程中采取單向移架方式,即由機尾向機頭進行,保證調架的最大量。

5.4 頂板控制

5.4.1 采用8:1調長角回采工藝,使旋轉中心有一定的推進度,以便在推進中調整處于不正常的支架,保持旋轉中心附近頂板的完整性。

5.4.2 旋轉中心出現煤壁片幫,當架前空頂超200mm,打一排頂錨桿,間距0.8~1.0m,錨桿規格Φ22×2200mm,頂板下沉壓力增大時,補打一排錨索,間距1.5m,錨索規格Φ22×5300mm,片幫超寬打1~2排幫錨桿,幫錨桿位置在底板向上1.5~2.0m區域,采用塑脂錨桿,規格Φ22×2200mm。

5.4.3 機尾三角點頂板管理

(1)在回順旋轉區域提請補打Φ28.6×5300mm錨索,加強頂板支護強度。(2)根據旋轉角度,計算出加液壓支架位置,提前在回順進行組裝,待工作面推進到位后,及時加液壓支架,累計加液壓支架3組。(3)機尾架穿工字鋼梁,在機尾架前頂板下吊工字鋼梁,移架后保證鋼梁一端搭在液壓支架頂梁上,另一端打單體腿,當機尾架與回順硬幫間距超2m時,在棚梁下掛一排鉸接。(4)將替棚支架靠攏并滯后2~3步,減小機尾三角點空頂面積。

5.4.4 加強設備檢修,保證各系統及生產環節的暢通,杜絕各種因素的影響,加快工作面推度,保證頂板完整。

5.4.5 加強工程質量管理,使工作面始終保持“三直、兩平”,保證液壓支架支護狀態,并使達到初撐力,杜絕了各類頂板事故發生。

6 取得成果

(1)僅用9天時間完成轉角回采,增產煤炭量25080噸(采高按3.8m計算),增加了經濟效益。(2)解決了礦井產量問題,同時給礦井在布置不規則工作面回采積累了寶貴經驗。

作者簡介:鞏紅林(1976-),男,甘肅甘谷人,采煤工程師,現鐵煤能源公司大興煤礦生產科從事采煤技術工作。endprint

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