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“DXH”號船主機機損事故分析及啟示

2014-11-29 01:59:46青島遠洋運輸有限公司孟昭玉孫玉忠
世界海運 2014年10期
關鍵詞:船舶變形

青島遠洋運輸有限公司 孟昭玉 孫玉忠

一、船況簡介

“DXH”號船2000年8月份建成出廠,總噸27176 MT,載重噸47787 MT,夏季吃水11.77 m。主機型號為MAN-B&W6S50MC,額定功率6877 kW,額定轉速102 r/min,額定轉速下航速 14.5 kn,發火次序1-5-3-4-2-6。

二、事故經過

“DXH”號船V83 航次計劃為從鹿特丹港到挪威AAHEIM 港裝廢鋼,預計航行時間為1月25日至28日,航程673 n mile。

27日中午前航行區域天氣良好,主機95 r/min,船速12 kn 左右。27日下午天氣惡劣,大風、巨浪、狂涌。下午1500時船舶采取保護措施,分兩次將主機油門格從70.6 格降到65 格,兩臺發電機并網運行,機艙改為有人值班。

27日2100時左右主機飛車,造成超速保護停車。2200 至2300時尾尖艙壓水352 m3,船舶繼續在降速情況下航行。28日0105時,主機No.2 缸排煙溫度過高而自動保護降速。隨即,輪機部對主機各缸檢查,發現No.5 缸處于不發火狀態。

由于風浪太大且船舶離岸較近無法停車檢查,只能從外圍診斷,檢查發現No.5 缸示功閥有油氣冒出,但是壓力極低;對缸內監聽,排氣閥關閉聲音正常,沒有聽出其他雜音;排氣閥開度也正常,膨脹水柜水位正常,冷卻水壓力正常,滑油和活塞冷卻油壓力正常,冷卻介質溫度無明顯變化,高壓油泵脈動正常。綜上,懷疑排氣閥出現故障。但由于海況惡劣不允許停車檢修,為防止燃油進入汽缸太多造成主機進一步損壞,決定封閉No.5 缸繼續航行至安全海域,同時將該缸高壓油泵上部的應急停車控制空氣管拆下,用工具把氣動活塞壓下,使燃油回流而不進入汽缸。

28日0255時,駕駛臺根據海況尋到能短暫停車的時機,機艙人員馬上停車投入工作,0305時封缸完畢。因為船舶向岸邊漂移很快,左右搖擺27°左右,主機馬上又投入運行。但封缸后由于風浪、排煙溫度的影響,主機只能維持運行在50 r/min,船舶無法保持航向而繼續向岸邊漂移。為防止船舶擱淺造成更大的損壞乃至污染事故,船長決定橫風向外海航行。0640時按技部指示船舶掉頭南下順風航行至指定避風錨地拋錨檢修。船長隨即按指令南下并安排抵錨地后的錨泊和修理工作。船舶航行到當日1845時,主機發出“咚”的聲音并停車,隨即各報警響起。船長立即并不斷呼叫VTS(挪威交管中心),請其派拖船協助。由于風浪太大,拖船出航比較困難,直到2300時拖船才到達船邊,這時距主機停車已漂航3 h 15 min。

在拖船的牽引下,拋錨于STAVANGER 港北錨地(59°01′49N,05°42′58E,水深74 m)。錨泊后,對主機情況進行了初步檢查,發現主機損壞嚴重,已處于完全癱瘓狀態。經檢查和測量,發現主機的曲軸和機架嚴重損壞,已無法采取臨時措施修復。根據主機廠家建議并綜合評估修理費用和修理時間,決定將該船拖往丹麥AALBOR 港修理。

三、主機部件主要損壞情況

1.曲軸紅套滑移,從No.5 缸后曲柄臂以后的曲軸需全部換新。

2.No.5 缸連桿彎曲,連桿大、小端軸瓦和壓蓋變形。如圖1 所示。

圖1 No.5缸連桿損壞情況

3.No.4、No.5、No.6 缸十字頭導板變形,A 型架下部需進廠修理。如圖2 所示。

圖2 No.4、No.5、No.6缸十字頭損壞情況

4.No.5 缸十字頭軸頸和導靴受損。

5.No.5 缸活塞桿變形。如圖3 所示。

圖3 No.5缸活塞桿損壞情況

6.No.5 缸活塞變形,環槽變形,活塞環全部斷裂。

7.No.5 缸排氣閥頭和閥座,嚴重受損。

四、事故原因分析

由于缸套和盤根箱已經破損,而且大量破損件掉進缸底和曲拐箱內,也有部分被運動的活塞破壞,從現場無法找到更多的證據,僅做以下分析:

1.硬質異物進入汽缸內。硬質異物可能是破碎的活塞環(由于飛車和船舶搖晃,活塞環在掃氣口造成損壞,碎片在氣流作用下進入汽缸),也可能是由于船舶搖晃導致沒有固定好的零件脫落進入汽缸。這些硬質異物在活塞運動和燃氣作用下,在排氣閥關閉時墊在排氣閥頭和閥座上,造成閥頭和閥座之間受力不均而變形和破損,破損的碎塊進一步加劇了排氣閥頭損壞,形成惡性循環使閥頭損壞越發嚴重。在船舶劇烈晃動情況下,破碎的排氣閥頭隨活塞形成不規則運動,撞擊活塞頭、缸套、缸頭、排氣閥座。由于運動的不規則性,碎塊卡在掃氣口上,在上行活塞的作用下,把掃氣口逐漸損壞,造成缸套下部脫落,活塞在缸套下部失去了導向,使活塞上行時頂在缸套底部支架上,而這時No.6 缸恰好剛過上止點處于發火狀態,致使No.5缸活塞強制上行,導致該缸活塞桿、連桿彎曲,盤根箱在彎曲的活塞桿作用下破碎,曲軸紅套滑移等一系列的損壞。

根據發火順序,在No.5 缸活塞開始上行而且經過掃氣口,處在掃氣階段時,No.6 缸尚處在發火狀態,No.5缸突然停止運動,在No.6 缸的強力作用下,導致No.5 缸后、No.6 缸前曲柄臂在主軸頸上滑移。如圖4 所示。

圖4 汽缸損壞分析圖

2.排氣閥閥頭直接破損。排氣閥頭破損后,碎片在缸體內做不規則運動,隨機撞擊缸頭、缸套、活塞頭、排氣閥頭、缸套底部掃氣口,造成排氣閥頭進一步損壞,碎塊撞擊掃氣口,把掃氣口撞碎或者卡在掃氣口上,在上行活塞的作用下使掃氣口破損。在多次撞擊和破壞下,致使缸套下部的掃氣帶全部脫落,活塞的運動失去導向,在活塞上行時頂在缸套底部機架上,同樣是在No.6 缸發火的強力作用下,強制No.5 缸活塞上行,致使活塞桿彎曲、連桿彎曲、曲軸紅套滑移,十字頭導板和導靴在側推力的作用下變形損壞。

排氣閥損壞的原因可能有:排氣閥材料有問題;排氣閥在翻新過程中工藝有問題;排氣閥在運輸或者儲存過程中受過傷害,表面受到撞擊、高溫、深劃痕等;裝配過程中閥面受到重敲擊;排氣閥座本身裝配時有些變形,造成閥面在使用過程中受力不均,長期運行后發生變形和脫落。如圖5 所示。

圖5 排氣閥損壞情況

3.惡劣的天氣是造成損壞加大的重要原因。異物或排氣閥頭本身導致閥頭損壞,又進一步損壞到其他部件,惡劣天氣導致船舶無法及時拋錨、停車進行主機檢修,進一步加劇了主機損壞。一般情況下,主機在運行中出現突發性單缸不發火,多是由油頭、排氣閥、缸頭和缸套裂紋、活塞環斷裂等原因造成的,在問題不明了時,一定會停車進行檢查。雖然輪機部對所有外因進行了排查,鎖定了排氣閥問題,船長也積極采取措施尋找有利時機停車檢修,岸基部門隨時跟蹤并指導船上進行檢修,但當時水深 200 m 左右,涌浪很大,風力8 級左右,離岸近且在風力作用下向岸漂移,為防止船舶擱淺造成更大的損失和污染事故,同時為了防止大量的燃油進入汽缸導致排煙管著火、掃氣箱爆炸導致主機嚴重損壞停車的情況,從28日0105時發現No.5 缸不發火到1845時主機嚴重損壞,主機在存在問題的情況下仍堅持運行17.5 h,如果在這段時間內能有2~3 h 的停車時間,那么就不會發生如此嚴重的損壞事故。

五、經驗教訓

1.船長對航行的海況估計不足,存在僥幸心理。由于航程只有673 n mile,兩天多點的航行時間,船上既要備倉,又要安排PSC 迎檢事宜,如果清完No.3 貨艙后進行壓水,需要停航或者慢車航行將近一天,這樣就直接影響船期。船長覺得僅僅兩天多航程且天氣很好,便沒有對No.3 貨艙和尾尖艙壓水,造成船舶受大風和涌浪的影響致使主機飛車,船舶搖晃嚴重。

2.輪機長對事故發生的原因和導致的后果沒有把握,經驗不足。在主機出現No.2 缸高溫報警,同時發現No.5缸不發火且幾乎無壓力出現后,主機維持低速運行,對主機反復傾聽但卻沒有聽出雜音,所以對No.5 缸不發火是由于排氣閥破損導致的這個原因沒能分析出來,對所致的后果也就無法判斷。在吊起No.5 缸缸頭后發現缸套內有3塊較大排氣閥碎塊,一塊0.5 kg,一塊2.4 kg,還有一 塊1.6 kg。盡管主機轉速低,且在風浪影響下轉速波動較大,但如此三大塊金屬在缸內作不規則運動,總會產生不規則的金屬撞擊聲,但是輪機長和輪機員反復傾聽也沒有聽出缸內有雜音。

3.翻新件在使用中不可靠。該船主機No.5 缸在更換翻新排氣閥運行約1000 h 后即發生事故,有理由懷疑本次事故源于翻新的排氣閥問題。現在許多船公司都在使用翻新件,目的是為了降低成本。但是翻新的舊件畢竟是經過處理后恢復原狀的,在處理過程中的工藝、材料未必能完全達到原廠家要求的水準。若一個部件經過多次翻新,也就經過多次熱處理、冷處理,內部組織結構也會發生變化。現在的主機特別是燃燒室對零部件要求都是比較高的,而且處在非常惡劣的工況下,翻新過程中任一要素達不到要求都會導致部件的損壞。

六、事故預防措施

排氣閥頭損壞導致主機癱瘓,損失極大,且需耗費很長的修理時間(約350 萬美元的修費、4個多月的修期),這樣的事故在國內航運企業中可能沒有發生過。一般情況下,即使出現排氣閥頭損壞,造成的損失也不會如此巨大。為避免類似事故再次發生,應從以下幾方面進行預防:

1.開航前對航線天氣情況和航線周圍情況應充分了解,提前做好預防工作。船長應提前了解未來幾天天氣情況,對航線區域的水深、設施、島嶼等做到心中有數,在天氣可能有變的情況下,提前做好壓水、固定活動物件、關閉水密門等措施,并提前通知機艙做好設備管理工作,保證船舶在航行中螺旋槳不露出水面,主機不發生飛車。

2.航行安全不能存在任何僥幸心理。要從根本上意識航行安全始終是第一位的,不能因為航線短、工作忙等因素而忽視,更不能按照習慣做法而為之。任何時候都要從實際出發,根據所處的位置和環境做好必要的防范措施,不能存在僥幸心理。

3.干部船員應加強業務知識的學習,提高分析、判斷問題的能力。任何事故的出現都是有原因的,而這個原因可能是多方面的,如何能迅速分析、判斷出問題的真正原因是避免事故進一步擴大的關鍵,而能迅速做出這樣的判斷需要有較多的經驗積累和較強的業務知識。輪機長、輪機員包括駕駛員都應不斷加強業務知識的學習,平時多學習一些事故分析報告,把別人的教訓作為自己的經驗。

4.嚴格控制翻新件、非原廠備件上船。雖然使用翻新件和非原廠備件在成本控制方面有利,但是他們的工藝、材料等無法控制。一旦存在隱患的備件上船,在使用過程中出現問題,會產生連帶損失,因此所產生的費用要比使用原廠家備件的費用更高。如果翻新件廠家沒有獲得原廠家的授權及船級社的認可,一旦在航行使用中出現問題,船級社和保險人便不會認可,將造成在保險理賠方面出現被動局面。

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